張 磊,代曉光,韓 君,楊冬茂,葉振江,王文彬
(北京首鋼股份有限公司,河北遷安 064404)
某燃氣-蒸汽聯合循環發電機組(以下簡稱燃機)于2011 年投產,主體設備為日本三菱重工生產的M701S(DA)燃機,機組額定負荷154 MW,主要燃料為高爐煤氣和焦爐煤氣的混合氣體,設計混合氣體燃料量約27 萬m3/h。該機組自投產以來,因為燃機附近高溫影響造成的設備劣化停機事故較多,如熱電偶劣化造成溫度偏差停機,氣動閥減壓閥膜片劣化造成氣源泄露導致執行機構異常動作停機,電磁閥線圈劣化導致的閥門異常動作停機等,其中就電磁閥線圈劣化造成的停機事故分析可供同行借鑒。
2020 年11 月14 日,該燃機壓氣機低壓抽氣閥異常打開,觸發停機保護動作,機組停機。停機時SOE記錄見表1。
針對表1 中SOE 首發報文“燃機壓縮機低壓抽氣閥異常開跳閘”,對此閥門進行故障排查。該閥的控制及氣路原理如圖1所列。

表1 停機時SOE記錄
由圖1可見,該閥門控制部分有DO 模件、DO 輸出繼電器、聯鎖繼電器、指令用繼電器,執行部分相對簡單一些,只有有電磁閥、速度控制器和氣缸。

圖1 低壓抽氣閥控制及氣路原理簡圖
氣路檢查無漏氣泄壓的明顯故障點。隨后對DCS 模件、DO 輸出繼電器、控制用繼電器、接線端子、閥門和各氣路元件進行了逐一排查,均未發現異常。排除氣路泄漏原因和DCS 模件原因后,對電磁閥進行了更換,機組正常開機運行。將換下的電磁閥設備進行線下詳細檢查。
因該電磁閥在事故后仍然能夠正常動作,為排除電磁閥閥芯泄漏,首先在線下進行了密封性試驗。將電磁閥連接到一個體積約為20 L 的儀表用壓縮風緩沖罐上,封閉緩沖罐上其他接口,將緩沖罐視為閥門執行機構氣缸,電磁閥上電,通入壓力為0.6 MPa 的壓縮空氣,緩沖罐上壓力表顯示0.6 MPa,關閉電磁閥前氣源截門,保持30 min 后,緩沖罐壓力表顯示無變化,排除電磁閥閥芯泄漏的可能性。
參照《工業過程控制系統用電磁閥》(JB/T 7352-2010)6.9用電阻法進行允許溫度測量,為便于比對,同時測試的還有兩臺同型號電磁閥和一臺型號類似的電磁閥,并在線圈旁纏繞熱電阻進行了間接溫度測量,測試時間120 min,測試環境溫度24 ℃,記錄的各階段溫度比對結果如表2所列。

表2 4臺電磁閥線圈120 min通電過程中溫度記錄表
由表2 可見,故障電磁閥在剛上電的30 min 內較其他3臺電磁閥的溫升較快,后期溫升趨勢類似;120 min 通電溫升穩定后,溫度較其他電磁閥偏高6 ℃左右。
參照規范停電后立即測量電磁閥直阻,上電前后測得直阻結果如表3。

表3 4臺電磁閥通電120 min前后直阻記錄
由表3 可見,其他3 臺電磁閥的前后差值在0.8 kΩ 左右,而故障電磁閥的前后差值為1.4 kΩ,超過近一倍。
參照《工業過程控制系統用電磁閥》(JB/T 7352-2010)規范中提供的線圈溫升計算公式:

式中:
T——線圈溫升,℃;
R1——冷態電阻,Ω;
R2——熱態電阻,Ω;
t1——冷態電阻試驗環境溫度,℃;
t2——熱態電阻試驗環境溫度,℃。
規范原文描述是:由計算所得線圈溫升T加上所列組別工作環境溫度范圍上限值,即可算出線圈的最高溫度[1]。
故障電磁閥型號及參數如下。
型號NFHTXB316D024VMB;
制造商 阿斯卡(美國ASCO);
電磁鐵線圈型號NF-M12-Ⅱ(防爆);
介質壓力范圍0.035~0.9 MPa(氣體);
設計工作環境溫度/線圈耐受溫度100/135 ℃。
由上述可知,該電磁閥工作環境溫度上限為100 ℃,設計線圈耐受溫度上限為135 ℃。
將表3測得的通電前后直阻值,代入公式(1)可計算出溫升T,加上工作環境溫度范圍上限值,4 臺被測試電磁閥線圈最高溫度如下:
故障電磁閥線圈最高溫度=T故+工作環境溫度上限
=[(1402/3037)×258.5]+100=219.3 ℃
A電磁閥線圈最高溫度=TA+工作環境溫度上限
=[(805/3073)×258.5]+100=167.7 ℃
B電磁閥線圈最高溫度=TB+工作環境溫度上限
=[(832/3044)×258.5]+100=170.6 ℃
C電磁閥線圈最高溫度=TC+工作環境溫度上限
=[(798/3127)×258.5]+100=166 ℃
由此可見,前述的上電前后的電阻差值(即R2-R1)越小,線圈的溫升(T)越低,在現場環境允許的情況下越不會超過電磁閥本身的耐受溫度,而我們試驗測試的這個故障電磁閥,其計算的最高溫度已經超過了銘牌上標注的耐受溫度很多。
對換下的電磁閥線圈進行檢查,線圈無變色,電磁閥上電后動作良好,接線端子無過熱變色的現象。所以,單從外觀和簡單的直阻檢查無法直接判斷出電磁閥的優劣。根據上述試驗結果,即可斷定該燃機低壓抽氣閥異常打開的主要原因是,電磁閥線圈性能劣化,導致閥門異常動作,造成異常故障停機。
機組更換電磁閥前,需要參考參照《工業過程控制系統用電磁閥》(JB/T 7352-2010)6.6 密封性試驗和6.9 用電阻法進行允許溫度測量,以檢測電磁閥的優劣。
機組大修時,對所有重要的電磁閥線圈常溫下測量比對電阻,常溫下線圈直阻超過標準值或低于標準值的,進行2 h 上電的允許溫度測量,確定是否需要更換。一般低于標準值的都存在匝間短路,需要更換,高于標準直阻較多的有可能影響線圈的電磁吸合力,也需要更換。