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格子型球磨機(jī)出料端蓋結(jié)構(gòu)的優(yōu)化及應(yīng)用

2021-12-17 06:27:50黃榮慶
現(xiàn)代礦業(yè) 2021年11期
關(guān)鍵詞:筒體

黃榮慶

(福建馬坑礦業(yè)股份有限公司)

格子型球磨機(jī)出料端的格子板、簸箕板組合用于防止筒體內(nèi)部大中小鋼球及礦石隨筒體轉(zhuǎn)動溢出筒體,從而達(dá)到磨礦工藝指標(biāo)。因簸箕板構(gòu)造不合理、磨損快,導(dǎo)致出料端與簸箕板之間進(jìn)漿內(nèi)磨、更換周期短、維護(hù)成本高等問題[1-3]。根據(jù)簸箕板、出料端蓋的磨損情況,提出一種新型簸箕板的結(jié)構(gòu)方案,實(shí)踐證明,新型簸箕板結(jié)構(gòu)能夠彌補(bǔ)原先的缺陷,適用于格子型球磨機(jī)。

1 工況簡介

MQG3245型球磨機(jī)出料端蓋內(nèi)部由格子板、中心襯板、簸箕板、出料內(nèi)襯等組成,結(jié)構(gòu)見圖1。鐵礦漿經(jīng)出料端內(nèi)部的格子板孔進(jìn)入簸箕板,經(jīng)空腔提升后流入出料口,然后由出料口排出球磨機(jī),流入下道選礦工序。格子型球磨機(jī)是磨礦流程中的核心設(shè)備之一,球磨機(jī)原出料端蓋內(nèi)壁上有筋板,通過螺栓把格子板與簸箕板固定在出料端蓋內(nèi)壁的筋板上。出料端蓋的筋板不是實(shí)心的,簸箕板磨損漏漿時(shí),進(jìn)入出料端蓋與簸箕板間的礦漿隨著球磨機(jī)旋轉(zhuǎn)不斷沖刷筋和端蓋[4-5],隨著磨損時(shí)間的增長,將導(dǎo)致簸箕板及出料端蓋報(bào)廢。

2 技術(shù)改造方案

為了減少礦漿對出料端蓋的磨損,重新設(shè)計(jì)端蓋結(jié)構(gòu),去掉出料端蓋上的筋,將出料端蓋筋設(shè)計(jì)放在簸箕板上,用于固定出料格子板,同時(shí)在簸箕板與出料端蓋之間鋪設(shè)5 mm耐磨橡膠板。耐磨橡膠板的作用是在簸箕板磨損后礦漿不會沖刷出料端蓋,當(dāng)簸箕板磨損后,只需更換簸箕板即可。優(yōu)化前無筋的簸箕板及帶筋的端蓋見圖2,優(yōu)化后帶筋的簸箕板及無筋的端蓋見圖3。簸箕板改造前后綜合影響對比分析見表1。

由表1可知,優(yōu)化后的簸箕板出料端蓋上無筋,避免了礦漿對其端蓋的沖刷磨損,中心板改造把2塊分離式的中心板固定在一起增強(qiáng)了一體式效果,降低了出料端蓋更換頻率,縮短了維修時(shí)長,降低了維修成本。

3 結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的新出料端蓋更換前準(zhǔn)備工作

(1)新出料端蓋將其已安裝的格子板拆除,利用布把簸箕板與端蓋之間的空隙塞滿,然后把格子板重新安裝好后待更換。

(2)新出料端蓋的中空軸用柴油清洗、擦干并打磨。

(3)新出料端蓋的中空軸清理后,用除銹劑進(jìn)行除銹清洗,清洗后加注機(jī)油潤滑并用布包裹防止粉塵進(jìn)入。

(4)更換出料端蓋需用的配套材料及工具為布若干、千斤頂6臺、枕木數(shù)根、斜鐵數(shù)塊、風(fēng)炮2套、鋼絲繩2條,螺桿套筒、擋油環(huán)螺桿、大齒輪螺桿、砂輪片、磨光片若干等,備好待用。

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4 實(shí)施方法及步驟

(1)首先將球磨機(jī)筒體內(nèi)的鋼球卸掉。

(2)其次完成磨機(jī)大齒輪的拆除:①通過慢傳球磨機(jī)使球磨機(jī)的大齒輪對開線停留在水平位置,用廠房的行車吊住大齒輪上半圈,拆除球磨機(jī)上半圈大齒輪、筒體及端蓋的緊固螺栓后,將球磨機(jī)上半圈大齒輪吊出,吊前做好定位標(biāo)記;②利用行車通過鋼絲繩帶動球磨機(jī)轉(zhuǎn)動,將球磨機(jī)大齒輪的下半圈轉(zhuǎn)至側(cè)上方,制作鎖緊支架固定磨機(jī)筒體;③利用行車吊住另半圈大齒輪,拆除大齒輪、筒體及端蓋的緊固螺栓,將大齒輪吊出。

(3)完成鋼球回收工作,便于置放千斤頂。

(4)拆除球磨機(jī)原出料端蓋:①拆除球磨機(jī)兩端軸瓦的潤滑油管、軸瓦上蓋及密封裝置;②用4個(gè)50 t以上的千斤頂將筒體出料端均勻撐起,使出料端中空軸脫離瓦座50 mm,用枕木鋪放在下方進(jìn)行支撐保護(hù);③用行車吊住出料端蓋,拆除筒體與端蓋的6個(gè)緊固螺栓,利用端蓋處的4個(gè)頂出螺栓將端蓋頂松,然后將出料端蓋平穩(wěn)吊出;④檢查出料端軸瓦磨損情況,如有顆粒狀磨損,或巴氏合金脫落,或油槽深度不足等情況需進(jìn)行刮研。

(5)將優(yōu)化后新出料端蓋安裝在球磨機(jī)筒體上:①清理球磨機(jī)筒體及出料端蓋的法蘭接觸面;②用行車將結(jié)構(gòu)優(yōu)化后已安裝好的出料襯套、簸箕板及格子板的出料端蓋吊起,緩慢移至筒體處,鎖緊6個(gè)緊固螺栓(鋼絲繩的掛點(diǎn)為2個(gè),并要求跨中,另需利用2個(gè)15 t的手拉葫蘆,1個(gè)用來調(diào)整大端蓋的垂直度,1個(gè)用來旋轉(zhuǎn)大端蓋,確保筒體和端蓋安裝孔眼對中;螺栓安裝不可1次全部緊固到位,要分多次進(jìn)行緊固,注意螺栓緊固需均勻,緊固螺栓需按順序進(jìn)行,對稱、交叉緊固,保證螺栓受力均勻);③清洗出料端軸瓦及中空軸后涂抹潤滑油,移除枕木,卸下千斤頂,將出料端中空軸緩慢放至軸瓦上;④安裝軸瓦密封裝置,安裝軸瓦上蓋及油管。

(6)安裝球磨機(jī)大齒輪并調(diào)整大齒輪,測出相關(guān)數(shù)據(jù):①清理大齒輪及筒體的接觸面,利用鎖緊支架固定磨機(jī)筒體;②用行車將大齒輪吊起,緩慢移至筒體上方,對準(zhǔn)拆卸時(shí)的標(biāo)示記號,預(yù)鎖緊螺栓;③松開鎖緊支架,用行車吊住大齒輪緩慢下放,使安裝好的大齒輪轉(zhuǎn)至下方,在大小齒輪接觸處需格外注意,手動盤轉(zhuǎn)小齒輪使齒輪嚙合平穩(wěn)過度,直至筒體自然下垂后,用鎖緊支架固定磨機(jī)筒體;④清理大齒輪對接法蘭面,用行車吊起另一半大齒輪,緩慢移至筒體上方,安裝預(yù)鎖緊螺栓;⑤對合大齒輪在對接法蘭的間隙不應(yīng)大于0.1 mm(需保證對合處齒距與其他齒齒距相同);⑥大齒輪安裝在筒體上后,利用慢傳調(diào)節(jié)大齒輪的頂桿螺栓使大齒輪軸向擺動不大于0.15 mm每米節(jié)圓直徑,大齒輪徑向跳動不大于0.15mm每米節(jié)圓直徑;⑦調(diào)整完成后,鎖緊大齒輪,確保大齒輪的法蘭端面與筒體應(yīng)貼合緊密,如有間隙不能大于0.15 mm(螺栓安裝不可1次全部緊固到位,需分多次進(jìn)行緊固,注意螺栓緊固應(yīng)均勻,緊固螺栓要按順序進(jìn)行,對稱、交叉緊固,保證螺栓受力均勻)。

(7)完成大小齒輪安裝精度調(diào)整并測定相關(guān)數(shù)據(jù),球磨機(jī)空機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)至少4 h:①慢傳磨機(jī)檢測大小齒輪的齒測間隙及嚙合面接觸情況,需確保大小齒輪的齒測間隙在1.4~2.5 mm(因是舊齒輪,間隙可適當(dāng)放大),大小齒輪的接觸面沿齒高方向不應(yīng)小于40%,沿齒長方向不應(yīng)小于50%,如大齒輪與小齒輪間隙達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn),可通過調(diào)整磨機(jī)軸承襯下面軸承座頂絲,微調(diào)移動大齒輪;②空機(jī)跑合4~8 h,瓦溫正常方可進(jìn)行下一道作業(yè),若瓦溫異常需開展刮瓦工作。

(8)完成后續(xù)恢復(fù)工作及添加鋼球。添加鋼球和擋油圈、齒輪罩同步作業(yè),加球完畢立即將磨門鎖緊,然后開展部分未完成事項(xiàng)。

(9)投料試機(jī)。先按200 t/h進(jìn)行給料,觀察運(yùn)行情況,平穩(wěn)運(yùn)行8 h后添加20 t鋼球,物料可增加到300 t/h,平穩(wěn)運(yùn)行8 h后,可把剩余鋼球添加完并恢復(fù)正常給料。

5 更換后的效益

(1)環(huán)保效益。端蓋螺栓孔不再漏漿,減少了對環(huán)境的影響,提高了現(xiàn)場環(huán)境整潔度。

(2)設(shè)備效益。二系列一段原端蓋購買費(fèi)18萬元,安裝費(fèi)14萬元,使用周期約6 a;經(jīng)過簸箕板與出料端蓋重新設(shè)計(jì)改造后,阻斷了環(huán)流,降低了礦漿端蓋內(nèi)部的沖刷,從而降低了磨機(jī)端蓋更換頻率(無需更換),同時(shí)降低了維修時(shí)長,并減少了維修費(fèi)用,節(jié)約成本近25萬元/次。

(3)生產(chǎn)效益。二系列一段原計(jì)劃更換端蓋時(shí)間120 h,實(shí)際更換時(shí)長僅63 h,入磨處理磁性礦石量為135 t/h,僅每次節(jié)省更換端蓋的時(shí)間就能多處理磁性礦石8 505 t。

6 結(jié) 語

格子型球磨機(jī)優(yōu)化后的端蓋由于阻斷了環(huán)流、端蓋磨損、漏漿,無需再更換。將2塊分離式的中心板固定在一起,增強(qiáng)了一體式效果,提高了磨機(jī)運(yùn)行的可靠性和穩(wěn)定性,縮短了維修時(shí)長,大大降低了維修費(fèi)用并提高了作業(yè)效率,同時(shí)增加了處理量,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

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