曹國玉,葉鵬云,劉建樓
(陜西北元化工集團股份有限公司,陜西 榆林719319)
公用系統主要是為各生產裝置提供動力源和能源,輔助生產運行,一般作為一個獨立的生產裝置。主要工序有空壓制氮系統、循環冷卻水系統和冷凍水制水系統,承擔著氣源的供應和各種冷凍水的循環,能量通過不同形式相互轉換,滿足生產需求。同時公用系統是一個耗能的系統,不管是工藝氣體的制備還是各種冷凍水的循環,都需要能量的輸入,所以在實際生產運行過程中,公用系統的日常管理和運行操作尤為重要,企業應設立專門的管理機構,配備專業的技術人員研究解決公用系統,挖掘系統節能潛力。
陜西北元化工集團股份有限公司(簡稱“北元化工”)110萬t/a聚氯乙烯循環項目化工片區有3套7℃水制備系統,制冷機組為蒸汽型溴化鋰機組和熱水型溴化鋰機組,主要給燒堿裝置、PVC裝置和乙炔發生裝置提供冷媒量,實現降低物料溫度和相態轉化。其中,公用A、B線各配置4臺供水泵,正常情況下用4臺,無備機,后來將A、B線公用冷凍水泵增加至5臺運行。C線配備2臺供水泵,設計1用1備,而實際運行2臺。針對“大循環,小溫差”設備無備機等問題,進行分析研究,制定改進方案。
(1)根據設計要求,冷凍水供水系統設有備用水泵,而實際運行過程中無備機,一旦運行設備出現故障或者異常,需要降負荷停車操作,不利于系統穩定運行。(2)冷凍水系統循環量不能滿足工藝要求,需要增加供水泵來增大循環量。(3)供水和回水溫度差較小,設計冷凍水供水和回水溫差至少要大于5℃,而實際運行溫差為3.0~3.5℃,制冷機組制冷效率低,動力消耗較大。(4)冷凍水使用不合理,末端各類換熱設備溫度控制指標基本在下限運行,造成熱量交換不充分,實際冷量與需要量不符合,造成回水溫度較低,運行不合理。
針對公用冷凍水系統存在的問題,2020年5月6日-2020年6月30日,北元化工對冷凍水系統進行優化調整,主要從兩個方面進行優化控制調整:(1)提高上、回水溫差,由3.0~3.5℃提高至5℃以上,進而提高制冷機組制冷效率,主要從冷凍水用戶進行優化調整,確保單臺換熱設備的進、出水溫差大于3℃,單臺設備出水溫度大于12℃。(2)根據用戶調整情況優化制冷機和供水泵運行方式,單臺溴化鋰機組冷水出水溫度控制要求為6.0~8.0℃。將優化期內前10天與后10天數據進行比較,評價優化效果。
(1)回水總管溫度由10.18℃升高至10.65℃,升高0.47℃,符合提高回水溫度優化思路。
(2)供水總管溫度由6.86℃升高至7.33℃,升高0.47℃,供回水總管溫差在優化前后均為0.47℃,溫差無變化。
(3)在環境溫度升高、循環水溫度升高3.73℃、溴化鋰機組和供水泵運行臺數未調整的情況下,7℃水供回水總管溫差未變,說明溴化鋰機組制冷效率提高。
(1)一期回水總管溫度由8.16℃升高至9.00℃,升高0.84℃,符合提高回水溫度優化思路。
(2)一期供水總管溫度由5.36℃升高至5.80℃,升高0.44℃,供水總管優化前后溫差低于回水總管優化前后溫差,說明制冷機冷效率提高。

表1 A線7℃水系統優化前后溫度比較 ℃

表2 乙炔裝置5℃水優化前后溫度比較 ℃
(3)一期在環境溫度升高、循環水溫度升高3.1℃、制冷機組和供水泵運行臺數未調整的情況下,供水總管優化前后溫差低于回水總管優化前后溫差,說明制冷機制冷效率提高。
(4)二期回水總管溫度由8.17℃升高至8.79℃,升高0.62℃,符合提高回水溫度優化思路。
(5)二期供水總管溫度由5.20℃升高至5.60℃,升高0.40℃,供水總管優化前后溫差低于回水總管優化前后溫差,說明制冷機冷效率提高。
(6)二期在環境溫度升高、循環水溫度升高2.06℃、制冷機組和供水泵運行臺數未調整的情況下,供水總管優化前后溫差低于回水總管優化前后溫差,說明制冷機制冷效率提高。
用同樣的方法對C、D線7℃水系統進行分析。
(1)公用A線7℃水系統通過調整運行方式,停運1臺供水泵,節約電耗400 kW·h。
(2)公用C線7℃水系統通過調整,停運1臺供水泵,節約電耗250 kW·h。
(3)公用A線7℃水供水總管閥門開度由50%調整至100%,降低壓頭損失。
(4)公用7℃水系統單臺溴化鋰機組冷水出水溫度控制要求為6.0~8.0℃。
(5)公用-26℃冷凍鹽水系統A、B線各運行3臺武冷機組,通過調整,A、B線各停運1臺武冷機組,高壓級電機功率分別為400 kW和800 kW。
(6)乙炔裝置2019年7月和2020年7月制冷機和供水泵運行臺數、用電量對比見表3。
從表3可知,優化運行后與歷年同期比較:a.停運1臺制冷機和1臺供水泵;b.制冷機組節電44 401 kW·h。
(7)采鹵分廠2019年7月和2020年7月溴化鋰機組和供水泵運行臺數、用電量、蒸汽用量對比見表4。
從表4可知,優化運行后與歷年同期比較,a.停運1臺蒸汽型溴化鋰機組和3臺供水泵;b.供水泵節電601 130 kW·h;c.蒸汽型溴化鋰機組節約蒸汽1 322 t。
(8)采鹵分廠2019年7月和2020年7月武冷機組和供水泵運行臺數、用電量對比,見表5。
從表5可知,優化運行后與歷年同期比較,a.停運2臺高壓級和1臺低壓級;b.高壓級節約電能為238 335 kW·h,低壓級節約電能為213 195 kW·h。
(9)效益分析。乙炔分廠和采鹵分廠2020年7月與2019年7月比較冷凍水系統節能數據匯總見表6(電能按照0.3元/kW·h,蒸汽按照80元/t計算)。

表3 乙炔裝置制冷機和供水泵用電量對比

表4 采鹵分廠溴化鋰機組用電量、蒸氣用量對比
從表6可知,優化運行后與歷年同期比較,7月節約蒸汽1 322 t,節約電能1 152 861 kW·h,合計節約費用456 192.42元。

表5 采鹵分廠武冷機組和供水泵用電量對比

表6 冷凍水系統節能數據匯總
(1)7℃水系統單臺溴化鋰機組冷水出水溫度控制要求為6~8℃。
(2)-26℃水系統總管溫度控制要求為-24~-20℃。
(3)燒堿裝置、PVC裝置和乙炔發生裝置繼續調整7℃水換熱設備出水溫度,單臺換熱設備的出水溫度要求不低于12℃。
(4)燒堿裝置、PVC裝置和乙炔發生裝置供、回水溫差低于3℃的換熱設備水側切出系統,停止換熱。
(1)繼續提高7℃水換熱設備進出水溫差,單臺設備出水溫度大于12℃。
(2)制冷機和供水泵匹配化運行,同時單臺溴化鋰機組冷水出水溫度控制要求為6.0~8.0℃。
(3)論證采鹵分廠公用工程C線停用1臺蒸汽型溴化鋰機組的可行性。
(4)乙炔發生裝置拿出提高7℃回水溫度與硫酸單耗經濟對比報告。
北元化工通過調整控制冷凍水用戶工藝指標,提高供水與回水之間的溫度差,提高制冷機組的制冷效率,減少冷凍水的循環量,進而停運部分供水設備,有效的解決了“大流量、小溫差”現象,降低了生產消耗,實現設備備用,達到了預期效果。