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光氣反應(yīng)器換熱管缺陷預(yù)測方法及檢測技術(shù)研究

2021-09-24 06:12:44謝浩平趙峰霆陳興陽宋俊俊高帥棋
科技與創(chuàng)新 2021年18期
關(guān)鍵詞:檢測

謝浩平,趙峰霆,陳興陽,宋俊俊,高帥棋

(1.浙江省特種設(shè)備科學(xué)研究院,浙江 杭州310020;2.浙江省特種設(shè)備安全檢測技術(shù)研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,浙江 杭州310020)

1 引言

光氣學(xué)名碳酰氯(Carbonyl Chloride),分子式COCl2,分子量98.92,CAS號(hào)75-44-5,由于具有兩個(gè)酰氯,化學(xué)性質(zhì)較為活潑,遇水迅速水解生成氯化氫[1]。它既有酰氯通性,又能與伯胺類化合物生成異氰酸酯,與二羥基化合物如雙酚生成聚碳酸酯,因而在有機(jī)合成上有著重要的用途[2]。近年來聚氨酯工業(yè)高速發(fā)展,作為農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、精細(xì)化學(xué)品及合成樹脂等民用工業(yè)的原料或中間體,光氣的需求量日益增大。

光氣屬《劇毒化學(xué)品目錄(2015版)》中劇毒化學(xué)品,是GB 13690—2009《化學(xué)品分類和危險(xiǎn)性公示通則》中有毒氣體(腐蝕性),按照職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí),為Ⅱ級(jí)(高度危害)毒物[3]。而且光氣合成的原料(氯氣和一氧化碳)及光氣化的中間產(chǎn)品(異氰酸酯、TDI)等多屬于劇毒及易燃易爆品,極易因設(shè)備故障而發(fā)生生產(chǎn)安全事故,危害人民生命財(cái)產(chǎn)安全。2000-03-06,泰國一公司因管道破裂,發(fā)生光氣嚴(yán)重泄漏,導(dǎo)致一人死亡,近200人中毒。2007-06-18,上海漕涇工業(yè)園區(qū)某公司生產(chǎn)中不慎使潮濕空氣進(jìn)入回收塔,與光氣形成鹽酸產(chǎn)生腐蝕導(dǎo)致泄漏。根據(jù)光氣泄漏事故的分析中發(fā)現(xiàn):光氣合成與反應(yīng)過程中發(fā)生的事故占據(jù)總事故率的83.9%,而列管式光氣反應(yīng)器作為光氣合成生產(chǎn)中最關(guān)鍵的設(shè)備,如何減少或消除這一過程中的事故發(fā)生,對(duì)光氣的安全生產(chǎn)顯得尤為重要。因此對(duì)于列管式光氣反應(yīng)器,如何精確診斷換熱管的安全狀況,對(duì)于光氣的安全生產(chǎn)具有重要意義。而渦流檢測技術(shù)的廣泛應(yīng)用[4-6],對(duì)該問題的解決提供了思路及途徑。

本文針對(duì)列管式固定床催化反應(yīng)器換熱管的腐蝕失效問題,分析了換熱管的主要失效模式,利用渦流檢測和內(nèi)窺鏡檢測對(duì)在役列管式光氣反應(yīng)器換熱管展開檢測分析,通過數(shù)值模擬分析驗(yàn)證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。

2 光氣反應(yīng)器工作原理及失效模式

列管式固定床催化反應(yīng)器作為使用壽命較長,單臺(tái)產(chǎn)量較高的光氣反應(yīng)器,在國內(nèi)光氣產(chǎn)業(yè)中廣泛應(yīng)用[7],也是本文的重點(diǎn)研究對(duì)象,其換熱管內(nèi)以一定比例將作為催化劑的活性炭及陶瓷拉西環(huán)均勻填充。由于其與管殼式換熱器接近的結(jié)構(gòu)及催化劑的均勻填充,列管式固定床催化反應(yīng)器的單位體積有效反應(yīng)體積較大,同時(shí)熱量傳遞較為理想,降低了光氣的高溫分解率[8]。

列管式光氣合成反應(yīng)器的換熱管中裝填有活性炭,Cl2和超過理論3%(V%)的CO作為原料氣,混合后送至反應(yīng)器封頭,自上而下通過換熱管內(nèi)的活性炭床進(jìn)行反應(yīng)[9],常溫水作為冷卻水逆流與之換熱,將反應(yīng)熱通過殼程冷卻水系統(tǒng)移出。

光氣合成反應(yīng)方程式如下。

受限于列管式光氣合成反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)工藝,原料氣中的少量水分并不能完全脫除,反應(yīng)器換熱管中的活性炭與水在高溫下發(fā)生副反應(yīng)產(chǎn)生水煤氣。而副產(chǎn)物中的H2與原料氣中的Cl2結(jié)合生成HCl氣體,并進(jìn)一步地被水汽吸收形成鹽酸,其附著在換熱管壁上導(dǎo)致腐蝕失效[10]。而鹽酸對(duì)于300系列不銹鋼發(fā)生鹽酸腐蝕時(shí)多表現(xiàn)為點(diǎn)狀腐蝕,并形成一定直徑的腐蝕凹坑,甚至發(fā)展為穿透性蝕坑[11]。由于催化劑裝填技術(shù)地局限性,各個(gè)換熱管中活性炭存在分布不均勻、分布不一致等問題,使得各個(gè)換熱管內(nèi)氣體流動(dòng)阻力不均。氣體流動(dòng)阻力小的列管,負(fù)荷高、熱量釋放大、熱通量過大易造成結(jié)焦堵塞,同時(shí)活性炭消耗加劇,使各換熱管的反應(yīng)速率不均,影響反應(yīng)器的整體反應(yīng)效率。

光氣反應(yīng)器管程為反應(yīng)氣體,殼程走冷卻水。列管與管板角焊縫的密封性對(duì)設(shè)備的安全至關(guān)重要,接管角焊縫處施焊難度相對(duì)較大,導(dǎo)致在制造時(shí)角焊縫容易產(chǎn)生氣孔等缺陷,在加上在設(shè)備服役階段,焊縫存在被腐蝕的危險(xiǎn),一旦殼程冷卻水滲透進(jìn)入管程,甚至進(jìn)入列管的反應(yīng)區(qū),就會(huì)加速活性炭的消耗,降低其作為催化劑的活性。同時(shí)反應(yīng)生成的鹽酸,又加劇了腐蝕的擴(kuò)展,設(shè)備多形成腐蝕點(diǎn),多為不規(guī)則深度不一的凹坑,當(dāng)凹坑達(dá)到一定的深度后,里面的空間會(huì)導(dǎo)致腐蝕產(chǎn)物的集聚,導(dǎo)致腐蝕介質(zhì)的濃度升高,進(jìn)一步加劇腐蝕,極易出現(xiàn)腐蝕穿孔,甚至報(bào)廢。

3 渦流檢測技術(shù)

脈沖渦流技術(shù)廣泛應(yīng)用于無損測試和識(shí)別金屬構(gòu)件的腐蝕狀態(tài)[12]。其通過外部系統(tǒng)提供的交流電在測試件內(nèi)部激發(fā)渦流。而構(gòu)件的腐蝕缺陷通常會(huì)引起電導(dǎo)率和磁導(dǎo)率的變化,進(jìn)而導(dǎo)致渦流和電流的變化,磁場的相位和振幅也會(huì)相應(yīng)發(fā)生變化[13]。通過與預(yù)制的標(biāo)樣管檢測信號(hào)的對(duì)比,確定測試件的腐蝕缺陷。相較于其他檢測方法,脈沖渦流法有很多優(yōu)點(diǎn),特別適用于列管式反應(yīng)器換熱管的腐蝕缺陷形成和擴(kuò)展過程的連續(xù)性監(jiān)測。渦流檢測作為對(duì)比性檢測手段,檢測標(biāo)樣管的選擇、人工對(duì)比缺陷的設(shè)置決定了對(duì)檢測結(jié)果的可靠性[2]。由于光氣反應(yīng)器的殼程介質(zhì)為冷卻水,換熱管的外表面不易產(chǎn)生腐蝕,而換熱管內(nèi)表面的腐蝕風(fēng)險(xiǎn)較高,因此需要有內(nèi)表面人工缺陷的標(biāo)樣管。由于受到內(nèi)表面缺陷加工的工藝限制,換熱管內(nèi)表面缺陷加工難度較大,因此,通過合理設(shè)計(jì)缺陷及控制標(biāo)樣管長度設(shè)計(jì)了內(nèi)孔標(biāo)樣管,如圖1所示。

圖1 人工缺陷標(biāo)樣管制作

通過對(duì)標(biāo)樣管上已知人工缺陷的檢測,確定了渦流檢測缺陷深度定量分析曲線,其中人工缺陷深度由其所占公稱壁厚的百分?jǐn)?shù)表示,如表1所示。

表1 對(duì)比試樣渦流檢測結(jié)果評(píng)定表

對(duì)本文研究對(duì)象的換熱管進(jìn)行常規(guī)渦流檢測時(shí),發(fā)現(xiàn)多處腐蝕缺陷。其中最深處的凹坑達(dá)到45%,內(nèi)窺鏡復(fù)驗(yàn)結(jié)果與渦流檢測結(jié)果一致。對(duì)列管編號(hào)為10-10的換熱管,腐蝕深度達(dá)到45%,如圖2所示。

圖2 檢測結(jié)果

4 仿真分析

4.1 仿真建模

以某廠光氣反應(yīng)器實(shí)際尺寸建模,換熱管采用30°管布局角排布,管束間距84 mm,換熱器具體尺寸如表2所示。該換熱器為豎直放置的單管程BEM型管殼式換熱器,殼程外徑dshell=1 430 mm,壁厚δshell=10 mm,殼程材料為碳鋼,管程材料為316 L不銹鋼。換熱管外徑dtube=60.3 mm,壁厚δtube=3.2 mm,管間中心距L=84 mm,排布方式采用30°管布局角,管長h=2 111 mm,共計(jì)222根。折流板采用4塊平行單弓形折流板,長度為殼程內(nèi)徑的75%,折流板中心距Lt=450 mm,距管束入口Lin=461 mm,出口Lout=300 mm。管程為氣相熱流體光氣COCl2,全程無相變,入口溫度為Tt-in=450℃,出口溫度為Tt-out=80℃,操作壓力為0.16 MPa;殼程為液相冷流體水,全程無相變,入口溫度Ts-in=72℃,出口溫度Ts-out=89℃,操作壓力為0.06 MPa。

表2 換熱器具體尺寸

通過MESH進(jìn)行網(wǎng)格劃分,全局網(wǎng)格尺寸設(shè)置采用曲率劃分,最大尺寸35 mm,最小尺寸20 mm,生長率1.2;換熱管處采用boi加密網(wǎng)格,最大尺寸11 mm,生長率1.2。所有壁面設(shè)置生成5層邊界層,采用多面體網(wǎng)格填充生成體網(wǎng)格,網(wǎng)格總數(shù)770萬,網(wǎng)格扭斜度低于0.7,滿足計(jì)算精度要求。模型與網(wǎng)格如圖3所示。

為消除網(wǎng)格數(shù)量對(duì)計(jì)算結(jié)果的影響,在相同網(wǎng)格劃分方法下,采用不同網(wǎng)格尺寸分別得到520萬、770萬、930萬、1 190萬網(wǎng)格。計(jì)算結(jié)果表明當(dāng)網(wǎng)格數(shù)量超過770萬時(shí)換熱管流速的相對(duì)誤差低于2%,換熱管束進(jìn)出口壓降的相對(duì)誤差低于3%,且換熱器進(jìn)出口流量、流速等參數(shù)沒有明顯變化,考慮到求解效率及計(jì)算資源的有效利用,本文采用770萬數(shù)量級(jí)的網(wǎng)格進(jìn)行計(jì)算域流場的網(wǎng)格劃分。幾何結(jié)構(gòu)與網(wǎng)格圖如圖3所示。

圖3 幾何結(jié)構(gòu)與網(wǎng)格圖

4.2 數(shù)值模擬結(jié)果分析

換熱器的流場分布對(duì)于光氣反應(yīng)器換熱管內(nèi)的反應(yīng)有重要的影響,管束內(nèi)的流速不僅會(huì)直接影響到管束內(nèi)部副反應(yīng)鹽酸的生成速率,從而影響管束的腐蝕速率。各排換熱管束速度云圖如圖4所示。圖4(a)為換熱器中各排換熱管束中心截面速度云圖,氣體從上部進(jìn)口總管進(jìn)入封頭后直接撞擊管束,經(jīng)過管板溢流的作用進(jìn)入管束,流經(jīng)下部封頭從出口總管流出。

圖4 各排換熱管束速度云圖

正對(duì)入口總管和出口總管的管束內(nèi)部的氣體流速最大,氣體沖擊管板減速后進(jìn)入的側(cè)面管束內(nèi)部的流速則相對(duì)較慢,入口封頭的低速區(qū)范圍明顯大于出口封頭低速區(qū),出口封頭內(nèi)部的速度分布相對(duì)平均。圖4(b)為管束入口橫截面的速度分布圖,中間管束的入口速度最大,隨著管束所在周向半徑逐漸增大,管束內(nèi)部的流速逐漸遞減。中心管排為第10排,其速度矢量圖如圖5所示,高速氣體通過90°彎管進(jìn)入換熱器封頭。由于流道擴(kuò)大及壓力降低,氣體流態(tài)逐漸擴(kuò)張,速度降低并沖擊換熱器管板。該換熱器封頭入口正對(duì)管板中心,故部分氣體在較低阻礙下通過中心區(qū)域管束(管束10-8、10-9、11-8、9-8),速度較大;其余氣體由于管板的存在部分以較低速度進(jìn)入管束,部分沿壁面形成渦流。

圖5 橫截面速度云圖

入口管束內(nèi)部平均流速如圖6所示,無論是奇數(shù)還是偶數(shù)排管束,中心管束的速度過大,最外側(cè)管束的內(nèi)部速度過小,且右側(cè)管束的平均流速較左側(cè)要大。由圖5可知,氣體進(jìn)入入口管后以高速?zèng)_擊彎管肘部,流速增大且形成偏流,流道尚未完全發(fā)展已進(jìn)入封頭,故氣體流向偏向入口管方向,流場分布不對(duì)稱。

圖6 管束入口平均速度分布

換熱器管束入口流速低于1 m/s、流速高于7.6 m/s、流速突變的管束位置,易成為管壁減薄的高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。因水無法從原料中完全脫除,氯氣與一氧化碳合成光氣后遇水水解產(chǎn)生HCl;流速較低的管束中反應(yīng)產(chǎn)物光氣停留時(shí)間長,易發(fā)生水解產(chǎn)生HCl并被水吸收形成鹽酸,鹽酸接觸壁面造成換熱管束上端壁面點(diǎn)蝕;流速較高的管束中反應(yīng)產(chǎn)生的熱量不能及時(shí)交換,形成了光氣合成反應(yīng)的反應(yīng)中心區(qū)高溫區(qū),加速了催化劑的消耗產(chǎn)生水煤氣,進(jìn)而生成氯化氫氣體,被水吸收產(chǎn)生鹽酸造成換熱管束靠近上端處的壁面點(diǎn)蝕。

5 結(jié)論

通過對(duì)對(duì)比樣管管材的篩選,對(duì)人工缺陷的優(yōu)化設(shè)計(jì)能夠有效提高列管式光氣反應(yīng)器換熱管渦流檢測的精度,同時(shí)渦流檢測的結(jié)果能夠反映管束實(shí)際情況;通過對(duì)光氣反應(yīng)器換熱管束的仿真分析,得出換熱器管束入口流速分布不均,氣體流向偏向入口管方向,流場分布不對(duì)稱,不利于光氣反應(yīng)器的反應(yīng)運(yùn)行;換熱器管束入口流速低于1 m/s、流速高于7.6 m/s、流速突變的管束位置,易成為管壁減薄的高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域,該區(qū)域應(yīng)為重點(diǎn)檢測部位。

光氣反應(yīng)器作為極度危害介質(zhì)的生產(chǎn)裝置,其安全有序的運(yùn)行對(duì)于保障企業(yè)連續(xù)生產(chǎn),保護(hù)周邊生存環(huán)境舉足輕重。在后續(xù)的研究中,如何利用仿真分析,結(jié)合檢測技術(shù)準(zhǔn)確判斷換熱管腐蝕速率、判別腐蝕部位,對(duì)于確定換熱管的壽命十分重要,應(yīng)是進(jìn)一步研究的方向。

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