趙 巖,徐程程
(中海石油華鶴煤化有限公司, 黑龍江鶴崗 154100)
中海石油華鶴煤化有限公司采用荷蘭Stamicarbon尿素2000+技術及荷蘭荷豐霧化流化床造粒技術,配備30萬t/a合成氨、52萬t/a大顆粒尿素裝置。尿素裝置于2015年5月9日投產,投產第一年生產尿素 53.3萬t,順利達產。
液氮洗采用杭氧液氮洗冷箱技術,利用分子篩吸附器脫除來自低溫甲醇洗系統內凈化氣中的CO2、CH3OH高沸點物質,吸附后的工藝氣體進入液氮洗冷箱。冷箱工藝是利用液氮在-189 ℃低溫條件下吸收合成氣中殘余微量雜質(CO、CH4、Ar等[1]),塔頂產品氣經配N2、加熱后,按H2與N2的體積比為3∶1的合成氣送合成氣壓縮機,塔底洗滌尾液經換熱后向燃料氣系統輸送燃料氣。
液氮洗洗滌去除過程接近于精餾,屬于物理過程。該工藝將CO、CH4溶解到液氮中,利用CO、CH4的沸點比N2高達到脫除雜質氣體的目的(見表1)。該工藝只有當氣體液化溫度低于該氣體的臨界溫度才能實現,由于N2和CO的汽化潛熱非常接近,因此,基本認為液氮洗是等溫過程。

表1 氣體參數表
由表1可知:各氣體組分的臨界溫度較低,N2的臨界溫度為-147.10 ℃,決定了液氮洗必須在低溫下進行;低溫液氮洗過程中,CH4、Ar、CO易溶解于液氮,而原料氣體中的H2因其沸點遠低于其他組分而不易溶解于液氮,從而達到脫除原料氣體中CH4、Ar、CO的目的。
液氮洗工藝洗滌凈化氣體所需冷量,一部分來自板式換熱器回收液氮洗滌塔尾液節流產生的冷量;另一部分來自高壓N2節流液化成低溫液氮產生的冷量。在1#原料氣冷卻器(E04302)內,凈化氣被返流的合成氣、燃料氣及循環H2冷卻到-120 ℃后進入2#原料氣冷卻器(E04303),與返流的合成氣、燃料氣及循環H2進行換熱,使出E04303的溫度(TI04339)降至-188 ℃后,進入液氮洗塔(C04301)的下部,降低原料氣的溫度。根據冷凝溫度不同,將原料氣中的CO、CH4等雜質洗滌出去,塔頂送出合格的合成氣[2];塔底含有雜質的液體經過減壓、復熱送往燃料氣管網,進入熱電車間1#鍋爐燃燒。液氮洗工藝流程見圖1。

C04301—液氮洗滌塔;S04302—H2分離罐;S04303—尾氣氣液分離罐;M04301—高壓N2混合器;E04301—高壓N2冷卻器;E04302—1#原料氣冷卻器;E04303—2#原料氣冷卻器;FIC04310—高壓氮氣流量;FV04309—粗配高壓氮氣閥門;LV04301—氮洗塔液位調節閥門;TV04339—燃料氣溫度控制閥門;HV04301—燃料氣補液氮閥門;KV04316—控制合成氣量至甲醇洗閥門。圖1 液氮洗工藝流程
按照目前運行工況,開大尾液調節閥門(TV04339)可增大系統換熱冷量。實際運行過程中,調節TV04339開度為40%,可滿足系統滿負荷運行,繼續開大閥門將會造成冷箱內尾氣氣液分離罐(S04303)內積液,引起燃料氣管線內冷量過剩,導致E04303出口溫度從-90 ℃驟降至-150 ℃,造成冷箱內驟冷,系統溫度出現波動。當冷箱局部溫度驟冷時, 說明內部冷量已經不均衡, 現場迅速打開冷箱氣液分離器排冷閥, 將燃料氣管線多余的冷量排出系統[3]。在這種工況下,為維持系統液位平衡,手動打開H2分離罐(S04302)底部排放,富裕冷量排入冷凝液體收集罐(T04301)內,通過低壓N2送入尾氣加熱器(E04306)內加熱至40 ℃送入火炬系統燃燒。
冷箱持續排放液體,造成冷量浪費、能耗增加。冷量過剩,可在保證 CO 含量不超標的前提下,適當減少洗滌氮量和冷劑壓縮機負荷平衡冷量[4]。其間,通過調整進入冷箱高壓N2氣量控制洗滌塔液位,在S04302排液閥門未完全關閉情況下,合成氣出口在線CO含量上漲,及時恢復高壓N2量后,合成氣出口CO含量下降。此種調節方法效果不佳,為避免尾液加熱排放造成浪費,決定對其回收利用。
液氮洗分子篩設計泄壓時間為30 min,實際為10 min。為避免尾氣加熱壓力升高過快,利用分子篩泄壓管線截止閥門將泄壓時間控制在25 min。經過連續3次現場觀察,分子篩泄壓過程中尾氣最高壓力為15 kPa,說明尾氣放空管線設置調節閥門方案可行。
工藝立項后,對接設計院進行工藝設計變更,在尾氣加熱器入口與出口管線處增加盲板,導淋接入低壓N2置換;關閉燃料氣管線入口截止閥門,通過出口導淋接入低壓N2置換;提前預制改造管線閥門,安全分析合格后安裝焊接。增加尾氣排放閥門(PV04312A)控制尾氣放空壓力,通過旁路增設閘閥管線進行尾氣回收,后至燃料氣管線送1#鍋爐燃燒。改造圖見圖2,其中虛線為改造部分。

E04306—尾氣加熱器;PV04312—燃料氣控制閥門;PV04312A—尾氣放空控制閥門;PIC04312—燃料氣壓力;FI04304—燃料氣流量;PT04312A—尾氣放空壓力。圖2 尾氣回收改造圖
制定尾氣投用方案并進行安全分析,提前與調度、鍋爐溝通,確保至鍋爐燃料氣管線壓力穩定、鍋爐燃料氣投用正常、進入1#鍋爐前放空閥門聯鎖投用正常。
將E04306至PV04312后新加管線閥門緩慢打開,同時現場緩慢關小E04306至火炬截止閥門,觀察E04306出口就地壓力表,PV04312A壓力稍高于70 kPa的設定壓力。
鍋爐投用燃料氣并入尾氣后溫度升高,觀察至鍋爐界區燃料氣壓力與流量變化,確保尾氣并入系統。尾氣投入運行后,E04306工作壓力高于平時,中控調節注意液氮洗系統排冷量,穩定液氮洗系統冷熱平衡。
對燃料氣與冷排放復熱氣體進行取樣并分析,結果見表2。

表2 燃料氣與冷排放復熱尾氣分析數據對比 %
由表2可知:冷排放復熱氣體與燃料氣成分基本相同,實際運行中燃料氣投用至鍋爐中燃燒效果較好。實際運行中,按照PV04312控制壓力為53 kPa、體積流量為3 000 m3/h、溫度為32 ℃計算,鍋爐可節約1.5 t/h動力煤。
富裕冷量經過尾氣加熱器后并入燃料氣管線進入鍋爐,提高了燃料氣工作壓力,增加了燃料氣流量,冷排放尾氣投用前后燃料氣系統的數據對比見表3。

表3 冷排放系統改造后投用數據對比
由表3可知:冷排放復熱尾氣體積流量增加約1 000 m3/h,可增加有效H2體積流量為37.3 m3/h、有效CO體積流量為437.7 m3/h;按H2標準熱值為1.43×108J/kg、CO標準熱值為1.18×108J/kg計算,可替代動力煤為0.51 t/h。鶴崗當地動力煤價格為300元/t,一年(330 d)可創造效益121萬余元,有效減少了裝置能耗,達到降本增效的目的。
通過設計改造液氮洗E04306出口放空路線,將富裕的冷量加熱后回收利用,不僅解決了尾氣排放至火炬造成的浪費,還取得了較好的經濟效益。為節省檢修施工時間,可考慮預制設備管線,尤其是設備管線的基礎以及平臺的制作。