冉 建,余建勇,毛建偉
(川西鉆探公司,四川成都 610051)
川西鉆探公司有10 個鉆井隊使用HYZ750-2B 液力偶合器共計30 臺,均采用柴油機與偶合器聯合水冷系統進行散熱。液力偶合器的液力油利用柴油機的冷卻水來冷卻,冷卻效果差,液力油油溫經常高達110 ℃,嚴重影響液力偶合器動力輸出,同時也增加了柴油機的散熱負荷,影響柴油機的正常運轉。
改造前,HYZ750-2B 液力偶合器采用柴油機與偶合器聯合水冷系統進行散熱((圖1))。利用12V190 柴油機的低溫循環水來冷卻其液力傳動油,主要存在以下兩個問題。

圖1 聯合水冷系統原理
(1)因190 系列柴油機一般采用半開式葉輪水泵,在中冷水系統中串聯偶合器的散熱器后,增加了循環水系統阻力,引起中冷水系統的流量減少,導致柴油機散熱效果下降。
(2)經過偶合器的冷卻水溫度較高,對柴油機的中冷器、機油冷卻器冷卻效果不好,增加了柴油機的散熱負荷,影響柴油機的正常運轉。液力偶合器的液力油利用柴油機的冷卻水來冷卻,冷卻效果很差,液力油油溫經常高達110 ℃,嚴重影響液力偶合器動力輸出,甚至無法使用。
經計算,柴油機自身的冷卻水很難同時滿足對柴油機本身及HYZ720-2B 液力偶合器的降溫需要。
冷卻水循環量Vw可由式(1)求得:

式中 Vw——冷卻水循環量,L/s
γw——水的比重,可近似取γw=1000 kg/m3
cw——水的比熱,可近似取cw=4.187 kJ/(kg·℃)
柴油機燃油所發出的熱量只有35%~45%轉變為有效功,有20%~30%的熱量被冷卻水帶走,25%~40%的熱量被廢氣帶走。也就是說,冷卻柴油機本身就需要水泵的循環量為(G12V190PZLG-3的標定功率為810 kW),則Vw1=Qw1/Δtw1γw1cw1=13.4 L/s。
根據偶合器大小及原散熱器估算其散熱量約為130 kW,那么所需冷卻水的循環量VW2=QW2/ΔtW2γW2cW2=3.5(L/s)。
所需冷卻水循環總量VW=VW1+VW2=16.9 L/s。
但是12V190 柴油機的半開式葉輪離心泵排量僅為1000 L/min、即16.7 L/s,小于所需冷卻水循環總量16.9 L/s。
(1)偶合器所需冷卻空氣流量Vf=QW/Δtaγacpηf=17 667 m3/h,取風機空氣流量Qf=18 000 m3/h。
(2)風機大小確定。根據油散芯子迎風尺寸及油散結構,并參考風機廠家提供資料,確定風機葉輪直徑600 mm,風筒直徑為630 mm。
(3)風機風速v=Qf/S=16.04 m/s。
(4)風壓P=v2×1600=161 Pa。
(1)功率。單位時間重量流量為5.64 kg/s,則功率P 為1.49 kW,取系數1.5,則電機功率約2.2 kW。
(2)轉速。根據葉片角度、直徑、風量、風速、電機功率最終確定電機轉速為1460 r/min。
一直以來,通過風扇來加強通風、強化冷卻的方法效率不高,一般不超過35%,浪費較大。而影響冷卻風扇效率的主要因素包含機械效率、液力效率和容積效率,其中容積效率最容易得到改善。
(1)安裝護風罩可提高風扇的風壓和風量,引導氣流均勻流過散熱器芯部,避免氣流回流或渦流出現,從而提高冷卻效率。
(2)盡量減少護風罩與風扇扇葉的徑向間隙,因氣流高速通過風扇扇葉時,扇葉前后存在壓差,通過扇葉后的氣流會通過此間隙回流,從而降低冷卻效率。
為減少工作量,減少對偶合器本體的改變或破壞,新設計的獨立風冷系統可安裝在改造前水冷散熱器的位置。將獨立風冷系統放在偶合器上,并確認與四周機件無干涉后緊固底座螺栓,最后將偶合器的出油口、進油口和風冷油冷器的進油口、出油口用高壓軟管連接,形成循環的油道。
HYZ750-2B 液力偶合器的散熱器進出口是串接在190 柴油機“低溫循環系統”回路上中冷器出水口和機油冷卻器進水口之間的(圖2)。如果進行改造,拆除偶合器的散熱器之后,第一要務就是連接好柴油機中冷器與機油冷卻器,恢復190 柴油機的“低溫循環系統”,保證柴油機的正常運轉。連接過程務必做到無滲漏、少彎道,減小水道摩阻,減輕低溫水泵的負荷。

圖2 偶合器與柴油機冷卻水通道的聯結示意
先后將兩個隊共6 臺HYZ750-2B 液力偶合器液力油聯合水冷系統改造為獨立風冷系統后進行試運轉,液力油油溫控制在60~70 ℃(環境溫度35 ℃),既保障了液力偶合器的使用和動力輸出,也減小了柴油機的散熱負荷,工況運轉更好、更合理(圖3)。

圖3 改造后的偶合器現場試運行
通過改造,液力偶合器冷卻效果得到了較大的改善,減少了故障的發生,提高了可靠性,保障了它的正常使用和動力輸出,同時也減小了柴油機的散熱負荷,工況運轉更好、更合理。為降低獨立風冷系統能耗,未來可以通過加裝油溫感應器來控制風扇電路的通斷,讓油溫達到設定溫度時才啟動風扇開始降溫,這樣在冬天或輕負荷偶合器的油溫不太高時,獨立風冷系統就不會啟動,達到節能降耗的目的。