

摘要:針對抽油機傳動過程能量損失較大、系統效率較低,致使總體能耗較高的問題,利用“老機換新”時機,將油井地面驅動設備由抽油機改為螺桿泵生產。現場應用結果表明,單井日耗電節約41.76kWh,56口措施井年累計節電85.357萬kWh。工藝的實施有效緩解了油田節能減排壓力,節支的同時實現了環保。
關鍵詞:節能;抽油機;螺桿泵;減排
作為油井常規舉升設備,抽油機隨油田的開發逐漸普及。因其可靠性和耐久性均展現出了很高的水平,因此作為油田舉升設備選型的首選,設備占有率也最高。目前抽油機舉升工藝仍沿用四連桿工藝,將電能轉化為機械能供給設備完成原油抽汲工作。通過典型井生產狀態下有桿抽油系統能流變化(表1)可知,從電機至抽油泵、油管的各個能量傳輸過程中存在能量損耗,系統效率僅為22.32%,能量損耗達77.68%。從能量損耗情況來看,抽油桿能量傳遞效率最低,其次是電機和皮帶減速器。如果能避免這部分能量損耗,系統效率將獲得大幅度提高,勢必取得非常好的效果,實現節能減排。
1 螺桿泵技術優勢
地面直驅螺桿泵技術主要采用地面電機直接驅動抽油桿作旋轉運動,配合控制箱的變頻器通過改變輸出頻率控制地面永磁電機轉速變化,井下利用抽油桿帶動螺桿泵轉子轉動,泵體中定轉子配合形成吸液-排液腔,將原油不斷漸進式排出,直至采出地面[1-2]。
從整個地面驅動原理上來看,螺桿泵驅動省去了常規抽油機井上皮帶減速機構和四連桿機構,由此產生的能耗衰減被徹底避免;其抽油桿運動方式與抽油機也顯著不同,抽油機抽油桿作上下往復運動,由抽油桿受沖擊彎曲造成的桿體偏磨較為嚴重,能耗損失明顯,而螺桿泵井的抽油桿作旋轉運動,排液速度穩定,桿體基本不受交變沖擊,偏磨引起的能耗損失將大大降低。因此,螺桿泵相比抽油機,其效率將大幅提高,節能效果顯著。
2 可行性分析
2.1技術可行性分析
與抽油機相比,螺桿泵井電機裝機功率低,電機運行功率平穩,效率高;不需要舉升抽油桿,功率損耗小;可連續抽油,泵吸入液體時間較長,有利于提高低產井泵效。例如某廠現有120-27螺桿泵258臺,最大運行轉速166轉/分,理論排量28.68m3,適合產液量小于20t的油井。統計這部分設備平均日耗電75kWh,與相同產液量抽油機比節電超過30%。
2.2 經濟可行性評價
10型抽油機換小為6型(或10型)抽油機與直接更換為螺桿泵舉升工藝對比見表2,其中GLB120-27螺桿泵井地面設備一次投資費用約為22.02萬元,年維護費用約為3.33萬元,年運行能耗費用1.55萬元。6型抽油機地面設備一次投資費用約為40.66萬元,年維護費用約為2.19萬元,年運行能耗費用2.33萬元。10型抽油機轉120-27螺桿泵15年總費用現值63.79萬元,比換小機型少15.56萬元。
3 節能減排評價
對現場56口老舊抽油機進行了更新,將地面設備改為螺桿泵地面設備生產。采用永磁無刷電機、變頻工控柜并配套了其他配套設施。其它地下管柱設備參照《螺桿泵舉升工藝手冊》和《區塊采油工程方案》設計實施。依據SY/T 5264-2012 油田生產系統能耗測試計算方法標準測試實施前后能耗。實施前后,單井有功功率下降1.74 kWh,日耗電降低41.76 kWh,年耗電節約15242 kWh,56口井實施后減少用電85.357萬度。
4 結束語
借舊機改造時機對抽油機轉螺桿泵生產,單井耗電節約效果顯著,試驗井減少燃燒標煤342t,預計少排放污染氣體合計890t,節約開支的同時實現了降低污染物排放量,推廣該項技術對節能減排有重要意義。
參考文獻:
[1]劉翠霞,鐘彬偉,馬慶.地面驅動螺桿泵采油技術的優化策略[J].化學工程與裝備,2020(06):138-139.
[2]郝銘. 地面驅動螺桿泵轉速自動控制技術研究[D].西安石油大學,2015.
作者簡介:
陳廣志(1981-),男,2005年畢業于西安石油大學采油工程專業,目前從事油水井油井作業管理工作。Email:chenguangzhi@petrochina.com.cn?地址:黑龍江省大慶市大慶油田第二采油廠第一作業區。