李秋紅,崔強, ,孫學謙, *,夏穎穎
1. 山東西王糖業有限公司技術中心(鄒平 256209);2. 山東省玉米生物加工循環經濟工程技術研究中心(鄒平 256209)
結晶果糖生產過程中異構工段為重要工段,葡萄糖液通過異構,其中部分葡萄糖轉化為果糖,生成F42果葡糖漿,F42果葡糖漿經過連續色譜分離,提純為F95,經過結晶提純后生成結晶果糖。果糖廠為保證異構順利進行,異構工段需要添加焦亞硫酸鈉、Na2CO3和MgSO4·7H2O等輔料,這些輔料經離交去除并隨廢水排往污水處理廠,硫元素在厭氧反應器中被硫酸鹽還原菌代謝成H2S,從而抑制產甲烷菌活性,導致產氣量下降,COD降解率下降,給果糖廠離交廢水排放帶來很大的壓力,這是影響果糖廠順暢生產的因素之一[1]。試驗通過優化果糖生產異構輔料,降低果糖廠排放廢水中硫元素的含量,降低污水廠的水處理負擔,具有良好的環境效益。
葡萄糖(西王糖業一水糖廠);葡萄糖液(西王糖業果糖廠);蛋白胨和酵母浸粉(北京奧博星);磷酸氫二鉀(天津永晟精細化工);Na2CO3和NaHCO3(上海聯試化工);焦亞硫酸鈉,MgCl2·6H2O和MgSO4·7H2O(天津市科密歐化學試劑開發中心);酵母(安琪酵母);杰能科異構酶(杰能科(中國)生物工程有限公司)。
Φ25 mm×250 mm玻璃交換柱(自制);JOAN 1 mL移液槍(杭州天裕化工儀器);PHB-3 pH計(上海三信儀表廠);JPB-607A便捷式溶解氧測定儀(上海儀電科學儀器);WAY-ZT阿貝折光儀(上海精科儀器廠);DT-500電子天平(常熟市金羊天平儀廠);Waters e2695高效液相色譜儀(沃特斯儀器);BT300-2J精密流量蠕動泵(山東博科生物);501A超級恒溫器(上海實驗儀器廠);YSQ-LS立式壓力蒸汽滅菌鍋(上海東亞壓力容器制造有限公司);SHZ-A水浴恒溫振蕩器(上海博訊)。
1.3.1 液態酵母懸液的制備
100 mL酵母培養基滅菌備用,劃取斜面酵母菌落接種,置于32 ℃水浴恒溫振蕩器,轉速100 r/min,培養24 h。
1.3.2 焦亞硫酸鈉的抑菌作用
6個250 mL三角瓶中分別倒入100 mL酵母培養基,滅菌放涼備用。以酵母為指示菌,每個三角瓶中分別加入1 mL培養好的酵母菌混懸液,培養基中添加不同濃度梯度的焦亞硫酸鈉,添加量分別為0,100,200,300,500和1 000 mg/kg,置于水浴恒溫振蕩器中,溫度32 ℃,轉速100 r/min,24 h后觀察酵母菌生長情況,考察不同濃度焦亞硫酸鈉的抑菌效果。
1.3.3 焦亞硫酸鈉的除氧效果
取果糖廠異構柱進料葡萄糖液,其干物濃度為50%,用純水將糖液的干物濃度稀釋為0(即純水),10%,20%,30%,40%和50%。在糖液中加入焦亞硫酸鈉使最終濃度分別為0,100,200,300,400和500 mg/kg,用溶氧儀測定溶液中的溶氧濃度,考察焦亞硫酸鈉對料液中溶解氧含量的影響。
1.3.4 不同焦亞硫酸鈉濃度的pH緩沖能力
配制不同濃度的焦亞硫酸鈉溶液,濃度分別為0,50,100,200和300 mg/kg,用碳酸鈉分別調節至pH 7.8,用0.1 mol/L硫酸溶液調至pH 7.0,記錄使用硫酸溶液的量,考察焦亞硫酸鈉的pH緩沖能力。
1.3.5 焦亞硫酸鈉濃度對異構出料果糖含量和pH的影響
將異構酶按照玻璃交換柱體積70%比例添加,前處理后備用。果糖廠異構柱進料葡萄糖液為原料,分為2份,按照異構進料要求添加輔料,其中焦亞硫酸鈉添加量分別為100 mg/kg和300 mg/kg,其他輔料添加量不變。添加輔料后葡萄糖液進杰能科異構酶柱進行異構。過程中監測進料pH和進料流量,檢測出料pH和果糖含量,分析焦亞硫酸鈉濃度對果糖轉化量和出料pH的影響。
1.3.6 異構pH緩沖體系的優化
異構進料葡萄糖液為原料,焦亞硫酸鈉的添加量為100 mg/kg,MgCl2·6H2O為400 mg/kg,用不同比例碳酸鈉/碳酸氫鈉緩沖液調節至pH 7.8,用0.1 mol/L稀硫酸溶液調至pH 7.0,記錄稀硫酸消耗量,考察不同碳酸鈉/碳酸氫鈉添加比例的緩沖效果。
1.3.7 用MgCl2·6H2O代替MgSO4·7H2O的研究
同步進行杰能科異構酶和諾維信異構酶的異構反應。原料為異構進料葡萄糖液,輔料為100 mg/kg焦亞硫酸鈉,用MgCl2·6H2O代替MgSO4·7H2O,其他條件未變,檢測異構出料中果糖含量,記錄杰能科異構柱和諾維信異構柱的運行結果,考察用MgCl2·6H2O代替MgSO4·7H2O的可行性。
1.3.8 輔料變化的成本核算及硫元素使用量
異構工段使用優化后的輔料添加,與目前異構輔料添加對比,其生產成本及使用硫元素量核算。考察輔料優化的經濟效益和環境效益。
焦亞硫酸鈉在食品中允許用作防腐劑、漂白劑、疏松劑、抗氧化劑等,其抑菌機理是釋放出二氧化硫生成亞硫酸。以酵母為指示菌,常規培養基中添加不同濃度梯度的焦亞硫酸鈉,不同濃度條件下酵母菌生長情況如圖1所示。
圖1 不同濃度焦亞硫酸鈉的抑菌效果
以酵母菌為指示菌,焦亞硫酸鈉的濃度即使達到1 000 mg/kg,也沒有表現出對微生物生長的強烈抑制作用,所以果糖生產異構工段添加濃度300 mg/kg焦亞硫酸鈉的作用不是抑菌。
不同干物濃度葡萄糖液添加不同量的焦亞硫酸鈉,用溶氧儀測定溶液中溶氧濃度,結果圖2所示。
圖2 焦亞硫酸鈉不同濃度對溶氧的影響
異構進料的50%干物料液中的溶氧非常低,小于0.2 mg/kg,接近零點;加入焦亞硫酸鈉后,料液中的溶氧幾乎沒有發生變化,在料液中焦亞硫酸鈉濃度0~500 mg/kg的范圍內,溶氧水平均在0.2 mg/kg左右,由此可見焦亞硫酸鈉對于料液并無明顯的除氧效果。
由表1看出,不同焦亞硫酸鈉-碳酸鈉濃度的緩沖能力不同,300 mg/kg焦亞硫酸鈉提供的緩沖能力是50 mg/kg的2倍,是100 mg/kg焦亞的1.4倍,與200 mg/kg焦亞相差不大,所以焦亞硫酸鈉-碳酸鈉的緩沖能力與濃度明顯相關。
表1 不同濃度焦亞對物料的緩沖能力
由圖3和圖4可以看出,在異構過程中,焦亞硫酸鈉濃度為300 mg/kg或100 mg/kg對果糖轉化量沒有明顯區別;焦亞硫酸鈉-碳酸鈉組成的緩沖體系有明顯區別,高焦亞硫酸鈉濃度出料pH高于7.0,而低焦亞硫酸鈉濃度緩沖能力弱,出料pH低于7.0。異構反應需要中性偏堿環境中才能高效完成,中性偏酸環境中酶活力損失會加快,所以低焦亞硫酸鈉添加濃度對異構酶的長期運行存在風險,所以需要對異構工段pH緩沖體系進行優化。
圖3 焦亞硫酸鈉濃度對異構出料果糖含量的影響
圖4 焦亞硫酸鈉濃度對異構出料pH的影響
從表2可以看出,額外添加NaHCO3確實能夠增加料液的堿度,提高異構緩沖系統的pH緩沖能力,Na2CO3與NaHCO3質量比為1∶2時,系統緩沖能力是單獨使用Na2CO3的1.6倍。
表2 不同碳酸鈉/碳酸氫鈉比例緩沖液穩定性
Mg2+對異構酶有激活作用,可以維持酶的活性,并與Ca2+競爭酶的活性中心。也就是說,加入MgSO4·7H2O的作用是提供Mg2+而不是SO42+,為降低輔料中添加硫元素含量,用MgCl2·6H2O代替MgSO4·7H2O。MgSO4·7H2O中Mg2+含量為9.7%,MgCl2·6H2O中Mg2+含量為11.8%,所以410 mg/kg的MgCl2·6H2O和500 mg/kg的MgSO4·7H2O中Mg2+含量相當。
原料為離交出料葡萄糖液,輔料為100 mg/kg焦亞硫酸鈉,用MgCl2·6H2O代替MgSO4·7H2O,其他條件未變,異構柱運行結果如圖5所示。
由圖5可以看出,用MgCl2·6H2O代替MgSO4·7H2O作為異構工段添加輔料后,與之前運行數據相比較,異構出料的果糖含量未發生異常,所以用MgCl2·6H2O代替MgSO4·7H2O具有可行性。
圖5 異構酶柱運行情況
異構效果考察指標主要是異構出料的果糖含量和pH。由圖6和圖7可以看出,輔料優化前后,異構出料的果糖含量基本無變化,異構出料的pH基本一致,基本可以維持在pH 7.1~7.4,所以優化后輔料添加可以維持異構的正常進行。
圖6 異構輔料優化前后出料果糖含量的變化
圖7 異構輔料優化前后出料pH的變化
果糖生產過程中焦亞硫酸鈉抑菌和溶氧作用并不顯著,焦亞硫酸鈉濃度對焦亞硫酸鈉-碳酸鈉的pH緩沖能力有影響。
異構工段輔料添加優化:焦亞硫酸鈉添加量100 mg/kg,MgCl2·6H2O添加量400 mg/kg,Na2CO3∶NaHCO3質量比1∶2。
焦亞硫酸鈉添加量的減少和MgSO4·7H2O的被替代可減少離交廢水中83.78%硫元素含量。