孫素霞,王麗花
(河南豫光金鉛股份有限公司制氧廠,河南 濟(jì)源 454650)
河南某公司制氧廠KDONAr-6000/2000/180(簡稱:6000空分)型空分設(shè)備,采用DCS系統(tǒng)控制、全低壓常溫分子篩吸附凈化、增壓透平膨脹機(jī)制冷、全精餾無氫制氬和氧、氮外壓縮流程。氧氣供應(yīng)下游的富氧底吹爐一廠、二廠和直連廠煉鉛使用。
在確??辗窒到y(tǒng)運行正常,用戶用氣量足夠的前提下,采用以下優(yōu)化措施和實踐操作法,來達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
6000m3/h空分設(shè)備的循環(huán)水泵型號300S-58B,流量685 m3/h,揚(yáng)程43m,配套電機(jī)額定功率132Kw,額定電壓380V,額定電流241A,共三臺循環(huán)水泵,兩用一備,為空分系統(tǒng)供水流量1250 m3/h,平時空分系統(tǒng)的總進(jìn)水閥和總回水閥均為全開,每臺水泵的出口閥開度只有1/4,泵出口壓力0.45MPa,供水總管壓力0.30 MPa,這說明有0.15 MPa的阻力消耗在泵的出口閥上,每臺泵運行電流均達(dá)到205 A,兩臺泵每小時耗電量大,高達(dá)251KWh,為解決這一問題,我廠決定在1#循環(huán)水泵上增加變頻器,使用變頻器來降低電機(jī)的運行頻率,從而使泵的轉(zhuǎn)速降低,出口閥全開,流量不變,揚(yáng)程降低,功耗降低。
2009年,我廠購買了一臺變頻柜,其核心組件是變頻器,配套有相應(yīng)的空開、接觸器等電器元件,取消原來的軟啟動控制柜,電機(jī)電源線接到變頻器下線上,并按圖接到運行狀態(tài)線至DCS上,泵為現(xiàn)場變頻柜上啟停,啟1#泵前,先將變頻器頻率設(shè)定在50HZ,按平時的操作開啟泵后,逐漸開出口閥至1/4,這時水量滿足,開始微降頻率,逐漸開大出口閥,要協(xié)調(diào)好水量保持基本穩(wěn)定,直到出口閥全開,這時頻率降到42 HZ,供水總量保持不變。
改造后,由于1#泵出口閥全開,1#泵出口壓力由過去的0.45 MPa,降到0.30 MPa,電流降到了150 A,另一臺泵出口壓力仍為0.45 MPa,其出口閥開度約為1/4,電流190 A,兩臺水泵同樣在1250m3/h,的流量下,每小時耗電210 KWh,即每小時節(jié)電41KWh,全年節(jié)約電費:41×24×365×0.52=186763.2元。變頻器投資13.2萬元,不到一年可回收投資成本。
通過這次改造,循環(huán)水變頻器的節(jié)電應(yīng)用取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
6000m3/h空分系統(tǒng)的循環(huán)水系統(tǒng)主要承載著空壓機(jī)、活塞機(jī)、氮透、膨脹機(jī)增壓端冷卻器及空氣預(yù)冷系統(tǒng)的冷卻作用。在該空分設(shè)備運行的前幾年,空壓機(jī)各級冷卻器一直未做水量平衡的精細(xì)化調(diào)節(jié)。隨著空分設(shè)備精細(xì)化操作的進(jìn)一步深入,對壓縮機(jī)的各級冷卻器進(jìn)行了排查,查閱冷卻器設(shè)計的原始數(shù)據(jù),通過對比發(fā)現(xiàn)空壓機(jī)各級冷卻器存在過度冷卻現(xiàn)象,溫差偏小,未能最大程度的發(fā)揮冷卻器的最大冷卻效能,同時造成循環(huán)水的過度浪費。
根據(jù)冷卻器的設(shè)計參數(shù),反復(fù)逐個調(diào)整各級冷卻器的供水量,使運行參數(shù)接近設(shè)計值,在保證循環(huán)水回水壓力不變,各級冷卻器冷卻后溫度出現(xiàn)輕微上升或維持不變的情況下,逐漸降低循環(huán)水泵的頻率。
2010年11月份,當(dāng)循環(huán)水溫降低到20℃以下時,我們試著采用降低循環(huán)水的使用量來降低能耗。
現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)空壓機(jī)三個冷卻器的進(jìn)回水閥都是全開的,逐漸關(guān)小各個冷卻器的進(jìn)水閥門,來減少空壓機(jī)冷卻器的冷卻水使用量,前提是循環(huán)水回水壓力不變,空壓機(jī)冷卻后溫度出現(xiàn)輕微上升或維持不變?yōu)榛鶞?zhǔn),經(jīng)過這三個冷卻器水量的調(diào)整,總循環(huán)水流量從1300m3/h減少到1000m3/h,空壓機(jī)各級冷卻后溫度基本維持不變,可見節(jié)省下來的300 m3/h水量就是過度冷卻水量。
每年的5月份,隨著外界溫度和循環(huán)水溫度的升高,將空壓機(jī)冷卻器各級的冷卻水量重新加上,使總循環(huán)水總量達(dá)到1300m3/h,每年的11月份,將總循環(huán)水量降低到1000m3/h。這樣一來,每年有6個月可降低循環(huán)水的使用量和循環(huán)水泵的能耗,從而起到節(jié)能的目的。
6000m3/h空分的預(yù)冷系統(tǒng)采用的是外加冷水機(jī)組的氮水預(yù)冷系統(tǒng)流程形式,循環(huán)水進(jìn)入水冷塔后,經(jīng)出塔低溫氮氣和污氮氣冷卻降溫,在水冷塔底部得到10℃左右的低溫水,這部分低溫水經(jīng)冷凍泵加壓后進(jìn)入冷水機(jī)組,通過冷水機(jī)組將水溫降至7℃左右。從冷水機(jī)組出來的水分成兩部分:一部分水進(jìn)入空冷塔上部為空冷塔提供冷源,把經(jīng)過空冷塔的空氣進(jìn)一步降溫到8℃~12℃;另一部分水進(jìn)入膨脹機(jī)增壓機(jī)冷卻器為增壓空氣降溫,把增壓空氣的熱量帶走后,進(jìn)入水冷塔底部重新利用。
在預(yù)冷系統(tǒng)中,水冷塔的降溫效果受到多種因素的影響,比如:噴淋水量、設(shè)備的結(jié)構(gòu)以及傳熱效率等諸多因素的影響,但最主要的因素是水與氣的比例,當(dāng)水冷塔達(dá)到最佳的水氣比之后,水冷塔的溫降是一定的,工藝上要求空氣出空冷塔的氣體溫度控制到8℃~12℃,可每年進(jìn)入冬季,隨著外界溫度的降低,循環(huán)水溫基本上在20℃以下,水冷塔的出水溫度降到9℃以下,可以滿足空冷塔出口氣體溫度的要求,無需再通過冷水機(jī)組的再次降溫,這時就可以停運冷水機(jī)組了。
停運冷水機(jī)組后,水冷塔負(fù)荷會增加,水溫略有升高,帶入分子篩純化系統(tǒng)的水分會有所增多,需要通過延長電加熱器的加溫工作時間來保證純化的冷吹峰值,從而使純化系統(tǒng)達(dá)到完全解析的結(jié)果。
停運冰機(jī)有以下幾個因素可參考:
(1)冰機(jī)負(fù)荷低;
(2)涼水塔風(fēng)機(jī)未滿負(fù)荷工作,有1~3臺停運;
(3)空冷塔空氣出口溫度低于10℃;
滿足以上幾個條件,就可停運冰機(jī)了,停冰機(jī)后,還需要對運行的工況做如下的調(diào)整:
(1)停冰機(jī)后,及時調(diào)整冷凍水量和冷卻水流量;
(2)將膨脹機(jī)增壓機(jī)冷卻器回水,由回水冷塔改為回水回到循環(huán)水回路中,以免增加水冷塔的負(fù)荷,導(dǎo)致水冷塔出水溫度高;
(3)如果出塔的氮氣有余量,可適當(dāng)開大氮氣、污氮氣去水冷塔的閥門,從而降低水冷塔出水溫度;
(4)空冷塔出口空氣溫度會升高,根據(jù)冷吹峰值調(diào)整加溫時間;
按照以上的操作方法,6000m3/h空分設(shè)備通過多次實踐計算對比,發(fā)現(xiàn)冰機(jī)運行的總功率大于延長電加熱器加溫時間所產(chǎn)生的功率,后來我們每年根據(jù)實際情況及時停運冰機(jī)來降低設(shè)備的能耗。
6000m3/h空分分子篩吸附器為立式雙層床結(jié)構(gòu),下層為活性氧化鋁,上層為分子篩??諝庾韵铝鹘?jīng)吸附劑,其中的水、二氧化碳及碳?xì)浠衔锉晃胶螅?jīng)頂部的內(nèi)置過濾器除去機(jī)械雜質(zhì),沿著中心管自上而下從底部出來,該純化器采用不銹鋼夾層內(nèi)絕熱方式。(如下圖)

純化系統(tǒng)冷吹末期有40分鐘的時間冷吹溫度基本不變,冷吹時間過長,在這段時間中分子篩基本沒有解吸。如果把冷吹的這段時間移到加溫前,通過常溫下解吸一部分,再進(jìn)行高溫解吸,這樣是否可以縮短高溫解吸的時間,從而縮短電加熱器工作時間,達(dá)到節(jié)能降耗的目的?
2018年3月我們對6000m3/h空分純化系統(tǒng)進(jìn)行了實踐,實驗過程:
(1) 當(dāng)2#純化器開始再生時,預(yù)加溫時間增加30分(即準(zhǔn)備加溫時間原先是3分鐘,現(xiàn)改為準(zhǔn)備加溫時間33分),加溫時間不變,冷吹時間減少30分鐘,冷吹階段吹出來的峰值高達(dá)132℃,比正常冷吹峰值127℃ ,高出5℃。
(2)當(dāng)1#純化器開始再生時,預(yù)加溫時間增加30分,加溫時間減少5分,冷吹時間減少25分,再生總時間不變,最后冷吹峰值達(dá)到128℃,和正常峰值一樣,通過以上兩次實驗加溫之前的預(yù)冷吹30分鐘效果還是很明顯的。
純化系統(tǒng)配置2臺電加熱器,一用一備,每臺功率816KW,4小時加溫一次,每次加溫時間58分鐘,若每次加溫節(jié)省5分鐘,一年可節(jié)約:30×816×0.6×12=176256元。
理論上講冷吹末期溫度越低越好,具體預(yù)冷吹時間能縮短多少,我們選取的時間點應(yīng)卡在:冷吹末期溫度下降到非常緩慢的一個轉(zhuǎn)折點上,從轉(zhuǎn)折點算起可以估算預(yù)冷吹多長時間最合適。然后把節(jié)省下的這段時間前移到預(yù)加溫階段,從而來縮短電加熱器的工作時間,起到節(jié)能降耗的目的。
2018年6月,因后續(xù)系統(tǒng)氧氣用量減少,氧氣有多余的放空,為了降低氧氣放散率,6000空分設(shè)備開始試驗降低空壓機(jī)排氣壓力的節(jié)能降耗法。降低系統(tǒng)負(fù)荷時我廠是按照分級逐降的準(zhǔn)則進(jìn)行操作,空壓機(jī)導(dǎo)葉開度控制在38度以上,防止空壓機(jī)發(fā)生喘振。系統(tǒng)在變負(fù)荷過程中,我們遵循的原則:物料平衡、逐步加減、穩(wěn)中求變、變中求穩(wěn)的原則。系統(tǒng)在減負(fù)荷時要緩慢進(jìn)行,避免操作幅度過大導(dǎo)致工況破壞,影響產(chǎn)品質(zhì)量或造成后續(xù)用氣壓力和流量的大幅波動。
我們根據(jù)富氧底吹爐一廠、二廠和直連廠煉鉛爐的生產(chǎn)需求和節(jié)奏的變化,與用戶緊密合作,提前溝通,預(yù)測出相關(guān)數(shù)據(jù),按照下列步驟及時對空分系統(tǒng)做出減負(fù)荷操作,節(jié)約能耗。
降低空壓機(jī)排氣壓力來降低負(fù)荷的實驗步驟:
(1)后續(xù)系統(tǒng)轉(zhuǎn)爐超過2小時以上,氧壓機(jī)放空量大。
(2)逐步降低氬系統(tǒng)負(fù)荷,每5分鐘工藝氬降低50m3/h。
(3)根據(jù)氧氣、氮氣純度及主換熱器溫差,適當(dāng)降低分餾塔出塔氧氣、氮氣產(chǎn)量,同時注意氬系統(tǒng)的工作情況,以免粗氬塔發(fā)生氮塞。
(4)逐漸關(guān)小空壓機(jī)導(dǎo)葉,降低排氣壓力,從而來減少加工空氣量,降低空壓機(jī)負(fù)荷。同時注意空壓機(jī)油壓、軸溫、振動、位移等各個參數(shù)的變化,使各參數(shù)控制在設(shè)計范圍內(nèi),為保證空壓機(jī)的安全運行,空壓機(jī)導(dǎo)葉始終沒有低于38度。
(5)調(diào)節(jié)預(yù)冷系統(tǒng)常溫水和冷凍水流量,空壓機(jī)壓力降低后,空冷塔阻力降低,常溫水和冷凍水流量會增加,要及時減少水量,以免造成空氣出空冷塔空氣帶水,從而使水進(jìn)入純化系統(tǒng)。
(6)降低負(fù)荷的過程中,正流空氣量會減少,主換熱器的冷區(qū)會向上移動,要注意膨脹機(jī)前的溫度,溫度降低時,要及時調(diào)節(jié),防止膨脹機(jī)后帶液體。
根據(jù)上塔壓力,調(diào)節(jié)出塔氧氣、氮氣、污氮氣量,保證上塔壓力變化不大,減少對塔內(nèi)精餾工況的影響。
(7)及時調(diào)節(jié)純化系統(tǒng)再生氣量,保證純化系統(tǒng)再生氣量不變。
(8)在降低系統(tǒng)負(fù)荷時,要及時減少出塔氧氣量,提高氧氣純度,以免氬工況氮塞。
(9)當(dāng)空氣量減少時,塔內(nèi)上升氣和回流液同步減少,要根據(jù)液空、液氮純度及時調(diào)節(jié)液氮節(jié)流閥的大小,保持工況平穩(wěn)運行。
(10)逐漸關(guān)小空壓機(jī)導(dǎo)葉,降低空壓機(jī)排氣壓力,來減少加工空氣量。
當(dāng)時空壓機(jī)排氣壓力從500KPa降到480KPa,空壓機(jī)電流從182A降到172A,降低了10A左右,每天可節(jié)約電費2491元。
該廠多年來圍繞設(shè)備的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運行不斷的改進(jìn),通過對空分設(shè)備節(jié)能方面采取的一些有效措施,為企業(yè)增加了客觀的經(jīng)濟(jì)效益。 只有根據(jù)設(shè)備自身的特點,采取有針對性和行之有效的操作法,才能最大發(fā)揮設(shè)備的性能,保證空分設(shè)備的安全、穩(wěn)定的運行。