萬教育,丁紅,易超,袁瑞剛,尹永清
(1.中國石油集團西部鉆探定向井技術服務公司,新疆 烏魯木齊 830026;2.奧瑞拓能源科技股份有限公司,河北 廊坊 065000)
石油鉆井的井眼控制是一個技術難題。傳統的固定穩定器,必須在起鉆或停鉆時才能更換,一方面,會刮擦井壁,出現拔活塞現象;另一方面,會降低鉆進效率,甚至引起井塌、井噴等事故。為了解決這一問題,將可控變徑穩定器用在定向造斜、直徑防斜中,可明顯縮短鉆井時間。然而,目前可控變徑穩定器因結構復雜、成本較高,并未在國內大范圍推廣,進行結構和性能上的改進,成為今后生產企業的一個關注重點。
如下圖1,是可控變徑穩定器的組成結構,其中數字對應的各部件是:1是殼體,2是導流套筒,3是上復位彈簧,4是彈簧座,5是導向體,6是支撐塊,7是下復位彈簧,8是活塞,9是過濾網,10是節流套筒,11是接頭。從位置關系看,殼體和接頭在外邊,其余部件在殼體里邊;從外觀來看,殼體表面有螺旋式翼面,且上端和下端均有螺紋。
井下作業時,根據泵壓大小決定著該穩定器是否變徑。
(1)變徑機理。泥漿泵正常運行時,漿液經過連接頭,在節流作用下導致液壓變大,這個壓力會推動節流套筒向上運動,繼而帶動導向體、支撐塊同方向運動。支撐塊的運動,是在滑軌上完成的,滑軌在滑動過程中,支撐塊發生徑向伸縮,就會從殼體孔內推出。隨著外徑不斷增大,當支撐塊全部推出,導向體上端到達殼體限位臺肩處,導向體就不能繼續向上運動了。
(2)恢復機理。導向體向上運動,此時,復位彈簧處于壓縮狀態。當泥漿泵停止運行,泵壓開始降低,此時,復位彈簧沒有了作用力,就開始恢復壓縮形變。與此同時,導向體、節流套筒均向下運動,支撐塊收縮殼體孔內,最終回到初始位置,整個變徑過程結束。
該穩定器的殼體上,共有6個開孔。在井下實際使用時,穩定器上端和柔性鉆鋌連接,下端和鉆頭連接,殼體會和井壁發生碰撞,拉力和扭力符合載荷均由殼體承受。為了評價殼體的安全性,使用ANASY軟件對軸向載荷、扭矩耦合下的殼體應力進行分析。其中,殼體材料采用40 CRNiMo,屈服強度為930MPa;扭矩取20000N·m時,計算軸向載荷的影響;軸向載荷取350000N時,計算扭矩的影響。
結果顯示,殼體應力主要有三處:一是開槽口的弧形過渡部位,二是螺旋帶開槽口的兩端,三是螺旋槽對應的開槽部位。隨著軸向載荷變化、扭矩變化,殼體應力也發生變化,如圖2。可見,當扭矩為40000N·m時,此時,殼體開槽口弧形過渡部位的應力最大約為440MPa。相比930MPa的屈服強度,可見安全系數較高(2.11>1),說明殼體的安全性滿足實際作業要求。
彈簧座銷的作用,是在殼體上固定彈簧座的位置,穩定器在工作過程中,座銷會承受彈簧壓縮產生的載荷。為了評價座銷的安全性,使用ANASY軟件分析在惡劣工況下座銷應力進行分析。其中,座銷受力時,殼體下端是固定的,彈簧座上方受到彈簧產生的彈力,座銷和殼體、彈簧座相接觸,承受的軸向剪切載荷最大值為200000N,座銷的屈服強度為900MPa。
結果顯示,座銷受到200000N的軸向剪切載荷時,應力最大值約為350MPa,如下圖3。相比900MPa的屈服強度,可見安全系數較高(2.57>1),說明彈簧座銷的安全性滿足實際作業要求。
井下作業時,鉆井液流經節流套筒會產生壓力差,這個壓力差會帶動導向體和支撐塊運動,促使穩定期的直徑大小改變。鉆井液流經節流套筒時,其流速并不是均勻固定的,一旦發生變化就會引起流體壓降,經能量轉化促使導向體運動的作用力會變化,按照設計要求壓力差控制在0.5~2.0MPa。為了評價鉆井液流速變化對壓力差的影響,進行仿真分析。其中,穩定器分為三種工位:一是支撐塊收縮,二是支撐塊和工具外徑相等,三是支撐塊完全伸出;入口流量為40~70L/s;出口相對壓力設置為0。
結果顯示,該穩定器處于第2種工位、鉆井液流量為70L/s時,壓力差達到最大值為1.95MPa,如下圖4。相比最大壓力差設計值2.0MPa,可見安全系數較高(1.02>1),說明該穩定器在各種狀態下,過流壓降均滿足設計要求。
圖4 不同工位鉆井液流量對壓力差的影響
該穩定器可在水平井段、大位移井段、造斜井段應用;在定向井中,配套使用螺桿鉆具、防磨工具等,可以提高鉆進效率,縮短工作時間。以φ216mm的井眼為例,第一,如果是水平井或定向井,可用的鉆具組合方案是:φ216mmPDC鉆頭+直螺桿(或單彎螺桿)+φ158.8mm無磁鉆鋌+φ216mm變徑穩定器+φ158.8mm鉆鋌+φ127mm加重鉆桿+φ127mm鉆桿。第二,如果是直井防斜,可用的鉆具組合方案是:φ216mm牙輪鉆頭+φ216mm變徑穩定器+158.8mm無磁鉆鋌+φ158.8mm鉆鋌+φ127mm鉆桿。
以KJW-310型可控變徑穩定器為例,在工作運行中,沒有采用鉆研驅動、排量鎖定、電控變徑等方式,而是通過井口投球、開泵憋壓促使穩定器的外徑改變。其技術參數如下:工作外徑為290~310mm,工作長度為370mm,兩端外徑為203mm,總長度為2465mm;變徑方式是井口投球4×φ45mm,單泵憋壓流量≥25L/s;適用于311mm的井眼。
KJW-310型可控變徑穩定器的技術特點是:
(1)使用棱塊進行伸縮,能增加支撐面積,提高支撐效果。
(2)投球憋壓時,隨著泵壓增高,棱塊到位并鎖定;隨著泵壓降低,棱塊恢復原始狀態,在地面能及時了解棱塊的工作情況。
(3)相比于電控變徑、排量鎖定等方式,投球封堵的驅動力大,鎖定更加可靠。
(4)穩定器的整體結構簡單,除了活塞上的螺旋槽需要數控機床加工,其余部件容易制造,具有成本低、組裝方便的優點。
(5)實際應用時方便操作,容易大范圍推廣。
KJW-310可控變徑穩定器在投入使用前,按照規范進行密封、室內模擬、地面井口試驗等。結果如下:
(1)密封試驗中,液壓油設置為20MPa,壓力穩定15min后,穩定器沒有出現泄漏現象。
(2)室內模擬試驗中,使用液壓機代替鉆井液產生推動力,結果顯示棱塊能靈活伸縮、鎖定可靠,推力約為11.8kN,和設計值相近。
綜上所述,在石油鉆井施工中,將可控變徑穩定器用于井眼控制可以加快效率、保證質量。本文從殼體、彈簧座銷、過流壓降三個方面,對工作安全性進行分析,結果證明,均滿足安全生產要求。以KJW-310型可控變徑穩定器為例,井下實際應用時不論是增斜、穩斜還是降斜,經監測證實井身結構和設計基本一致,可在井下作業中大力推廣。