摘要:油田開發的實踐證明,油藏開發在經歷了上產階段,穩產階段之后,必然會進入遞減階段,而如何延長油井生產時間,增長油藏的穩產期,減小自然遞減,成為目前油藏研究的重要課題。通過對區塊的精細油藏描述,對構造、儲層的重新認識,應用動態分析,結合井組變化,在重新研究剩余油分布的基礎上,采用注水培植的方法恢復長停井,可以進一步提升復產井生產效果,具有一定的借鑒意義。
主題詞:二次解釋 ? 精細油藏描述 ?長停恢復 注采對應 井組分析
1.概況
J59塊構造上位于大民屯凹陷靜安堡構造帶南部,與S84-AN12塊東南部相鄰,為一個西低東高四面被斷層切割的背斜構造。目的層為沙三段,為一套扇三角洲前緣~扇三角洲平原沉積,儲層以不等粒砂巖為主,平均孔隙度22.4%,油藏埋深-1420~-1930m,油藏類型為構造-巖性油藏。
2.背景
按停產3個月即為長停井的原則,統計SY油田共有各類長停井1168口,其中長停油井418口,長停水井88口。由于復雜的地質條件,造成長停原因的多樣,其中以油井低壓低產、高含水關井為主。長停產井主要集中在注水開發油藏,中高滲油藏長停井占多數。通過與注水治理、產能建設、重大試驗等工作相結合,近五年累計恢復各類長停油氣井257口,累計年增油4.64萬噸,平均年增油0.9萬噸,平均單井年增油180噸。
其中J59塊共完鉆各類井12口,其中油井10口,注水井2口。該塊發育3條內部斷層及2條邊界斷層,對油氣分布控制作用明顯。從1988年以來,先后有10口井陸續投產,其中J59是1988年完鉆的一口預探井,初期產量較高,2017年因低產關井。2020年通過與注水培植,恢復地層能量,J59成功復產見油,實現了區塊的增產。
3.難點
通過近年來實踐,按照“潛力大、效益好、工藝簡單、環境允許”的原則恢復各類長停井,雖得了一定成效,但仍難滿足油田高效開發的需要,尤其是有效恢復高含水期中高滲砂巖油藏J59塊的長停井存在諸多問題亟待突破:
一是優勢滲流通道發育,長停井挖潛剩余油難度大。
二是主力油層水淹嚴重,長?;謴秃蟾吆L險大。
三是油藏邊部儲層厚度小,常規恢復后高產難度大。。
4.主要研究內容
2.1長停井恢復選井優化
J59井是1988年3月完鉆的一口預探井,投產初期日產液25噸,日產油25噸,2017年9月因低產關井,關前日產液2.1噸,日產油0.2噸,累產液8.7萬噸,累產油6.4萬噸。該井完鉆后,具有一定的油氣顯示,解釋并射開油層:45m/15層,初期產量較好,但由于該塊儲層物性較差影響,同時該井該時期無對應注水井,長期處于有注無采狀態,地層能量下降,后期產液量下降,導致低產關井。結合VSP及地層對比,重新落實井區構造,認為J59井處于局部構造高點,使得剩余油向該井區重新分布運移成為可能;結合地層對比及動態分析研究,重新落實井區砂體、油層及剩余油分布,分析J59井區存在剩余油,使長?;謴痛嬖诳赡?通過地層對比,結合動態分析,落實井區產能情況,井區5口油井均具備一定的產量,同時井區J73-69井于2016年2月轉注,使得井區有注無采的情況得到改善。
2.2長停井恢復方案設計優化
結合動態分析及地層對比情況,認為J59具有注水培植后恢復的潛力,2019年11月末,對應注水井J73-69配注由30方提高到80方,提高注入量,補充井區地層能量。同時,結合井區油井生產情況及油井歷史作業情況,確定使用φ38無磁閥泵,泵掛1800米,完井采用熱線方式復產,并根據作業過程中桿柱起出偏磨情況,全井采油注塑桿進行防偏磨。
2.3恢復后生產參數優化
一是實時監測油井工況及時調整生產制度,確保復產井生產參數合理。J59復產后,實時監測該井功圖及液面情況,根據功圖及液面及時調整該井生產參數,確保復產井盡快見油并維持高產。針對該井5月18日復產初期呈抽噴狀態,并且動液面較高的情況,5月25日及時上調沖次,加大排液量降低液面,使油井盡快下降到合理液面,加快排液速度,減少了排液周期。
二是根據異步注采原則,及時停注周圍注水井,確保復產井盡快見油。J59復產后,根據異步注采“注時不采 采時不注”的原則,及時將對應注水井靜73-69實施動態停注,進一步縮短了復產井排液周期,確保靜59見油效果,保證了復產井生產效果。見油初期最高日產油4.7噸,目前日產油2.7噸。
2.4現場實施效果
J59注水培植復產后,初期日產油1.1噸,最高日產油達到4.7噸,階段累增油238噸,有效的增長了油井的生產周期,提升了油藏開發效果。
3.結論和建議
(1)通過與注水專項治理結合,由研究單井恢復轉向研究井組潛力,通過注水井培植恢復長停井,可進一步提高長停井恢復效果。
(2)停產井復產的作用不局限于增產,更為重要的是在于通過恢復老井產能夯實老區穩產基礎,有力提升了油田開發工作的水平。
(3)本文通過注水井培植恢復長停井的方法,可為其它同類型油藏同相似井組提供經驗。
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作者簡介:任鐵映,男,1985年03月出生,遼寧省沈陽市,漢族,工程師,2008年畢業于大慶石油學院資源勘查工程,現于遼河油田沈陽采油廠從事地質開發工作。