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加速澄清池排泥設(shè)備與驅(qū)控系統(tǒng)綜合改造探析

2021-10-15 05:12:58劉有來任玉雙劉新光
中國設(shè)備工程 2021年19期

劉有來,任玉雙,劉新光

(蘭州城市供水(集團)有限公司,甘肅 蘭州 730000)

蘭州城市供水(集團)有限公司現(xiàn)有加速澄清池4座,主要用于對一次沉清水的投藥絮凝和加速澄清,單臺處理水量能力為0.6m3/s,正常情況下,進、出水濁度分別小于100NTU和10NTU。如圖1,進水先在1#反應(yīng)室與藥劑攪拌、混合后,密度稍大的泥沙首先與水分離、沉淀。提升攪拌輪出口位于1#、2#反應(yīng)室之間,由電磁調(diào)速電機通過皮帶傳動、蝸輪蝸桿帶動旋轉(zhuǎn),主要用于將尚未混合均勻的大顆粒泥沙和藥劑送回1#反應(yīng)室,而將混合均勻的絮凝水提升至2#反應(yīng)室,通過聯(lián)通管流進鋪設(shè)有PVC塑料斜管的分離區(qū),水和泥沙經(jīng)過快速分離后,清水從穿壁孔進入集水槽后流走。未完全分離的泥水流經(jīng)回流縫,部分泥沙在回流縫進口附近沉積后,進入1#反應(yīng)室,再次進行循環(huán)處理。生產(chǎn)運行表明,粒徑極小、懸浮流動性極好的積泥最終在池底中心提升輪、邊緣回流縫附近呈“山”字型波浪狀分布。

圖1

排泥設(shè)備是加速池能否正常運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。原先使用的排泥設(shè)備是鋼絲繩機械傳動刮泥機(圖2),先打開排泥閥6,電磁調(diào)速電動機1通過減速器驅(qū)動主動輪2,拉動鋼絲繩3帶動水下大繩輪7和刮泥板8轉(zhuǎn)動,從而將池底泥沙收集到池中心,利用水流將其從中心排泥管排出。

圖2

在長期生產(chǎn)使用過程中,發(fā)現(xiàn)加速澄清池存在很多問題:(1)鋼絲繩與轉(zhuǎn)動輪因為是金屬材料,長年浸泡在加有混凝劑的泥水中,摩擦系數(shù)小,排泥負荷較重時容易產(chǎn)生打滑現(xiàn)象,影響加速池的正常運行。(2)刮泥機的主要部件長期在泥水中工作,腐蝕快、易損壞、更換檢修困難且費用比較高。(3)積泥最終是靠池內(nèi)的水將其自然沖走,排泥濁度低、放水時間長、消耗水量大。(4)原動機采用電磁調(diào)速三相異步電動機,渦流損耗大、效率低、噪聲大、運行可靠性差。(5)攪拌機靠手動操作變速運行,調(diào)速比較頻繁,在低速、高速運行時,經(jīng)常還會出現(xiàn)停轉(zhuǎn)及超速等轉(zhuǎn)速不穩(wěn)的情況。(6)原系統(tǒng)控制、顯示、測量儀表及器件大多是現(xiàn)場和離線安裝運行,無法實現(xiàn)遙測、遙控功能,自動化程度低,給值班操作人員和生產(chǎn)工藝管理帶來不便。為此,我公司經(jīng)與有關(guān)單位共同研制,分階段先后對加速澄清池的排泥設(shè)備和自動控制系統(tǒng)分別進行了改造。

1 將原鋼絲繩機械傳動刮泥機改造為穿孔管水力排泥設(shè)備

根據(jù)加速池的泥顆在形成和沉積過程中,受攪拌槳旋轉(zhuǎn)和提升葉輪抽吸的共同影響,積泥最終在池底的分布區(qū)域和“山”字型的成形規(guī)律,結(jié)合其含水率高、流動性好、滑膩無粘性的物理性能,將這4座加速池的機械排泥設(shè)備相繼改造為穿孔管水力排泥裝置。如圖3所示,從池底邊緣起,依次設(shè)置外環(huán)排泥管1、內(nèi)環(huán)排泥管2,分別布置在池底積泥分布較多的分度圓區(qū)域,排泥管通過徑向管5與設(shè)置在池心的錐形密封罩4聯(lián)通。在中心罩和內(nèi)層排泥管之間設(shè)置帶有噴嘴的高壓水沖洗環(huán)管6。兩層排泥管上按一定規(guī)律分布有吸泥孔,中心罩靠池底處均勻設(shè)置有8個液壓控制排泥活門3。排泥時,先打開池底排泥閥,分布在外層的兩層穿孔管迅速將所在區(qū)域的活性泥,通過徑向聯(lián)通管收集到中心罩。由于中心總排泥管的截面積大于所有外層吸泥孔的進口面積之和,根據(jù)流體力學(xué)原理,在加速澄清池中心罩內(nèi)形成一個負壓室,使之產(chǎn)生較強的抽吸力,污泥利用其自身的流動性,以大約3m/s的速度經(jīng)過中心罩排走。然后,同時打開高壓沖洗水和中心罩上的排泥活門,密集、強勁的高壓噴射水將殘留在內(nèi)環(huán)管區(qū)域的泥層激散,連同分布在池底中心罩區(qū)域的泥沙,通過排泥活門,從總排泥管排出池外。

圖3

針對該水力排泥裝置對積泥含水率高、流動性好的泥性要求,我們同時對原攪拌葉槳和回流縫予以適當(dāng)完善,使之更加適合新裝置的特點和要求。

(1)適當(dāng)加長攪拌槳的長度和外緣直徑,增大攪拌范圍和強度。當(dāng)在進水中加入一定的混凝劑后,受攪拌槳和提升輪的作用,使加速池的1#反應(yīng)室內(nèi)生成大量的絮花。絮花的形狀、大小不一,密度比水稍大。在水與絮花之間的相互碰撞和摩擦力的作用下,在空間形成螺旋線運動軌跡,最后,懸浮、沉積在池底形成泥沙。加長攪拌槳的長度和外緣直徑后,使1#反應(yīng)室的絮花在形成泥沙過程中,不會在池底沉積結(jié)層,始終處于適度的流動狀態(tài),便于被穿孔排泥管吸走。

(2)將回流縫寬由原來的0.25m增加到0.52m。如圖1所示,回流縫位于分離區(qū)的底部,分離區(qū)形成的泥沙通過回流縫進入1#反應(yīng)室,泥沙由排泥管排出,渾水再次進行循環(huán)處理。由于加長了攪拌槳的長度和外緣直徑后,攪拌范圍和強度增大,藥劑與水混合均勻度提高,分離區(qū)泥粒與水的分離和形成泥沙的速度加快,容易在分離區(qū)底部堆積,堵塞回流縫。回流縫加寬后,使積泥能夠滑動到外環(huán)排泥管區(qū)域后被吸走。

2 將原電磁調(diào)速驅(qū)動裝置改為變頻調(diào)速控制系統(tǒng)

加速澄清池攪拌機原來由電磁調(diào)速電動機通過皮帶傳動(傳動比i1=3.34:1)帶動蝸桿、蝸輪(i2=63:1),進而帶動與蝸輪同軸的攪拌機共同旋轉(zhuǎn)。旋轉(zhuǎn)速度依據(jù)進水濁度動態(tài)調(diào)整。當(dāng)進水濁度較低時,調(diào)節(jié)攪拌機轉(zhuǎn)速為3~5r/m,當(dāng)進水濁度較高時,調(diào)節(jié)攪拌機轉(zhuǎn)速為1.4~3r/m,保證在滿足出水濁度的前提下,使積泥濃度保持在適合排泥裝置要求的最佳范圍內(nèi)。

原調(diào)速系統(tǒng)采用JZT-71-4電磁調(diào)速異步電動機,輸出轉(zhuǎn)速1200~120r/m,輸出轉(zhuǎn)矩137Nm。電磁調(diào)速異步電動機由拖動原動機、轉(zhuǎn)差離合器、測速發(fā)電機和控制裝置組成,部件多,檢修復(fù)雜,且渦流損失大、效率低。其中原動機型號為JO2-71-4、功率22kW、轉(zhuǎn)速1470r/m、郊率η=89.5%、功率因數(shù)cosφ=0.88、采用ZKL-1控制器,手操調(diào)速。由于按照生產(chǎn)工藝要求,攪拌機要經(jīng)常手動操作變速運行,調(diào)速比較頻繁,在低速、高速運行時,經(jīng)常還會出現(xiàn)停轉(zhuǎn)及超速等轉(zhuǎn)速不穩(wěn)的情況,且能耗高、噪聲較大。為此經(jīng)過認真計算,結(jié)合多年的實際運行情況,將原電磁調(diào)速裝置改為日本三菱FR-A540—15—CH變頻器,配套電機改為Y180L-6-15異步機,功率15 kW。其選型計算過程如下:

(1)調(diào)速范圍:實際運行時攪拌提升機的轉(zhuǎn)速范圍 為 n=(1.4-5)r/m, 中 間 總 傳 動 比 i=i1×i2=3.34×63=210.4,電機轉(zhuǎn)速范圍為N=(1.4-5)×210.4=(295-1052)r/m。

(2)電機功率:按原JZT-71-4電磁調(diào)速異步電動機 輸 出 轉(zhuǎn) 矩 14kgm逆 算,P=(M/9550)×N=(137/9550)×(295-1052)=(4.2-15.1)kW。 按 原 電 動 機 U=380V、I=29.5A、η=89.5%、cosφ=0.88的實際運行最大電氣參數(shù)算,P=√3×U×I×η×cosφ=√3×380×29.5×89.5%×0.88=15.3kW。

綜合這兩種因素,選用FR-A540—15—CH變頻器,配套Y180L-6-15異步電動機,額定功率15kW、轉(zhuǎn)速970r/m,系統(tǒng)的電氣控制原理如圖4。各控制按鈕、重要參數(shù)、狀態(tài)顯示均可按需要實現(xiàn)現(xiàn)場和值班室兩地控制、測量與顯示,提高了控制系統(tǒng)的安全可靠性和自動化水平。

圖4

3 變頻調(diào)速采用前饋自動控制系統(tǒng)

加速澄清池未改為變頻調(diào)速前,是根據(jù)進水濁度等因素的變化,手動操作電磁調(diào)速電動機的ZKL-1控制器進行調(diào)速。因為進水濁度要經(jīng)常變化,手動調(diào)速不僅操作頻繁,而且經(jīng)常出現(xiàn)攪拌機轉(zhuǎn)速與進水濁度不相適影響出水濁度的情況。為了能根據(jù)水質(zhì)情況,對攪拌機轉(zhuǎn)速能隨時調(diào)整,我們增設(shè)了與FR-A540—15變頻器相配套的自動調(diào)速系統(tǒng)。自動控制系統(tǒng)按信號的結(jié)構(gòu)特點一般分為反饋控制系統(tǒng)、前饋控制系統(tǒng)和前饋—反饋復(fù)合控制系統(tǒng)三類。我公司加速澄清池出水濁度受進水濁度、藥劑、水溫、攪拌、排泥等多種因素的影響,故按以上多種因素完成以出水濁度為被控量的反饋控制系統(tǒng)實現(xiàn)起來較為復(fù)雜。前饋控制系統(tǒng)一般直接根據(jù)擾動信號進行調(diào)節(jié),擾動量是控制的依據(jù)。在多年的生產(chǎn)運行中,主要是依據(jù)進水濁度對攪拌機的轉(zhuǎn)速進行調(diào)節(jié),故我們采用了以進水濁度的變化為擾動信號,直接調(diào)節(jié)變頻電機速度的前饋控制系統(tǒng),其控制原理見圖5。電量變送器將在線濁度儀測得的進水濁度變?yōu)閷?yīng)的模擬信號,經(jīng)比例調(diào)節(jié)器按表1濁度與轉(zhuǎn)速關(guān)系轉(zhuǎn)換成4~20mA的模擬信號輸入變頻器相應(yīng)的端子,從而能夠按進水濁度的變化自動調(diào)整攪拌機轉(zhuǎn)速。基中進水濁度與電機轉(zhuǎn)速關(guān)系可按實際情況在比例調(diào)節(jié)器上適時修整。

圖5

表1 進水濁度與電機轉(zhuǎn)速關(guān)系

4 改造后運行使用情況和綜合節(jié)能效果

在實際生產(chǎn)運行過程中,結(jié)合不同季節(jié)的進水濁度,我們相應(yīng)調(diào)整了加速澄清池的排泥工藝,增加了排泥次數(shù),縮短了每次的排泥時間,使泥沙在未沉積結(jié)層之前就排出池外。經(jīng)幾年的生產(chǎn)實踐運行,排泥效果理想,節(jié)能效益顯著:(1)使加速澄清池處理高濁度黃河水的能力提高,出水濁度達5~7NTU,最大排泥濁度23000NTU,完全滿足加速澄清池的凈水工藝要求。(2)排泥原理先進,排泥次數(shù)依據(jù)進水濁度確定,總排泥時間縮短,效率提高,消耗水量減少。(3)排泥裝置結(jié)構(gòu)比較簡單,在水中作業(yè),不需潤滑,安全可靠性提高,使用壽命延長,制造、安裝費用低,檢修、維護量少。(4)采用變頻調(diào)速后的異步電動機運行平穩(wěn),操作靈活方便,噪聲明顯降低,大大改善了工作環(huán)境。(5)改手動操作調(diào)速為自動調(diào)速,改善了人為因素造成的攪拌機轉(zhuǎn)速與進水濁度不相適,影響出水濁度的情況。(6)系統(tǒng)的啟停、顯示、報警回路增設(shè)了現(xiàn)場和值班室兩地控制、測量回路,實現(xiàn)了遙測、遙控功能,直觀的人機對話方式,使控制調(diào)節(jié)靈活方便、滿足了凈水工藝對調(diào)速系統(tǒng)可靠、靈活性的要求,整個系統(tǒng)的自動化程度提高。(7)省去了機械傳動刮泥機的動力系統(tǒng),提高了攪拌提升機的動力傳輸效率和運行安全可靠性,改造后,4座加速澄清池每年可節(jié)約電、水及檢修費用約56萬元。

5 結(jié)語

總之,加速澄清池排泥設(shè)備及其自控系統(tǒng)改造后的運行實踐表明,既滿足了生產(chǎn)工藝運行要求,系統(tǒng)的自動化程度提高,又產(chǎn)生了顯著的綜合節(jié)能效果,非常適合在同類制水工藝設(shè)施的新建和改建工程中應(yīng)用推廣。

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