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兩步針鐵礦除鐵法在氧化鋅煙塵回收中的探索實踐

2021-11-30 08:51:42呂忠華
中國有色冶金 2021年4期
關鍵詞:碳酸鈣工藝

呂忠華

(四川四環鋅鍺科技有限公司,四川 雅安 625400)

鐵,作為濕法煉鋅過程中主要的雜質元素之一,濃度過高會明顯增加后續電解工序的直流電耗,降低電流效率,對電解沉積產生嚴重危害[1]。相對于黃鉀鐵礬法和赤鐵礦法,針鐵礦法具有鐵沉淀完全、渣量少、鐵渣過濾性能好且有價金屬損失少等優點,因此被廣泛應用于濕法煉鋅生產實踐[2]。

針鐵礦法分為VM 法和EZ 法:VM 法是先將溶液中的Fe3+還原成Fe2+,再用氧化劑緩慢氧化成Fe3+,使Fe3+質量濃度在沉淀過程中始終保持在1 g/L 以下;EZ 法是將高濃度Fe3+溶液均勻緩慢地加入到不含鐵的溶液中,保持Fe3+的加入速度與沉鐵速度相同,并控制Fe3+始終保持在1 g/L以下[3-4]。

西南某煉鋅廠的氧化鋅煙塵,經浸出、沉鍺后,溶液中的Fe2+濃度為8~14 g/L,采用雙氧水氧化-碳酸鈣中和的除鐵工藝,在生產過程中存在作業效率低下、雙氧水單耗高、碳酸鈣單耗高、鋅損失率高的問題。廠方決定對除鐵工藝進行改造,受生產實際情況及現場地域條件限制,無法采用一步針鐵礦法除鐵工藝,經多次考察分析,創新性地采用了兩步針鐵礦法除鐵工藝——富氧連續氧化除鐵-雙氧水間斷氧化除鐵,并取得了較好生產指標,每年可增加經濟效益550 萬元以上。

本文對此次除鐵工藝探索實踐和生產優化過程進行詳細介紹,以期為同類企業提供參考。

1 浸出液成分及改造前除鐵工藝流程

1.1 除鐵前液成分

氧化鋅煙塵經浸出、沉鍺后,其溶液中的Fe2+濃度為8~14 g/L,成分見表1。

表1 除鐵前液 g/L

1.2 改造前除鐵工藝流程

改造前采用常規氧化-水解工藝,將沉鍺后液打入反應罐,先投入大量雙氧水對Fe2+進行氧化,將Fe2+去除到25 mg/L 以下,隨后加入碳酸鈣粉進行中和,發生的主要化學反應見式(1)~(2)。

1.3 改造前除鐵工藝存在的問題

該廠采用雙氧水氧化-碳酸鈣中和的除鐵工藝,在生產過程中存在以下問題。

1)操作上,先加雙氧水氧化至Fe2+濃度合格后,再加碳酸鈣中和,過濾前除鐵后液Fe2+往往超標,需要補加雙氧水及碳酸鈣,作業效率低下;氧化后液Fe3+濃度高,加入鈣粉中和時反應劇烈,易漫槽造成操作人員燙傷,反應前期生成大量氫氧化鐵膠體,聚沉困難,需要保溫一定時間形成易過濾的礦泥。

2)雙氧水采用管道加入到反應罐中上部,雙氧水單耗高達350~400 kg/t·Zn。

3)碳酸鈣從罐面加入,干加,碳酸鈣單耗高達300~350 kg/t·Zn。

4)除鐵前液、后液鋅濃度相差15~25 g/L,鐵渣含鋅達15%~18%,鋅損失率達6%~8%。后液鋅濃度低至110~120 g/L,導致新液供液不足,電解系統不能滿負荷生產,影響產量。

2 針鐵礦法除鐵原理及要求

針鐵礦是含水氧化鐵的主要礦物之一,常稱為α 型-水氧化鐵,它的組成為α-Fe2O3·H2O 或α-FeOOH,與纖鐵礦(γ-FeOOH)是同質異構體。從近代化學觀點來看,針鐵礦屬于無機高聚物范疇,針鐵礦分子式的寫法應為[α-FeOOH]n,其中聚合數n比較大,且位于八面體中心的3 價鐵離子具有很強的極化能力,它能使周圍配位基團的外層電子云產生偏離。導致正負離子外層電子云互相重疊形成特殊的化學鍵[5-6]。因此,針鐵礦晶體結構性質穩定,晶體聚合程度好,固液分離容易,能使鐵沉淀完全,溶液最后Fe3+含量可降至1.5 g/L 左右。

針鐵礦的析出條件是溶液中Fe3+濃度穩定低于1 g/L,pH 值為3.5~5.0,溫度80~100 ℃,加入壓縮空氣(其他氧化劑也可,前提是控制Fe2+氧化速率為1 g/L 以內)和晶種。針鐵礦氧化除鐵過程中Fe2+的氧化和Fe3+的水解(一般使用鋅焙砂、鋅爐灰等)[7-8]同時進行,氧化沉淀的總反應見式(3)。Fe3+水解過程產生酸,必須加中和劑(低雜質的高含ZnO 物料)來滿足沉鐵的pH 條件,邊氧化邊中和,沉鐵總反應見式(4)。

3 改造后的工藝流程

為解決回收氧化鋅煙塵中雙氧水氧化-碳酸鈣中和除鐵工藝存在的問題,并考慮到生產實際情況及現場地域條件,廠方決定采用連續加間斷的組合式兩步VM 針鐵礦法改造方案:第一步為富氧連續氧化除鐵、第二步為雙氧水間斷氧化除鐵。工藝流程見圖1。

圖1 工藝流程圖

4 設備改造

4.1 新建連續反應罐

改造前采用單罐作業的生產方式,反應時間短,后液Fe2+濃度波動大,作業效率低下。改造后,新建了4 個(1#~4#)50 m3連續氧化除鐵反應罐,并安裝中空通氧的攪拌器,85%~95%的氧氣從中空的攪拌軸加入到反應罐中下部,并通過布氧器使氧氣分布更加均勻,提高氧化效率。

1#~4#反應罐串聯連接,1#反應罐進液,4#反應罐出液,在4#反應罐出液處安裝旋流器,將粗顆粒礦漿返回1#反應罐繼續反應,減少堵管情況的發生,同時作為晶種可提高針鐵礦成礦率,細顆粒礦漿通過中轉后,泵至5#~8#反應罐,繼續進行雙氧水氧化除鐵。

4.2 改造間斷反應罐

改造前,間斷反應罐(5#~8#)折流板腐蝕嚴重,減速機陳舊,導致攪拌效果較差,且雙氧水由高位罐通過管道壓入罐內中上部,雙氧水單耗高,因此對反應罐進行如下改造。

1)對折流板進行升級改造,提高攪拌強度及攪拌效果。

2)安裝同1#~4#反應罐一樣的減速機及中空攪拌器,雙氧水通過可以精確計量的電動泵,從中空的攪拌軸加入到反應罐中下部,并通過布液器使雙氧水分布更加均勻,提高氧化效率。

3)熔鑄工序的鋅浮渣,經磨粉產出收塵粉,經洗滌脫氯后,浮渣中的ZnO 含量達90%以上,將其制漿后作為中和劑使用。

4)操作上,取消原有一步氧化,改為富氧壓縮風一段氧化,嚴格控制氧化速率及中和劑加入速率,控制pH 值在較小范圍波動;二段除鐵補加少量雙氧水對殘余Fe2+進行氧化,生成的Fe3+通過水解反應消耗一段未反應完全的中和劑,進一步降低渣中含鋅量。

5 兩步氧化除鐵優化實踐

5.1 富氧連續氧化除鐵

5.1.1 pH 值的控制

針鐵礦除鐵是個增酸的過程,控制pH 值是針鐵礦形成的關鍵因素,為穩定溶液pH 值,連續氧化過程中各反應罐需要不斷加入中和劑。由針鐵礦溶解度曲線可知,針鐵礦在pH =4 時溶解度最低,所以溶液pH 值應控制在4~5 之間[9-10]。

除鐵前液Fe2+變化不大,濃度為9~10 g/L,保持反應罐進液流量60~65 m3/h、氧氣流量180~200 m3/h、反應溫度85~90 ℃基本不變情況下,調整浮渣(中和劑,主要成分ZnO)加入量,考察不同pH 值對生產的影響。表2中數據為1#反應罐的試驗結果。

從表2數據可知:①pH 值為4.0~4.2 時,Fe3+沉淀不完全,易形成氫氧化鐵膠體,導致過濾性能變差;②pH 值為4.4~5.0 時,Fe2+氧化充分,Fe3+沉淀較完全,促進化學反應式(1)向右進行,雙氧水單耗較低,過濾性能優良,且鋅損小于3%;③pH 值為5.2~5.4 時,鋅損顯著增加,這是因為當溶液pH 高于5.0 后,加入的中和劑過量,會使中和速度大于亞鐵離子氧化速度,鋅離子與過量的中和劑反應生成氫氧化鋅或堿式硫酸鋅沉淀,導致鋅損增加。

表2 不同pH 試驗結果

綜合考慮鋅損及雙氧水單耗等指標,確定pH 值為4.8~5.0 合適,此時除鐵后液Fe2+濃度小于1.5 g/L,Fe3+濃度小于0.15 g/L,再使用間斷除鐵方式加入少量雙氧水進行除殘鐵,保證后液鐵量合格。

5.1.2 氧氣流量

合理控制Fe2+氧化速度,使Fe3+生成的是針鐵礦而不是其他產物,是針鐵礦法的關鍵。

除鐵前液Fe2+濃度變化不大,含量9~10 g/L,控制反應罐進液流量60~65 m3/h、pH 值4.8~5.0、反應溫度85~90 ℃基本不變條件下,考察不同氧氣流量對生產的影響,試驗結果見表3。

表3 不同氧氣流量試驗結果

從表3可知:①氧氣流量為50~150 m3/h 時,Fe2+氧化速度太慢,后液Fe2+濃度偏高,導致后續間斷氧化階段雙氧水單耗較高;②氧氣流量在200 m3/h左右時,Fe2+氧化速度與針鐵礦形成速度匹配,渣形好且過濾性能優良,后續間斷氧化階段雙氧水單耗(噸鋅)低于100 kg/t;③氧氣流量在250 m3/h以上時,Fe2+氧化速度太快,易形成氫氧化鐵膠體,影響過濾性能。

綜合考慮,確定氧氣流量為200 m3/h 左右。

5.1.3 反應溫度

從化學動力學角度看,升高溫度有利于氧分子分解,從而增大化學反應速率,高溫還能加快針鐵礦結晶速率,利于針鐵礦的形成。

除鐵前液Fe2+濃度變化不大,為9~10 g/L,控制進液流量60~65 m3/h、pH 值4.8~5.0、氧氣流量180~200 m3/h 條件下,考察不同反應溫度對生產的影響,試驗結果見圖2。

圖2 不同溫度試驗結果

從圖2可以看出,溫度越高,后液Fe2+濃度越低,可節約后續間斷氧化階段的雙氧水單耗,但溫度越高,能耗越高,綜合考慮,反應溫度為85~90 ℃合適。

綜上所述,富氧連續氧化除鐵的較優優工藝控制參數為:pH 值4.8~5.0,氧氣流量200 m3/h,反應溫度85~90 ℃。按此工藝,連續氧化后液Fe2+濃度小于1.5 g/L,間斷氧化后液Fe2+濃度穩定小于0.02 g/L,Fe3+濃度穩定小于0.05 g/L,Fe總濃度穩定小于0.07 g/L,雙氧水單耗小于100 kg/t·Zn,總流程渣鋅損小于3%。

5.2 雙氧水間斷氧化除鐵

雙氧水間斷除鐵為一步除鐵工藝,未進行連續作業,單罐通入雙氧水進行Fe2+的完全氧化,雙氧水的加入量根據罐內Fe2+需要的理論雙氧水用量的3~5 倍加入,并依照槽內泡沫情況控制流量,防止瞬時加入量大,分解快漫槽傷人,而后使用鈣粉進行中和。

改造前,水解前液pH 值在3.0~3.5,溫度70 ℃,雙氧水通過高位罐自流入加入水解作業罐中(管道插入液面下1.5 m 左右),該條件下雙氧水分解速度快,利用率低下。雖嘗試降低雙氧水流量,利用率有一定程度提高,但也只能提高至30%。

中和階段,全氧化的除鐵液Fe3+濃度高(14~20 g/L),已遠遠超過氫氧化鐵膠體產生的理論值含量0.1 mol/L(5.6 g/L),采用一步中和會造成氫氧化鐵膠體大量生產,Fe3+水解過快也會造成溶液pH值下降快,碳酸鈣加入過程易漫槽傷人;另一方面采用碳酸鈣中和生成大量硫酸鈣,增加礦漿糊化程度,致使礦泥pH 值不均勻,鋅被包裹沉渣,導致鋅損失大(水解后溶液鋅濃度降低至110~120 g/L),另外,對過濾及渣處理也造成極大困難。

改造后,使用氧氣作為主要氧化劑,Fe3+水解速率基本控制在1 g/L 以內,pH 值基本穩定在4.0~4.5 之間,且取消碳酸鈣作為中和劑,極大改善現場作業環境,也降低了渣量、渣含鋅,渣成型過濾性能好。

6 技術經濟指標

氧化鋅煙塵回收過程中除鐵工藝改造前后的技術經濟指標對比見表4。

表4 技術經濟指標對比

改造后的除鐵工藝噸鋅雙氧水單耗從350~400 kg/t 降低至100 kg/t 以下,碳酸鈣單耗從300~350 kg/t 降至零,按照雙氧水單價1 150 元/t、碳酸鈣單價215 元/t 計算,氧化鋅煙塵處理系統每月生產鋅錠1 300 t,單就輔料消耗而言,每年可產生經濟效益550 萬元。

7 結論

西南某煉鋅廠針對氧化鋅煙塵回收過程中雙氧水氧化-碳酸鈣中和的除鐵工藝作業效率低下、雙氧水單耗高、碳酸鈣單耗高、鋅損失率高的問題,綜合考慮生產實際情況及現場地域條件限制,創新性地采用了兩步針鐵礦法除鐵工藝——富氧連續氧化除鐵-雙氧水間斷氧化除鐵,并進行了工藝優化實驗,得到如下結論。

1)氧化鋅煙塵回收過程中,富氧連續氧化除鐵-雙氧水間斷氧化除鐵工藝可行,富氧連續氧化除鐵工序除去大部分鐵,雙氧水間斷氧化除鐵工序除去殘余鐵。

2)在除鐵前液Fe2+濃度為9~10 g/L,進液流量60~65 m3/h 的前提下,較優的富氧連續氧化除鐵工藝參數為:pH 值4.8~5.0,氧氣流量200 m3/h,反應溫度85~90 ℃;控制殘鐵濃度在1.5 g/L 以下,雙氧水間斷氧化除殘鐵工藝較優參數為:pH 4.8~5.0(前段反應后pH),溫度85~90 ℃,通過0.5 L/min 小泵泵入理論用量3~5 倍雙氧水。在此工藝條件下,連續氧化后液[Fe2+]小于1.5 g/L,間斷氧化后液[Fe2+]穩定小于0.02 g/L,[Fe3+]穩定小于0.05 g/L,[Fe總]穩定小于0.07 g/L,雙氧水單耗小于100 kg/t·Zn,總流程渣鋅損小于3%。

3)改造后的除鐵工藝鋅損從6%~8%降低至2%~3%,雙氧水單耗降低70%以上,而且不再使用碳酸鈣,按照目前氧化鋅的鋅片產能計算每年可產生經濟效益550 萬元以上。

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