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4300寬厚板除鱗系統優化

2021-10-21 12:42:56盧永
冶金設備 2021年5期

盧永

(興澄特鋼 江蘇江陰214400)

1 前言

興澄4300寬厚板生產線自2011年竣工投產,產品規格范圍為:厚度7mm~600mm、寬度1400mm~4150mm,主要產品有碳素結構鋼、合金結構鋼、船板、風電板、壓力容器鋼、橋梁鋼、管線鋼、海洋結構鋼、耐候腐蝕板、機械工程及模具鋼等。高壓水除鱗裝置是關系到鋼板表面質量的重要設備,其設計合理、運行平穩是影響產量、質量的重要環節。在生產過程中,鋼板加熱產生一次氧化鐵皮的去除、軋制時產生二次氧化的去除都是生產工藝的重要關注點,由此可見除鱗在工藝執行和質量控制中的突出位置[1]。

2 除鱗系統設計簡介

2.1 工藝流程

除鱗工藝流程參見圖1。

圖1 除鱗工藝流程

2.2 除鱗箱

除鱗箱安裝有兩套除鱗集管和一套反噴集管,除鱗集管分上除鱗和下除鱗,主要用于去除鋼板上下表面的一次氧化鐵皮(見圖2)。每根集管布置40個噴嘴,共160個噴嘴,噴嘴間距69mm,除鱗距離150mm,上集管安裝有升降機構,高度可根據來料厚度進行調整,下集管安裝于輥道之間,噴嘴與輥子上表面距離固定為150mm;反噴主要是形成水幕,封擋除鱗時沿鋼板表面噴出的除鱗水,保護除鱗箱周圍的環境,集管布置有20個噴嘴,間距130mm,集管高度固定。兩套除鱗集管原則上一用一備,但因品種結構多,氧化鐵粘附能力各異,可根據工藝要求同時開啟,保證一次氧化鐵的去除干凈。

圖2 除鱗箱集管布置形式

2.3 粗、精軋在線除鱗

粗軋機與精軋機機上除鱗系統設計相同,入口與出口都裝有除鱗集管及反噴裝置,前后設計形式一樣,呈對稱布置,根據軋制道次選擇開啟(見圖3)。上下集管分寬噴、窄噴,其中寬噴14個噴嘴,兩邊各7個,窄噴23個噴嘴,噴嘴間距117mm,當鋼板寬度不超過2700mm,只開啟窄噴,降低噸鋼水耗,當寬度大于2700mm時,寬窄噴同時開啟。反噴是機上除鱗的重要組成部分,其噴射角度與除鱗噴射角度相反,除鱗時同時噴射形成水幕,使除鱗水不沿著鋼板表面噴出,避免鋼板頭尾部溫度過低,產生黑頭或黑印影響鋼板質量,設37個噴嘴,間距117mm。上除鱗集管與反噴都安裝于上導衛板上,隨著上輥系的升降而動作,下集管安裝于機架輥與轉鋼輥道之間,位置固定(見圖4)。

圖3 軋機在線除鱗集管布置形式

圖4 軋機在線除鱗噴嘴布置形式

2.4 高壓水除鱗泵組

投產時裝機3臺除鱗泵組,后因生產需求,2013年新增一臺泵組,共四臺,三用一備。每臺泵組配備一臺型號為YBPYS710-4 4300kW 1500rpm 6000V電機,分高速與待速兩個運行模式,根據軋制節奏自動切換。當軋鋼時處于高速運行模式,轉速設定92%、系統壓力225bar,在軋鋼間隙時間,泵組自動切換成待速模式,轉速設定50%,系統壓力70bar。當在除鱗時,泵組狀態是高速模式、除鱗噴射閥打開、最小流量閥關閉;當不在除鱗狀態時,無論在高、低速模式,最小流量閥都處于打開狀態。

3 問題及原因分析

4300寬厚板軋機工程從熱調試至今,除鱗系統的運行遇到多種問題,主要有以下幾方面:

首先,除鱗時管路劇烈振動,經常發生除鱗管路法蘭密封漏水、除鱗軟管爆裂等故障;除鱗噴嘴封不住水,導致軋機上導衛有漏水,使鋼板上表面異常冷卻,影響鋼板質量,分析原因有三個:

1)經跟蹤、觀察,發現除鱗控制程序設定預充水閥打開后到除鱗閥開啟延時時間太短,預充水未全部充滿管路,管路內存有空氣,在除鱗水高壓沖擊下產生氣錘,導致管路劇烈振動,使管路管夾松動或斷裂、產生密封損壞、軟管爆裂等事故[2]。

2)噴嘴穩流桿鎖不住水,當關閉除鱗閥和預充水閥后,管道的余水會因重力繼續流出,產生漏水。

3)為解決余水漏出,更換成帶止回閥的穩流桿后,短期內效果較好,但穩流桿內的彈簧易斷裂,又產生漏水,分析彈簧斷裂的原因有三,一是預充水壓力過高,其次為預充水閥啟閉過于頻繁,再者是生產線長時間停機停水后,管路內沒有余水,當開機送水后,部分空氣被止回閥鎖在管道內,除鱗時產生氣錘導致彈簧壽命急劇下降。

其次,鋼板的表面除鱗不干凈,產生大量氧化鐵皮嵌入、斑馬紋、凹坑、紅斑等現象,嚴重影響鋼板的表面質量與品相。隨著品種結構的調整,對鋼板的質量要求越來越高,因鋼板表面質量不好引起的質量異議及質量糾紛事件大幅增加,為改變這個被動局面,解決鋼板除鱗問題成為當務之急。經研究發現主要有五個原因:

1)噴嘴螺帽選型有缺陷,外螺帽頂部內六角槽口過深,干擾噴射扇形角,致噴射扇形打擊面未重合,造成除鱗盲區。

2)機上除鱗下集管噴射距離設計有缺陷,造成雖打擊力大,但打擊面未重合,有盲區。

3)當運行一段時間后,因管壁銹蝕及其它雜質造成噴嘴堵塞,影響除鱗效果。

4)板坯經除鱗箱一次除鱗時輥道線速度過快,導致板坯單位面積打擊時間過短,造成一次氧化鐵皮去除不凈。

5)當除鱗箱、粗軋、精軋除鱗同時開啟,流量增大,除鱗壓力下降明顯,打擊力得不到保證。隨著產能的釋放,軋制節奏加快,除鱗系統同時開啟已不可避免,故三臺除鱗泵已不能滿足生產需要。

最后,反噴效果差,影響鋼板頭尾質量。機上除鱗系統除鱗時,反噴封不住除鱗水,除鱗水沿著鋼板噴出,鋼板頭尾產生黑頭或黑印。經現場檢查及反復試驗,查明反噴集管與上噴射集管距離過短,反噴噴射角度過小,噴射力度與上除鱗沿鋼板反向后余力不能抵消。

4 改進措施

4.1 消除噴嘴漏水與管路振動

1)使用帶止回閥的穩流桿,彈簧是鎖壓的關鍵點,必須解決彈簧斷裂問題。穩流桿止回閥鎖壓最高為10bar,最佳工作壓力4bar,除鱗系統預充水原為13bar高壓濁環水,現改為6bar低壓濁環水,并在預充水主管路入口加裝減壓閥,把預充水壓力減至4bar。改進后,止回閥彈簧使用壽命達到要求,徹底解決了集管噴嘴漏水問題。

2)在有止回閥的前提下,把預充水控制閥常開,使管道始終充滿水,既不會漏水,又使管道一直保持者一定壓力,徹底解決了除鱗管路振動問題,減少了除鱗故障發生率。

3)從管理制度上完善,規定停水停泵超半小時復產準備時,除鱗系統必須在除鱗泵低速模式,手動預噴20s,排盡管內空氣,再恢復成自動狀態。

4.2 改進除鱗質量

1)優化螺帽選型,積極與廠家技術員及同行業專家溝通,對噴嘴外螺帽重新選型,使用外六角平口式螺帽,既便于拆卸,又徹底解決了因螺帽產生的除鱗問題。

2)下除鱗集管原設計噴射距離為160mm,既噴嘴噴射口至鋼板下表面的距離為160mm,打擊面重疊量不夠。經多次試驗,在不影響打擊力的條件下,把噴射距離調整到180mm(見圖5)。經過噴嘴扇形面重疊度理論模擬效果較好(見圖6)。

圖5 下噴射距離改進前后對比

圖6 改進后噴嘴扇形面重疊度理論模擬

3)針對噴嘴堵塞問題,首先確保水質合格;其次對除鱗水過濾器定期清洗、檢查,避免過濾網破損后繼續使用情況;再者利用定修時間,每6個月拆除所有噴嘴清洗檢查,利用高壓除鱗水沖洗管路,沖出銹蝕塊及其它雜質沉淀物,基本解決噴嘴堵塞問題[3]。

4)優化除鱗箱除鱗速度,原除鱗輥道線速度為2m/s,經過摸索試驗與參考同行業專家建議,現把線速度調整到0.8m/s,既保證了板坯的單位面積打擊時間,又避免了鋼板的過度溫降。

5)針對三臺除鱗泵不能滿足生產需求的現狀,新增一臺除鱗泵,現三用一備,完全滿足生產需要,保證了除鱗泵的切換周期,避免了因除鱗泵故障引起的產線停機事故。

6)對反噴集管進行技改,位置外移500mm、上移100mm,安裝在集水箱外側,支架固定在上導板上,反噴噴射角由原設計的15°增加到30°(見圖7)。保證反噴打擊力的基礎上,最大程度增加噴射扇形面的重合度,避免除鱗水從反噴扇形間隙噴出,管路利用原先高壓膠管連接,經驗證,使用效果較好,除鱗水外噴現象得到有效控制。

圖7 反噴改造前后對比

5 結語

高壓水除鱗系統是厚板分廠生產線的關鍵設備,是影響到生產節奏與鋼板質量的關鍵點。針對除鱗系統出現的運行故障問題和設計缺陷,分析了原因,提出了改進措施。目前,4300寬厚板除鱗系統運行穩定,結構合理,產生的表面質量問題明顯減少。

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