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HMB-8.3型液壓彈簧機構(gòu)頻繁打壓故障分析與防范*

2021-12-03 05:56:26張恩光楊建偉
機械研究與應(yīng)用 2021年5期
關(guān)鍵詞:故障

王 磊,張恩光,楊建偉

(國網(wǎng)甘肅劉家峽水電站,甘肅 永靖 731600)

0 引 言

HMB-8.3型液壓彈簧機構(gòu)是瑞士ABB公司在原有AHMA型液壓彈簧機構(gòu)基礎(chǔ)上改進發(fā)展的第二代產(chǎn)品,為ABB公司高壓斷路器的典型操作機構(gòu)。該液壓彈簧機構(gòu)具有結(jié)構(gòu)緊湊、可靠性高、液壓回路集成化程度高且輸出功率大、分合閘動作快及安裝方便的特點。因此該型號液壓操作機構(gòu)在330~550 kV間電壓等級的斷路器中廣泛使用。但該機構(gòu)投運年限超過10年后其故障率上升較快,在運行過程中出現(xiàn)了機構(gòu)打壓頻繁等故障,應(yīng)引起足夠重視。由于采用無外接管路的高度模塊化結(jié)構(gòu),在對頻繁打壓故障分析及處理上與傳統(tǒng)的氣動及單純彈簧操作機構(gòu)有一定的特殊性。所以應(yīng)在HMB-8.3型液壓彈簧操作機構(gòu)現(xiàn)場運檢工作中不斷總結(jié)經(jīng)驗,同時對出現(xiàn)的各種故障情況加以防范,以確保設(shè)備安全穩(wěn)定運行。

1 故障現(xiàn)象及分析判斷

某水電廠330kV GIS開關(guān)站于2007年投運,共有10臺GIS斷路器。所有斷路器均配用HMB-8.3型液壓彈簧操作機構(gòu)。某日突降大雪,氣溫驟降,母聯(lián)斷路器在運行過程中出現(xiàn)合閘狀態(tài)下A相操作機構(gòu)油泵頻繁打壓現(xiàn)象。間隔25 s左右打壓一次,每次打壓2~3 s后停泵。外觀檢查無滲漏油,機構(gòu)內(nèi)部能聽見輕微竄油聲。在確保防慢分裝置在投入的情況下,手動泄油至零,重新打壓至額定后故障現(xiàn)象消失。20天后相同現(xiàn)象再次發(fā)生,經(jīng)更換液壓油及機構(gòu)換向閥后故障現(xiàn)象消失。26天后頻繁打壓現(xiàn)象第三次發(fā)生,且在分、合閘狀態(tài)下均發(fā)生頻繁打壓,隨即對液壓機構(gòu)進行了整體更換。更換后設(shè)備正常。

操作機構(gòu)頻繁打壓原因主要有以下幾點:①液壓油外部滲漏;②液壓油內(nèi)部滲漏;③二次轉(zhuǎn)換開關(guān)故障。

經(jīng)現(xiàn)場檢查,液壓油無外部滲漏,二次轉(zhuǎn)換開關(guān)完好,動作正常,此次頻繁打壓故障主要原因為內(nèi)部滲漏,需要從HMB-8.3型液壓彈簧操作機構(gòu)工作原理開始分析,具體如下。

機構(gòu)儲能。電機啟動帶動油泵打壓,油泵輸出的高壓油進入3個儲能活塞上端并推動儲能活塞向下壓縮碟簧進行儲能。同時高壓油也進入換向閥內(nèi),等待分合閘指令。儲能到位后,行程開關(guān)切斷電機電源,油泵停轉(zhuǎn),儲能過程結(jié)束。當(dāng)操作后或泄壓到油泵啟動定值時,行程開關(guān)接通電機電源再次補壓到油泵停泵位置。

合閘操作。合閘操作是利用壓差原理,當(dāng)?shù)商幱趦δ軤顟B(tài)時,工作缸活塞上部始終為高壓油。合閘電磁鐵通電動作,合閘前級閥打開,高壓油流入換向活塞上方,推動換向活塞轉(zhuǎn)換到合閘位置,將高壓油注入工作缸活塞下方。此時工作缸活塞上下均為高壓油,由于活塞下方表面積大于上方面積。使工作缸向上動作,斷路器合閘,如圖1所示。

圖1 合閘狀態(tài)的HMB-8.3型操作機構(gòu)工作缸示意圖

分閘操作。分閘操作原理與合閘基本相同,分閘電磁鐵通電動作,分閘前級閥打開,高壓油流入換向活塞下部,推動換向閥轉(zhuǎn)換到分閘位置,工作缸活塞下方的高壓油與低壓油箱聯(lián)通而轉(zhuǎn)換成低壓油。工作缸活塞向下運動帶動斷路器分閘,如圖2所示。

圖2 分閘狀態(tài)的HMB-8.3型操作機構(gòu)工作缸示意圖

綜上,內(nèi)部滲漏主要原因為儲能活塞內(nèi)部滲漏,工作缸內(nèi)部滲漏,換向閥內(nèi)部滲漏,而換向閥和液壓油之前進行了更換可以基本排除,對于儲能活塞內(nèi)部滲漏和工作缸內(nèi)部滲漏,需進行解體檢查,進一步明確頻繁打壓的原因。

(1) 解體前準備 解體前首先進行儲能檢查,油泵運行正常,機構(gòu)可正常建壓。初步判斷機構(gòu)可能是儲能器處出現(xiàn)內(nèi)部泄漏。

(2) 解體情況 在合閘保壓狀態(tài)下,打開油箱蓋觀察泄漏點,發(fā)現(xiàn)儲能器處出現(xiàn)泄漏。因此,首先從儲能器開始,對液壓機構(gòu)關(guān)鍵零部件進行解體檢查。

① 儲能器 解體檢查時發(fā)現(xiàn)儲能器高、低壓油孔壁不光滑,3個儲能活塞均出現(xiàn)不同程度偏磨。其中電機支架左側(cè)儲能器解體檢查時儲能缸劃傷,儲能活塞密封圈劃傷(見圖3、圖4)。

圖3 儲能缸劃痕 圖4 密封圈劃傷

② 活塞桿 活塞桿發(fā)生偏磨(見圖5、6)。

圖5 活塞桿偏磨 圖6 活塞桿偏磨放大圖

③ 工作缸 工作缸安裝合閘限位套處有劃痕(見圖7);工作缸內(nèi)孔與活塞桿接觸的區(qū)域,出現(xiàn)貫穿性劃痕(見圖8)。

圖7 工作缸劃痕 圖8 工作缸貫穿性劃痕

④ 泄壓閥 泄壓閥整體無磨損(見圖9),但泄壓閥與工作缸接觸處密封圖變形(見圖10)。

圖9 泄壓閥 圖10 泄壓閥與工作缸接觸處密封圈

⑤ 濾芯及液壓油 液壓油雜質(zhì)較多(見圖11、圖12);濾芯較臟,且表面粘附金屬絲(見圖13)。

圖11 油液雜質(zhì) 圖12 油液雜質(zhì)放大圖

圖13 濾油芯入表面粘附金屬絲

2 原因分析及結(jié)論

機構(gòu)解體后發(fā)現(xiàn)液壓機構(gòu)內(nèi)部系統(tǒng)清潔度不高,液壓油中除發(fā)現(xiàn)雜質(zhì)顆粒外,還存在金屬絲(見圖13);金屬絲和油液雜質(zhì)顆粒在油液中易造成密封圈損傷。根據(jù)此次解體檢查情況,發(fā)現(xiàn)儲能缸內(nèi)表面有劃痕,同時儲能活塞密封圈劃傷。因此,認為該機構(gòu)的全部內(nèi)漏及頻繁打壓主要原因是由金屬屑和液壓油中雜質(zhì)顆粒導(dǎo)致儲能器儲能活塞高壓密封圈及工作缸缸體損傷所致。解體檢查過程中還發(fā)現(xiàn)活塞桿上偏磨嚴重,工作缸工作孔出現(xiàn)貫穿性劃傷。結(jié)合液壓機構(gòu)工作原理,判斷為儲能器缸體、密封圈劃傷及工作缸工作孔內(nèi)表面貫穿性劃傷導(dǎo)致機構(gòu)內(nèi)漏。如圖14、圖15所示。

當(dāng)機構(gòu)處于合閘位置時,活塞桿上下端均為高壓油,此時工作缸與活塞桿密封部位不會出現(xiàn)泄漏情況;當(dāng)機構(gòu)處于分閘位置時,活塞桿下端部變?yōu)槌河停藭r由于工作缸工作孔內(nèi)表面貫穿性劃傷,活塞桿與工作缸間密封失效,機構(gòu)必然會頻繁打壓。

活塞桿及工作缸均屬于液壓機構(gòu)核心零部件。根據(jù)液壓機構(gòu)工作原理及高可靠性要求,當(dāng)活塞桿出現(xiàn)偏磨或工作缸出現(xiàn)劃傷時均無法修復(fù),只能進行操作機構(gòu)整體更換。

圖14 液壓機構(gòu)合閘狀態(tài) 圖15 液壓機構(gòu)分閘狀態(tài)

3 現(xiàn)場運維及防范措施

該水電廠一期設(shè)備運行已近14年,近幾年運行過程中,斷路器用液壓機構(gòu)多次出現(xiàn)頻繁打壓等故障;高壓斷路器檢修手冊中一般規(guī)定,斷路器用液壓機構(gòu)的大修年限推薦為12年,戶外液壓機構(gòu)依據(jù)現(xiàn)場情況相應(yīng)縮短大修年限。液壓機構(gòu)內(nèi)部系統(tǒng)清潔度不高是引起頻繁打壓的主要原因。為避免此類型故障頻繁發(fā)生,保證電力系統(tǒng)及電網(wǎng)設(shè)備安全穩(wěn)定運行,該HMB-8.3 型操作機構(gòu)頻繁打壓故障防范措施具體如下。

(1) 提高液壓核心零件的精加工水平,裝配前采用超聲波高壓清洗機,對零件進行清洗、干燥。裝配過程中提高工藝控制精度。

(2) 出廠試驗前應(yīng)進行不少于200次的機械操作試驗(其中斷路器每100次操作試驗的最后20次應(yīng)為重合閘操作試驗),以保證液壓機構(gòu)充分磨合。200次操作完成后應(yīng)徹底清潔機構(gòu)內(nèi)部并更換液壓油及濾芯,再進行其他出廠試驗,確保出廠時的清潔度。

(3) 每3年對液壓油及濾芯進行更換一次。每6年對液壓機構(gòu)大修一次。

(4) 當(dāng)液壓機構(gòu)運行超過10年以上時,應(yīng)盡早對液壓機構(gòu)運行情況全面梳理評估,制定排查檢修方案,開展針對性性現(xiàn)場檢修或輪替式工廠化檢修。

4 結(jié) 語

通過對某廠330 kV GIS斷路器頻繁打壓故障處理,得出斷路器HMB-8.3型液壓彈簧操作機構(gòu)液壓油中雜質(zhì)顆粒引起機構(gòu)磨損及密封不良是主要原因并提出相應(yīng)的措施建議。HMB-8.3型操作機構(gòu)安全可靠的運行需要日常精心細致地維護及檢修。同時,加強設(shè)備出廠前全過程監(jiān)造及見證工作,才能確保該類型操作機構(gòu)長期安全穩(wěn)定運行。

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