國網安徽省電力公司電力科學研究院 尹睿涵 吳 杰 吳興旺 丁國成 國網安徽省電力有限公司 謝 佳 國網蕪湖供電公司 劉虎城
2019年4月21日09時26分,220kV 某變電站#2主變縱差保護動作,主變三側斷路器2802跳閘、502跳閘、302跳閘。該變電站主接線圖如圖1所示,#2主變220kV 側通過2802斷路器帶母線,110kV 側通過502斷路器帶母線,35kV側通過302斷路器帶母線。該220kV 主變為自耦變壓器,中性點直接接地運行,型號為OSFPSZ9-120000/220,出廠編號為2000-056,投運時間為2001年5月。2017年4月完成主變間隔例行試驗,試驗結果正常。
當日對該220kV 主變進行檢查:主變本體(含瓦斯繼電器、壓力釋放閥)及三側的開關、電流互感器、避雷器外觀進行檢查未發現異常。主變低壓側出口均進行了絕緣化處理;對主變本體、2802電流互感器三相和502電流互感器三相取油樣進行色譜分析,結果分別為CH48.2/1.0/1.4、C2H49.8/0.0/0.2、C2H63.4/0.0/0.0、C2H20.0/0.0/0.0、H20.0/27/16、CO 226/52/92、CO21382/241/235,結論合格;對該220kV 主變進行繞組直流電阻試驗、套管介損/電容量試驗、頻響法繞組變形和低電壓阻抗試驗,結果正常。對2802、502電流互感器進行絕緣電阻試驗、套管介損/電容量試驗,結果正常。對三側避雷器進行絕緣電阻試驗、泄漏電流試驗,結果正常。
通過以上試驗、化驗結果,判斷本次差動保護動作不是由主變內部故障或相應的電流互感器、避雷器本體故障引起。
該主保護啟動時間為04月21日09點26分35秒860毫秒;20毫秒時縱差保護動作,跳開2802、502、302開關。主變故障錄波裝置與保護同一時刻啟動,開始錄波。故障錄波裝置中110kV 母線的電壓如圖2所示,從上至下分別為110kV 母線A 相、B 相、C 相電壓。可知A 相母線電壓出現突降,持續時間65ms 左右。其余母線電壓未發生突降。

圖2 故障錄波裝置中110kV 母線電壓
故障錄波裝置中主變220kV 側、110kV 側電流波形如圖3所示,從上至下波形分別為220kV 側A 相、B 相、C 相、零序電流和110kV 側A 相、B相、C 相、零序電流。可知:220kV 側A 相電流與220kV 側零序電流相位相同,幅值顯著高于B 相、C 相;110kV 側A 相電流與110kV 側零序電流相位相同,幅值顯著高于B 相、C 相。疑似220kV 側A 相或110kV 側A 相發生了單相短路接地故障。
主變保護裝置中,主變220kV 側、110kV 側電流波形如圖4所示,從上至下分別為110kV 側C 相、B 相、A 相電流,220kV 側C 相、B 相、A 相電流,縱差C 相、B 相、A 相差流。A 相差流3.129A,B相差流0.022A,C 相差流3.109A。可知:主變220 kV 側A 相有較大電流流過,換算到一次側電流峰值為5000A 左右;主變110kV 側A 相電流較小;主變220kV 側A 相電流與A 相差流相位相同,與C 相差流相位相反。疑似220kV 側A 相發生了單相短路接地故障。
進一步觀察差流情況[1-2]可知,220kV 側A 相電流與A 相差流相位相同、與C 相差流相位相反。三相差流AD、BD、CD的計算公式如下:AD=(AHBH)×KH+(AM-IBM)×KM+AL×KL、BD=(BH-CH)×KH+(BM-CM)×KM+BL×KL、CD=(CH-AH)× KH+(CM-AM)×KM+CL×KL,其中AH、BH、CH為高壓側電流,AM、BM、CM分別為中壓側電流,AL、BL、CL分別為低壓側電流,KH、KM、KL分別為高、中、低壓側的平衡常數。由圖4可知AH顯著高于其他電流值,可推得AD=(AH)×KH、CD=(-AH)×KH,即高壓側A 相電流與A 相差流相位相同,與C 相差流相位相反,與保護波形圖相吻合。
在主變保護裝置和故障錄波裝置中,110kV 側A 相出現大小差別顯著的現象。原因在于該220kV主變保護裝置的電流信號取自于斷路器電流互感器,而故障錄波裝置的電流信號取自于主變套管電流互感器。在故障錄波裝置中110kV 側A 相電流較大,表明流經主變套管的電流較大;而主變保護裝置中110kV 側A 相電流較小,表明流經斷路器電流互感器的電流較小,電流在流經110kV 側A 相主變套管至斷路器電流互感器的過程中發生了分流。結合110kV 母線電壓突降的情況推測110kV 側A 相主變套管至斷路器電流互感器的連接線路上發生了單相接地故障。故障時電流示意圖如圖5所示,110kV側A 相主變套管電流I套為短路接地電流I短與流過502斷路器電流I斷之和。
通過以上分析確認故障范圍后,對該范圍內的一次引線進行檢查,發現該主變110kV 側龍門架頂端A 相跨線的反弓線上端有明顯的異物放電痕跡,呈散點放射狀,并在龍門架耐張絕緣子串球頭部位置發現白色放電痕跡。進一步檢查發現,該故障點臨近的變電站圍墻外異物堆積,周邊的小樹上有多處異物懸掛,存在著較大的漂浮物風險。
故障發生當日,該變電站處于強降雨和陣風的環境中。此時一次引線上形成一層水膜或者布滿水滴,使得引線的起暈電壓降低[3],導致引線周邊發生尖端放電,進一步加劇了引線周邊電場的不均勻程度。故障點臨近的變電站圍墻外漂浮物較多,在陣風影響下,飄至故障點附近,在不均勻電場中發生局部放電并迅速發展成對絕緣子球頭擊穿。異物在瞬間的強電場下發生分解,部分散落在引線上留下痕跡。該變電站運行環境缺乏有效治理[4-5]是本次故障的關鍵誘因,為避免類似問題再次發生,提出如下建議:
充分認識變電站運行環境問題的反復性和重要性。變電站運行環境隨著時間的推移、天氣的變化在不斷改變,如異物風險得不到及時管控,易發生異物短路故障。應加強與地方政府的溝通、協調,依法依規地及時處置變電站周邊異物(民房、廢品收購站、塑料大棚、垃圾堆場)風險。
建立常態化的變電站運行環境治理機制。明確治理周期。每年定期開展兩次變電站運行環境巡視和整改,收到惡劣天氣特別是大風預警時應安排特巡;形成整改閉環。對排查發現的問題應建檔保存,逐項落實責任人、整改措施、整改時間;以檢查、考核促進整改落實。將變電站運行環境的排查、整改情況納入考核范疇。
變電站運行環境監督關口前移。在新(改、擴)建變電站設計、施工、驗收環節中,落實運行環境治理要求,一旦發現問題及時整改,避免后續因停電困難導致問題遺留。