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橋梁主梁復位及橋墩糾偏施工技術

2021-12-17 08:35:32左懷梅王鈺冊劉大鵬
福建交通科技 2021年7期
關鍵詞:箱梁橋梁變形

■左懷梅 王鈺冊 劉大鵬

(1.江西通慧科技集團股份有限公司,南昌 330000;2.江西省交通投資集團有限責任公司,南昌 330000)

近年來隨著公路建設不斷發展,橋梁安全已成為公路運行安全的關注熱點。 我國大量的既有橋梁都存在缺陷與損傷,為確保其正常安全運營,對這些橋梁進行維修、加固與改造是必不可少的[1]。 本研究以某運營高架橋為例,根據實橋位移病害,探討其糾偏技術方法及具體施工步驟,以期為類似的橋梁加固工程提供借鑒參考。

1 工程概況

1.1 原地形及設計情況

某高架橋橫跨一溝谷凹地,地形起伏較大。 橋址區地層結構簡單,主要為第四系全新沖洪積層及殘坡積碎屑堆積層, 巖性主要為中粗粒花崗閃長巖。橋梁上部采用15×25 m 裝配式預應力混凝土箱形連續梁。 橋梁分左右幅,單幅每孔橫向布置4 片箱梁。 每幅分為3 聯,橋臺位置處伸縮縫為D80 型伸縮縫,其余分聯端為D160 型伸縮縫。橋面鋪裝為10 cm 瀝青混凝土+10 cm 防水混凝土。 下部采用柱式墩,每個墩采用2 根Ф160 墩柱,樁基采用Ф180樁,橋臺采用Ф150 樁。

1.2 橋梁主要病害現狀

該橋存在左右幅主梁整體滑移現象。 主要病害為:第3 聯主梁存在縱橋向移位;3#(10# 墩處)伸縮縫抵死;4#(15# 臺處)伸縮縫寬度過大;橡膠條破損;支座剪切變形、外鼓、開裂串動、位移;墩柱傾斜;橋臺搭板處臺背填土存在的下沉現象。 綜合伸縮縫寬度檢測、 支座檢測和橋墩豎直度檢測結果,第3 聯主梁及11#-13# 橋墩出現了約5 cm 的往小樁號方向的縱向位移,14# 橋墩出現了約3 cm 的往小樁號方向的縱向位移。 第3 聯橋面系檢測結果:主梁及支座橫向位移未發現明顯變化。 第1、2 聯(0# 臺~10# 墩),0# 臺、5# 墩橋面伸縮縫型鋼間隙變化不明顯,橋跨主梁及墩臺支座橫向位移未發現明顯變化。11#~14# 墩墩底及樁基均出現裂縫,樁基最大裂縫寬度超規范, 但未達到斷樁等嚴重程度;目前狀態下11#~14# 墩柱及樁正常使用極限狀態均滿足規范要求,墩柱承載能力滿足規范要求。 但其大部分墩底和樁基出現了裂縫,因而對橋梁的安全和耐久性均有不利影響。

1.3 橋梁偏移原因分析

2013 年7 月該橋進行了定期檢查,報告顯示橋梁技術狀況評定等級為2 類,2015 年9 月因新建某高速互通樞紐匝道下穿高架橋, 第13、14 跨工程項目開始在橋下填土施工,在第3 聯12、13、14 跨填土高度10 m 左右,第15 號橋臺填土高度約8 m 左右,同月完成。 2017 年7 月進行定期檢查發現該橋存在主梁整體滑移現象,并評定該橋梁技術狀況等級為3 類,隨后進行專項檢測,對橋下填土進行卸載,歷時2 個月清運卸載工作完成,通過對該高架橋第3 聯上部結構、下部結構、橋面系在卸載前與卸載后外觀質量檢測對比中得出, 裂縫病害在卸載前及卸載后未發現擴展。通過對檢測數據進行分析得出如下結論:在大面積回填土的堆載作用對墩柱產生側向推擠作用,使得墩柱發生側向撓曲變形,并帶動橋墩頂端及上部結構發生偏移, 故12#、13#、14#墩柱受下穿互通樞紐高回填土(約10 m),土壓力導致存在傾斜;施工階段支座或墊石高程與設計存在一定偏差,并未進行調平。 綜合上述情況,橋跨在溫度、恒載及活載共同作用下沿縱坡向滑移導致位移量單向累計造成,同時該橋未設置固定約束,不能有效限制梁體位移產生不可恢復的變形, 同時填土又減少了墩身自由高度,導致墩身縱橋向變形能力減弱[2]。

2 處理方案

2.1 主梁復位

先在11#~14# 橋墩兩側設置臨時輔助墩,輔助墩采用鋼管柱墩身、混凝土現澆擴大基礎;在第3 聯所有橋墩上設置縱向限位塊, 對主梁進行單向限位,對第1 聯0#臺、第2 聯5#墩處伸縮縫塞墊,約束主梁縱向位移,通過在墩頂布設頂升系統,將第3 聯主梁整體頂升, 并設置可縱向滑動的臨時支承;然后在10# 墩處鑿除伸縮縫錨固區混凝土,并在利用伸縮縫錨固區凹槽及端隔板布置千斤頂,將第3 聯主梁縱向頂推回位50 mm。

2.2 橋墩偏位處治

完成主梁復位頂推后,在各墩頂處小箱梁底面設置臨時反力座,并塞墊10# 墩伸縮縫,然后采用同步千斤頂逐墩縱向頂推11#~14# 橋墩,恢復橋墩彈性偏位。

2.3 其他處治

由于第3 聯支座工作狀況普遍較差, 部分支座剪切變形較大,完成橋墩糾偏后,更換第3 聯所有支座,然后落梁并拆除頂梁臨時措施。新更換支座型號與原設計保持一致。 對箱梁、橫隔板、墩柱等構件的混凝土局部破損、露筋等缺陷,先應清除損壞部分至露出完好的基材, 同時對混凝土結構中生銹的鋼筋進行除銹處理, 然后采用結構修補劑進行修補、修復。更換10#墩160 型伸縮縫裝置,更換15#臺80=型伸縮縫裝置。 灌漿填充15#橋臺護坡局部沉降。

3 施工步驟

施工工藝流程如下所示: 臨時支架基礎施工→臨時支架搭設→安裝頂升系統→箱梁頂升→安裝臨時支座→0#、5# 墩臺處伸縮塞墊→安裝四氟板及縱向頂推系統→箱梁頂升拆除臨時支座→箱梁縱向頂推復位→10# 墩處伸縮塞墊→14# 墩至11# 墩逐個進行傾斜糾偏→支座更換→支架拆除→現場清理。

具體施工步驟如下:(1)施工現場準備:清理挖運左右幅15# 橋臺至10# 墩堆積多余土方,挖至地系梁頂面,在挖運時,橋臺坡度按原坡度下沿取土。 對臨時支撐地基進行處理,確保基礎底面承載能不得小于180 kPa。(2)臨時支撐施工:臨時支撐采用整體鋼筋混凝土條形基礎, 其尺寸為1042 cm×350 cm×100 cm,8 根60.9 cm 的鋼管支撐在同一基礎上,搭設腳手架和施工作業平臺。 施工過程中注意機械應不碰撞橋梁墩柱、 箱梁等結構物,橋梁臨時支撐如圖1、2 所示。 (3)頂升系統安裝:清理蓋梁、臺帽頂面垃圾,在蓋梁上安裝頂升系統、調試頂升系統,調整頂升支承面縱向傾角滿足0°~3°; 同時在臨時支撐系統安裝臨時支撐體系;全橋安裝主梁單向限位擋塊。 (4)梁體頂升:將第3 聯主梁整體頂升,在鋼支撐上安裝臨時支座使得11#~14#橋墩處的支座脫空5 mm~10 mm,保持橋墩墩頂自由48 h 以上;同時拆除橋梁原有支座,在橋墩支座墊石上安裝四氟滑板, 保持與原支座高度相同,橋梁梁體頂升如圖3 所示。 (5)梁體復位:在10#墩主梁縫隙處安裝縱向頂推系統;拆除0# 臺和5# 墩伸縮縫止水帶并用鋼板塞墊伸縮縫, 將在5# 墩的防撞墻伸縮縫下部用混凝土澆實, 約束縱向位移;主梁整體頂升撤去臨時支座將梁體支撐在四氟滑板上,并將箱梁進行橫橋向限位;采用千斤頂縱向頂推第3 聯主梁復位, 橋梁梁體復位如圖4 所示。(6)墩柱傾斜糾偏:塞墊10# 墩伸縮縫,約束縱向位移; 在小里程側梁端安裝臨時反力座及頂推系統,從14# 墩開始至11# 墩逐個進行縱向頂推對墩柱傾斜糾偏墩柱傾斜復位如圖5、6 所示。 (7)更換支座:復核支座墊石高程,拆除臨時支座及四氟板,更換安裝新的橋梁支座; 拆除0# 臺、5# 墩、10# 墩伸縮縫臨時塞墊和橫向限位。 (8)臨時結構拆除:拆除橋梁下部鋼管支架系統,拆除其他腳手架等。 主梁復位和橋墩傾斜糾偏左、右幅依次處理,上述步驟重復一次。 (9)其他病害維修:修補橋梁上下部混凝土裂縫、破損等局部病害,清除構件表面游離物;灌漿填充橋臺護坡局部沉降;重新施工10# 墩、15# 臺的伸縮縫,更換0#臺、5#墩的伸縮縫止水帶。

圖1 橋梁臨時支撐下承式支架

圖2 橋梁臨時支撐上承式支架

圖3 橋梁梁體頂升

圖4 橋梁梁體復位

圖5 墩柱傾斜復位

4 結語

圖6 墩柱傾斜復位

經委托具備相關資質和能力的專業檢測公司通過施工中、施工后,對糾偏橋梁進行了包括橋墩變形、橋墩應力、橋面線形、梁端間距等內容的監測,顯示沒有出現數據突變、數據變化趨勢異常的情況。 具體監測情況如下:(1)第3 聯橋墩變形:各工況下橋墩未發生明顯變形;(2)橋墩應力:施工完成梁體荷載施加在橋墩上后,橋墩回到初始的受力狀態;(3)橋面線形:各工況下橋面線形未出現突變或其他異常情況;(4)梁端間距:10# 墩頂梁端間距增大了40 mm~42 mm,15# 橋臺梁端間距減小了31 mm;(5)墩柱糾偏:在滿載持荷狀態下糾偏量在20 mm 左右,卸載后糾偏量有所恢復,最終維持在14 mm 左右,并達到穩定狀態;(6)第1、2 聯橋墩變形:各工況下橋墩未發生明顯變形;(7)橋面線形:各工況下橋面線形未出現突變或其他異常情況。 主梁復位和墩柱傾斜糾偏處治的目的是滿足橋梁的安全使用,保證道路的暢通,通過分析監測數據可知,本次加固施工中、施工后橋墩的變形控制是穩定、可控的,始終在規范允許的范圍內,能保證處治后的橋墩仍然滿足設計承載力要求[3]。 綜上所述,本研究通過對某運營高架橋第3 聯主梁整體縱向頂推回位50 mm,11#~14#橋墩采取糾偏的技術措施,能恢復橋墩彈性偏位,其變形滿足規范要求,滿足設計要求,達到了預期的效果[4],說明本工程實施的主梁復位和墩柱傾斜糾偏方法是成功可行的,具有較強的適用性,且糾偏效果能夠得到保證。

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