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UCT-MBR工藝在北京市某污水處理廠提標擴容改造中的設計及運行

2022-01-12 08:58:06李一龍
凈水技術 2022年1期
關鍵詞:水質工藝標準

李一龍,包 宇

(1.北控水務<中國>投資有限公司,北京 100102;2.中煤科工集團北京華宇工程有限公司,北京 100120)

隨著經濟和技術的發展,MBR工藝在污水處理廠的新建和提標改造中得到了一定范圍的應用。傳統MBR工藝常耦合活性污泥法、AO、AAO等,實際運行中存在TN、TP去除率受限的情況。根據研究,UCT工藝在實際應用中能最大程度地挖掘生物除磷的潛力,實現低磷排放[1]。同時,MBR可取代傳統生物工藝中的二沉池[2],出水水質穩定。UCT-MBR的組合工藝適用于占地面積受限且高排放標準的污水處理廠。本文以北京市某污水處理廠提標擴容改造為例,在用地面積受限、冬季低水溫、出水水質標準高的條件下應用UCT-MBR工藝,提出相應的工藝方案,并對其運行效果進行分析。

1 工程概況

北京市某污水處理廠一期設計規模為8×104m3/d,占地為66 900 m2,服務面積約為50 km2,采用Carrousel氧化溝工藝,出水水質達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)中一級B標準。該廠于2007年正式運行,出水水質穩定。現狀污水處理廠工藝流程如圖1所示。

圖1 改造前污水處理廠工藝流程Fig.1 Process Flow of WWTP before Reconstruction

2 現狀問題

隨著城鎮經濟的發展和排水管網的完善,污水處理廠處理能力不足,需進行擴容。根據2012年北京市政策要求,污水處理廠出水標準執行《城鎮污水處理廠水污染物排放標準》(DB 11/890—2012)中的B標準,需進行提標改造。污水處理廠各類設備腐蝕損壞嚴重,池內溶解氧不足,有沉泥現象。運行中冬季進出水水質的CODCr、BOD5、氨氮及TN波動較大,進水水溫約為15 ℃,硝化、反硝化反應均受到抑制,生物除磷效果不佳,加藥量較大造成污泥增多,外運費用增加。

3 提標改造工程設計

3.1 主要設計思路

①根據污水處理廠歷年進出水水量、水質數據進行統計分析[3],結合中遠期規劃,確定提標改造后的設計水量、進水水質。

②基于有限的場地,根據要求的出水水質,確定各階段污染物去除率,選用占地面積適宜、運行可靠的工藝,確定工程設計方案。

③針對現有的運行情況,分析出水指標的達標情況,確定主要關注的指標為CODCr、氨氮、TN及TP。

3.2 設計水量、水質

污水處理廠根據規劃數據、人口指標法及占地用水量指標法測算,確定提標改造設計規模為18×104m3/d,遠期為30×104m3/d。2013年—2014年該廠進水水量大于設計水量,日均值達到9.5×104m3/d,其中5月—8月日均進水量約為10.8×104m3/d,處于超負荷運行狀態。進水水質總體波動較大,其中CODCr(384~986 mg/L)、BOD5(124~520 mg/L)、SS(150~572 mg/L)及TP(6~14 mg/L)指標波動最為明顯,氮素指標則相對平穩。改造采用頻率統計法[4]對進水水質進行統計,選取90%涵蓋率的進水水質作為改造后設計進水水質依據,并參考區域其他污水處理廠進水水質,確定改造后進水水質。出水水質執行《城鎮污水處理廠水污染物排放標準》(DB 11/890—2012)中的B標準。改造前后的設計進出水水質及現狀實際進出水水質如表1所示。

表1 改造前后的設計進出水水質及現狀實際進出水水質Tab.1 Existing Influent and Effluent Water Quality and Design Water Quality before and after Reconstruction

3.3 工藝選擇

國內污水處理廠的提標改造工藝繁多,主流思路為3類:(1)在二級生物處理段原位改造,增加污泥濃度,提高微生物活性,加強脫氮除磷效果,主要有MBBR工藝、MABR工藝等;(2)增加后續深度處理環節,強化去除污染物,比如各類高效沉淀池、反硝化濾池、高級氧化及其變形組合工藝;(3)應用MBR工藝,實現HRT和SRT的分離,提高污泥濃度并加強脫氮除磷效果。3種改造思路均有提標改造的實際案例,但單一應用某種方式,一般能穩定達到國標一級A排放標準,針對本項目的準IV類水排放標準,多應用多種方式串聯的形式。浙江省某污水處理廠應用Bardenpho+MBBR+高效沉淀池+反硝化濾池工藝改造后達到準IV類水排放標準[5],而北京市、天津市地區污水處理廠的提標改造多以MBR+臭氧氧化為主[6]。3種類型的改造思路各有側重,具體選擇中工藝的主要限制因素為排放標準、占地面積和地區技術推廣程度[7],導向因素則包括投資、運行費用、管理難度等。排放標準執行京標B類,規定為日均值達標即可,但實際監測執行過程中多以瞬時樣為依據,對工藝的抗沖擊性、穩定性提出了更嚴苛的要求。另外,占地面積也是選擇工藝的決定性因素之一。廠區現占地約為53 395 m2, 用地面積遠小于建設標準,且明確近期無可擴展用地,該因素直接限制了工藝選擇的范圍。一般MBR、MBBR、MABR等工藝處理市政污水,出水CODCr含量能達到30 mg/L左右。針對進水組分有一定比例的工業廢水,進水CODCr波動較大的情況,設置紫外、臭氧催化聯合氧化保證出水CODCr含量穩定低于30 mg/L,同時降低出水色度,提高再生水回用感官效果。

如圖2所示,廠區右上為辦公區,該區域不能利用,廠區實際工藝用地約為45 000 m2。處理規模擴大至18×104m3/d,增容2.25倍,預處理需要按遠期30×104m3/d水量考慮,同時兼顧改造期間不停水,對工藝的集約化和模塊化有更高要求。主體工藝選擇應用比較廣泛的MBR工藝和MBBR工藝進行比較分析。

圖2 污水處理廠改造前平面布置Fig.2 Layout of WWTP before Reconstruction

原氧化溝污泥質量濃度在3~4 g/L,總停留時間約為16.5 h,通常MBR工藝運行良好時污泥質量濃度為8 g/L以上,按該數值核算,原氧化溝改造為MBR生物池需補充容積和停留時間。將南側二沉池、紫外消毒拆除,建設好氧池、膜池和膜車間、深度處理等,組成UCT-MBR工藝。MBBR工藝為復合泥膜,污泥質量濃度按6 g/L計算,需補充建設二段缺氧、好氧生物池,組成五段Bardenpho+MBBR+雙層矩形沉淀池+加砂混凝沉淀池。除原氧化溝外,其余可利用占地面積約為12 500 m2。具體工藝比較如表2所示。

表2 工藝對比Tab.2 Processes Comparison

兩種工藝在投資和運行成本上差別不大,占地面積及工藝集約化方面MBR均占優勢。改造后的平面布置如圖3所示。

圖3 污水處理廠改造后平面布置Fig.3 Layout of WWTP after Reconstruction

3.4 工藝流程

污水處理工藝選用預處理+UCT-MBR+臭氧紫外聯合氧化消毒。工藝流程如圖4所示。

圖4 改造后污水處理廠工藝流程Fig.4 Process Flow of WWTP after Reconstruction

3.5 工藝設計

3.5.1 預處理

預處理階段設粗、細、超細3級格柵,格柵間隙分別為20、5、1 mm。保留原有的粗格柵和提升泵房,更換提升泵,使其規模達到10×104m3/d,另新建20×104m3/d的粗格柵和提升泵房。拆除原有效果不佳、占地過大的細格柵和旋流沉砂池,新增細格柵及曝氣沉砂池兩座,規模對應提升泵房。曝氣沉砂池最大流量水平流速為0.1 m/s,對應停留時間為2.7 min。新建近期規模為18×104m3/d的膜格柵間,尺寸為31.8 m×21.95 m×8.1 m,使用轉鼓式膜格柵,配套中壓、高壓沖洗泵進行階段性清污,壓力分別為0.8、15.0 MPa。

3.5.2 UCT生物池、膜池

原氧化溝尺寸為120.75 m×113.7 m×5.9 m,改為UCT生物池的厭氧區、缺氧區和部分好氧區,設計規模為18×104m3/d,總停留時間為11.7 h,其中厭氧池、缺氧池、好氧池的停留時間分別為1.6、3.2、6.9 h。改造前氧化溝局部池體污泥沉淀形成死區,整體充氧效果欠佳。拆除原有表曝機及推流器,原有厭氧區不變,原有氧化溝區域增加、拆除或改造隔墻,形成5段缺氧和好氧區。厭氧、缺氧池增設潛水攪拌機,好氧池增設管式微孔曝氣器2 600組,并設置3段回流系統,其中膜池至好氧池回流、好氧池至缺氧池回流均設置在新建生物池,缺氧池至厭氧池回流設置在改造生物池。具體改造分區如圖5所示。

圖5 生物池改造分區Fig.5 Reconstruction Partition of Biological Pond

新建擴容部分的生物池尺寸為79.9 m×48.6 m×8.0 m,膜池和新建生物池合建,尺寸為67.5 m×48.6 m×5.0 m,膜車間新建于池頂。生物池污泥質量濃度為5 000~8 000 mg/L,污泥負荷為0.05 kg BOD5/(kg MLSS·d)。膜池停留時間為2.4 h,平均膜通量為15 L/(m2·h),污泥質量濃度為8 000~12 000 mg/L,運行方式為過濾11 min、擦洗1 min。膜池至好氧池前端回流比為300%~600%,好氧池至缺氧池前端回流比為200%~400%,缺氧池末端混合液回流至厭氧池回流比為100%~200%。

3.5.3 聯合氧化消毒池

MBR出水泵入聯合氧化消毒池(含前臭氧接觸池、封閉式紫外系統、后臭氧接觸池及巴氏計量槽),按遠期規模30×104m3/d設計,尺寸為37.5 m×24.2 m×7.50 m,池型為矩形,分為兩個系列,每系列設1格前臭氧接觸池和兩格后臭氧接觸池,設3段布氣區,每段停留時間為10 min,臭氧投加量總計20 mg/L。紫外模塊設置8套,遠期增加4套,每套60只燈管。紫外系統前后兩個臭氧投加量可以調節,臭氧發生器氣源采用氧氣源,臭氧系統設置純鈦金屬曝氣頭440個,外徑為150 mm,通氣量為3 m3/h,氧利用率為18%~28%。配套建設供氧站,內設兩套50 m3的液氧儲罐、汽化器、減壓裝置和電加熱裝置。接觸池出水經巴氏計量槽計量后可直接排至小中河,也可加余氯后進入回用水池。回用水池與聯合氧化消毒池及巴氏計量槽合建。污水最終消毒后外排,部分水量補投次氯酸鈉進行回用。

4 改造運行效果

項目于2018年開始穩定運行。2018年1月—2019年11月平均月進水量為382萬t,進水水量較為平穩。進水水質波動較大,各項污染物均值對比2013年—2015年呈下降趨勢,基本穩定在設計進水水質之內。實際出水各項污染物指標均穩定達到設計出水水質標準(表3)。

表3 改造后進出水水質Tab.3 Influent and Effluent Water Quality after Reconstruction

改造后出水CODCr質量濃度平均為15.10 mg/L,平均去除率從93.3%提升至95.4%。未使用臭氧催化氧化的出水CODCr質量濃度在30 mg/L左右,使用后出水CODCr質量濃度穩定在30 mg/L以下,說明工藝對有機物有良好的去除效果。出水TN質量濃度平均為11.10 mg/L,改造后平均去除率從69.3%提升至77.5%,在夏季均值為8.20 mg/L,在冬季均值較高,通過提高回流比、投加少量碳源的方式亦能穩定在15 mg/L以下。改造后出水TP質量濃度平均為0.25 mg/L,平均去除率從92.1%提升至96.6%。改造前采用幅流式沉淀池,存在漂泥現象,需投加大量藥劑增強除磷效果。改造后去除率提高至95%以上,除磷效果顯著好轉。應用中UCT工藝采用多段回流,避免混合液中高溶解氧及硝態氮對厭氧釋磷的影響,為聚磷菌提供了良好的環境。另外根據唐忠德等[8]研究表明,污泥中反硝化除磷菌(DPOs)富集強化了MBR的除磷效果。

運行中出水TP在冬季并未出現顯著波動,去除率均值為96%,除磷加藥量亦未顯著增多。原因可能是冬季系統運行中污泥齡延長,適合世代周期較長、增長緩慢的反硝化除磷菌增殖,增強了低溫下反硝化除磷的效果,增加了反硝化除磷的除磷占比。

5 技術經濟指標

項目總投資為58 464.57萬元,其中直接工程費用為41 063.64萬元。項目直接運行成本主要包括電費、人工費、藥劑費、污泥外運費用、設備維修費等,合計為2.05元/m3(測算值)。

6 結論

(1)采用UCT-MBR工藝對北京某污水處理廠進行提標改造,改造后出水指標CODCr、BOD5、SS、氨氮、TN、TP質量濃度均值為15.13、3.32、2.42、1.19、11.12、0.25 mg/L,出水水質滿足北京市地標B標準。

(2)改造后系統具有較好的抗沖擊負荷能力,冬季低溫高負荷情況下,采取增大回流比、加強曝氣、適當延長污泥齡等措施,在少量投加碳源的情況下,有效地增強系統脫除氮素的能力。

(3)UCT-MBR具有良好的脫氮除磷效果,工藝適用于占地受限、冬季低溫、排放標準高、出水標準嚴格的污水處理廠新建或提標改造中應用。

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