陳飛飛
(江西銅業集團有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
貴溪冶煉廠備料車間(以下簡稱貴冶備料車間)一系統一系列于1985年12月25日建成投產,由于產能增加,工廠二期工程配套建設了二系列,并于2000年6月投入生產。貴冶備料車間主要擔任著銅物料入庫接收工作,儲存在一、二系列兩個精礦庫,為保證熔煉閃速爐用料,水分高于9%的銅物料將進入回轉窯預干燥脫水處理,干燥后的精礦經皮帶運輸至配料倉,供一系統熔煉閃速爐使用[1]。近年來,隨著國家環保管控,工廠增效,一系統兩套預干燥生產系列頻繁切換、間歇作業的生產模式,已經不能適應工廠節能減排、環境保護、降本增效以及精減人員的要求。
原有精礦輸送系統一、二系列為單獨生產模式,根據近年統計數據,由于預干燥回轉窯作業率逐年降低,系列切換、熱風爐經常性的升降溫作業難以避免,對熱風爐壽命、能耗的負面影響加劇。因此,對精礦輸送系統進行優化,實現單套系列的長周期作業,減少熱風爐頻繁的升降溫作業勢在必行。
(1)制約生產,設備風險大。地方礦、永平礦分別在1#、2#精礦庫儲存,其它礦種有時也是單邊倉儲。當一套系列設備發生故障時[2],單邊倉儲的礦種就不能生產,可能造成配料倉斷料,影響閃速爐生產。并且對設備維護,以及檢修時間控制要求高[3]。
(2)熱風爐損傷大,影響爐體使用壽命[4]。熱風爐頻繁升、降溫操作,間歇作業,溫差變化使爐磚膨脹收縮,開裂脫落,對爐體損傷很大。改造前,備料1#、2#熱風爐都出現不同程度的劣化,2#爐外拱頂開裂落磚非常嚴重。天然氣項目實施后,熱風爐升、降溫操作將更加方便、快速,爐體急冷急熱變得更加頻繁。
(3)干燥窯粘精嚴重,清理頻繁。回轉窯間歇性作業,精礦長時間停留在窯內容易板結。造成窯體粘礦不均,窯電流波動大,需定期進行人工清理(一般清理周期為40~50天)。同時,采用大錘敲打的清理方式對揚料板的損傷也很大。
目前,貴溪冶煉廠備料車間及精礦預干燥系統分為兩個系列,沿馬路對稱布置,兩個系列的精礦目前只能通過各自的供料皮帶,輸送到各自系列內的回轉窯進行干燥[5];水分低于9%的合格銅精礦,經熔劑系統直接輸送進入各自的配料系統。為了實現兩個系統的物料相互供給,本項目對一、二系列供料系統做出如下改造:
(1)在兩個回轉窯廠房之間新建一條皮帶廊,將現有一、二系列窯前的9#皮帶頭部中間增加一條可逆皮帶至兩套系列的回轉窯加料點,并加裝單側犁式卸料器[6],實現兩個系列濕精礦從各自的9#皮帶由轉運站送至新建的可逆皮帶,當9#皮帶犁式卸料器落下,精礦送至本系列回轉窯,當犁式卸料器抬起,精礦落入可逆皮帶送至另一系列回轉窯,實現水分高的銅精礦預干燥互通(見圖1)。

圖1 優化前后預干燥物料輸送工藝流程圖對比圖
(2)一、二兩個系列分別拆除現有11#皮帶及皮帶廊,新建各自1#、11#皮帶及轉運站,并加裝單側犁式卸料器,含水合格無需干燥的銅精礦,從現有的的6#皮帶由轉運站送至新建的1#皮帶,再通過轉運站送至新建的11#皮帶,當11#皮帶犁式卸料器落下時,精礦送至本系列12#皮帶,當犁式卸料器抬起,精礦送至另一系列12#皮帶,實現未經干燥但含水合格的銅精礦的互通(見圖2)。

圖2 優化前后未干燥物料輸送工藝流程圖對比圖
由輸送帶寬度的選擇以新建一系列 1#、9#、11#膠帶運輸機為例(見表1)。

表1 工藝優化后膠帶運輸機技術性能參數表

(1)降低斷料風險,利于生產組織。不受單個礦種物料貯備局限,1#、2#庫內銅精礦可以任意選擇進入1#、2#窯內進行預干燥生產;實現了單套預干燥系列長時間連續作業。可有效降低預干燥單系列突發設備故障時,因兩個精礦庫原料分布不均,而造成的生產斷料風險。
(2)降低設備風險,可提供充裕檢修時間。單套系列連續長時間作業,可為另一套系列提供充裕的設備檢修時間。確保設備檢修的及時性和徹底性,避免因時間緊而影響檢修質量現象。
(3)改善爐體劣化趨勢,提高核心設備使用壽命。單套預干燥系列若能實現長時間運行,必將有效減少熱風爐升、降溫頻度,隨著爐體溫差變化波動小,至少降低熱風爐升、降溫次數50%以上,對改善爐磚劣化延長熱風爐使用壽命具有良好的作用。
(4)減少生產準備時間,提高生產作業效率。通過減少預干燥系列的切換頻次,可以有效降低熱風爐升溫、設備開停車等工序作業的準備時間,提高設備滿負荷作業時間,從而達到不斷提高生產效率的目的(見表2)。
綜上所述,通過對貴冶備料一系統精礦輸送系統工藝優化改造,可以有效解決因設備故障,而造成生產斷料風險,達到提高生產效率的目的,也進一步優化生產操作,實現了精礦輸送系統的節能減排。