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本鋼新一號高爐主鐵溝澆筑模具改造與創新

2021-12-22 08:18:36張守喜劉慶濤
模具制造 2021年11期

張守喜,劉慶濤

(本鋼煉鐵總廠,遼寧本溪117000)

1 引言

高爐主鐵溝是渣鐵及時排放的通道,它是高爐生產工序中的一個極為重要的環節,必不可少。本鋼新一號高爐共有4個出鐵場,主鐵溝外殼設計為全風冷結構,所有主鐵溝內襯均采用氧化鋁微粉、氮化硅、有機纖維、水泥等一次澆筑成型。由于主鐵溝結構設計上存在瑕疵,再加上高爐不斷強化管理渣鐵排放量迅猛增加,主鐵溝每天流過鐵量達1.1萬噸,流過渣量超過3千噸,導致主鐵溝內澆筑料侵蝕快影響高爐生產。主鐵溝澆筑模具不僅決定了主鐵溝內襯結構形狀,同時也決定了主鐵溝的壁厚,所以,對主鐵溝澆筑模具改造很有必要。

2 主鐵溝的結構及性能

2.1 結構

全風冷貯鐵式主鐵溝結構由鋼甲、環冷通風道、永久層、耐火磚、澆筑料、爐渣排放口、撇渣器、殘鐵孔等組成(見圖1),主鐵溝采用鋼板箱體夾層結構,鋼板之間夾層空隙寬度為120mm,夾層之間分散設置垂直鋼板拉筋,拉筋相互之間形成冷風通道,利用鼓風機作為風源對主鐵溝鋼殼進行冷卻,防止鋼殼變形。

圖1 貯鐵式主鐵溝剖面圖

2.2 性能

全風冷貯鐵式主鐵溝設計長度為22m、澆筑后寬度為1.45m、坡度為5°、最大深度為1.5m。鐵次之間,主鐵溝內部存儲60t高溫熔融渣鐵,此時紅鐵表面凝固成硬殼,確保下次連續出鐵時內部渣鐵不會凝固。由于鐵的密度大于渣的密度,渣鐵流經撇渣器時鐵水從大閘底部流進鐵罐,爐渣從撇渣器上部流進沖渣池。主鐵溝澆筑料的理化技術指標如表1所示。

表1 主鐵溝澆筑料的理化技術指標

3 主鐵溝破壞機理

3.1 機械侵蝕

高爐出鐵口高出主鐵溝水平面300mm,且主鐵溝具有5°的斜坡,高爐頂壓為0.24MPa。

出鐵時,渣鐵帶壓從出鐵口噴射而出,直接沖擊主鐵溝周圍各部位澆筑料,并且形成渦流集中沖刷侵蝕落鐵點周圍澆筑料,造成耐火材料顆粒脫落形成機械侵蝕,它是主鐵溝破壞的最主要原因,危害極大。

3.2 化學侵蝕

因主鐵溝澆筑料中含有氧化鋁微粉、氮化硅、有機纖維、水泥等部分屬于酸性材料,而爐渣屬于堿性材料,兩者相遇不可避免的發生化學反應生成化合物和水形成化學侵蝕,化合物從澆筑料中分解出來形成爐渣,水分高溫氣化蒸發掉,化學侵蝕速度極小,危害不大。

3.3 溫差應力

出鐵時,渣鐵帶壓從出鐵口噴射而出時溫度大于1,450℃,出鐵間隔期間,主鐵溝暴露在室外,出鐵過程中存儲的熱量由外向內漸漸降低,由于溫差作用主鐵溝產生內應力,使澆筑料產生開裂或裂縫,加劇侵蝕。

4 模具改造

4.1 主鐵溝炸裂及隔熱罩燒毀原因

出鐵間隔期間,主鐵溝裸露在室外,渣鐵自身攜帶的熱量由外向內漸漸降低,由于溫差作用主鐵溝鋼結構產生內應力造成連接焊縫脹裂,拉扯澆筑料產生開裂或裂縫,如圖2所示,加劇破壞,縮短使用壽命,一般只用3~5天就必須上補,最短的甚至每出鐵間隔期間修補一次,增大了爐前維護工人的勞動強度。

圖2 主鐵溝澆筑料爆裂導致鋼甲開裂

另外,主鐵溝內部耐火材料被渣鐵侵蝕掉后,造成主鐵溝寬度增加,隔熱罩外殼鋼結構距離渣鐵太近,燒毀隔熱罩,導致主鐵溝隔熱罩更換頻繁維修,增加維修和備件成本,如果該隔熱罩嚴重燒毀無法移動,如圖3所示,將造成鐵口堵不上鐵水外溢事故。

圖3 主鐵溝內部侵蝕后導致隔熱罩外殼燒毀

4.2 主鐵溝澆筑模具改造創新

現有的高爐主鐵溝澆筑模具結構如圖4a所示,它是用0.01m厚鋼板焊接而成箱體結構,長:22m,寬:1.45m,前高:1.0m,后高:1.1m。用它澆筑的主鐵溝(見圖4b),從圖4b可以看出整體主鐵溝的耐火材料層厚度均為0.325m,由于落鐵點附近的澆筑料層較薄,抵抗沖刷侵蝕能力較弱。另外,主鐵溝隔熱罩蓋在主鐵溝上,主鐵溝兩側被鐵水沖掉后,造成主鐵溝跨距加寬,隔熱罩內壁耐火材料距離渣鐵太近,沖刷速度加快,導致主鐵溝隔熱罩燒毀,頻繁維修和更換,增加維修和備件成本,為了改變這種不利狀況,對現有的主鐵溝澆筑模具結構進行創新改進。

圖4 現有的主鐵溝澆筑模具及用它澆筑的主鐵溝示意圖

通過對高爐主鐵溝實際使用狀況條件及頻繁損壞原因進行分析,查明問題的主要原因是:主鐵溝澆筑模具的原始設計、結構形狀方面存在嚴重問題。根據《液壓流體力學》流量控制原理,對主鐵溝澆筑模具進行局部創新,如圖5a所示,用改造后的主鐵溝澆筑模具澆筑的高爐主鐵溝,如圖5b所示,落鐵點兩側位置的澆筑料比原來加厚0.15m,并形成5.5m長流量阻尼節流口,作用是當渣鐵通過該阻尼節流口產生減壓,降低渣鐵動能,減小對主鐵溝內壁的撞擊力,進而減小對主鐵溝澆筑料的機械侵蝕。

圖5 改造后的主鐵溝澆筑模具及用它澆筑的主鐵溝示意圖

4.3 鐵水具有的動能計算

改造前、后的主鐵溝澆筑模具澆筑的主鐵溝平面圖(見圖6),根據《液壓流體力學》原理,已知高爐容積:4,747m3,利用系數:2.27~2.41,在這里利用系數取2.3,由于高爐晝夜連續出鐵,鐵口直徑:φ50~φ60mm,則由公式可得:

圖6 主鐵溝澆筑模具改造前、后澆筑的主鐵溝平面圖

鐵口的平均流量:

鐵水的平均流速:

渣鐵從出鐵口流出時的動能:

渣鐵經過5.5m長節流口的動能:

渣鐵經過5.5m長節流口后的動能損失為:

式中Q——鐵口的平均流量

V——鐵水的平均流速

ρ鐵——鐵水密度

D——鐵口直徑

l——阻尼長度

λ——摩阻系數(常數)

d——阻尼寬度

E1——鐵水具有的動能

E2——鐵水流經阻尼長度后具有的動能

根據上述計算可知,渣鐵經過5.5m長阻尼節流口后,它的動能損失掉0.57N·m,說明渣鐵粒子對主鐵溝澆筑料的撞擊(機械侵蝕)沖擊動能減小0.57N·m,主鐵溝其余16.5m長度的使用壽命得到保護,實踐證明這種高爐主鐵溝抵抗沖擊(機械侵蝕)能力極強。

5 改造效果

解決了澆筑料薄厚不均、鐵次間隔期間溫差大,受熱不均,出現炸裂現象。避免經常修補,減輕工人勞動強度,滿足高爐要求。改造后主鐵溝故障率大幅下降,對新一號高爐3#出鐵場主鐵溝2018年(改造前)和2019年(改造后)故障率(見圖7)進行分析,明顯看出,改造后主鐵溝故障率大幅下降。

圖7 主鐵溝澆筑模具改造前、后故障率對比

改造后提高了隔熱罩的使用壽命,維修成本大幅度降低,對主鐵溝澆筑模具改造后,防止了隔熱罩內壁澆筑料與渣鐵接觸太近侵蝕快,提高了隔熱罩的使用壽命,保證高爐的正常生產。對新一號高爐3#出鐵場主鐵溝2018年(改造前)和2019年(改造后)隔熱罩使用壽命(見圖8)進行分析,明顯看出,改造后隔熱罩使用壽命大幅提高。

圖8 主鐵溝澆筑模具改造前、后隔熱罩的使用壽命對比

6 結論

(1)主鐵溝澆筑模具的改造,提高了爐前設備的使用水平,充分挖掘了設備本身具有的潛能,每年可降低備件、材料采購費用368萬元。

(2)主鐵溝澆筑模具改造后,防止了主鐵溝隔熱罩內壁耐火材料與渣鐵接觸太近侵蝕快,提高了主鐵溝隔熱罩的使用壽命,壽命比原來延長3倍。

(3)高爐主鐵溝工作壽命延長,改造前主鐵溝工作壽命為40天,改造后,主鐵溝工作壽命為80天,避免經常修補,減輕工人勞動強度。

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