孫素霞,王麗花
(河南豫光金鉛股份有限公司制氧廠,河南 濟源 454650)
河南某公司制氧廠KDONAr-6000/2000/180(簡稱:6000空分)型空分設備,采用DCS系統控制、全低壓常溫分子篩吸附凈化、增壓透平膨脹機制冷、全精餾無氫制氬和氧、氮外壓縮流程。氧氣供應下游的富氧底吹爐一廠、二廠和直連廠煉鉛使用。
在確保空分系統運行正常,用戶用氣量足夠的前提下,采用以下優化措施和實踐操作法,來達到節能降耗的目的。
6000m3/h空分設備的循環水泵型號300S-58B,流量685 m3/h,揚程43m,配套電機額定功率132Kw,額定電壓380V,額定電流241A,共三臺循環水泵,兩用一備,為空分系統供水流量1250 m3/h,平時空分系統的總進水閥和總回水閥均為全開,每臺水泵的出口閥開度只有1/4,泵出口壓力0.45MPa,供水總管壓力0.30 MPa,這說明有0.15 MPa的阻力消耗在泵的出口閥上,每臺泵運行電流均達到205 A,兩臺泵每小時耗電量大,高達251KWh,為解決這一問題,我廠決定在1#循環水泵上增加變頻器,使用變頻器來降低電機的運行頻率,從而使泵的轉速降低,出口閥全開,流量不變,揚程降低,功耗降低。
2009年,我廠購買了一臺變頻柜,其核心組件是變頻器,配套有相應的空開、接觸器等電器元件,取消原來的軟啟動控制柜,電機電源線接到變頻器下線上,并按圖接到運行狀態線至DCS上,泵為現場變頻柜上啟停,啟1#泵前,先將變頻器頻率設定在50HZ,按平時的操作開啟泵后,逐漸開出口閥至1/4,這時水量滿足,開始微降頻率,逐漸開大出口閥,要協調好水量保持基本穩定,直到出口閥全開,這時頻率降到42 HZ,供水總量保持不變。
改造后,由于1#泵出口閥全開,1#泵出口壓力由過去的0.45 MPa,降到0.30 MPa,電流降到了150 A,另一臺泵出口壓力仍為0.45 MPa,其出口閥開度約為1/4,電流190 A,兩臺水泵同樣在1250m3/h,的流量下,每小時耗電210 KWh,即每小時節電41KWh,全年節約電費:41×24×365×0.52=186763.2元。變頻器投資13.2萬元,不到一年可回收投資成本。
通過這次改造,循環水變頻器的節電應用取得了良好的經濟效益。
6000m3/h空分系統的循環水系統主要承載著空壓機、活塞機、氮透、膨脹機增壓端冷卻器及空氣預冷系統的冷卻作用。在該空分設備運行的前幾年,空壓機各級冷卻器一直未做水量平衡的精細化調節。隨著空分設備精細化操作的進一步深入,對壓縮機的各級冷卻器進行了排查,查閱冷卻器設計的原始數據,通過對比發現空壓機各級冷卻器存在過度冷卻現象,溫差偏小,未能最大程度的發揮冷卻器的最大冷卻效能,同時造成循環水的過度浪費。
根據冷卻器的設計參數,反復逐個調整各級冷卻器的供水量,使運行參數接近設計值,在保證循環水回水壓力不變,各級冷卻器冷卻后溫度出現輕微上升或維持不變的情況下,逐漸降低循環水泵的頻率。
2010年11月份,當循環水溫降低到20℃以下時,我們試著采用降低循環水的使用量來降低能耗。
現場發現空壓機三個冷卻器的進回水閥都是全開的,逐漸關小各個冷卻器的進水閥門,來減少空壓機冷卻器的冷卻水使用量,前提是循環水回水壓力不變,空壓機冷卻后溫度出現輕微上升或維持不變為基準,經過這三個冷卻器水量的調整,總循環水流量從1300m3/h減少到1000m3/h,空壓機各級冷卻后溫度基本維持不變,可見節省下來的300 m3/h水量就是過度冷卻水量。
每年的5月份,隨著外界溫度和循環水溫度的升高,將空壓機冷卻器各級的冷卻水量重新加上,使總循環水總量達到1300m3/h,每年的11月份,將總循環水量降低到1000m3/h。這樣一來,每年有6個月可降低循環水的使用量和循環水泵的能耗,從而起到節能的目的。
6000m3/h空分的預冷系統采用的是外加冷水機組的氮水預冷系統流程形式,循環水進入水冷塔后,經出塔低溫氮氣和污氮氣冷卻降溫,在水冷塔底部得到10℃左右的低溫水,這部分低溫水經冷凍泵加壓后進入冷水機組,通過冷水機組將水溫降至7℃左右。從冷水機組出來的水分成兩部分:一部分水進入空冷塔上部為空冷塔提供冷源,把經過空冷塔的空氣進一步降溫到8℃~12℃;另一部分水進入膨脹機增壓機冷卻器為增壓空氣降溫,把增壓空氣的熱量帶走后,進入水冷塔底部重新利用。
在預冷系統中,水冷塔的降溫效果受到多種因素的影響,比如:噴淋水量、設備的結構以及傳熱效率等諸多因素的影響,但最主要的因素是水與氣的比例,當水冷塔達到最佳的水氣比之后,水冷塔的溫降是一定的,工藝上要求空氣出空冷塔的氣體溫度控制到8℃~12℃,可每年進入冬季,隨著外界溫度的降低,循環水溫基本上在20℃以下,水冷塔的出水溫度降到9℃以下,可以滿足空冷塔出口氣體溫度的要求,無需再通過冷水機組的再次降溫,這時就可以停運冷水機組了。
停運冷水機組后,水冷塔負荷會增加,水溫略有升高,帶入分子篩純化系統的水分會有所增多,需要通過延長電加熱器的加溫工作時間來保證純化的冷吹峰值,從而使純化系統達到完全解析的結果。
停運冰機有以下幾個因素可參考:
(1)冰機負荷低;
(2)涼水塔風機未滿負荷工作,有1~3臺停運;
(3)空冷塔空氣出口溫度低于10℃;
滿足以上幾個條件,就可停運冰機了,停冰機后,還需要對運行的工況做如下的調整:
(1)停冰機后,及時調整冷凍水量和冷卻水流量;
(2)將膨脹機增壓機冷卻器回水,由回水冷塔改為回水回到循環水回路中,以免增加水冷塔的負荷,導致水冷塔出水溫度高;
(3)如果出塔的氮氣有余量,可適當開大氮氣、污氮氣去水冷塔的閥門,從而降低水冷塔出水溫度;
(4)空冷塔出口空氣溫度會升高,根據冷吹峰值調整加溫時間;
按照以上的操作方法,6000m3/h空分設備通過多次實踐計算對比,發現冰機運行的總功率大于延長電加熱器加溫時間所產生的功率,后來我們每年根據實際情況及時停運冰機來降低設備的能耗。
6000m3/h空分分子篩吸附器為立式雙層床結構,下層為活性氧化鋁,上層為分子篩。空氣自下流經吸附劑,其中的水、二氧化碳及碳氫化合物被吸附后,經頂部的內置過濾器除去機械雜質,沿著中心管自上而下從底部出來,該純化器采用不銹鋼夾層內絕熱方式。(如下圖)

純化系統冷吹末期有40分鐘的時間冷吹溫度基本不變,冷吹時間過長,在這段時間中分子篩基本沒有解吸。如果把冷吹的這段時間移到加溫前,通過常溫下解吸一部分,再進行高溫解吸,這樣是否可以縮短高溫解吸的時間,從而縮短電加熱器工作時間,達到節能降耗的目的?
2018年3月我們對6000m3/h空分純化系統進行了實踐,實驗過程:
(1) 當2#純化器開始再生時,預加溫時間增加30分(即準備加溫時間原先是3分鐘,現改為準備加溫時間33分),加溫時間不變,冷吹時間減少30分鐘,冷吹階段吹出來的峰值高達132℃,比正常冷吹峰值127℃ ,高出5℃。
(2)當1#純化器開始再生時,預加溫時間增加30分,加溫時間減少5分,冷吹時間減少25分,再生總時間不變,最后冷吹峰值達到128℃,和正常峰值一樣,通過以上兩次實驗加溫之前的預冷吹30分鐘效果還是很明顯的。
純化系統配置2臺電加熱器,一用一備,每臺功率816KW,4小時加溫一次,每次加溫時間58分鐘,若每次加溫節省5分鐘,一年可節約:30×816×0.6×12=176256元。
理論上講冷吹末期溫度越低越好,具體預冷吹時間能縮短多少,我們選取的時間點應卡在:冷吹末期溫度下降到非常緩慢的一個轉折點上,從轉折點算起可以估算預冷吹多長時間最合適。然后把節省下的這段時間前移到預加溫階段,從而來縮短電加熱器的工作時間,起到節能降耗的目的。
2018年6月,因后續系統氧氣用量減少,氧氣有多余的放空,為了降低氧氣放散率,6000空分設備開始試驗降低空壓機排氣壓力的節能降耗法。降低系統負荷時我廠是按照分級逐降的準則進行操作,空壓機導葉開度控制在38度以上,防止空壓機發生喘振。系統在變負荷過程中,我們遵循的原則:物料平衡、逐步加減、穩中求變、變中求穩的原則。系統在減負荷時要緩慢進行,避免操作幅度過大導致工況破壞,影響產品質量或造成后續用氣壓力和流量的大幅波動。
我們根據富氧底吹爐一廠、二廠和直連廠煉鉛爐的生產需求和節奏的變化,與用戶緊密合作,提前溝通,預測出相關數據,按照下列步驟及時對空分系統做出減負荷操作,節約能耗。
降低空壓機排氣壓力來降低負荷的實驗步驟:
(1)后續系統轉爐超過2小時以上,氧壓機放空量大。
(2)逐步降低氬系統負荷,每5分鐘工藝氬降低50m3/h。
(3)根據氧氣、氮氣純度及主換熱器溫差,適當降低分餾塔出塔氧氣、氮氣產量,同時注意氬系統的工作情況,以免粗氬塔發生氮塞。
(4)逐漸關小空壓機導葉,降低排氣壓力,從而來減少加工空氣量,降低空壓機負荷。同時注意空壓機油壓、軸溫、振動、位移等各個參數的變化,使各參數控制在設計范圍內,為保證空壓機的安全運行,空壓機導葉始終沒有低于38度。
(5)調節預冷系統常溫水和冷凍水流量,空壓機壓力降低后,空冷塔阻力降低,常溫水和冷凍水流量會增加,要及時減少水量,以免造成空氣出空冷塔空氣帶水,從而使水進入純化系統。
(6)降低負荷的過程中,正流空氣量會減少,主換熱器的冷區會向上移動,要注意膨脹機前的溫度,溫度降低時,要及時調節,防止膨脹機后帶液體。
根據上塔壓力,調節出塔氧氣、氮氣、污氮氣量,保證上塔壓力變化不大,減少對塔內精餾工況的影響。
(7)及時調節純化系統再生氣量,保證純化系統再生氣量不變。
(8)在降低系統負荷時,要及時減少出塔氧氣量,提高氧氣純度,以免氬工況氮塞。
(9)當空氣量減少時,塔內上升氣和回流液同步減少,要根據液空、液氮純度及時調節液氮節流閥的大小,保持工況平穩運行。
(10)逐漸關小空壓機導葉,降低空壓機排氣壓力,來減少加工空氣量。
當時空壓機排氣壓力從500KPa降到480KPa,空壓機電流從182A降到172A,降低了10A左右,每天可節約電費2491元。
該廠多年來圍繞設備的安全、穩定、經濟運行不斷的改進,通過對空分設備節能方面采取的一些有效措施,為企業增加了客觀的經濟效益。 只有根據設備自身的特點,采取有針對性和行之有效的操作法,才能最大發揮設備的性能,保證空分設備的安全、穩定的運行。