彭華斌,譚三元
(宏大爆破工程集團有限責任公司, 湖南 長沙 410011)
會寶嶺鐵礦有軌運輸水平設在-430 m水平,首采出礦水平為-410 m水平,溜井設在-410~-430 m水平之間。礦山采用全階段組合鑿爆采礦法進行采礦,中段高度為 70m。隨著生產的進行,后續接續水平在-270 m水平進行出礦,需要施工70 m高的溜井連通至-340 m水平原溜井上口。根據現有生產條件,上下沿脈水平位置不重合,需要施工斜溜井以滿足空間布置。
斜溜井傾角普遍在70°~90°之間,無法采用立井法施工,通常采用人工反掘法進行施工。在此過程中,人員上下通行需爬梯,且只能在巖帽的保護下作業,存在工序繁瑣、勞動強度大、通風質量差、作業空間狹小、施工效率低、成本高等一系列問題。
在會寶嶺鐵礦,為提高溜井施工的安全性和高效性,礦山工程技術人員結合礦山已經開發的70 m垂直切割井一次鑿巖分段爆破成井技術,對炮孔布置、裝藥方式、爆破方式等開展了技術研究和試驗,并在會寶嶺鐵礦-270 m水平7-3#溜井進行70 m斜溜井深孔爆破一次成井試驗,最終成功實現了貫通成井。
會寶嶺鐵礦-270 m 水平 7-3#溜井位于-340~-270 m水平之間,布置于南翼主沿脈南側。井筒斷面直徑為4m,高為70m,傾角為74.5°。施工區域巖性主要為黑云變粒巖,局部夾磁鐵石英巖、磁鐵角閃石英巖、黑云角閃片巖,巖石普氏系數為12~18,巖體穩定,較完整,裂隙不發育。
-270 m水平 7-3#溜井是聯通兩個階段的傾斜井筒,為防止在放礦過程中發生卡堵問題,對爆破成型有較高的要求,與垂直切割井一次成井施工的重點區別在于炮孔的傾角。在炮孔施工過程中,受鉆具自重和鉆孔過程中巖性變化的影響,傾斜炮孔施工精度相較于垂直孔施工更加難以控制,且斜溜井爆破拋渣能力低于垂直溜井,易產生卡堵等問題。工程技術人員根據70 m垂直切割井一次成井施工技術的理論和施工經驗,對斜溜井的炮孔設計、施工精度控制和爆破方案進行改進,成功解決了斜溜井施工過程中的難題。
本方案設計井筒斷面形狀為圓形,直徑為4m,傾角為74.5°。考慮到溜井階段深度高、巖石硬度大和爆破夾制性大等特點,沿圓形斷面布設補償孔、掏槽孔和周邊孔,槽腔由小到大依次擴成。
根據掏槽孔布設理論依據,巖石破碎松散后增加的體積不應超過設計的補償空間,且各掏槽孔爆破的巖渣必須有適合的破碎度和形狀,設計時應用補償孔體積核算其與首響掏槽孔間的距離(見公式(1))。隨后還需要逐孔驗算槽孔補償系數以完成掏槽孔布孔設計,應按實際孔偏差進行校核調整。

式中,A為補償孔與首響槽孔的間距,mm;D為補償孔直徑,mm;d為首響槽孔直徑,mm;K為巖石碎脹系數。
本設計炮孔布設方案共布置 13個炮孔,其中掏槽孔沿補償孔等距環形布設,沿圓形斷面輪廓線布置8個周邊孔,控制井筒輪廓。炮孔布設見圖1。

圖1 斜溜井一次成井炮孔布設
本次70m 斜溜井深孔爆破一次成井試驗,補償孔直徑D為300mm,掏槽孔和周邊孔直徑均為165mm,巖石碎脹系數為1.7。由公式(1)計算可得A=763.3mm。在滿足補償空間的情況下,同時應當考慮到鉆孔過程中的偏斜率。若補償孔與掏槽孔間距太小,斜孔鉆孔施工過程中易產生與相鄰掏槽孔串通。根據礦山70 m垂直切割井深孔爆破一次成井的成功經驗,A值取890mm。
巖體碎脹系數K達1.7,因此掏槽爆破補償系數必須滿足K≥1.7。巖體碎脹系數的計算公式如下:

式中,K為補償系數;V0為待爆巖體體積,m3;V1為補償空間,m3。
由炮孔參數計算:補償孔直徑D/掏槽孔直徑d=1.82>1.7,滿足設計要求。同理計算其余各孔的補償系數,驗算可知炮孔布置滿足補償空間要求,炮孔布置合理。
考慮到鉆孔設備施工能力和經濟合理性,本方案采用礦山現有的深孔施工設備T-150潛孔鉆機施工炮孔。在此過程中,首先選用直徑為165 mm的鉆頭依次完成補償孔、掏槽孔、周邊孔炮孔的施工,然后換用直徑為300 mm的鉆頭將補償孔擴大至直徑為300 mm。直徑為165 mm炮孔施工速度為30 m/(臺·班),直徑為 300 mm 炮孔擴孔速度為 20 m/(臺·班)。本方案斜溜井傾角為74.5°,考慮到鉆孔過程巖性變化和鉆具自重導致的鉆孔偏斜率,根據全階段組合鑿爆采礦法采礦過程中傾斜深孔施工經驗,在實際鉆孔過程中,將炮孔傾角參數調整為72°,以確保炮孔滿足精度要求。
依據70 m垂直切割天井一次成井的實踐經驗,為提高爆破作業效率,斜溜井爆破采用耦合連續裝藥。考慮到該溜井巖石硬度較大,選用2#巖石粉狀乳化炸藥。裝藥前先將炮孔下口封堵嚴實,再裝入2#巖石粉狀乳化炸藥。藥包裝好后對炮孔進行堵塞。待全部炮孔裝藥完成后,采用導爆索非電導爆管起爆網路起爆。
2.4.1 炮孔下口封堵
炮孔下口封堵選用混凝土托盤法,首先在炮孔裝藥前將提前制作好的混凝土吊盤綁上鐵絲放至孔底,然后將鉆孔作業時產生的巖粉直接倒入炮孔,堵塞至設計高度。下口堵塞高度一般不應超過炮孔最小抵抗線,從而有效防止爆破過程中破碎巖體無法從下自由面拋出的問題。
2.4.2 裝藥
本次爆破選用2#巖石粉狀乳化炸藥。將導爆索綁扎在直徑100 mm的起爆藥包上,首先將起爆藥包放入炮孔內,隨后向孔內倒入2#巖石粉狀乳化炸藥,達到設計裝藥高度的95%后停止裝藥。采用激光水平儀和測繩測量各孔裝藥高度,利用剩余藥量對各孔裝藥高度進行調整,以保證裝藥面在同一水平上,每次爆破裝藥高度約3 m,堵塞高度為1 m。裝藥結構見圖2。

圖2 裝藥結構
炸藥單耗按式(3)計算:

式中,K為爆破炸藥單耗,kg/m3;q為裝藥量,m3;v為爆破體積,m3;r為炮孔半徑,m;ρ為炸藥密度,kg/m3;l為裝藥高度,m;n為裝藥孔數量,個;R為溜井斷面半徑,m;h為爆破進尺,m。
經計算,本次爆破炸藥單耗為10.35 kg/m3。
裝藥完成后,將巖粉裝入炮孔,并堵塞至設計高度,堵塞高度一般略大于炮孔最小抵抗線,以防止爆破時將裝藥部位以上炮孔破壞。炮孔裝填過程中將混凝土吊盤鐵絲、藥包吊繩、導爆索等固定在孔口橫桿上,防止墜入孔內。
2.4.3 聯線起爆及爆破效果
選用延期時間為半秒的導爆管雷管聯接孔口的導爆索,孔口雷管連接完成后,所有雷管腳線集成一束,然后使用腳線長度30 m的導爆管雷管串聯引至可以安全起爆的位置,組成導爆索-非電導爆管起爆網路。炮孔起爆順序為2#孔1段,3#孔2段,4#孔3段,5#孔4段,6#、7#孔5段,8#、9#孔6段,10#、11#孔 7 段,12#、13#孔 8 段。
單次爆破分層裝藥高度為3 m,堵塞段高度為1 m。爆后經實測單次平均進尺為4.2 m。爆破后溜井周邊平滑,爆破成型較好。爆破成型效果見圖3。

圖3 斜溜井下口爆破成型效果
人工反掘法施工斜溜井,作業人員需要經常上下爬梯,作業空間受限,存在冒頂片幫、通風質量差、高空墜落等一系列不安全因素。此外,隨著掘進深度的增加,前期準備工作時間長,工作面易集聚有毒有害氣體,粉塵和淋水較大。斜溜井一次成井施工采用全段高一次鑿巖分段爆破成井,全過程僅需在上水平進行鉆孔和爆破作業,施工人員無需進入天井內部施工,可以根本性地解決溜井內施工的安全問題。
人工反掘施工普遍采用單班制作業,單循環進尺2 m/d,施工一條70 m的斜溜井至少需要35 d。斜溜井70 m深孔爆破一次成井的單循環進尺時間為3.5 h,單循環進尺4.2 m,考慮到地下礦山通風條件、人員組織、炸藥供應等因素,爆破次數控制在2~4次/d,本斜溜井實際施工按照2次/d進行爆破組織。
(1)炮孔施工總進尺:70 m×13+70 m=980 m。
(2)炮孔施工時間:910÷30 m/(臺·班)÷3 (臺·班)/d+70 m÷20 m/(臺·班)÷3 (臺·班)/d=11.28 d。
(3)爆破施工時間:70 m÷8.4 m/d=8.33 d。
(4)斜溜井施工總時間:11.28 d+8.33 d=19.61 d,取20 d。
由上計算可得,一次成井施工效率為人工反掘法的1.75倍。
相較于垂直炮孔施工,高精度傾斜炮孔的成本有所增加。經現場測算,一次成井法施工斜溜井炮孔施工費用約為15萬元,人工費為10萬元,火工品費用為25萬元,總費用約為50萬元。人工反掘法施工一條同樣的斜溜井費用共計66萬元。因此,人工反掘法施工成本約為一次成井法的1.3倍。