何 晴
(上海友聯(lián)竹園第一污水處理投資發(fā)展有限公司,上海 200137)
通過調整離心機運行參數(shù)來降低離心機濾液濁度,提高污泥脫水效率。以上海某污水處理廠的離心脫水機作為研究對象。該污水處理廠主要處理城鎮(zhèn)生活污水,處理規(guī)模為1 100 000 m3/d,主體工藝為“AAO+沉淀池+反硝化深床濾池+消毒池”,出水水質達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準。污泥主要是從平流沉淀池內排出的剩余污泥,該污水處理廠的污泥處理工藝采用“重力濃縮+機械濃縮+離心脫水”的方式,離心處理前的污泥含水率在97.4%左右,處理后的污泥含水率≤80.0%。目前,該污水處理廠存在的主要問題是離心機濾液的懸浮物濃度較高,脫水污泥產(chǎn)量無法提高。濾液中的污泥回流導致污水處理廠內部惡性循環(huán),生物系統(tǒng)內的污泥增多,污泥性質逐漸變差,最終影響出水水質。因此降低濾液濁度是解決問題的關鍵。該研究對其他污水處理廠解決濾液濁度、提高脫水污泥產(chǎn)量具有一定的指導作用[2]。
本實驗采用控制變量法,離心脫水的對象為經(jīng)重力濃縮和機械濃縮后含水率為97.4%的污泥,實驗時的環(huán)境溫度為15 ℃。主要影響因素有污泥進泥量;PAM脫水藥劑加藥量;離心機扭矩;離心機差速。主要研究步驟如下:
(1)在保持PAM脫水藥劑加藥量、離心機扭矩、離心機差速不變的情況下,調整污泥的進泥量,間歇性采集濾液樣本,觀察離心機的濾液濁度及沉降情況,并對其SS(懸浮物)進行檢測,找到適宜的進泥量。
(2)在找到適宜進泥量的基礎上,保持離心機扭矩、離心機差速不變,調整PAM脫水藥劑的加藥量,間歇性采集濾液樣本,觀察濾液濁度及沉降情況,并對其SS進行檢測,確定適宜加藥量。
(3)在污泥進泥量及PAM脫水藥劑加藥量不變的情況下,通過調整離心機的差速及扭矩(注:離心機采用速度控制法,調整差速來改變扭矩),間歇性采集濾液樣本,觀察離心機的濾液濁度及沉降情況,對其SS進行檢測,找到適宜的扭矩及差速。
(4)綜合污泥進泥量、PAM脫水藥劑加藥量、離心機扭矩及差速這四種變量,通過不斷試驗研究,最終確定最佳運行參數(shù)。
本實驗裝置為一臺D7 LLC60CHP E2臥式螺旋沉降離心機。圖1為D7 LLC60CHP E2臥式螺旋沉降離心機,圖2為該設備的控制界面。設備的主要參數(shù):每小時的污泥干固體量=2.6 tDS/ h;主電機功率160 kW;輔電機功率30 kW;設備重量T=13 300 kg;設備尺寸5 700 mm×1 840 mm×2 000 mm;轉鼓直徑750 mm;額定轉速2 500 rpm;最高轉速為2 700 rpm。

圖1 D7 LLC60CHP E2臥式螺旋沉降離心機

圖2 D7 LLC60CHP E2臥式螺旋沉降離心機控制界面
實驗主要探究污泥進泥量對濾液濁度的影響,已知處理前污泥含水率為97.4%,離心機扭矩為38 N·m,離心機差速為4.4,PAM脫水藥劑加藥量為2.2 m3/h(濃度為4.0‰),通過調整污泥的進泥量,間歇性采集濾液,觀察離心機的濾液濁度及沉降情況,并對濾液的SS進行檢測。實驗表明:對進泥量的流量調整,可以發(fā)現(xiàn),隨著進泥量的逐漸下調,濾液的濁度也會隨之降低。但總體來說,進泥量的調整對濾液濁度的改善只有輕微的效果。當進泥量為50 m3/h時,濾液的濁度相對較低,同時結合該污水處理廠污泥處理的實際運營情況,不適于將進泥量調整得到50 m3/h以下,否則將達不到日產(chǎn)650噸脫水污泥的指標[3]。故本實驗將50 m3/h的污泥進泥量定為最佳進泥量,相關數(shù)據(jù)見下表1。

表1 污泥進泥量-濾液濁度數(shù)據(jù)表
三次采集的濾液水樣如圖所示,圖3中污泥進泥量為60 m3/ h、圖4中污泥進泥量為55 m3/h、圖5中污泥進泥量為50 m3/h。

圖3 污泥進泥量為60 m3/h時的濾水水樣

圖4 污泥進泥量為55 m3/h時的濾水水樣

圖5 污泥進泥量為50 m3/h時的濾水水樣
在保持進泥量為50 m3/h、離心機扭矩為38 N·m、離心機差速為4.4的情況下,調整PAM脫水藥劑加藥量(濃度為4.0‰),間歇性采集濾液,觀察離心機的濾液濁度及沉降情況,并對濾液的SS進行檢測。本次實驗主要目的是通過不斷調整PAM加藥量,提高污泥的脫水效果,在保證濾液濁度相對較低的情況下尋找藥劑的最佳使用量,降低藥耗,節(jié)約成本[4]。通過實驗表明,調整PAM脫水藥劑加藥量對濾液濁度的降低有較為明顯的效果,當加藥量大于等于2.0 m3/h時,濾液的濁度較低且絮凝狀況較好;當加藥量少于2.0 m3/h時,污泥脫水效果變差,濾液變渾濁,濾液中懸浮物增多。故本實驗將加藥量2.0 m3/h定為最佳加藥量。相關數(shù)據(jù)見下表2。

表2 PAM加藥量-濾液濁度數(shù)據(jù)表
四次采集的濾液水樣如圖所示,圖6 中P A M 加藥量為2.2 m3/ h、圖7中PAM加藥量為2.1 m3/h、圖8中PAM加藥量為2.0 m3/ h、圖9中PAM加藥量為1.9 m3/h。

圖6 PAM加藥量為2.2 m3/h時的濾液水樣

圖7 PAM加藥量為2.1 m3/h時的濾液水樣

圖8 PAM加藥量為2.0 m3/h時的濾液水樣

圖9 PAM加藥量為1.9 m3/h時的濾液水樣
通過實驗一和實驗二,已確定了進泥量與PAM加藥量的最佳設定值,即進泥量為50 m3/h,PAM加藥量為2.0 m3/h(濃度為4.0‰)。本次實驗主要探究離心機差速和扭矩對濾液濁度的影響。由于離心機采用速度控制法,故本次實驗主要通過調整差速來觀察離心機的濾液狀況,扭矩會隨著差速呈一定規(guī)律性變化。通過采集濾液水樣,對其SS進行檢測[5]。實驗表明,當離心機差速在4.5~5.2之間,離心機扭矩控制在32~40 N·m之間時,濾液狀況極好,濾液中絮狀物質極少,濾液幾乎呈透明狀,脫水污泥日產(chǎn)量也明顯提升。若離心機差速小于4.5,則會導致扭矩高,濾液變渾濁;若差速大于5.2,則會導致脫水后污泥的含水率太高,達不到脫水污泥后續(xù)處理的要求。相關數(shù)據(jù)見下表3。

表3 離心機差速、扭矩-濾液濁度數(shù)據(jù)表
四次采集的濾液水樣圖所示,圖10中離心機差速為3.7、圖11中離心機差速為4.9、圖12中離心機差速為5.0、圖13中離心機差速為5.5。

圖10 離心機差速為3.7時的濾水水樣

圖11 離心機差速為4.9時的濾水水樣

圖12 離心機差速為5.0時的濾水水樣

圖13 離心機差速為5.5時的濾水水樣
通過對該污水處理廠的離心機參數(shù)不斷調整及分析研究,綜合四項主要因素,本次研究最終確定D7 LLC60CHP E2臥式螺旋沉降離心機的操作參數(shù)可設定為:扭矩在32~40 N·m之間,差速在4.5~5.2之間,PAM脫水藥劑(濃度為4.0‰)加藥量在2.0 m3/h,污泥進泥量在50 m3/h。這種參數(shù)條件下的濾液狀況最佳,污泥脫水處理效率最高且穩(wěn)定[6]。