王印周 張宇 陳世恒
摘?要:本文通過分析冷軋IF鋼表面形貌和成分特點,從冷軋工序分析缺陷產生原因,并制定措施,有效減少了白斑缺陷的發生。
關鍵詞:連續退火;IF鋼;拉矯機延伸率;酸液溫度;酸洗速度;頭尾剪切量
前言
冷軋IF板帶廣泛應用于汽車制造、家用電器、機械制造等各個領域,在冷軋汽車用鋼使用中占到汽車用鋼總量的30%[1]。冷軋生產是指在材料再結晶溫度以下對鋼板進行軋制生產,使冷軋板產品達到最后的成品厚度要求。在軋制過程中鋼板會產生加工硬化組織,使其塑性變形能力變差,不利于沖壓加工[2]。為了消除這一影響需要對冷軋板進行退火處理。退火是將冷變形后的金屬加熱到再結晶溫度以上,保持足夠時間,然后以適宜速度冷卻的一種金屬熱處理工藝。目的是使變形晶粒重新形核,轉變為均勻細小的等軸晶粒,消除加工硬化現象,改善鋼材的塑性和韌性,使其滿足所要求的機械性能和使用性能,是影響鋼板最終力學性能及表面質量的關鍵工序。
邯寶冷軋廠2080mm冷軋連續退火機組,由德國西馬克公司擔任總設計,是河北省第一條將帶鋼的清洗、退火、平整等工藝集于一體,具有世界先進水平的連續退火生產線,產品規格為0.3~2.5mm,900~2080mm,主要定位高質量的汽車板和家電板,設計年產量為100萬噸。2018年2月份以來,邯寶冷軋連退線IF鋼陸續發生批量“白斑”缺陷,該缺陷表現為連退退火后呈白色斑點狀缺陷,嚴重影響產品表面質量。據統計,白斑缺陷高發月次,白斑帶出品達到2000噸。由于該缺陷為批量發生,不僅造成較大的質量損失,同時嚴重影響合同交付。
1、缺陷分析
1.1 形貌分析
通過觀察,該類缺陷多發于帶鋼上表,形狀為橢圓形白點狀,無手感,呈不連續分布。
1.2 成分分析
取缺陷樣通過顯微鏡,電鏡對缺陷進行深入觀察分析以查找缺陷產生原因。首先對缺陷部位進行低倍顯微鏡觀察(圖2)。
進一步通過電鏡觀察缺陷形貌并進行掃描以分析缺陷組成(圖3、圖4)。
通過顯微鏡低倍觀察可知,缺陷部位呈明顯的白色斑點狀缺陷,近似橢圓形,在軋制方向有明顯的拉伸痕跡。由于缺陷明顯存在拉伸痕跡,可初步確定此類缺陷在軋制之前即產生,經軋制變形后表現為沿軋制方向伸長的形貌。另通過電鏡觀察可知,該缺部位與集體存在明顯分層,非基體缺陷,應為異物壓入基體造成。同時通過缺陷部位掃描結果可發現,缺陷部位存在大量的C、O元素,據此推斷異物可能為有機物。
2、原因分析
結合連退產品熱軋-酸軋-連退全工序生產工藝特點來看,初步確認此類缺陷為酸軋工序軋機前橡膠輥掉膠或擦蹭帶鋼表面,經軋制后壓入基體,在連退線清洗段無法清除,經退火爐加熱后造成白斑缺陷。
初步確定此白斑缺陷產生原因及產生部位后,對酸軋產線全線膠輥進行查找,重點對托輥、擠干輥進行排查。經排查發現部分酸洗段擠干輥及托輥存在局部破裂的問題,有掉膠風險,同時存在膠輥轉動不良可導致膠輥擦蹭帶鋼表面。
3、改進措施
明確了白斑缺陷產生原因后,針對缺陷制定了針對性的解決措施:
(1)對酸軋全線進行檢查,發現破損的及時更換,同時確保所有輥轉動良好。
(2)酸軋工序生產IF鋼時對鋼卷溫度進行測量,溫度大于100℃不允許上線生產。
(3)酸軋工序生產IF鋼時,應保持拉矯延伸率≥2%。
(4)酸軋工序酸液溫度控制范圍為84~88℃。
(5)酸洗速度要求:焊縫120m/min,帶中180m/min。
(6)連退工序頭尾剪切量要求:入口頭、尾≥15米;出口剪切≥20米。
4、取得效果
采取上述針對措施后,2019年6月份以來,此類缺陷已明顯減少。經過7、8月份6批次樣品分析,其中5批次為氧化鐵皮壓入類缺陷,由于酸軋工序粘膠造成的白斑缺陷已基本消除。
參考文獻:
[1]駱鐵軍.鋼鐵工業“十二五”發展規劃對科技發展的新要求[C].第八屆(2011)中國鋼鐵年會.北京:中國金屬學會,2011:1
[2]何建峰,宋建新.冷軋板連續退火技術在寶鋼的應用[ J].軋鋼,2003,20(3):32