瞿德鋒
摘要:從某型直升機(jī)尾上艙結(jié)構(gòu)失穩(wěn)故障入手,分析了產(chǎn)生故障的原因,制定了修復(fù)方案,進(jìn)行了修復(fù)驗(yàn)證,成功排除了故障,并提出使用、維護(hù)建議以確保直升機(jī)的使用安全。
關(guān)鍵詞:直升機(jī);尾上艙;結(jié)構(gòu)失穩(wěn);修復(fù)
Keywords:helicopter;tail upper cabin;structural instability;repair
0 引言
某型直升機(jī)在使用過程中,水平測(cè)量檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)該機(jī)尾減第23號(hào)點(diǎn)(尾減軸中心)到尾梁第20號(hào)點(diǎn)高度差超出規(guī)定下限值4mm,同時(shí)發(fā)現(xiàn)該機(jī)尾上艙第19~23號(hào)隔框下部第10~14號(hào)桁條間的壁板結(jié)構(gòu)存在不同程度的變形、失穩(wěn)現(xiàn)象。初步判定,該直升機(jī)尾上艙結(jié)構(gòu)變形、失穩(wěn)是造成尾減速器軸中心第23號(hào)點(diǎn)到尾梁第20號(hào)點(diǎn)高度差超出規(guī)定值的主要原因。尾上艙結(jié)構(gòu)承載尾部結(jié)構(gòu)(含部件)的重力以及尾梁傳遞的尾槳?dú)鈩?dòng)力、彎矩、扭矩等交變載荷,如果不對(duì)結(jié)構(gòu)失穩(wěn)故障進(jìn)行排除,讓其繼續(xù)發(fā)展可能危及直升機(jī)的使用安全,因此有必要對(duì)該故障開展修復(fù)研究。
1 故障描述
1.1 尾上艙結(jié)構(gòu)檢查情況
蒙皮變形主要在中機(jī)身后段第21~23隔框右側(cè)的第12~13號(hào)長(zhǎng)桁之間,蒙皮向內(nèi)凹曲約為0.5mm,變形面積約為(100×100)mm。桁條變形主要集中在尾上艙左側(cè)第10~14號(hào)桁條和右側(cè)10號(hào)桁條上,偏離長(zhǎng)桁軸線 2mm。具體部位及變形情況見表1。
中機(jī)身后段尾上艙第19~23號(hào)隔框間桁條與蒙皮相連的點(diǎn)焊釘,部分有脫焊現(xiàn)象。分解桁條后檢查發(fā)現(xiàn),蒙皮存在腐蝕現(xiàn)象(見圖1),左右13號(hào)桁條腐蝕較為嚴(yán)重(見圖2)。
1.2 尾梁、尾斜梁結(jié)構(gòu)檢查情況
檢查尾梁外蒙皮、內(nèi)部隔框、長(zhǎng)桁及連接鉚釘,未發(fā)現(xiàn)異常情況。檢查尾斜梁,尾斜梁外部蒙皮、加強(qiáng)筋、蒙皮,未發(fā)現(xiàn)異常情況。檢查水平安定面,其表面未發(fā)現(xiàn)變形、裂紋。
2 原因分析
2.1 尾上艙結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
直升機(jī)尾上艙位于中機(jī)身上部,分為前后兩段。尾上艙前段第10~13號(hào)框之間為消耗油箱艙,第16~22號(hào)框之間為特設(shè)艙,第16~18號(hào)框之間為通往尾梁的艙口。尾上艙后段19號(hào)框處與尾上艙前段鉚接在一起,下部則與中機(jī)身后部位置的整流帶、兩側(cè)蒙皮、隔框、縱向構(gòu)件、下部蒙皮鉚接在一起。
尾上艙后段為蒙皮、桁條、隔框等零件組成的薄壁錐形結(jié)構(gòu),桁條通過電阻焊或鉚釘鉚接的方式與蒙皮連接,通過耳片與隔框連接,隔框通過鉚釘與蒙皮鉚接在一起,從第19~21號(hào)框開始截面逐漸減小,在21號(hào)框處過渡到完整的錐形結(jié)構(gòu),在23號(hào)框處通過螺栓與尾梁1號(hào)框?qū)印?/p>
2.2 尾上艙后段薄壁結(jié)構(gòu)承載特點(diǎn)分析
由于尾槳軸線高于直升機(jī)重心,尾上艙結(jié)構(gòu)需承載尾部結(jié)構(gòu)(含部件)的重力以及尾梁傳遞的尾槳?dú)鈩?dòng)力、彎矩、扭矩等交變載荷。尾上艙蒙皮結(jié)構(gòu)(含桁條)在平衡旋翼的反作用力時(shí),其左右方向的蒙皮結(jié)構(gòu)需承受交變載荷;尾部結(jié)構(gòu)(含部件)的重力形成的彎矩則由尾上艙結(jié)構(gòu)的上下蒙皮結(jié)構(gòu)承受,上部蒙皮結(jié)構(gòu)受拉,下部蒙皮結(jié)構(gòu)受壓;同時(shí)尾上艙位置距尾槳中心距離較長(zhǎng),尾部重力及尾槳拉力引起的彎矩較大,左下側(cè)及右上側(cè)位置承受的復(fù)合彎矩較大,易造成尾上艙后段第21~23號(hào)框下部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變形。
該機(jī)的改進(jìn)型直升機(jī),其尾上艙結(jié)構(gòu)與該直升機(jī)基本一致,僅在第21~23號(hào)框下部左右13桁條間增加補(bǔ)強(qiáng)板進(jìn)行加強(qiáng),但改進(jìn)型直升機(jī)在首翻期內(nèi)使用中,更換了更大功率的發(fā)動(dòng)機(jī),增加了尾槳葉弦長(zhǎng),改變了槳尖氣動(dòng)外形,尾上艙結(jié)構(gòu)在承載交變載荷時(shí),左右側(cè)蒙皮點(diǎn)鉚在桁條處的薄壁結(jié)構(gòu)產(chǎn)生變形失穩(wěn)現(xiàn)象,說明該區(qū)域結(jié)構(gòu)強(qiáng)度裕度不足。改進(jìn)型直升機(jī)對(duì)尾上艙薄壁結(jié)構(gòu)變形失穩(wěn)區(qū)域采取加鉚桁條的方法進(jìn)行加強(qiáng),提高了變形失穩(wěn)區(qū)域的強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性,使失穩(wěn)現(xiàn)象得以消除。本次檢查發(fā)現(xiàn)的該直升機(jī)尾上艙局部失穩(wěn)變形現(xiàn)象與改進(jìn)型直升機(jī)尾上艙薄壁結(jié)構(gòu)變形相似。
2.3 直升機(jī)特殊情況分析
該型直升機(jī)為20世紀(jì)80年代中期制造,雖然飛行時(shí)間不長(zhǎng),但直升機(jī)日歷期已達(dá)到33年。該機(jī)在使用至日歷期25年后長(zhǎng)期處于野外停放狀態(tài),缺乏必要的維護(hù),易造成蒙皮點(diǎn)焊處產(chǎn)生腐蝕,在交變載荷的長(zhǎng)期作用下易產(chǎn)生脫焊。
根據(jù)《直升機(jī)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度》資料,對(duì)變形失穩(wěn)區(qū)域的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和蒙皮穩(wěn)定性進(jìn)行計(jì)算,當(dāng)點(diǎn)焊脫鉚時(shí),桁條與蒙皮分離,約束蒙皮寬度增大,導(dǎo)致失穩(wěn)蒙皮的穩(wěn)定性降低。
該型直升機(jī)未安裝擺錘式減擺器,直升機(jī)在過渡飛行過程中振動(dòng)較大,加劇了尾上艙薄壁結(jié)構(gòu)點(diǎn)焊處的脫焊,減少了桁條與蒙皮間的約束,使得該處蒙皮壁板結(jié)構(gòu)易失穩(wěn)而變形。
該機(jī)的飛行科目主要以懸停和起落飛行為主,著陸次數(shù)相對(duì)較多,易造成中機(jī)身尾上艙結(jié)構(gòu)承載過大,產(chǎn)生蒙皮結(jié)構(gòu)變形、失穩(wěn)。
經(jīng)過以上分析,得出結(jié)論:該機(jī)日歷期較長(zhǎng),長(zhǎng)期野外停放,點(diǎn)焊位置易腐蝕;受尾槳長(zhǎng)期交變載荷作用及過渡飛行過程中的較大振動(dòng)影響,點(diǎn)焊位置易脫焊,同時(shí)由于金屬材料的屈服強(qiáng)度隨使用時(shí)間增加而逐漸降低,導(dǎo)致尾上艙下部結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性降低,造成結(jié)構(gòu)疲軟變形、失穩(wěn)。
3 修理
3.1 修理目標(biāo)及原則
通過對(duì)機(jī)體結(jié)構(gòu)局部變形進(jìn)行修理,恢復(fù)安裝、調(diào)試后,使直升機(jī)恢復(fù)至原設(shè)計(jì)狀態(tài),能夠正常使用。
1)按大修手冊(cè)及工藝規(guī)程要求,對(duì)失穩(wěn)部位進(jìn)行切割、整形、局部補(bǔ)強(qiáng),使直升機(jī)失穩(wěn)部位強(qiáng)度和剛度恢復(fù)至原設(shè)計(jì)狀態(tài)。
2)修理中不改變各構(gòu)件間的連接方式和傳力路線。
3)依據(jù)原機(jī)材料化驗(yàn)結(jié)果,使用與原機(jī)材料、規(guī)格及熱處理狀態(tài)相同的材料,按該型直升機(jī)修理工藝要求對(duì)變形桁條進(jìn)行更換,對(duì)失穩(wěn)變形的蒙皮進(jìn)行加強(qiáng)。
4)修理后對(duì)直升機(jī)進(jìn)行水平測(cè)量,測(cè)量數(shù)據(jù)須在該直升機(jī)原始出廠規(guī)定的范圍內(nèi)。
3.2 修理過程
為提高尾上艙區(qū)域蒙皮的穩(wěn)定性,采取加鉚桁條進(jìn)行加強(qiáng)、對(duì)下部蒙皮進(jìn)行割修、增加上下加強(qiáng)板的方法進(jìn)行修復(fù)。具體過程如下:
1)脫鉚尾上艙19~23框間下部左10號(hào)~14號(hào)~右10號(hào)桁條與蒙皮連接的點(diǎn)焊釘,對(duì)19~23框下部左10號(hào)~右10號(hào)桁條間的下部蒙皮進(jìn)行切割修理(見圖3)。

為便于內(nèi)部桁條的鉚接,拆卸了貨艙頂部18~19框間的弧形蒙皮板,并對(duì)內(nèi)部變形的支架進(jìn)行了加強(qiáng)(見圖4)。
對(duì)變形的桁條、耳片進(jìn)行了更換。為保證修理質(zhì)量,確保結(jié)構(gòu)使用安全,對(duì)更換的桁條下陷過渡區(qū)域進(jìn)行了著色檢測(cè)。
為防止蒙皮切割修理后,雨水浸入蒙皮搭接縫造成蒙皮腐蝕,在蒙皮搭接縫內(nèi)涂刷了XM-28密封膠。
在19~23號(hào)框間左第10~13號(hào)和右第10~13號(hào)桁條間增鉚LY12CZXC111-7新桁條對(duì)蒙皮進(jìn)行加強(qiáng),新桁條分段安裝,使用LY12CZ t2 mm鋁板制作的連接片,與桁條、隔框腹板鉚接在一起(見圖5)。
在第21~23框左第13和右第13桁條間下部蒙皮外表面安裝補(bǔ)強(qiáng)板進(jìn)行加強(qiáng),補(bǔ)強(qiáng)板為L(zhǎng)Y12CZt1.2mm(見圖6)。
為防止雨水浸入加強(qiáng)板與蒙皮間,在加強(qiáng)板與蒙皮間涂刷了XM-28密封膠(見圖7)進(jìn)行密封。
為防止桁條與蒙皮間點(diǎn)焊釘位置發(fā)生脫焊裂紋,將19~23框間的桁條與蒙皮間的焊點(diǎn)更換為鉚釘鉚接。
修理中為保證尾梁的左右偏移及斜梁第20點(diǎn)與直升機(jī)水平基準(zhǔn)面數(shù)據(jù)在規(guī)定范圍內(nèi),制作了23框定位、調(diào)整工裝(圖8),使用托架支撐尾梁的方法進(jìn)行調(diào)整。
4 修復(fù)驗(yàn)證
4.1 修理前后的三維測(cè)量對(duì)比及結(jié)論
修理前后對(duì)尾上艙蒙皮更換區(qū)域進(jìn)行了三維掃描、比對(duì),證明修理前后尾上艙蒙皮更換區(qū)域的外形尺寸基本一致。
4.2 試飛驗(yàn)證
按照額定重量對(duì)直升機(jī)進(jìn)行試飛驗(yàn)證,飛行方法按滑行、懸停和起落航線科目進(jìn)行,單場(chǎng)次飛行時(shí)間2h,每次飛行后對(duì)修復(fù)部位進(jìn)行目視檢查,沒有變形、脫鉚現(xiàn)象。
總飛行20h后,對(duì)直升機(jī)再次進(jìn)行了水平測(cè)量和尾軸同軸度、偏擺量檢查,均符合工藝要求。
5 使用、維護(hù)建議
直升機(jī)修復(fù)交付用戶后,飛行使用至50h和100h,應(yīng)對(duì)機(jī)身后段尾上艙、尾梁及尾斜梁等結(jié)構(gòu)部位進(jìn)行重點(diǎn)檢查,對(duì)直升機(jī)尾傳動(dòng)軸的同軸度、偏擺量進(jìn)行測(cè)量;飛行至100h,應(yīng)對(duì)直升機(jī)進(jìn)行水平測(cè)量檢查;檢查無異常后,直升機(jī)可正常使用。
針對(duì)該直升機(jī),建議機(jī)務(wù)人員在每次飛行后,加強(qiáng)機(jī)身結(jié)構(gòu)可視部位的檢查,如發(fā)現(xiàn)蒙皮失穩(wěn)、變形以及裂紋等異常現(xiàn)象,應(yīng)及時(shí)向修理廠反饋。