陳志月,閆若璞,王 欣
(河鋼集團唐山鋼鐵集團有限責任公司,河北,063016)
為了保護澆鑄的需要,唐鋼二鋼軋廠對1 號方坯連鑄機鋼包回轉臺進行了改造,即將鋼包大臂由固定式改為帶升降功能,并加裝了鋼包保護澆注裝置,目前已具備了生產H08 焊條鋼的能力。H08 生產工藝流程為:轉爐冶煉→鋼包吹氬喂絲→連鑄保護澆注,但是在實際生產過程中,開澆第一包次經常出現氣泡廢品。氣泡廢品有兩種情況:一種是開燒第一爐整爐出現氣泡,其特點是氣泡孔徑較大(3~5 mm),遍布整個斷面;另一種是開澆時各流第一、二根連鑄坯出現氣泡,主要是皮下氣泡,針孔狀大小。
鑒于上述問題,本文對連鑄開燒第一爐鑄坯氣泡廢品的狀態進行了分析,從中發現了鑄坯氣泡的來源和生成機理,并結合H08 鋼的特點提出了控制鑄坯氣泡廢品的工藝優化措施。
H08 鋼是典型的準沸騰低碳低硅鋼種[1],對S、P成分含量要求較嚴,為保證其良好的焊接性能,又要求鋼中[Si]≤0.03。表1 為H08 焊條鋼化學成分,從表l 中可以看出,由于鋼液中C、Si 的含量很低,鋼中氧含量較高,因此鑄坯產生氣泡的幾率也較大。

表1 H08 焊條鋼化學成分 /wt%
圖1 為H08 鋼連鑄坯氣泡形貌,該坯樣是在鋼包至中間包采用全程氬氣保護澆注,沒有塞棒吹氬和中間包上下水口氬封,中間覆蓋劑和保護渣的水含量均符合標準要求的條件下澆鑄的。從圖1 可看出鑄坯存在嚴重的皮下氣泡缺陷。

圖1 H08 鋼連鑄坯氣泡形貌
因此,為了降低鑄坯氣泡廢品的發生幾率,就要研究鋼中氣體來源和進入鋼水的途徑,通過采取有效措施阻止各類氣體進入鋼水。
鑄坯中的氣泡來源主要有以下幾種途徑:脫氧不良、外來氣體(空氣、保護性氣體)、水蒸汽(來自潮濕的添加料和耐火材料等)[2]。
H08 在澆鋼過程中,由于脫氧不良,在連鑄凝固過程中鋼水溫度降低,鋼水中碳與氧不能達到新的平衡狀態,會造成鋼水中碳、氧反應生成CO 氣體不停地析出。析出的CO 氣體在連鑄過程中與柱狀晶共同生長在表層皮下形成氣孔,不可能浮出鋼液面。由于準沸騰鋼僅析出少量CO 氣體,且鋼水在連鑄凝固過程中鑄坯內部鋼水的壓力增大,會抑制氣泡在鑄坯內部生成,而僅在連鑄坯表層形成氣孔。
2.1.1 鋼中氣泡形成條件
根據IRSID 模型,鋼水中氣泡形成和長大的條件為[3]:

式中:Pg為鋼水中溶解氣體壓力;Pl為鋼水局部液壓;2σl/g/r為表面壓力為σl/g時,液面氣泡半徑為r的壓力。
連鑄坯出現氣泡時,Pl=1 atm,若r>200 μm,則可忽略不計,此時Pg≥1 atm 時即可出現氣泡。
2.1.2 氣泡形成機理
(1) 樹枝晶間的濃縮相中形成針孔氣泡源,此時C、O 不需要過飽和即可形成CO 氣泡;
(2)針孔氣泡源形成臨界氣泡;
(3)臨界氣泡長大形成宏觀氣泡。
所以,控制H08 臨界氣泡的形成,也就是Pg<Pl,而Pg=PCO+PN+PH,其中最主要的是CO 氣泡的生成,即CO 臨界氣泡的生成。
連鑄過程中的外來氣體會使鋼水二次氧化,增加鋼中[O]、[N]等含量,主要是保護澆注的氬氣和鋼水澆注過程中卷入的空氣。溶解的氣體增加鋼中[O]、[N]的同時,未溶解的空氣則以氣泡形式進入鋼水。
水蒸汽主要來自潮濕的添加料和耐火材料。比如:轉爐爐役大修或大補爐后爐子干燥不夠,鋼水承載容器鋼包/中間包烘烤不到位、干燥不完全,連鑄過程中接觸的設備備件不干燥(如連鑄中包下水口、引錠頭、結晶器銅板),澆注過程中加入物不干燥(如保護渣)等[4]。另外,生產過程中發現,連鑄開澆、停澆、等鋼水等情況,拉速較低期間結晶器內連鑄坯殼收縮較大,連鑄坯殼與結晶器銅板之間縫隙較大,在此期間結晶器足輥噴嘴如果上翹,水蒸氣有可能進入鋼液,此種情況嚴重時會導致結晶器內鋼水凝固過程中產生多處冒泡。
鑒于上述原因,可以通過優化轉爐冶煉和連鑄工藝,強化連鑄全流程保護澆鑄,加強澆鑄添加料和耐火材料的干燥管理,阻斷和降低鋼中氣體來源。
針對鋼水脫氧不良,采取了一些措施,基本上杜絕了整爐氣泡廢品的現象。主要措施有:
(1)用碳粉代替鋁錳鈦鎂,有助于鋼液攪拌;
(2)加強轉爐出鋼時底吹效果,保證1 min 的大氣量底吹,并及時將底吹效果及頂渣裹料情況通知當班調度及鋼包吹氬喂絲站;
(3)控制脫氧合金化料加入時機,促進合金料的熔化;
(4)調整鋼包底吹管位置,加強鋼包攪拌,促進合金料快速熔化,提高脫氧效果;
(5) 降低第一包出吹氬喂絲站的鋼水氧含量,控制出站氧含量在25~30 ppm;
(6)對于轉爐下渣爐次,要求再次定氧確認,避免喂絲處理后出站氧含量高于規定值,造成氣泡廢品。
一般來說,產生氣泡的因素是鋼水中氣體沒有及時去除,在冷卻時凝固在鋼水中,形成了氣泡缺陷。其外部來源主要有:鋼水從鋼包到中間包過程吸氧,鋼水從中間包到結晶器吸氧,中間包烘烤不良等,針對這些逐一進行分析。
3.2.1 鋼包保護澆注
在H08 鋼種的連鑄生產過程中,在鋼包和中間包之間采用鋼包長水口和氬氣保護澆注。采用鋼包氬氣保護澆注,首先要排除鋼水吸收氬氣的可能性。假定鑄坯中氣泡為氬氣,則氣泡在連澆爐次中會不間斷的發生,而不僅僅只在第一爐或第一爐前幾支連鑄坯中出現。通過對多個澆次的連鑄坯進行跟蹤,均沒有在連澆爐次中發現皮下氣泡缺陷,因此,可排除氬氣進鋼水的可能性。
3.2.2 中間包材質和烘烤制度
統計中間包烘烤時間與出現鑄坯氣泡的爐次(見表2),由表2 可以看出,中包烘烤時間與鑄坯氣泡沒有直接關系。

表2 H08 第一包生產情況
通過分析發現,實測中間包烘烤溫度最高值為1 083 ℃,而鎂質板粘結劑為無機粘結劑,其中含有結晶水,粘結劑熔點為1 200 ℃。為了避免結晶水在開澆時進入鋼水,統一更換為低熔點的樹脂粘結劑(熔點800 ℃)后,第一包氣泡有所下降,但是氣泡廢品仍然出現。
3.2.3 中間包添加氬氣吹掃
根據H08 成分范圍,其液相線溫度為1 525~1 530 ℃,一般取中值為1 527 ℃。中包第一爐開澆時,根據所在企業實際情況,鋼水過熱度通常為60~80 ℃,以有利開澆成功。中間包開澆過程中,鋼水液面由0 mm 升至開澆液位400 mm 期間,鋼水將會不斷地從周圍吸取氧氣和氮氣,增加了鋼水中的氣體含量,在連鑄時,鋼中氣體析出造成鋼中氣泡缺陷;尤其大包剛開始下流,如果注流不圓滿,則會造成鋼水比表面積大大增加,鋼水吸氣能力也大大增加,其吸氧速度比光滑圓流大60 倍。
為了避免開澆時卷入大量空氣產生的二次氧化,在開澆前對中間包沖擊區進行大于2 分鐘的氬氣吹掃,使中間包充滿氬氣,避免了鋼水卷入空氣,減弱了鋼水二次氧化。而氬氣在中間包澆鋼過程中迅速上浮,避免了氣泡廢品的產生。
3.2.4 使用整體式塞棒代替組合式塞棒
塞棒有兩種形式,一為整體式,二為組合式。組合式塞棒是由袖磚、塞頭和塞桿等構成,在使用前由壘桿工將袖磚、塞頭、塞桿等用膠泥粘結,在壘桿機組裝在一起,之后放入桿房加熱烘烤,直到裝入中間包后進行煤氣烘烤。整體式塞棒則直接從生產廠家進貨,使用前裝入中間包烘烤使用。
為了避免因組合式塞棒因烘烤不良帶入水份,在生產時統一更換為整體塞棒。
上述措施事后,對生產的3 個澆次H08 第1 爐鑄坯進行了跟蹤、取樣分析,低倍試樣觀察,鑄坯斷面均未發現氣泡缺陷,圖2 為H08 第一爐鑄坯低倍圖像。同時H08 焊條鋼在開澆第1 爐時氣泡廢品率大幅下降,由1.25%降低到0.03%。

圖2 H08 第一爐鑄坯低倍
為了減少H08 焊絲鋼開澆第一包次鑄坯氣泡廢品的發生,唐鋼二鋼軋廠組織了專題研究。通過對影響開澆第一包次鑄坯氣泡廢品各類因素的分析,從轉爐冶煉和連鑄工藝控制等方面制定了相應技術改進措施,在取得了良好的成效的同時也積取了寶貴的經驗。
(1)首先保證鋼水脫氧良好,同時在喂絲站要控制出站氧含量。
(2)在連鑄區域,要保證中間包烘烤干燥,中包溫度≥1 100 ℃,開澆前要對中間包進行氬氣吹掃。
(3)開澆時要做好鋼包保護澆注和中間包保護澆注,避免鋼水吸氣產生氣泡。
(4)由于針對氣泡缺陷的措施準確,H08 焊條鋼在開澆第一爐時氣泡廢品率大幅下降,由1.25%降低到0.03%。