邢金棟,張燕平,郭銀濤,張玉秀
(河鋼集團唐山不銹鋼有限責任公司,河北063105)
穩定桿鋼34MnB5 屬于合金結構鋼,主要用于生產汽車穩定桿,是汽車懸掛中的一種輔助彈性元件,它的作用是防止車身在轉彎時發生過大的橫向側傾,目的是防止汽車橫向傾翻和改善平順性。國內空心穩定桿用鋼需求量每年可達30 萬噸,主要依賴于進口[1]。目前,國內的汽車空心穩定桿用鋼主要進口于林茨鋼廠,但每年能投放至國內的量僅有1 萬余噸量,遠遠不能滿足國內汽車行業的需求。基于此,唐山不銹鋼有限責任公司(下稱不銹鋼公司)以34MnB5 鋼為研究對象,研發汽車空心穩定桿用鋼的生產工藝,助力于國產汽車輕量化。
本文介紹不銹鋼公司34MnB5 鋼的生產工藝流程,分析了目前生產的汽車穩定桿產品潔凈度不高、夾雜物控制水平較低、中包T.O 含量不穩定的原因,并對煉鋼全流程工藝進行了優化研究,確定了工藝改進措施。
不銹鋼公司生產的穩定桿用鋼成分如表1 所示。生產工藝流程為:DES-BOF-LF-RH-CC 的雙聯工藝流程。目前生產的汽車穩定桿產品潔凈度不高,夾雜物控制水平較低,中包T.O 含量處于10~35 ppm 之間,波動較大;熱軋板卷中串鏈狀夾雜物尺寸大、數量多,最大的鏈長接近700 μm,數量密度為6.19 個/mm2,是先進企業的3 倍多(如圖1 所示)。因此,不銹鋼公司圍繞著降低鋼中“氧”、“氮”含量兩條主線展開對鋼水潔凈度的研究,提高穩定桿用鋼夾雜物和帶狀組織的控制水平。

圖1 串鏈狀夾雜物長度分布對比

表1 烘烤硬化鋼成分標準 /%
2.1.1 轉爐終點氧控制
為了轉爐冶煉過程有效控制鋼水終點[O]含量,特采取了以下改進措施:
(1)嚴格控制轉爐入爐鐵水和廢鋼等原料的成分和結構,提高轉爐終點碳、磷和溫度的命中率,減少和杜絕后吹,以控制鋼水終點[O]含量,防止鋼水過氧化;
(2)對轉爐底吹管支管進行優化調整,改變爐底底吹管路“一托二”設計,保證轉爐底吹壓力和底吹效果;
(3)濺渣護爐及爐底維護時,底吹流量的大小對轉爐底吹效果的影響較大,通過實踐摸索,針對不同情況制定了不同的底吹流量,以確保轉爐冶煉過程底吹效果良好;
(4)通過前檔抹泥擋渣塞和后檔擋渣標加滑板的雙擋渣模式,以及下渣紅外檢測系統,減少鋼渣回磷現象的發生,實現高拉碳和低磷控制。
通過上述措施,最終轉爐終點鋼水氧位可降低至650 ppm,大大改善了鋼水的純凈度并降低了煉
鋼成本。
2.1.2 轉爐終點氮控制
為了轉爐冶煉過程有效控鋼制水終點[N]含量,特采取了以下防范措施:
(1)轉爐冶煉過程中采用全程底吹氬,并確保底吹效果;
(2)根據鐵水[Si]含量情況,開吹前可加入一定量的硅鐵,以保證快速形成具有一定量、流動較好初的期渣,防止吹煉過程增氮;
(3)提高轉爐終點命中率,減少后吹增氮;
(4)出鋼前,提前1 min 開啟鋼包底吹系統以排出鋼包內的空氣,防止出鋼過程增氮;
(5)出鋼過程采用鍛煤增碳劑增碳,以防止增碳劑增氮;
(6) 鋼水增氮與鋼中的氧活度存在著一定關系,因此出鋼過程中宜采用弱脫氧方式,要求包樣Als 含量控制在100~300 ppm。
通過以上措施的實施,LF 進站[N]含量能控制在20 ppm 以內。
2.2.1 LF 精煉白渣處理
精煉采用LF+RH 雙精煉的方法,以降進一步低鋼水夾雜物和氣體含量,提高鋼水潔凈度。
LF 精煉進站時,鋁線和鋁粉配合使用,快速造成白渣。結合鋼-渣反應熱力學平衡圖(見圖2),基于加強夾雜物吸附能力和脫硫能力考慮,LF 爐精煉渣的SiO2控制在5%左右,CaO/Al2O3控制在1.7 左右,MgO 控制在4~8%。2.2.2 RH 過程去除夾雜

圖2 鋼-渣反應平衡圖
隨著純循環時間的延長,鋼水中的夾雜物數量先降低,在純循環時間8 min 時,降低至最低,而隨后再延長純循環時間,夾雜物數量不降反升,這可能與耐材的熔損、爐渣的污染有關。因此,將純循環時間規定在8 min。
RH 真空處理結束后的鋼包軟吹流量控制在4~6 Nm3/h,軟吹時間控制在5 min,此時渣面微微蠕動,無劇烈翻卷現象,可最大程度地降低爐渣卷入和二次氧化的風險,有利于顯微夾雜物被氣泡攜帶去除。
2.3.1 保護澆注控制
連鑄澆注過程中易出現鋼水二次氧化和增氮,惡化鋼水質量。因此,采用全過程保護澆注的方法,提高保護澆注效果,減少鋼水二次氧化、控制鋼中增氮、提高鋼水純凈度,以減少鋼中夾雜物,尤其是大顆粒夾雜物的數量。
(1)大包采用喇叭形長水口,長水口出口距沖擊杯沿<200 mm,縮短鋼流敞開澆注時間。
(2)大包下水口與長水口的接觸形式改為錐面接觸,降低吸氣風險,同時增加大包長水口機械臂壓力13 MPa。每爐使用丙烷火焰在大包長水口與大包下水口連接處進行試氣,加強過程監控。
(3)中包采用吹氬包蓋,烘烤結束后立即開啟氬氣,采用流量計進行流量監控,連澆過程中全程吹氬。在上線前,中包包蓋與中包之間的縫隙用耐火泥封閉。澆注過程中,沖擊區、取樣孔等開放處均用石棉氈遮蓋。
(4)對中包覆蓋劑的加入方法進行優化。當中包重量達到12 噸時在沖擊區和塞棒區分別加入15袋覆蓋劑,第二爐各加入10 袋覆蓋劑,第三爐各加入5 袋覆蓋劑,隨后每爐加入2 袋覆蓋劑。
通過加強保護澆注,連鑄過程平均鋁損可控制在30 ppm 以內,中包氮含量控制在25 ppm 以內。
2.3.2 二冷區強冷控制
為減弱TiN 夾雜在凝固過程中的析出動力,二冷區在原冷卻強度基礎上,適當加強了冷卻強度,優化前后鑄坯表面的目標溫度曲線如圖3 所示。

圖3 二冷曲線的優化
在鋼水Ti、N 含量保持不變的情況下,二冷區冷卻強度適當加強后,軋材中TiN 夾雜的數量密度由50 個/mm2降低至37 個/mm2,TiN 夾雜面積分數由123.44 ppm 降低至98.87 ppm,TiN 夾雜的平均直徑由3.43 μm 降低至3.38 μm,對TiN 夾雜的改善效果顯著,提高了汽車穩定桿鋼水潔凈度。
對煉鋼工藝全流程進行優化后,建立了起了控制夾雜物種類和降低夾雜物含量的技術方法,生產的汽車穩定桿用鋼T.O ≤15 ppm 的比例達到100%,串鏈狀夾雜長度≤60 μm 的比例達到90%以上,中包氮含量控制在25 ppm 以內,TiN 夾雜數量降低26%,提高汽車穩定桿鋼水潔凈度,實現了汽車穩定桿用鋼生產工藝的優化控制。
本文通過對唐山不銹鋼公司汽車穩定桿用鋼冶煉工藝現狀的分析,從煉鋼、精煉、連鑄方面制定并實施了一系列工藝改進措施,實現了汽車穩定桿用鋼的質量控制目標。
(1)通過改進轉爐冶煉過程控制,轉爐終點鋼水氧位降至650 ppm;出鋼過程中采用弱脫氧方式,包樣Als 含量控制在100~300 ppm,可有效改善鋼水的純凈度、減少鋼水增氮,并降低煉鋼成本。
(2)LF 采用SiO2在5%左右,CaO/Al2O3在1.7左右,MgO 在4~8%的精煉渣,有利于脫硫和去除夾雜;RH 純循環時間規定在8 min,RH 真空處理結束后的鋼包軟吹流量控制在4~6 Nm3/h,軟吹時間控制在5 min,有利于夾雜的上浮去除。
(3)連鑄采用全保護澆注,酸溶鋁損失可控制在30 ppm 以內,中包氮含量可控制在25 ppm 以內;二冷區采用強冷操作,對TiN 夾雜的改善效果顯著,可提高汽車穩定桿鋼水潔凈度。