張青林 趙永芬 屈濤 王德強



摘要:螺桿泵在正常運行中驅(qū)動端出現(xiàn)漏油,在經(jīng)過維修人員的檢查維修后沒有發(fā)現(xiàn)原因,也沒有解決漏油的故障,因此決定對該螺桿泵進(jìn)行解體,分析產(chǎn)生漏油的原因,解決漏油故障,同時進(jìn)一步了解螺桿泵的內(nèi)部構(gòu)造,以便在后期工作中更好的解決出現(xiàn)的問題。
關(guān)鍵詞:螺桿泵;機械密封;軸承;漏油
1 前言
海洋石油115的一臺螺桿泵在正常注油過程中突然發(fā)生了驅(qū)動端漏油的故障,工作人員把設(shè)備拆解以后在泵的機械密封中發(fā)現(xiàn)有油污。然后工作人員對整個機械密封部件進(jìn)行了拆解清理,發(fā)現(xiàn)主軸軸承的保持架整體破碎。
2 設(shè)備解剖
在把連接驅(qū)動電動機和螺桿泵的聯(lián)軸器拆解下來后,工作人員發(fā)現(xiàn)泵的主軸有明顯的軸向竄動,對照產(chǎn)品說明書的要求已嚴(yán)重超標(biāo)。在對泵進(jìn)行進(jìn)一步拆解的時候發(fā)現(xiàn),本該過盈連接的軸承和軸頸沒有實現(xiàn)定位安裝,而且存在1mm的間隙。這里可以推論在裝配過程中是存在問題的。在把軸承拆下后發(fā)現(xiàn)在安裝軸承的軸頸部位有水波紋。軸類零件的加工制造標(biāo)準(zhǔn)是很高的,不可能是生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的,因此推斷是在使用過程中造成的。
把泵的機械密封部件全部拆解并進(jìn)行清洗以后,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)所有部件都是完好的。然后把泵的主軸及其他部件進(jìn)行了進(jìn)一步的拆解,分析其內(nèi)部構(gòu)造以及產(chǎn)生軸向竄動和漏油現(xiàn)象的原因。
3 漏油故障分析
3.1 機械密封
在日常工作中總結(jié)發(fā)現(xiàn),機械密封的失效是導(dǎo)致泵類漏油的主要原因。有時候是因為動環(huán)、靜環(huán)或者O型密封圈出現(xiàn)破損,也有時候是因為密封彈簧卡死。通過對整個設(shè)備的拆解,把所有的機械密封零部件分別進(jìn)行了清洗和檢查,沒有發(fā)現(xiàn)有任何破損。因此這次出現(xiàn)漏油不是機械密封的問題,可以斷定設(shè)備的機械密封是完好的。
3.2 軸承
在對設(shè)備進(jìn)行拆解過程中需要把軸承從軸頸上面取下來。按照標(biāo)準(zhǔn),軸承和軸頸應(yīng)該是采用過盈連接的方式進(jìn)行裝配,但是在實際拆解時發(fā)現(xiàn),兩者直接沒有過盈量,相反的是,軸承內(nèi)徑和軸頸之間存在間隙,經(jīng)測量間隙達(dá)到0.2mm。而且在把軸承拆解下來以后發(fā)現(xiàn)在軸頸部位有不規(guī)則的水波狀顫紋,在正常的軸類部件生產(chǎn)中,這種情況是不符合生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),不應(yīng)該出現(xiàn)的。因此把這個問題作為出現(xiàn)漏油的可疑原因進(jìn)行推定判斷。
由于之前安裝的是進(jìn)口軸承,在上一次的維修中用國產(chǎn)軸承進(jìn)行了替換。通過測量進(jìn)口軸承和國產(chǎn)軸承的尺寸,發(fā)現(xiàn)該設(shè)備使用的同一型號的標(biāo)準(zhǔn)軸承,所有尺寸基本相同,只是國產(chǎn)的軸承內(nèi)徑比進(jìn)口的大0.15mm。這個原因也導(dǎo)致了軸承和軸頸在裝配時沒有形成過盈連接,出現(xiàn)了間隙。由于這個間隙的存在,在維修后設(shè)備試運行的時候,軸承和軸頸之間必然出現(xiàn)摩擦,從而產(chǎn)生不規(guī)則的水波紋。
雖然由于國產(chǎn)軸承與進(jìn)口軸承之間存在尺寸差距,也造成了軸頸出現(xiàn)水波紋。但是在實際的工藝設(shè)計中,軸承是不承擔(dān)密封作用的。所以不能作為出現(xiàn)漏油故障的原因?qū)Υ6逸S承內(nèi)徑尺寸的不同只能影響徑向尺寸。不可能造成4mm的軸向竄動量。
通過進(jìn)一步拆解分析設(shè)備的構(gòu)成,發(fā)現(xiàn)在驅(qū)動端的對面一側(cè)沒有對主軸的軸向定位。只有驅(qū)動端安裝軸承時使用的定位環(huán)槽和定位卡簧可以對主軸起到軸向定位作用。對主軸向外側(cè)施以拉力,發(fā)現(xiàn)在軸承端面和定位卡簧之間也存在間隙。經(jīng)測量,間隙尺寸為1mm。卡簧的定位作用也失效了。軸向定位的失效可以作為產(chǎn)生軸向竄動量的原因進(jìn)行推定判斷。
在查詢之前的維修記錄時發(fā)現(xiàn),上次維修裝配完之后,發(fā)現(xiàn)有一個“空余”的墊圈,沒有發(fā)現(xiàn)合適的安裝位置,工作人員認(rèn)為是由于國產(chǎn)軸承比進(jìn)口軸承軸向厚,不需要使用墊圈,所以沒有進(jìn)行安裝。經(jīng)測量,墊圈厚度為5mm。經(jīng)過測量對比,發(fā)現(xiàn)國產(chǎn)軸承與進(jìn)口軸承的厚度一致。
經(jīng)過進(jìn)一步的檢查發(fā)現(xiàn)。在主軸的驅(qū)動端有相應(yīng)的支撐機構(gòu)。主軸產(chǎn)生竄動,只可能是向箱體內(nèi)竄動。結(jié)合以上分析得到的數(shù)據(jù),可以做出一個假設(shè)——由于沒有安裝5mm的墊圈,導(dǎo)致卡簧與軸承之間產(chǎn)生了1mm的間隙,卡簧也失去了軸向定位的作用,也造成了主軸4mm的軸向竄動量。這個設(shè)備沒有設(shè)計相應(yīng)的恢復(fù)竄動的機構(gòu),所以一旦發(fā)生竄動就會導(dǎo)致其他結(jié)果。而由于主軸只可能向箱體內(nèi)竄動,所以這里進(jìn)行驗證。借助設(shè)備對主軸施以拉力。最終測量得到,主軸向箱體內(nèi)移動了4mm。假設(shè)成立。
回顧安裝過程,可以了解,在安裝軸承的過程中沒有先安裝5mm的墊圈。工作人員一直對軸承施力,使得主軸連同軸承一同向箱體內(nèi)移動了4mm。墊圈未安裝就是產(chǎn)生軸向竄動量的原因。
將墊圈安裝到規(guī)定位置,重新組裝整個設(shè)備然后進(jìn)行試運行。整個設(shè)備能夠長時間平穩(wěn)運行,而且沒有發(fā)現(xiàn)漏油的現(xiàn)象。向設(shè)備管理單位報備,該設(shè)備經(jīng)檢修合格后可以重新投入使用。
4 結(jié)論
4.1 在上一次維修的過程中,工作人員沒有注意到國產(chǎn)軸承與進(jìn)口軸承的區(qū)別。忽略了兩者內(nèi)徑尺寸的差距而直接使用國產(chǎn)軸承替換進(jìn)口軸承。同時在裝配時也沒有注意到將軸承與主軸進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的過盈連接裝配,從而導(dǎo)致螺桿泵的主軸軸頸產(chǎn)生水波紋。這樣的維修操作和裝配工作不符合正常維修操作要求。
4.2 工作人員沒有認(rèn)真了解螺桿泵的復(fù)雜結(jié)構(gòu),盲目按照職業(yè)習(xí)慣將軸承施力安裝。在裝配完之后發(fā)現(xiàn)有“多余”的未安裝的墊圈也沒有進(jìn)行拆解檢查,這也是違反操作規(guī)范的。安裝中遺漏了標(biāo)準(zhǔn)的軸承內(nèi)擋圈,導(dǎo)致主軸產(chǎn)生4mm的竄動量。而由于主軸向箱體內(nèi)部移動了4mm,主軸上的軸肩也產(chǎn)生了向內(nèi)的移動,而起密封作用的彈簧產(chǎn)生松動沒能起到密封作用,從而導(dǎo)致在整個機械密封部件完好的情況下產(chǎn)生漏油。
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