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制氧機內置液體泵跳停故障分析與改進

2021-11-19 01:49:00蔣小林
冶金動力 2021年5期
關鍵詞:油脂變頻器

蔣小林,袁 苑

(安徽馬鋼氣體科技有限公司,安徽馬鞍山 243000)

前言

低溫液體泵在制氧機系統運行中,是重要的運轉設備之一,其運行狀態是否良好,直接影響制氧機的運行安全。

1 低溫液體泵現狀分析

某單位現有4套制氧機,其中1套屬外壓縮,內置氬循環泵運行方式采用2 臺同時運行,其它3套為內壓縮制氧機液體泵運行方式是一開一備模式,3套制氧機液體泵切換模式略有不同。

1.1 20 000 m3/h制氧機內置泵運行模式

20 000 m3/h 制氧機組有氧產品泵和氬循環泵,均采用一開一備(即一高速一低速冷備)。切換模式是:主泵跳機時,冷備泵變頻器自動加載到85%,回流閥自動關到0%,切換成功后,操作員小幅調整即可。

1.2 30 000 m3/h制氧機內置泵運行模式

30 000 m3/h 制氧機組有液氧泵和氬循環泵,液氧泵采用一開一備,聯鎖自動切換模式,液氬循環泵采用手動切換模式,即:主泵跳停時,操作員立即手動加載變頻器功率至70%,并逐步關閉回流閥至18%,每次人工切換時,需對泵前后壓差變化及時調整。

1.3 40 000 m3/h制氧機內置泵運行模式

40 000 m3/h 制氧機組有液氧泵和2 組氬循環泵,均采用一開一備,聯鎖自動切換模式,即:主泵故障跳停時,備用泵自動跟蹤工藝條件運行。

2 案例分析及改進措施

2.1 事故經過

2020 年3 月26 日06∶10,因 電網波動,導 致30 000 m3/h 制氧機組2#循環粗氬泵變頻器因直流低電壓保護跳泵,系統聯鎖切換至1#循環粗氬泵低速運行。

06∶12 空分機組當班人員緊急調整,手動加載1#循環粗氬泵負荷(低速冷備1 541.5 r/min,出口壓力0.278 MPa),并檢查機組其他設備均運行正常。

06∶16 緩慢加載1#循環粗氬泵至0.607 MPa,出口壓力突降,轉速保持在2 306.7 r/min。

06∶22 粗氬Ⅱ塔底部液位漲至3 068 mm(餾份進料口2 500 mm),氬餾份流量突降至37 000 m3/h。同時,主冷液位下降。

06∶26 初步排查故障并進行相關復位操作后,啟動2#循環粗氬泵。此時,氬餾份混合氣進料口已淹,主冷液位仍在下降,導致主冷換熱負荷出現嚴重惡化。

06∶35 因上塔壓力降低,產品氮氣取出量降低,2 臺氮透因吸入壓力過低聯鎖跳停。06∶42 下塔壓力升高,進下塔原料空氣由70 651 m3/h 減至40 922 m3/h,空壓機防喘振閥動作,并聯鎖空壓機、增壓機卸載,膨脹機跳停,液氧泵跳停,空分全系統聯鎖跳車。

2.2 事故原因分析

(1)外部電網波動造成在線運行2#循環粗氬泵變頻器直流母線過電壓故障跳泵,備用泵未及時正常運行,造成空分全系統聯鎖跳車。

(2)因1#粗氬備用泵手動加載過程中,進出口液體管存在液體閃蒸現象,造成低溫液體泵氣蝕,未及時采取排放消除,直接導致粗氬塔工況紊亂,進而破壞到主塔的穩定。

(3)由于現場設備大面積跳電,故障排查以及后備系統手動啟運等因素,影響到循環粗氬泵的迅速啟運時機。

2.3 改進措施

2.3.1 對比分析

20 000 m3/h、30 000 m3/h 制氧機液體泵在DCS上只有出口壓力顯示,備用泵是否有氣蝕現象,主要以出口壓力是否波動為依據。

40 000 m3/h 制氧機液體泵在DCS 上進、出口壓力均有顯示,備用泵是否有氣蝕現象,通過進、出口壓差為依據,保證壓差在6~8 kPa,并且每臺泵有進、出口管排氣閥,通過定期排放,來消除泵氣蝕,保證液體泵自動切換成功率100%。(如圖1中①的部分)

圖1 液體泵工藝流程和液體管排口圖

2.3.2 現場改造

通過對20 000 m3/h、30 000 m3/h 制氧機液體泵現場查看,現場均有進、出口壓力引管。因壓力引管取口一般為管道上部,通過三通連接,增加一個可以對外排氣閥門,操作員每日定時對備用泵進、出口管排氣,減少備用泵氣蝕的發生。

2.3.3 儀控改進

經3.26事故后,通過分析和調試,將30 000 m3/h氬循環泵控制邏輯修改為:當主泵運行跳停后,備用泵變頻器功率自動由30%加載至68%;回流閥自動由100%關至30%,并將2泵投入自動切換運行模式。在今后運行中,繼續摸索、修正運行參數的合理范圍。

3 保障液體泵有效備用的措施

內壓縮流程空分設備中低溫液體泵為關鍵工藝設備,此類設備如維護操作不當,極易發生保產或安全事故,保證備用泵運行穩定性尤為重要。就提高備用泵運行穩定有效性采用如下措施:

3.1 電氣儀控方面

(1)在每次備用或停機時,對電源線絕緣、變頻器等作相應的安全檢查,對控制閥門及參數點位進行校驗。

(2)為保證電機軸承潤滑,連續高速運行1 500 h后宜安排加油一次。所加油脂量要進行控制,每次加油脂量為軸承油脂容納量的50%,如表1。

表1 低溫液體泵電機的容積油脂量

(3)低溫液體泵電機使用的潤滑油脂,保存期不宜超過三年。加油孔要清理干凈,并檢查加油孔頂珠靈活可動,加油槍要排掉前端被氧化的油脂。加油脂宜安排在氣溫超過10 ℃的晴好天氣,以避免加油注管內被凍油脂擠入軸承引起軸向力突變。

低溫液體泵電機加油應在低速狀態下進行。每臺泵體加油操作要分3 次以上,每次間隔5 min,禁止一次性快速擠入大量油脂,高壓油脂進入將會對軸承產生軸向位移作用力,與低速惰轉產生的軸向力疊加后,會損傷軸承。

3.2 機械點檢方面

(1)每日應對液體泵運行狀態通過儀器及“五感”等手段,對泵的機械運行狀況進行跟蹤,及時發現問題并解決。

(2)液體泵運行周期均達到15 年左右,泵的軸承和密封器原件存在不同的老化和磨損,需要做好定期專業檢查及修復更換。

3.3 工藝操作方面

液體泵通常是2 臺同型號泵,運行模式是一開一備狀態,要保障運行穩定性,對其進行科學維護極為重要。

(1)為防止空分容器及管路中沉積的顆粒雜質,進入泵入口過濾器,引起堵塞或摩穿濾網,空分設備大修時應安排檢查過濾器濾網是否完好。

(2)低溫液體泵初次投用,或大修后初次使用,需在拆除末端風罩狀態下,對泵體預冷后進行手動盤轉,檢查確認裝配間隙是否過小而造成轉動不靈活。如發現有異常,禁止強行啟運低溫液體泵,以防意外事故發生。

(3)低溫液體泵啟運前要預冷徹底,保證最低吸入壓頭,嚴禁在氣蝕狀態下強行運轉泵體,否則氣蝕引起的振動會對泵體密封產生致命傷害。

(4)低溫液體泵運行后,要將密封氣壓力調至合適值。泵側密封壓力與密封迷宮密封壓差值控制+0.3~+0.8 kPa為最佳。

(5)杜絕加熱氣源閥門關閉不嚴竄氣,造成備用泵氣蝕的發生。

(6)定期切換液體泵,是檢查備用有效的重要手段之一,切換周期為2個月。

(7)制定2臺液體泵短時間內無法同時運行的預案,形成應急操作方法:

①及時將惰轉泵變頻調節和回流閥手動調整至正常運行開度,若泵切換后發生氣蝕現象,立即開大回流閥,及時打開吹除閥排氣消除,再重新加載到正常工作狀態;

②停運故障泵,迅速查找原因,及時消除并恢復;

③當2 臺泵短時間無法正常投運,粗氬二塔底部液位接近2 900 mm,則將氬系統退出運行,及時調整關閉液空V701 閥,緩慢開啟污氮V2 閥5%~8%,全開粗氬放空閥,關閉氬系統閥并停止向儲槽送液;

④密切關注主冷液位、氧氣和氮氣純度變化,按純度調整步驟進行。

4 總結

通過以上案例以及低溫液體泵運行、維護情況的分析,發現要保障制氧機長周期運行,保證內置液體泵的有效備用是重點之一。通過精密點檢,高效維護,持續改進,可以延長低溫液體泵運行周期。

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