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軋鋼熱送鋼坯收集臺架存在問題與解決方案

2021-09-26 01:14:45米文樂唐珍珍
內燃機與配件 2021年16期

米文樂 唐珍珍

摘要:鋼坯熱送收集臺架工作原理,使用中存在的問題,針對問題分析原因、提出改進方案、實施驗證。

Abstract: The working principle of the billet hot delivery collection stand, the problems in use, analyze the reasons for the problems, put forward improvement plans, and implement verification.

關鍵詞:鋼坯熱送;熱送輥道;收集臺架;擺臂機構;推鋼小車

Key words: hot feed of billet;hot feed roller table;collection stand;swing arm mechanism;steel pushing trolley

中圖分類號:TG333? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-957X(2021)16-0131-02

0? 引言

軋鋼高線鋼坯原料存放區與煉鋼連鑄鋼坯收集臺架直線距離約60米,為降低車輛盤運成本并提高熱鋼坯溫度利用,設計了從煉鋼到軋鋼的熱鋼坯輸送輥道,其終點是熱鋼坯收集臺架。但設計之初,受空間限制,將推鋼擺臂機構與臺架分布在熱送輥道的下方,受高溫輻射影響,設備故障率高,備件成本和人力投入過高。針對存在的問題,需要進行改造優化。

1? 鋼坯熱送和收集設備的工作原理

鋼坯規格是150×150mm方坯,每根長12米,從煉鋼經60米輸送輥道,到達軋鋼收集臺架,一根根自動輸送、收集。臺架工作原理:鋼坯經輥道輸送到臺架推鋼位置時,鋼坯頭部的檢測信號檢測到鋼坯到達正確位置,輥道停止轉動傳送,兩臺液壓缸推動擺臂機構,由擺臂機構上4個擺臂帶動4個推鋼小車,每個推鋼小車上的推頭推動鋼坯從輥道面上滑移到臺架鋼軌上,然后液壓缸桿收回到起始位,完成一支鋼坯收集,下支鋼坯開始進入待推位(見圖2)。

2? 設備使用中存在的問題

軋鋼原收集臺架為節約收集臺架所占用的空間,將液壓缸、擺臂機構安裝在鋼坯臺架下方,這種設計把液壓缸、擺臂機構、推鋼小車置于800-900攝氏度高溫鋼坯的熱輻射下,給設備維護帶來很大麻煩。

問題一:4個推鋼小車,每個小車安裝有16個成品軸承,充當車輪,在小車行走槽內前后移動,軸承受高溫輻射,并且由于是封閉結構導致無法給軸承提供潤滑,除非拆出小車對軸承進行加油;

問題二:小車車輪軸承壽命很短且小車兩側行走槽的下軌面磨損很快。收集臺架放鋼坯的軌道共7個,小車行走槽與收集臺架軌道是一體焊接的,如果小車行走槽磨損,則必須更換臺架7個軌道中的4個,以及另外4個短的小車行走軌道。

軸承損壞或小車軌道磨損容易導致小車前后移動不順暢,嚴重的是曾經有一次因小車在行走軌道內受阻,造成液壓缸安裝底座被拔出。

所以小車車輪軸承、小車軌道、液壓缸基礎及拉桿在使用過程中故障點多,備件消耗多,牽扯維修人員精力也多,嚴重制約正常的生產組織。

3? 問題原因分析

①推鋼小車、擺臂機構安裝于800-900度高溫鋼坯下,小車輪軸承因結構原因無法正常加油潤滑、各轉動鉸點潤滑在高溫區潤滑不良,是推鋼機構容易損壞的一個重要原因。②中規中矩的設計中,坯料收集臺架和液壓、擺臂機構應分別安裝在輸送鋼坯輥道的兩側,這樣才能做到擺臂機構發出推力,與小車行走方向在一個平面上,不存在無效作用力(見圖1)。

原來推鋼機構中,小車拉桿在擺臂的帶動下,斜向左下方(見圖2),力是矢量,除大小外還有方向,小車在行走槽內推鋼時,基本是水平向左運動的,拉桿斜向左下方已表示拉桿推鋼作用力方向與小車行走方向不一致,從圖B擺臂拉桿可以看到,小車拉桿與小車行走方向約有30度夾角,根據力的分解和三角形邊長關系,很容易推算出有1/3的拉桿作用力被分解,分解力垂直于小車、向下,這個向下分解的力,不僅對小車向前推鋼是無效作用力,而且對小車車輪和行走軌道下壓,增大行走磨擦力,具有較強的破壞性,這是小車軸承容易損壞,行走軌道短容易磨損的主要原因。

圖1、圖2是兩種推鋼小車布局比對,圖1為中規中矩設計,圖2為臺架下方安裝推鋼裝置的不合理結構。

4? 問題解決的思路與方案

4.1 思路

①參考中規中矩設計,先將輥道取直后的新收集臺架與推鋼擺臂機構分布在熱送輥道兩側,把液壓缸和擺臂機構移出高溫區,達到擺臂機械機構遠離高溫輻射區域分開的目的,同時實現擺臂作用力與小車行走方向一致,消除車輪與車軌道受額外下壓力,但這時推鋼小車還保留在高溫區,且車輪軸承潤滑無法實現。

②創新點1:因為推鋼小車功能就是推鋼,所以我們可以將推鋼小車變形為推鋼桿,把推鋼桿移到熱送輥道的擺臂機構側,遠離了高溫區。創新點2:將推鋼小車結構中2個鉸點變為1個鉸點,直接連接推鋼桿,每個推鋼桿推鋼端頭設計一個小托輥,進一步減少維護點。創新點3:當連桿機構中2個鉸點變為1個鉸點后,必須把推鋼桿端頭的托輥設計成有上下伸縮量的。托輥既要在推鋼桿前進時平穩托起推鋼桿,保證推鋼桿頭部中心永遠頂在150mm鋼坯面中心,又要用托輥下的伸縮彈簧來補償因1個鉸點連接帶來的推鋼桿高低變位時不壓托輥,避免托輥受多余的下壓力,最大限度增加托輥壽命。

注:2個鉸點的推鋼桿前進后退過程中一直處于水平狀態,但需要前后兩個位置做推鋼桿支撐(如加熱爐推鋼桿每個推鋼桿配4個導向輥),2鉸點結構缺點是擺臂作用力被分解一部分,維護點多了1鉸點和多增加了支撐輥,乘以4個推鋼桿就多了不少設備和維護點。

4.2 方案

①拿掉4個推鋼小車,確定推鋼桿頭部到擺臂安裝距離,通過圖紙數據和模擬運動軌跡,將原圖紙擺臂長軸安裝水平座標向液壓缸方向平移760mm,垂直座標向上抬升140mm,新增推鋼桿托輥預埋底座。②重新設計的推鋼桿連接扁頭(直徑72mm的強度足夠用)、推鋼桿托輥可上下滑動支座,托輥軸、銅套、鋼套等。③外購能支撐45kg(推鋼桿單重85kg)的壓縮彈簧(100*23*21)、選適配管子制做托輥彈簧緩沖器。④配支座,現場用水平儀確定支座標高,以推鋼桿壓彈簧緩沖器后的高度標定與桿頭與熱送輥面的標高。

改造后的現場照片見圖3。

5? 結束語

改造后,液壓缸和擺臂長軸機構遠離了高溫區,推鋼小車及小車軌道不存在了,取消原不合理結構,徹底消除了故障點。新結構極簡,備件消耗極低,維護量極小,已投用,成功實現了改造目標。

參考文獻:

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