文雪虎 房啟家
(山東鋼鐵集團礦業有限公司)
隨著現代科學技術的發展,具有高集成度的自動化工廠不僅可以減輕人員的勞動強度,改善職業衛生狀況,提高生產安全性,還可以為企業創造更多的效益[1-16]。目前,礦山企業越來越重視自動化建設,這在一定程度上加快了老企業的自動化進程,促進了老企業的發展與進步。磨選作為選礦環節中重要的組成部分,其實現自動化可以大大提高勞動生產率,提高產品指標,改善勞動條件,降低生產成本。因此,實現磨選自動化意義重大。
某含銅鈷磁(赤)鐵礦石屬于高溫熱液接觸交代矽卡巖型鐵礦石,銅、鈷含量較低,且分布不均勻,平均含量均小于0.1%,鐵含量高于40%,不同工業類型的礦石只能混合開采。其中的氧化礦中磁性鐵約占30%,約有45%的磁鐵礦被氧化交代成半假象赤鐵礦和假象赤鐵礦,約有20%的磁鐵礦被氧化成赤鐵礦和褐鐵礦,硅酸鐵約占5%。礦石構造主要為塊狀、板狀、浸染狀,礦石的結構為壓碎結構、熔蝕結構、交代殘余結構、包裹結構。礦石物理性質見表1,主要化學成分分析結果見表2。


磨選工藝流程見圖1。
該選礦廠建廠較早,設備老舊,自動化程度低,在更換大型設備后,與其相應的選礦生產在線檢測手段、選礦自動化控制不匹配,在操作控制過程中經常出現作業濃度不科學、誤操作、調節不及時等問題,嚴重影響生產的穩定、產能的發揮,造成資源浪費,制約了企業的發展。
粉礦經CBS-1010 型永磁筒式磁選機濕式預選,粗精礦進入球磨機,粗粒尾礦經過高頻振動篩篩分,+2 mm 粒級拋廢,-2 mm 粒級給入分級系統。磨礦分級系統采用一段閉路磨礦流程,MQG2700×2100 型濕式格子型球磨機、2FLG-1500 型高堰式雙螺旋分級機。
磨礦分級工序的主要問題:①球磨機缺少負荷監測系統,入磨量無法精確計算、控制,磨礦細度經常不達標,極大地影響了磨礦效果。②磨選環節僅有壓力檢測與控制系統,且旋流器壓力主要靠操作員設定,對旋流器產品濃度及粒度沒有實時監測,無法實時判斷旋流器的分級效果。③選礦廠沒有自動加球系統,人工加球無法根據生產情況實現定量加球,崗位工人的勞動強度大。

選礦廠采用先浮后磁原則流程,浮選采用先混浮再分離流程,混合浮選為1粗1精1掃流程,分離浮選為1粗1精2掃流程。混合浮選的精礦為銅鈷混合精礦,然后進行銅鈷分離;混合浮選的尾礦磁選選鐵。
選礦系統的主要問題:①浮選工藝僅有對入浮流量檢測,缺少濃度檢測,無法通過對浮選干礦量計量來指導加藥或充氣;浮選藥劑添加由人工操作。②缺少對浮選礦漿pH值的監測,無法根據pH值的變化來指導加藥,易造成脫硫效果差,影響產品質量。③磁選機的分散水及卸礦水沒有實現自動控制,容易造成水資源浪費,且影響生產指標。④缺少對鐵精礦品位的實時監測,無法進行實時工藝參數微調以保證精礦指標的穩定。
為改造好選礦自動化系統,提高現場磨選生產效果,穩定現場生產指標,減輕現場操作人員的勞動強度,達到增產增效的目的,經深入研究,確定了磨選自動化系統優化改造方案。
(1)優化措施。針對磨礦分級系統存在的問題,進行了針對性的優化改造。磨礦分級自動化控制方面主要是綜合利用數字信號處理技術,對各類儀表測量的過程數據進行過濾和處理,通過數據建模、流程數據分析,設計整體控制算法結構;采用局部小閉環,整體大閉環的思路,根據生產過程的實際特性,適當地利用反饋、前饋、自適應預測等方法,設計磨礦智能控制程序、設計研發各環節的智能分析算法和智能控制算法,精準控制磨礦環節的入磨量、加水量以及各環節的流程狀態。
(2)取得效果。通過磨礦分級系統自動化的升級改造,實現了磨礦分級系統的自動化控制,對磨礦分級作業參數實現自動化檢測,方便工作人員及時發現故障并進行處理,減少欠磨、過磨等問題的發生,提高自動化程度,減輕勞動強度,使選礦廠的生產力水平得以提升。與人工操作相比,在保證產品質量的前提下,磨機臺時處理量和管理水平得以提高,同比降低了單位選礦成本,且具有較高的安全效益。
(1)優化措施。在浮選自動化方面,一是針對“浮選給礦量控制系統”對渣漿泵的控制需求,設計了變頻控制程序,并使用該控制程序對渣漿泵進行優化;二是重新設計并制作了生產過程數據記錄和曲線展示功能,實現生產曲線、工藝曲線和設備曲線三部分功能,分別對各關鍵環節的產量、工藝控制過程量和設備運行狀態進行數據記錄和展示;三是新增粒度、品位檢測儀表,實現粒度、品位的閉環優化控制。
(2)取得效果。通過實施自動化控制,降低崗位工人的勞動強度,適當減少一線崗位操作人員,提高了勞動生產率。自動化技術在浮選加藥控制中的應用,保證了加藥過程的順利進行,避免了人員根據個人經驗操作造成的不利影響。浮選自動加藥控制系統能夠實現遠距離的定量、定時加藥,保證給藥過程的精準。通過對進入浮選的礦漿干礦量、濃度進行檢測,設計專用的智能分析算法,結合浮選機起泡情況、礦漿流量、濃度等狀態進行綜合分析,實時調節浮選藥劑加藥量和浮選機充氣量,實現浮選流程的智能化。通過對磁選機的分散水流量控制,實現預選磁選機自動給水功能,穩定了生產工藝,提高了設備效率。
(1)通過選礦廠自動控制系統的應用,實現了生產設備連鎖起停、事故停車、事故報警,以及給礦量、料位、濃度等生產過程參數的自動智能調節。提高了選礦廠的生產能力和金屬回收率,降低了電力單耗,大大降低了人員的勞動強度,產品質量得到提高,減少了崗位人員20余人。
(2)磨礦臺時處理量提高5%左右,生產成本降低3%左右,銅回收率由84.55%提高到86.31%,經濟效益100多萬元;每年節省了人工費200多萬元。
在選礦工藝中應用自動化控制系統,對于提高選礦回收率和勞動生產率、降低生產成本、減輕人員勞動強度所發揮的作用越來越明顯。