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紙幣接收系統機械傳送部分的國產化改造

2021-09-11 09:01:36徐曉峰
科學技術創新 2021年25期
關鍵詞:設備系統

徐曉峰

(廣州市交通技師學院,廣東 廣州 510540)

1 紙幣接受功能及國內使用情況

自動售票系統是地鐵交通現代化管理中,代表其科學性和先進性。具有不可代替的貨幣管理工具,紙幣接收系統由于其具有識別紙幣的真偽、驗證幣值,實時接收或退鈔等多項功能,用途非常廣泛。由于我國地鐵建設發展時間短,所以此類設備到現在為止仍依賴進口,而且價格非常昂貴。據悉,進口紙幣接收系統的價格為1萬多歐元/臺,大量購置進口設備,會影響國家的外匯儲備損耗。除此之外,設備投入使用后的維修保養技術問題,設備易損件的供應問題須依賴國外。這樣由于國際貿易郵資費用高。因此,紙幣接收系統國產化研制成了當前的必然性。

我國地鐵交通建設時間短,這類設備仍在仿造研制階段,隨著當前國家地鐵發展的加快,自動售票設備使用大量增加。所以,進口設備國產化成了當務之急,研制改造成了承接任務的迫切性。

1.1 任務來源及試制方案的主要缺陷

為了適應當前形勢的需要,快速填補我國對自動售票設備的制造技術水平,培養一批國內的人員,學校與有關企業的聯系引進其研發項目,推進了校企的合作,組成了項目研究小組,我是這項目工作的主要負責人。

初步確定從仿制、研究吸收消化,改進發展的分階段進行的方案,最后達到國產化為目的。仿制初期階段的自動售票機設備,經初步運行、測試,達不到國外設備水平,運行不正常。經鑒定:影響運行因素比較突出有兩點。

1.1.1 紙幣機械傳送不穩定。紙幣機械傳送不穩定,傳送皮帶跳動超差。驗鈔率達不到要求(按進口設備測定失誤率在2%以內)。

1.1.2 轉軸噪音過大。轉軸噪音過大,設備負載過大,容易損壞電機。(樣機測定要求噪音在65dB/m 以內,主電機負載在電壓24V。電流在1.8~2.4mA以內)參照對來樣機的分析,對自我制造的設備進行研究并多次修改,制造研究,得出如下解決方案。

1.2 紙幣接收系統運行的基本原理及改造方案(圖1)

圖1

紙幣接收系統實自動售票設備中接收紙幣的首要系統,其運行基本原理是由信息接受傳遞系統,紙幣識別機構,機械運轉傳送機構三個部分組成。

當紙幣通過進幣口的光電接收器后,把信息傳送給機械運轉系統進行對紙幣的傳送,通過識別機構對紙幣的真偽進行鑒別,再由電磁閥對各位置的控制,對紙幣進行接收或退鈔處理。

機械運傳送部分的結構是由機架、傳送軸組件、定位軸、進鈔、退鈔組件、暫存離合軸等組成,它是由轉軸組件設定位置形成紙幣信道,利用轉軸與特定皮帶的結合達到對紙幣傳送的目的。由于紙幣的厚度在0.1mm范圍內,所以要求軸、軸套等機械組件與信息系統、紙幣識別系統等配合間隙相對較高,間隙的誤差要求≤0.1mm范圍內(根據樣機實測)。否則;影響驗鈔器對紙幣的識別靈敏度。因此;傳送軸組件零件的加工到組裝,所設計的位置精度到軸間的相互平行度等都需求準確無誤。要求達到上述的要求,關鍵在于機架的制造。根據對樣板機的制造工藝分析及現研制工藝的確定作比較,以達到在保證精度的情況下適合大批量生產,制造的成本降低,保證國內市場的需求的目的,下面就機架國產化制造作出修改方案:

1.2.1 保證上、下板外形加工后變形的平直度。按圖2:上、下板的外形加工后的平直度要求高。通過對來樣制造的分析,其工藝是用數控沖床來沖剪外形的。由于數控沖床的剪切方式是對工件分段進行剪切加工,故工件沖裁工序后產生平面局部的塑性變形和周邊翹彎變形量達到0.3~0.5mm。需要對坯件作校平、校直的后工序處理。因此;制造工時較高,不含附帶工時的估算單件矯正工時合計約10 分鐘以上(投入矯正模具,增加制造成本。),不適合大批量生產的要求。而且數控沖床的設備投入大(約40 萬元一臺),相對制造成本增大。所以,經過分析后采用了整件落料沖裁工藝,主要對沖裁力的計算(公式F=K·L·t·τ),通過模具的設計分析,設備投入是普通沖床100T(約8 萬元一臺)。模具2 套約3 萬元。(模具自行設計、制造)大可降低了設備投入,生產上只用1 分鐘/單件的時間,大大提高了生產效率,減少了校平、校直工序,生產成本降低50%以上。

圖2 機架組裝示意圖

圖3 落料沖裁模具組裝圖

1.2.2 保證上、下板制造過程保證軸孔距、孔徑的精度。按產品的設計要求,上、下板的各類孔有50 多個之多,其位置尺寸精度要求和孔徑尺寸精度要求均在0.05mm之內。而且,上、下板鉚合后上下孔之間的同軸度要求較高。由于機架的上下板材料使用Q235外,其它輔件:壓母螺絲、鉚柱、軸套等材料均用鋁或不銹鋼等。按設計要求,機架需要作防銹處理,而鋁材是不能用鍍鋅工藝處理的。因此;機架上、下板只能帶待分開加工完畢所有孔后,再進行鍍鋅處理后再作鉚合。這樣,增加了加工工藝上的難度。經過對外來樣板的分析,要達到以上的制造精度,用一次沖壓或加工要達到要求是不可能的,結合我校的設備情況及條件,得出了以下的工藝制造路線:

工件的孔較多及孔徑小,P 總沖裁力過大、而且存在不穩定因數、模具容易損壞;所以采取了分粗加工和精加工兩個工序進行。粗加工先將所有孔分為2 類。以不需要精加工的、較大的、用于裝配工藝的異形孔為一類。需要作精加工的轉軸孔、定位軸孔、主件的裝配孔為一類。

(1)粗加工。首先,工件的多個異形孔可用多工位的沖孔模作一次沖(圖4),通過公式F=K·L·t·τ 計算,其沖裁力在70T 左右,所以可以通過。制造模具來完成(圖4)。其余的轉軸孔,定位軸孔,主件裝配孔等可采用以大小再分類,用特定的定位夾具進行單孔或多孔的沖孔(注意需留0.2mm的孔精加工余量,為保證孔的位置、形狀精度)。這樣,既可降低模具的制造難度、提高模具壽命,并達到降低制造成本、提高生產效率的效果。

圖4 粗加工異形孔模具組裝圖

(2)精加工。精加工- 粗加工后經清除毛刺的工件(上板或下板),采用多件裝夾后(5~10 件)。采用數控設備進行精鉸孔,這樣既可保證孔的位置尺寸及孔徑尺寸的精度,而且提高上下板之間孔的同軸度,達到產品設計要求。(數控銑床、NCN設備已具備不用再作投入)

(3)定位鉚合。經過精鉸孔后的上下板,去毛刺清除后作鍍鋅處理,然后安裝好壓母螺絲,軸承座等輔件,最后用特定設計的固定夾具進行組裝鉚合。這樣,機架的生產工藝基本完成。現已試制出多臺機架,經檢驗,已達到安裝精度和設備運行的要求。

根據自我設備狀況及生產環境,采用國產系列設備制造紙幣接收機的底板,能符合裝配精度要求,為實現國產化制造邁出可喜的一步。

2 保證紙幣傳送軸的裝配精度,消除噪音達標及運轉精度

紙幣傳送軸于整機使用數量多。位置稠密,所以運轉過程控噪音超標存在一定的難度(65dB/m內標準)。為了解上述問題經分析作出了以下解決方案:

(1)選擇軸套、軸承、軸的精度配合。經多次反復試驗,軸承與軸套之間的配合選定為H7/f6 的配合。由于軸承較小(1680H),變形造成噪音過大的主要原因,所以裝配過程中的靜壓入裝配,其保證裝配時的平衡度及壓入力度,(壓力于0.5Kg/cm2較適合)防止軸承的變形。

(2)控制軸向間隙的裝配,因為軸向間隙大,轉軸竄動量大,皮帶不穩定,影響驗鈔確認率。軸向間隙小會造成噪音增大,負載過重。參考來樣要求是用0.2mm厚的波紋墊圈來保證的。

由于此類零件在材料選擇上有嚴格的要求,用量小、沖壓難度大,而且價格低廉,市場難以供應。為解決此問題,最終選擇自己制造紋墊圈沖裁模,經多次試驗,已達到使用要求。

經過以上的試制修定以及制造工藝改進,該系統取得了研發、制造技術上的突破:

(1)機架通過模具整體落料,對轉軸孔的加工工藝修正,經裝配測檢,機架上下表面變形量小于0.1mm,軸的平衡度、位置的尺寸精度等均在0.05~0.1mm之間。保證了系統內與紙幣識別機構,信息接收傳遞系統之間的間隙配合,保證了驗鈔識別率。

(2)轉軸經裝配后效果顯著,經整個系統裝配完畢后自檢測定結果:

驗鈔識別率誤差達到2%以下;

噪音測試達到65dB/m以下,整機運轉正常。

3 結論

通過與進口樣機的比較,雖然部分零件的外觀、整機的整潔等仍有待提高和修整的問題和差距,但功能運轉上基本達到進口機的標準。今年初已送2 臺到地鐵下線進行運行測試,運行了半年多,到目前為止,暫無故障維修信息反饋。

隨著我國各地區的經濟發展需要,地鐵交通的建設速度突飛猛進,自動售票系統的需求市場量大。因此,自動售票設備如果仍需依賴進口是不符合我國國情。而且在市場經濟的大環境下,進口產品價格昂貴是必然的,自動售票系統價格高達100 多萬/臺,就紙幣接收系統美元就高達10000 多美元/臺。而今次通過研制過程初核算的制造價格約在人民幣10000 元/臺左右,因此相差甚遠。

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