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全自動熱處理生產(chǎn)線工藝應(yīng)用研究

2021-08-26 06:14:46牟懷飛張楠馮凱強劉海燕李丹張仙平
金屬加工(熱加工) 2021年8期
關(guān)鍵詞:變形工藝

牟懷飛,張楠,馮凱強,劉海燕,李丹,張仙平

第一拖拉機股份有限公司 河南洛陽 471003

1 序言

我公司引進(jìn)的一條易普森箱式多用爐全自動生產(chǎn)線主要由3臺滲碳主爐、3臺回火爐、1臺清洗機以及1臺雙向裝/卸料車等組成,并且配備AutoMag4.0生產(chǎn)線自動控制系統(tǒng)。爐膛有效尺寸為1220mm×760mm×760mm,最大裝爐量1000kg(包括夾具),爐壁為油冷方式。該自動生產(chǎn)線主要用于軸齒件的滲碳、碳氮共滲、淬火及回火等熱處理工藝。下面簡述該生產(chǎn)線的特點。

1.1 氮-甲醇?xì)夥?/h3>

該多用爐全自動生產(chǎn)線選用的氮-甲醇?xì)夥湛刂葡到y(tǒng)。將特定比例的氮氣和甲醇直接通入滲碳爐內(nèi),甲醇在爐內(nèi)充分裂解并與氮氣混合,形成類似于吸熱式氣氛的稀釋保護(hù)氣氛。同時,通入丙酮作為富化氣、空氣作為平衡氣,通過控制丙酮和空氣的通斷來調(diào)節(jié)碳勢。

1.2 計算機控制系統(tǒng)

采用AutoMag4.0自動生產(chǎn)管理軟件,用于熱處理工藝的登記、記錄和歸檔;計算機輔助全自動裝卸,靈活程序管理。控制系統(tǒng)由多個部件組成,可以控制和監(jiān)控設(shè)備的各種不同操作,每個設(shè)備區(qū)域有單獨的計算機與設(shè)備通信;生產(chǎn)時只需選擇所需的程序號,計算機即可按照程序控制溫度、碳勢,自動完成滲碳淬火、回火等機械動作,計算機還顯示現(xiàn)行狀態(tài)及處理歷史。

1.3 氣氛控制系統(tǒng)

采用Carb-o-Prof軟件,該軟件具備工藝程序仿真、工藝自適應(yīng)控制、報警記錄、爐料檔案、材料數(shù)據(jù)庫與合金系數(shù)計算、模擬圖動態(tài)顯示、故障報警記錄及ERP接口等功能。其中,氧探頭采用整根二氧化鋯管,并增加補償電解質(zhì),增加了信號穩(wěn)定性,提高了使用壽命[1];氧探頭接觸電極使用特殊合金,保證了測量精度。

1.4 安全防護(hù)

1)如果電源或保護(hù)氣體供應(yīng)發(fā)生故障,爐內(nèi)將自動充氮氣凈化。若爐子不是用于氮碳共滲,當(dāng)爐內(nèi)溫度降至安全點 750℃以下(例如,由于加熱發(fā)生故障)以及爐子運行失控時,爐內(nèi)也能自動充氮氣(進(jìn)出爐的延時期內(nèi)除外)。

2)如果熱電偶斷裂或超溫,則爐子停止加熱。

3)在自動操作方式中,工件在爐內(nèi)的傳送有保護(hù)功能,以免在工作位置上重復(fù)裝料。

4)若一個爐內(nèi)的傳送動作未能在規(guī)定的安全時間內(nèi)完成,則進(jìn)行聲光報警。

5)在有淬火室排氣口點燃的條件下,爐內(nèi)傳送鏈才能動作。

6)淬火油超溫或攪拌系統(tǒng)發(fā)生故障時,則停止淬火油加熱并且進(jìn)行聲光報警。

2 性能測試

2.1 溫度均勻性測試

對多用爐全自動生產(chǎn)線中滲碳主爐和回火爐的溫度均勻性進(jìn)行了全面測試,包括滲碳淬火爐850℃、900℃、930℃的爐溫均勻性,高溫回火爐180℃、550℃的爐溫均勻性以及低溫回火爐180℃的爐溫均勻性;采用9點測溫,熱電偶布置按GB/T 9452—2012《熱處理爐有效加熱區(qū)測定方法》規(guī)定布置,如圖1所示。

圖1 爐溫均勻性測試熱電偶分布

滲碳淬火爐爐溫均勻性測試結(jié)果見表1,回火爐爐溫均勻性測試結(jié)果見表2。測試結(jié)果表明,多用爐全自動生產(chǎn)線的滲碳淬火爐爐溫均勻性為±3.9℃,回火爐爐溫均勻性為+2.4~-1.8℃,符合要求。

表1 滲碳淬火爐爐溫均勻性測試結(jié)果 (℃)

表2 回火爐爐溫均勻性測試結(jié)果 (℃)

2.2 層深以及組織均勻性

對滲碳淬火爐進(jìn)行了滲層均勻性測試,對3臺滲碳爐分別進(jìn)行3次9點試驗,熱后分別對其有效硬化層深、表面硬度及金相組織等進(jìn)行檢測(見表3)。結(jié)果顯示,9點位置的有效硬化層深均勻性、硬度均勻性及金相組織都大大滿足了軸齒件產(chǎn)品的技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)要求。

表3 滲碳淬火爐有效硬化層深、金相組織均勻性測試結(jié)果

除了9點試驗外,還針對同一工藝進(jìn)行了多批次的工藝試驗,對各爐次的熱處理指標(biāo)進(jìn)行了統(tǒng)計,結(jié)果見表4。從對比結(jié)果來看,其有效硬化層深和表面硬度波動量比較小,金相組織級別遠(yuǎn)高于標(biāo)準(zhǔn)要求,同工藝下的熱處理質(zhì)量比較穩(wěn)定。

表4 同工藝不同爐次的有效層深、金相組織均勻性測試結(jié)果

3 減少熱處理變形的工藝研究

由于滲碳淬火熱應(yīng)力和組織應(yīng)力的綜合影響會引起工件變形(如細(xì)長軸件、花鍵孔零件,特別是不規(guī)則結(jié)構(gòu)零件尤為明顯),所以為了減少滲碳件的變形,此次試驗通過采取調(diào)整工藝參數(shù),制作專用工裝,提高淬火冷卻介質(zhì)溫度,以及改變工件的裝爐方式等措施,明顯改善了工件的變形情況[2]。其中在淬火控制方面,由安裝在油槽兩側(cè)的4個攪拌器及其相應(yīng)的導(dǎo)流系統(tǒng)實現(xiàn)強力攪拌循環(huán),淬火油槽分隔成多個柵格,使得淬火油能夠均勻地穿過所有的工件縫隙,保證各部位工件冷卻速度的一致性;同時,選擇冷卻速度較慢的好富頓755H等溫淬火油,為減小淬火變形提供了必要條件。

以下是三種熱處理變形較難控制的零件,看一下工藝試驗結(jié)果。

3.1 嚙合套齒座

嚙合套齒座結(jié)構(gòu)如圖2所示。滲碳層深0.8~1.2 m m,齒面硬度5 8~6 4 H R C,內(nèi)花鍵M=φ30.23mm±0.05mm。裝爐方式為大端朝下平裝,熱處理工藝參數(shù)見表5。該零件屬于典型不對稱結(jié)構(gòu),上下壁厚不均勻,易導(dǎo)致熱后內(nèi)花鍵M值縮量不一致,小端比大端縮量大,上下錐度也較大,易造成綜合塞規(guī)大端過、小端不過的現(xiàn)象。本次通過工藝試驗,從其檢測結(jié)果來看,大小端錐度在0.05mm以內(nèi),M值變化比較穩(wěn)定,如圖3所示。

圖2 嚙合套齒座結(jié)構(gòu)

圖3 嚙合套齒座熱后M值變化

表5 嚙合套齒座熱處理工藝參數(shù)

3.2 中檔從動齒輪

中檔從動齒輪結(jié)構(gòu)如圖4所示。有效硬化層深1.0~1.4mm,內(nèi)花鍵M=φ30.26mm±0.05mm,此零件為大徑定心類內(nèi)花鍵零件,產(chǎn)品對大徑尺寸要求為44.9+0.035+0mm,其公差范圍小且內(nèi)花鍵上下端壁厚不均,熱后零件經(jīng)常因小端縮孔及大徑尺寸超差而報廢,熱處理變形很難控制。本次試驗通過采取降低滲碳、淬火溫度以及提高淬火油溫等措施[3],最終滿足大徑塞規(guī)過端過、止端止的工藝要求,M值縮量在0.08~0.16m m,如圖5所示。大徑縮量在0.02~0.035mm,熱處理變形得到有效控制(見表6)。

表6 中檔從動齒輪熱處理工藝參數(shù)

圖4 中檔從動齒輪結(jié)構(gòu)

圖5 中檔從動齒輪熱后M值變化

3.3 薄壁嚙合套

薄壁嚙合套結(jié)構(gòu)如圖6所示。滲碳層深0.8~1.2mm,內(nèi)花鍵M=φ70.98mm+0.12mm,翹曲≤0.10mm。該零件屬于薄壁嚙合套類結(jié)構(gòu),滲碳淬火后容易產(chǎn)生圓度超差和翹曲,且內(nèi)花鍵縮量也不易保證,熱后經(jīng)常不是圓度超差就是翹曲不合格,影響零件熱回。此次采用易普森多用爐對該零件進(jìn)行工藝試驗,裝料方式采用平裝,通過采取降低淬火溫度,采用755H等溫淬火油等措施,熱后檢測零件M值縮量穩(wěn)定變形量在0.06mm以內(nèi),圓度在0.04mm以內(nèi),翹曲≤0.07mm,結(jié)果如圖7所示。

圖6 薄壁嚙合套結(jié)構(gòu)

圖7 嚙合套熱后M值變化

3.4 AutoMag4.0生產(chǎn)系統(tǒng)的應(yīng)用

AutoMag4.0為自動生產(chǎn)管理系統(tǒng),可自動完成從備料到卸料的一系列熱處理工藝過程,并能做到遠(yuǎn)程控制。新建線的工藝路線為:人工對零件料盤裝料→人工輸入上線指令并自動生成生產(chǎn)線管理批次代碼和生產(chǎn)工序卡→自動線根據(jù)爐線資源現(xiàn)狀自動安排入線料盤的熱前等待、前清洗、滲碳直淬(或緩冷)、清洗、高溫或低溫回火(風(fēng)冷)、熱后(卸料)等待→人工對熱后零件卸料轉(zhuǎn)移至后工序;生產(chǎn)線的料盤計劃由系統(tǒng)自動進(jìn)行生產(chǎn)過程控制,期間無需另外人工干預(yù)(日常巡檢、點檢除外)。因此,正常工藝生產(chǎn)條件下,新建線配置的18個固定等待站臺(其中3個帶風(fēng)冷功能)可滿足全線不少于連續(xù)30h的上下料周轉(zhuǎn)占用量,極大程度地減少了人力資源的投入。

4 結(jié)束語

1)通過全自動生產(chǎn)線的工藝開發(fā)應(yīng)用,提升了齒輪件滲碳淬火指標(biāo)。滲碳直淬工藝的硬化層深均勻性達(dá)到±0.08mm,硬度均勻性達(dá)到±1.5HRC,金相組織級別高于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。

2)通過運用生產(chǎn)線自動控制系統(tǒng),實現(xiàn)了全自動滲碳淬火生產(chǎn)線工藝過程的控制,全線自動生產(chǎn)過程無需人工干預(yù),極大節(jié)省了人工成本。

3)在改善加熱及淬火條件、選用合適的淬火冷卻介質(zhì)條件下,通過采取改變裝料方式、設(shè)計裝爐工裝、調(diào)整工藝參數(shù)及淬火油溫等措施,減小了熱處理變形,提高了零件的尺寸精度。

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