李 罡 陳鵬飛 賈博宇
(1.義煤集團安康部,河南 義馬 472300;2. 義煤集團義安礦,河南 新安 471800 )
義煤集團義安煤礦屬于“三軟”煤層,單一采用底板巖巷穿層鉆孔區域防突措施效果不佳,工作面回采期間上隅角和回風流瓦斯依然偏大。采用普通鉆機施工高位鉆孔時,需要在工作面回風巷內每60 m施工一個鉆場,造成鉆場施工和鉆孔重疊區域的浪費,并且傳統鉆探技術軌跡無法精準控制,鉆孔無法準確抽采裂隙帶瓦斯,抽采效果一般。隨著我國煤礦安全高效瓦斯治理技術的全面推廣,定向長鉆孔技術施工周期短,抽采地點控制精準,已逐步成為礦井瓦斯防治的重要技術手段[1-6]。
采用ZYWL-4000D煤礦用履帶式全液壓定向鉆機,設備為整體式結構,主要由鉆機主機、通纜定向鉆桿、孔底馬達、ZSZ1500有線隨鉆測量系統、鉆頭等組成。該設備調斜角度范圍0°~360°,方位角可調角度范圍±90°,可以在狹小的鉆場進行迎面、巷道全斷面鉆孔施工,配套的有線隨鉆測量系統采用探管孔外供電技術,能保證持續供電,提高打鉆效率。
試驗地點選擇在義煤集團義安礦11040上巷。二111040工作面煤層厚度1.8~8.8 m,平均4.0 m,煤層結構較簡單,局部含一層夾矸,大部不含夾矸,夾矸巖性為黑色砂質泥巖、泥巖或炭質泥巖。實測原始瓦斯含量3.37~11.28 m3/t,原始瓦斯壓力0.10~0.80 MPa,堅 固 性 系 數f為0.14~0.46,瓦斯放散初速度ΔP為15.17~31.66,吸附性常數a=43.488,b=0.42。
綜合考慮11040工作面二1煤層發育高度及煤層賦存情況,施工3個裂隙帶測定鉆孔。其中1#鉆孔孔徑113 mm,開孔傾角29°,目標方位220°,根據不同位置的抽采濃度、抽采純流量變化以及日抽采純量確定裂隙帶范圍。通過對鉆孔抽采濃度、流量與工作面推進期間鉆孔控制煤層頂板高度、水平寬度發現,1#鉆孔控制煤層頂板高度從20 m開始,抽采濃度、流量和日抽采純量明顯增大,較前期增大1倍左右,28 m后明顯下降。綜合3個鉆孔抽采情況,說明工作面裂隙帶發育高度為23~27 m,寬度為6~42 m。抽采情況與1#測定孔控制關系表見表1。
3.2.1 鉆孔設計
為進一步研究高位定向鉆孔抽采效果,根據前期裂隙帶研究情況,綜合考慮11040工作面二1煤層發育高度及工作面煤層賦存情況,選定高位定向長鉆孔控制煤層頂板上方25 m,控制工作面水平方向42 m。在鉆場內共設計鉆孔7個,孔深282 m,開孔傾角21°,目標方位225°,1~7#鉆孔開孔方位分別為219°、209°、200°、194°、216°、205°和199°。通過對每個鉆孔抽采濃度、流量與工作面推進期間鉆孔控制煤層頂板高度、水平寬度分析抽采效果。布置圖如圖1、圖2。

圖2 11040工作面高位鉆孔開孔布置圖
3.2.2 施工情況
自2020年10月3日開始,礦井在11040工作面上巷施工1個長 7 m、深5.5 m、高3.5 m的低位鉆場,自2020年10月9日至2020年11月28日,施工6個孔深366 m、1個孔深360 m的高位鉆孔(其中2#孔初次施工時,由于施工84 m不反水,鉆孔退至33 m,鉆頭掉至孔內,重新進行了施工),鉆孔平均控制層位為煤層頂板上方25 m,每班平均施工22.5 m。
3.2.3 施工存在問題
(1)鉆孔施工過程中,鉆機小泵壓力異常偏大,導致泥漿泵水管爆。
(2)11040上巷供水管內雜質較多,由于鉆機另配的水箱內濾網孔隙較小,致使鉆機另配的水箱內濾網堵塞,影響ZYWL-4000D定向鉆機供水泵運轉。
(3)由于11040上巷二1煤層頂板上方20 m處存在一層厚度約0.8 m左右的二2煤,造成鉆孔在施工到該位置時,易出現塌孔等異常情況。
(4)鉆孔正式施工前,需采用Φ153 mm鉆頭進行擴孔,之后下直徑Φ127 mm套管,然后注漿固管后,方可開始施工。但在前期施工時,由于固管水泥凝固時間不足,導致鉆孔固管失敗,重新封堵。
3.2.4 注意事項
根據定向鉆機施工過程中存在的問題,總結出高位定向鉆孔施工注意事項及操作要點:首先檢查油箱液壓油油位是否在液位計三分之二以上,開機之前必須先開靜壓水和冷卻水,檢查鉆機支護是否牢固,需旋轉操作臺時,必須把鉆機后上錨固錨固牢靠。開孔、移機、定位應保證鉆機離孔口小于2 m,嚴禁使用孔底馬達開孔。在鉆進前應先關掉卸壓水閥,打開供水閥,間隔20 s后再啟動泥漿泵,等孔口返出水后,再勻速鉆進施工。正常施工過程鉆進中應確認剎車制動處于剎車狀態(除上下鉆桿和調整彎頭方向外)。遇計劃內停電,如果正在測量數據,應立即去掉測量夾,保存數據,以防數據丟失。上下鉆桿過程中一定要打開浮動位手柄,上鉆桿時應保證旋轉壓力不超過13 MPa,應緩慢勻速旋轉動力頭拆裝鉆桿。遇水量較小,應調節水泵微調閥減小吸水量,調小鉆桿給進速度。鉆進過程中嚴禁打反轉,嚴禁同時打開夾持器、卡盤。
2020年10月10日,11040上 巷1~7#高 位 定向鉆孔中1#孔開始連管抽采,抽采計量截至2020年12月31日。其中1#鉆孔累計抽采瓦斯量55 190 m3,2#鉆孔累計抽采52 909 m3,3#鉆孔累計抽采27 545 m3,4#鉆孔累計抽采38 350 m3,5#鉆孔累計抽采51 135 m3,6#鉆孔累計抽采60 145 m3,7#鉆孔累計抽采54 560 m3,總計抽采瓦斯量339 834 m3。根據1~7#鉆孔瓦斯抽采情況,工作面推進至距鉆孔終孔位置3~7 m左右時,高位鉆孔逐步出現瓦斯抽采流量;工作面推進過鉆孔終孔位置后,瓦斯流量和濃度逐步增大;工作面推進至鉆孔控制范圍內后,鉆孔平均單孔抽采純量0.41 m3/min,鉆孔平均日抽采量590.4 m3,平均抽采濃度18%。而臨近工作面普通低位鉆場高位鉆孔的單孔平均抽采純流量0.08 m3/min,鉆孔平均日抽采量180 m3,平均抽采濃度6%。定向長鉆孔相比普通鉆孔流量、日抽采量和濃度分別提高5.1倍、3.3倍和3倍。定向長鉆孔有效抽采長度達到210 m以上,相當于3個普通高位鉆孔的控制長度。通過定向長鉆孔的施工,極大地降低了工作面采空區的上隅角瓦斯涌出量,使上隅角瓦斯涌出量下降了2. 73 m3/min,工作面日生產原煤提高800 t。自高位鉆孔正式起效果開始計算,為工作面累計增加原煤產量12 800 t,累計產生效益486.4萬元。
(1)通過對3個裂隙帶測定鉆孔進行分析,考察出工作面裂隙帶發育高度為23~27 m,寬度為6~42 m,對三軟煤層的類似礦井具有指導意義。
(2)7個高位定向鉆孔嚴格按照設計參數進行軌跡控制,鉆孔位于煤層頂板以上25 m的有效鉆孔長度在210 m 以上,占整個鉆孔長度的57%,相當于3個普通高位鉆孔的控制長度。定向長鉆孔相比普通鉆孔流量、日抽采量和濃度分別提高5.1倍、3.3倍和3倍,瓦斯抽采效果良好。
(3)通過發現定向長鉆孔施工過程中存在的問題,研究總結鉆孔施工的操作要點和注意事項,使鉆孔單孔施工長度達到366 m,大大提高瓦斯治理的抽采縱深。
(4)按照無效、低效就是最大浪費的原則,施工高位定向鉆孔可以節約大量的瓦斯治理時間,提高瓦斯治理效果。