文/姜翰宇
大慶油田昆侖集團管業公司隸屬于大慶油田昆侖集團有限公司,主要承擔鋼骨架聚乙烯塑料復合管材生產任務,主要生產設備有直管擠出機、封口注塑機、管件注塑機、旋風車床等,采用流水線施工,管材主要經過經線鋼絲與緯線鋼絲焊接成網后,經聚乙烯擠出復合工藝制成半成品;半成品經過旋風車床車削后用注塑機封口注塑形成成品。產品由優質低碳鋼及高密度聚乙烯制成,成品管材用以油田原油、清水及油水混合物輸送管道建設。
現場管材生產中,注塑機由人工輸入指令,完成預塑、座進、合模、注塑、開模動作,人工輔助操作順序為:手工入模—調整位置—打開安全鎖。
注塑機安全機械鎖位于機身的中部,作用是在整個生產過程中,確保入模、出模等工序中不至于意外合模傷人,使操作人員免于被傷害,安全鎖見圖1。
原有安全鎖存在結構轉動不靈活,摩擦力較大,復位力不足的問題,因此經常不能自動復位,存在較大的安全隱患。若因此發生生產安全事故,將可能導致人員肢體受傷。2020年,工作組對安全鎖故障進行現場模擬實驗,分析發現其平均不復位率已經達到7.82%,直接威脅到安全生產,隱患較大。
圖1 安全鎖
同時還發現,原有安全鎖不能實現雙手操作保護,導致操作安全鎖時,空閑手可以隨意動作,且安全鎖手動開鎖裝置距離模具開合工作區域較近,操作工一只手操作打開安全鎖過程中,另一只手仍然可以觸及模具。如果操作工在開鎖注塑過程中忘記將空閑手移開,就會導致模具將其空閑手夾傷的事故發生。
通過上述分析,安全管理人員一致認為要確保注塑機安全鎖的高可靠性,安全鎖必須滿足以下要求:一是安全鎖能夠實現可靠復位;二是實現雙手操作保護、防止空閑手夾傷。
目前注塑機采用“手柄傳動”,該技術有如下缺陷:機械鎖結構上有3個轉動關節,轉動阻力較大;手柄座高度大,尤其安全鎖打開時,手柄呈水平狀態,橫向寬度極大,與膠管及模具本體發生干涉,存在安全隱患;沒有定位銷,如圖2所示,在打開安全鎖時有可能鎖板接近垂直狀態,導致回位力矩大幅度降低。
圖2 原設計圖
新設計“拉桿”傳動方案:如圖3,取消轉動手柄降低橫向寬度,加厚鎖板防止變形,增設定位銷防止鎖板不回位。方案結構簡單,關節數量少,轉動阻力小,使用限位銷防止不回位,橫向寬度小不會被注塑機擠壓變形。
圖3 新設計圖
針對實現雙手操作的需求,技術人員提出可以借鑒沖床操作的雙手保護器原理進行改進。將雙手保護器兩個按鈕同時按下才會觸發動作,即改為一只手操作安全鎖機械部分,另一只手按下電控按鈕,就能實現雙手保護。
同時,為實現雙手操作保護、防止空閑手夾傷,設置了阻斷開關,公司研究人員認為,阻斷開關直接控制電源部分容易在通斷過程中產生較高感生電壓,從而引起接近傳感器損壞,因此,在接近開關供電電路上,增加手動開關作為阻斷器,實現雙手操作合模的方法不可行。與之相比,在接近開關輸出電路上,增加手動開關作為阻斷器,實現雙手操作合模,結構簡單,改進難度不大,開關瞬間無較大感生電壓。因此采用輸出阻斷方案,見圖4。
圖4 輸出阻斷方案圖
設計圖紙繪制完成以后,技術人員對圖紙進行了審核,認為圖紙設計合理,能夠滿足使用要求。圖紙審核通過以后,設計小組將設計圖紙報送生產安全科、技術研發中心進行聯合審核。生產安全科、技術研發中心審核以后認為,該設計對生產工藝無改變,不影響現行生產工藝的執行,同時生產科也對裝置安全性進行了評審,認為該裝置設計合理能夠有效降低安全風險,可以投入使用。
技術人員邀請技術研發中心、生產安全科到現場進行技術性能、安全性能驗收。共同對安裝高可靠注塑機安全鎖機械部分的DN100、DN250封口注塑機進行了不復位情況試驗,實驗結果證明在實驗過程中未發生安全鎖不復位情況。經過現場驗收,該裝置滿足技術及安全要求。
為驗證新型安全鎖必須采用雙手操作才能進行合模動作,進行了現場試驗。技術人員主要對安裝安全鎖的DN100、DN250封口注塑機進行了單手操作誤動作試驗,實驗結果單手誤動作次數為0。
安全鎖的加工成本單套僅為747元,全面安裝后,技術人員對應用效果進行了監控,從2020年4月1日至目前,安全鎖不復位問題再未發生。同時,新型安全鎖采用雙手操作機電結合的原理,杜絕了單手操作,使安全性得到了大幅度提升。