劉超 陳健 趙云











摘 要:保溫機系統實際使用中發現送冰易堵冰,冰庫保溫效果差現象,分析判斷是保溫系統壓縮機故障,維修方案為更換壓縮機,更換壓縮機后需對壓縮機進行抽真空加制冷劑并進行調試。
關鍵詞:保溫機;堵冰;壓縮機
中圖分類號:U674.33 文獻標識碼:A
0 引言
混凝土攪拌船為滿足溫控混凝土生產,安裝了制冰機和保溫機系統,使用過程出現片冰質量變差,含水率增大,送冰易堵冰,冰庫溫度達不到出廠溫度-9℃,為恢復冰庫保溫效果,滿足溫控混凝土生產,在公司領導指揮下對保溫機系統進行故障判斷并進行維修。
1 保溫機的工作參數和原理
1.1 保溫機組參數
1.2 保溫系統工作應用和工作原理
1.2.1 保溫系統工作應用
保溫機組根據冰庫儲冰量以及環境溫度自動調節冰柜內溫度(-2℃~-9℃),目的保持片冰的干燥和溫度(-2℃~-7℃),不讓冰融化,導致二次結冰和板結。
1.2.2 保溫系統工作原理
通過制冷系統工作,制冷劑壓縮冷卻后,在蒸發器中膨脹降溫,風機將冰庫的空氣循環穿過蒸發器,到達降溫目的。
2 故障現象及故障分析
2.1 保溫系統故障現象描述
(1)保溫效果差,冰庫最低溫度上升到0℃,為冰的臨界溫度。(2)冰庫片冰板結厚度10厘米,二次結冰情況嚴重。(3)冰含水量高,干燥度不夠,易堵螺旋。(4)回氣管、蒸發器無結霜現象。(5)整機運行無報警信息提示。
2.2 保溫系統故障分析
(1)懷疑故障1:制冷劑偏少,制冷系統有泄露。(2)懷疑故障2:膨脹閥卡死或膨脹閥感溫包破損,無法讓制冷劑正常循環。(3)懷疑故障3:冷凝器無法正常工作,制冷效果差。(4)懷疑故障4:供液電磁閥不能夠正常開啟,導致制冷劑無法正常循環。(5)懷疑故障5:壓縮機無法正常工作,無法使制冷劑正常循環。
排除故障原則,由易到難,逐一排除。
3 保溫系統
1回氣端三通截止閥,2回氣端三通閥抽氣口,3油氣分離裝置,4電動機,5活塞式壓縮機,6回油管截止閥,7氣液分離裝置,8供液電磁閥,9冷凝器三通截止閥,10視液鏡,11高低壓平衡管,12可調膨脹閥,13感溫包,14濾芯,15高壓端三通截止閥,16冷卻水循環泵,17高壓安全閥,18冷卻水管,19冷卻塔,20蒸發器風扇,21冷凝器,22蒸發器
4 保溫系統故障排查
4.1 故障1排查
排除措施:停機狀態,從回氣端三通截止閥抽氣口(圖2箭頭處)接入一個壓力表,壓力表表值為4.2 kg(圖3圓圈處)。
根據使用手冊,停機狀態保溫系統回氣端壓力范圍為(4 kg~7 kg),壓力正常,制冷劑壓力在正常范圍之內。
4.2 故障2排查
啟動壓縮機,運行幾分觀察鐘膨脹閥狀。
根據圖4圈1和圈2處溫度測量,有明顯的溫差,說明膨脹閥正常工作。
根據回氣管沒有結霜的現象,判斷制冷劑沒有正常循環。
4.3 故障3、4排查
開機運行狀態,圖5圈1處為供液電磁閥,系統運行時,電磁閥得電瞬間,有咔噠聲,線圈有磁性。如果供液電磁閥開啟不徹底,圖5圈2處會因為毛細管效應,結霜結冰,以此判斷制冷劑沒有正常循環。圖5圈3處為冷凝器,根據外表溫度判斷,冷凝器升溫不高,以此判斷流過冷凝器制冷劑少,沒有正常循環。
4.4 故障5排查
運行狀態,紅色儀表表值為4.2 kg,為回氣端氣壓,藍色儀表表值0.5 kg,為低壓室氣壓。根據使用手冊,回氣端和低壓室氣壓壓差很小,不會有超過3.5 kg的壓差。5.6℃為回氣端三通截止閥運行監測溫度,正常溫度為-12℃。104℃為高壓端三通截止閥運行溫度,正常溫度為95℃以下。
4.5 故障總結判斷
(1)根據回氣端溫度過高,判斷制冷劑沒有正常循環,無法正常降溫。(2)根據高壓端溫度過高,判斷制冷劑反復在壓縮機壓縮,造就高溫。(3)根據回氣端和低壓室3.5 kg的壓差,判斷壓縮機滑塊卡死,無法正常工作。
綜合以上故障點,確定為壓縮機故障。
根據制冷設備特點,壓縮機維修后故障率高,采取整機更換方案。
5 故障維修
5.1 步驟1:拆除和安裝壓縮機
(1)關掉所有電源。(2)順時針旋緊紅圈處回油截止閥。(3)順時針旋緊回氣端三通截止閥到底(如圖7中a所示,封閉回氣端)。(4)順時針旋緊高壓端三通截止閥到底(如圖7中b所示,封閉高壓端)。(5)拆除加熱裝置、回油管接頭、高低壓力表接頭,兩個三通閥緊固螺絲。(6)拆除壓縮機,并按相反步驟安裝新壓縮機(備注:兩個三通閥禁止調整閥桿)。(7)安裝時,各連接部分一定緊固,確保密封。
5.2 步驟2:抽真空
(1)如圖8所示,通過順時針旋轉三通閥閥芯(備注:旋轉到底),高壓通道、回氣端通道和壓縮機切斷。(2)順時針截止閥,切斷回油管 與壓縮機通道。(3)切斷這三個通道,讓壓縮機處于一個封閉狀態。(4)將真空泵兩根紅色管子分別接入回氣端和高壓端抽氣口,黃色管子接入真空泵。(5)開啟抽制冷劑添加裝置兩個截止閥,打開正空泵排氣口,開始抽真空。
圖8中a為回氣端三通截止閥當前狀態, b為高壓端三通截止閥當前狀態, c為回油管截止閥當前狀態。
如圖9所示,當真空表達到-1 kg的時候,逆時針旋轉三通閥閥芯到底. (備注:在旋轉閥芯到底的時候,真空泵不能夠停)。讓回氣端、高壓端分別和壓縮機接通。a、b所示。c為制冷劑添加裝置表值當前狀態。
5.3 加制冷劑
圖10中a為當前回氣端三通閥切止閥當前狀態。
(1)將制冷劑添加裝置分別接入R22罐子接口和回氣端抽氣口(備注:回氣端抽氣口不要擰緊)。(2)逆時針轉動R22截止閥1/10圈,并打開加氣裝置上面的截止閥,當回氣端抽氣口冒出白氣,并開始降溫時候,擰緊回氣端抽氣扣螺帽(備注:放氣目的就是排空制冷劑添加裝置中的空氣,放氣大概20秒鐘)。(3)將回氣端三通閥閥桿順時針旋轉360°(備注:不可旋轉過多),把抽氣口、壓縮機、回氣端聯通 。(4)緩慢加氣,直到加氣裝置氣壓表不再抖動為止。(5)合上配電柜保溫機空開。(6)逆時針旋轉回油管切止閥,讓油氣分離裝置和壓縮機處于連通狀態。(7)合閘8 h(根據天氣情況,夏天8 h以上冬天24 h以上)以后啟動保溫機系統。(8)逆時針轉動R22切止閥1/10圈,緩慢加R22(備注:不可加大開啟,否則會造成壓縮機液擊,損壞壓縮機)。
圖11中a為回氣端三通閥切止閥當前狀態。
5.4 設備調試
(1)當低壓壓力表表值為1 kg~2 kg,高壓壓力表表值為12 kg~18 kg,順時針關閉R22罐子閥門。(2)逆時針旋轉回氣管三通閥閥芯到底,如圖12左側圓圈。(3)兩個紅圈處為電動機結冰情況,根據使用手冊判斷,回氣管溫度過低。(備注:回氣管溫度過低,容易導致液氣分離不徹底,造成壓縮機液擊)。
圖12中a為回氣端三通截止閥當前狀態。
圖13圈處為壓縮機最佳結霜狀態,表面溫度為-12.5℃。
根據壓縮機結霜情況,順時針調小整膨脹閥調節螺釘(備注1:圖14方框處)(備注2:順時針調整,流量減小,逆時針調整,流量加大)
5.5 運行狀態監控
6 總結
本次對保溫機系統的故障原因排查及維修,讓我們對保溫機系統組成及其工作原理有了深入的認識,為以后遇到制冷系統故障提供了寶貴的經驗,同時也為以后制冷系統日常維護管理指明了方向,降低一些故障出現的幾率,減少制冷系統設備的管理成本。
參考文獻:
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