薛寶明 紀玉華 王傳錄 章錫偉 呂福軍 宋長熠 張 磊 唐繼波
青島前灣聯合集裝箱碼頭有限責任公司
目前,國內外大多數集裝箱碼頭都采用軌道式岸邊集裝箱起重機(以下簡稱岸橋)和軌道式龍門起重機(以下簡稱場橋)進行集裝箱的裝卸作業。作為岸橋、場橋的行走作業的基礎部分的軌道,在使用過程中經常出現下陷、斷裂、基礎混凝土破壞等嚴重問題,從而影響機械的安全運行[1]。
目前,青島港口岸橋、場橋軌道已經使用了10年,因為長時間使用,再加上熱脹冷縮,軌道的損壞率逐漸上升。軌道最常出現的問題是軌道下陷、受外力變形、斷裂、軌道接頭出現高低差等。最為嚴重的是軌道下陷,沉重的機械運行時使軌道受到震動,軌道墊皮磨損,使軌道與基礎之間有空隙,長時間使用基礎多處出現損壞,表現在軌道下陷、螺栓磨損、設備與地面發生干涉等方面。U泊位的A、B、C這3個場區的軌道損壞率最高,3個場區共計7條線,每條線的軌道長1 560 m;每條線的兩側軌道,靠近集卡車輛通行的一側損壞的比例約50%,另一側損壞的比例約15%。
青島港口U泊位與四期場橋軌道的安裝工藝不同,四期比U泊位的軌道多了一道鋼墊板,另外安裝工藝也有不同之處。
U泊位堆場軌道下安裝調高墊板和絕緣緩沖墊板,調高墊板厚度規格為2 mm、3 mm、5 mm、8 mm、10 mm,材質為聚乙烯絕緣緩沖墊板材質橡膠。采用鐵座及軌距墊來調整軌距,調整的范圍-8~+12 mm(見圖1)。鋼軌調高是采用不同厚度的調高墊片墊于軌下,基礎最大調高量為30 mm。螺母扭緊力矩為100 Nm。

圖1 U泊位堆場軌道情況
扣件組裝順序為:首先將硫磺砂漿錨固道釘,砂漿標號C35;再次鋪設絕緣緩沖墊板級調高墊板,然后將鋼軌就位;最后按照規定號碼先按裝軌距墊,再裝鐵座彈條、平墊圈。軌道安裝完成后,在使用一定時間后,應將扣件重緊一次。
四期軌道壓板總成由壓板夾、壓板底座、螺栓、墊片、螺母5部分組成(見圖2)。QU100鋼軌焊接聯成整體,壓板底座采用低氫型焊條焊在鋼墊板上,鋼墊板總長為鋼軌全長+40 mm;由每塊6 m的鋼墊板連接而成,伸縮縫處斷開,平整度要求≤1 mm/m。膠墊板裁剪長度不應小于3 m,膠墊版與膠墊版的接頭應距離鋼墊板接頭至少3 m。

圖2 四期堆場軌道情況
U泊位場地軌道與四期堆場軌道相比較,軌道下未安裝鋼墊板,軌道地面傳力面積小,單位計量面積內承重大,超出軌道梁(軌道槽與軌道接觸部分)商混承壓強度,從而造成接觸面處優先破損,導致軌道下陷。
四期堆場軌道地板通過墊板螺栓與軌道聯接一起,增加軌道整體剛度,減少軌道變形系數,變形量減小,從而約束了大機通過時軌道產生的交變應力。所以四期堆場軌道斷裂數量明顯少于U泊位軌道的斷裂數量。
堆場軌道結構改造工藝如下:拆除原軌道、破碎基槽;材料、基礎驗收;鋼墊板(地腳螺栓、調校螺栓)人工鉆孔;壓板總成底座焊接及調校螺母焊接;測量標注基準線;安裝軌道墊板;軌道墊板找平;吊裝軌道;鋼軌焊接;軌道找平、調直;緊固螺栓;復測鋼軌;驗收、交接。
采用國產鋼軌、扣件、鋼墊板、螺栓。鋼墊板的厚度達到3 cm,鋼墊板下的灌漿厚度達到5 cm。鋼軌之間連接采用鋁熱焊接技術。鋼軌墊板頂面縱橫水平度不超過2/1 000,以保證軌道安裝完成后的水平。
鋼軌安裝標準見表1。

表1 軌道安裝要求標準
拆除軌道時破碎軌道槽內的填充物并清理,破解螺栓,拆除軌道壓板扣件,拆除軌道。破碎鋼軌底的混凝土8 cm,槽內找平,軌道槽兩側加寬,以便安裝鋼墊板。
安裝軌道的具體工藝步驟如下:
(1)制作鋼墊板。采購的鋼墊板厚度取決于軌道槽的深度,厚度約3 cm,在鋼墊板上打好預埋絲孔和調校絲孔。
(2)放線。軌道槽內渣土清理干凈,可用壓縮氣吹除;放出鋼墊板的定位線,在軌道槽內鉆孔。
(3)安裝鋼墊板。將鋼墊板置于軌道槽內,做初步水平調整,不要上緊螺母;把壓板底座的位置測量放線,準確地焊接在鋼墊板上,讓鋼墊板自然冷卻到大氣溫度;壓板底座焊接后,再一次測量鋼墊板,進行調整。
(4)灌注灌漿料。將攪拌好的灌漿料從一側慢慢注入,從另一側流出,使鋼墊板與混凝土之間灌漿料密實,灌漿料灌好后對鋼墊板進行清理。
(5)灌漿料養護。灌漿料養護至70%的強度,方可安裝軌道。
(6)安裝軌道。采用鋁熱焊接方法將軌道整體焊接好,根據測量中心線和測點線進行軌道定位;安裝膠墊板,安裝將軌道,調整軌道,安裝壓板,將軌道壓緊壓實;對軌道平直度進行測量。
(7)軌道槽填充。軌道安裝好后,需要經過一段時間試運行,再將軌道槽填充。
(8)軌道復測。軌道安裝完成后,對軌道進行二次效驗,確保各項指標符合要求。
2016年U泊軌道維修30處,維修長度863.4 m,主要集中在A、B、C場區;2017年U泊軌道維修53處,維修長度2 421.8 m,主要集中在A、B、C、E場區;2018年U泊軌道維修30處,維修長度2 165.4 m,主要集中在A、B、D、E場區。
針對U泊位場橋軌道原設計結構形式,在后續的使用維修過程中,采用改造維修方案替代原設計維修方案,雖然每米維修單價有所增加,但維修完成后,故障率和故障周期明顯降低,最終綜合單價降低。另外,軌道損壞率降低,設備連鎖故障減少,保障了設備平穩運行,提高了設備管理安全性,是一種可行的軌道維修方案。