于泳



摘要:齊40塊自1987 年以蒸汽吞吐方式投入開發,2008年整體轉入蒸汽驅開發至今已有34 年, 吞吐開發21年,汽驅開發14年。隨著開發時間的延長,井下技術狀況逐年變差, 轉入汽驅開發后,井況惡化日益嚴重, 事故井嚴重影響了區塊的開發生產, 導致儲量損失、注采失調、油井增產、增注措施受到制約、產量遞減加大。因此, 分析井況惡化的原因, 進而采取相應的防治措施加以控制, 對于提高油田整體開發效益是十分必要的。
關鍵詞:蒸汽驅井 套管損壞
1 井況現狀及套損井分布規律
截止2020 年12月, 在齊40塊油井722口中, 井況有問題的各類事故井344口, 占井數的47.6% , 共計損失控制儲量267.5* 104噸 , 日均影響液量783噸,影響油量187噸。
通過統計,將我區塊套損井按套管損壞類型、套損井段最小內徑、套損井段井深位置、套損井地層巖性以及套損井的判斷方法等五個方面,對全區塊套損井進行了分類。
1.1按套損類型分類
對齊40塊套損井套損類型進行分類整理,其中套變井263口,占套損井76.5%,套管破裂59口,占套損井17.2%,套管錯斷22口,占套損6.4%。根據統計數據來看,齊40塊套損主要以套變為主。
1.2按套損最小內徑分類
根據打印落實后的最小內徑統計齊40塊238口套損井,具體分類見下表:
我區塊套損井井段內徑在130~150mm井有77口井,占統計井數的32.4%,說明有大部分井可以使用或通過簡單大修后使用φ105mm或φ110mm小直徑封隔器達到分注的目的。
以上238口井全部是通過下鉛印等井下工具情況判斷的,所反映的情況并不十分全面、準確,因此,今后還需進行進一步驗證工作,取得準確資料。
1.3按套損油層位置分類
統計344口套損井,從套損位置分布來看,位于油層上部泥巖71口,占套損井總井數的20.6%;位于油層段232口,占套損井總數井數的67.4%;位于油層下部泥巖41口,占套損井總井數的11.9%。由此可見,我區塊套管在射孔井段內的井比例很大,而且這部分井對采取一般的增產增注措施影響都很大,因此需要重點進行研究分析,搞清機理,拿出預防及治理措施。
1.4按套損井段巖性分類
統計344口套損井,套損井段在砂巖部位有232口,占67.4%,在泥巖部位的有112口,占32.6%,從此可以看出,我區塊套損井段大部分集中在砂巖部位,這也和套損井段在射孔井段內相吻合。
1.5按套損判斷方法分類
統計344口套損井,套損通過鉛印判斷的有238口,占69.2%,通過通井規判斷的有49口,占14.2%,通過其他方式判斷的有57口,占16.6%。
通過以上分析,我們比較清楚的掌握了我區塊套管損壞情況,總結起來有以下幾點:
(1)我區塊套管損壞情況以套管變形為主;
(2)套管變形井段最小內徑在130mm~150mm之間的比重大;
(3)套管損壞在射孔井段的比較多;
(4)套管損壞位置多在砂巖(既滲透性)巖層位置;
(5)我們判斷套管損壞的方法還是依靠打鉛印等井下工具為主,為進一步驗證井下變形情況,還需要進行測井驗證。
2 現場應用效果
2.1開井率提高
通過加強套損井生產管理, 2020年開井率76.2%,和2019年相比,上升3.1%。
2.2新增套損下降
轉驅以來,齊40塊年均新增套損井35井次,通過加強套損井的生產管理,與2019年相比,新增套損井次減少了10井次。以套損井平均影響日產液5噸,日產油1噸計算,減少因新增套損導致液量損失2.7375萬噸, 減少油量損失0.5475萬噸。
2.3檢泵周期延長
平均檢泵周期由2018年的792天延長至2020年的810天,延長了18天。
3 結論和認識
(1)高溫腐蝕和油層出砂是導致齊40塊井況惡化的主要原因,注采不平衡、頻繁作業也加劇了井況惡化的進程。
(2)通過對套損修復措施的探討,針對不同的套損類型,采取最佳的修復措施,提高套管的完整性,恢復井筒的正常運行狀態,滿足油氣田勘探開發的技術要求。隨著修井技術的不斷發展,加強對套損修復技術的研究,提高套損修復的質量,滿足油田開發的技術要求。
(3)井下狀況的惡化不僅影響油井生產時率和生產效果,還導致井溫等測試資料無法錄取,無法為下步工作提供有力支持。