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預氧化工藝對水廠排泥水處理的影響

2022-01-12 08:58:14彭錦玉劉偉剛孫文祥
凈水技術 2022年1期
關鍵詞:水質工藝

羅 勇,彭錦玉,劉偉剛,張 歡,孫文祥

(1.肥城市水務集團有限公司,山東泰安 271600;2.中國城市建設研究院有限公司,北京 100120;3.中國石化集團勝利石油管理局有限公司供水分公司,山東東營 257029)

排泥水是水廠制水過程中的生產廢水,主要為沉淀池排泥水與濾池反沖洗水,具有水質復雜、金屬元素含量高、有機物濃度高、病原微生物多等特點[1-2]。隨著城市建設與國家環保戰略的不斷推進,水廠排泥水對環境的污染也引發行業的重點關注。若排泥水不經處理直接排入水體或下水道,將對受納水環境造成惡劣影響[3]。因此,《室外給水設計標準》(GB 50013—2018)中對水廠排泥水排放提出要求:水廠排泥水排入河道、溝渠等天然水體的水質應符合現行國家標準《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)的有關規定[4]。而另一方面,排泥水水量約占水廠供水量的3%~7%,若這部分水回收再利用,不僅可以避免水體污染,而且在目前水資源緊張的情況下,可以提升用水效率,實現水資源節約和循環利用[5],同時是對《國家節水行動方案》的積極響應與貫徹。

目前,針對排泥水的處理,多數報道是進行水質調節,即利用懸浮顆粒物和膠體顆粒在重力作用下的沉淀,實現泥水分離[6]。但排泥水中富集的各種污染物,如細菌、病原微生物、難降解可溶性有機物等[7],單純泥水分離并不能實現對其有效去除,易造成有機物及微生物的累積,導致上清液回用后微生物學風險增加。針對上述問題,本文重點考察O3、KMnO4、NaClO等常見氧化劑對排泥水處理效果的影響,并形成排泥水處理最佳工藝,以推進排泥水工藝革新進程,解決制水過程中排泥水處理與水回用等問題。

1 試驗材料和方法

1.1 試驗原水

試驗在勝利石油管理局有限公司供水分公司下轄某水廠進行。水廠原水取自孤東水庫,為黃河水源水,設計日供水量為10×104m3,水廠凈水主體工藝為機械混合/折板絮凝/斜管沉淀/石英砂過濾。每日產生排泥水約為5 000 m3,其中,沉淀池排泥水占比約為30%,濾池反沖洗排泥水占比約為70%。廠區混凝藥劑為PAC,藥劑有效含量(以Al2O3計)為10%,投加量為15~20 g/m3。

試驗在夏季的7月、8月進行,試驗原水為廠區沉淀池排泥水,水質指標:水溫為24~28 ℃;渾濁度為110~130 NTU;CODMn為30~45 mg/L;pH值為8.27~8.54;色度為80~100度;含固率為0.12%~0.15%;鐵為0.004 7~0.011 1 mg/L;錳為0.031 5~0.043 4 mg/L;鋁為0.100~0.189 mg/L;總大腸桿菌為20~30 MPN/(100 mL);耐熱大腸桿菌為5~20 MPN/(100 mL);大腸埃希氏菌為5~10 MPN/(100 mL);菌落總數為15 000~20 000 CFU/mL。排泥水處理后用于廠區綠化及路面沖洗,根據廠區回用要求,處理后排泥水渾濁度不得高于10 NTU,CODMn不得高于5 mg/L,菌落總數不得高于8 000 CFU/mL,其他指標均參照《地表水環境質量標準》(GB 3838—2002)中的Ⅲ類標準。

1.2 試驗藥劑

試驗藥劑:PAC,取自水廠混凝劑投加點;聚合氯化鋁鐵(PAFC),Al2O3含量為10%,Fe2O3含量為1.6%;聚丙烯酰胺(PAM),陰離子,分子量為2×107;高錳酸鉀(KMnO4),3%溶液;次氯酸鈉(NaClO),有效含量為10.1%。

1.3 試驗方法

分別進行自然沉降試驗、混凝沉淀試驗(藥劑分別為PAC、PAFC、PAM)與預氧化-混凝沉淀這3組試驗。各組均進行3次,對試驗結果取平均值,具體試驗操作如下。

(1)自然沉降試驗:采用靜態沉淀模擬試驗。將排泥水置于250 mL的量筒中,試驗開始后,每隔20 min記錄一次排泥水界面高度,并分析不同沉降時間下工藝出水水質。

(2)混凝沉淀試驗:試驗裝置如圖1所示,試驗水量為300 L/h。裝置分高速混合、兩級低速絮凝、沉淀共3級。高速混合攪拌機轉速為300 r/min,在此處投加PAC等藥劑;兩級絮凝轉速分別為50、20 r/min,沉淀時長為30 min。反應器運行穩定后,取沉淀池上清液檢測渾濁度、CODMn等指標。

圖1 混凝試驗工藝流程圖Fig.1 Flow Chart of Coagulation Test

(3)預氧化-混凝沉淀試驗:試驗裝置如圖2所示,在單獨混凝沉淀試驗前端增加預氧化反應,其他反應條件均與混凝沉淀試驗相同,氧化劑分別采用KMnO4、NaClO、O3。其中:采用KMnO4或NaClO作為氧化劑時,利用蠕動泵將藥劑從反應池底部泵入;采用O3作為氧化劑時,將臭氧發生器出氣管與曝氣盤連接,曝氣盤放置于反應器底部。氧化時間統一為30 min。

圖2 預氧化-混凝試驗工藝流程圖Fig.2 Flow Chart of Preoxidation-Coagulation Test

1.4 分析測試方法

渾濁度檢測采用HACH TL2300型濁度檢測儀;CODMn采用高錳酸鹽指數測定(GB 11892—1989);其他指標的分析測定均依據《生活飲用水衛生標準檢驗方法》(GB/T 5750—2006)。

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2 結果與討論

2.1 自然沉降試驗

圖3為排泥水在自然沉降過程中泥水界面高度變化。由圖3可知,沉降過程開始后,隨著時間的延長,沉降速率逐漸減慢。在第120 min時,界面高度趨于平穩,泥水界面自最初的250 mL降至189 mL;而繼續增加沉降時間至240 min,泥水界面僅降至182 mL。圖4為在沉降過程中上清液渾濁度及CODMn的變化趨勢。由圖4可知:在沉降100 min后,上清液渾濁度已穩定在18~21 NTU;沉降時間高于120 min后,上清液CODMn無明顯變化,穩定在8~10 mg/L,而此水質無法滿足廠區回用標準。這表明自然沉降對降濁、去有機物的能力有限,回用風險較高。

圖3 泥水界面高度隨時間變化趨勢Fig.3 Variation Trend of the Height of Mud-Water Interface with Time

圖4 上清液渾濁度及CODMn隨時間變化趨勢Fig.4 Variation Trend of Turbidity and CODMn of Supernatant with Time

2.2 混凝沉淀試驗

混凝-沉淀工藝是現行多數廠區用于處理排泥水的主體工藝。因此,試驗分別采用較為常用的PAFC、PAC、PAM等藥劑進行混凝沉淀,探究其在不同混凝劑種類、投加量下,對排泥水處理出水渾濁度及CODMn的影響。

2.2.1 PAC/PAFC混凝試驗

圖5與圖6為分別采用PAFC與PAC作混凝劑時,對排泥水出水渾濁度及CODMn的影響。由圖5、圖6可知,在藥劑投加量相同時,PAFC與PAC混凝效果基本相同,且隨著藥劑投加量的增加,渾濁度和CODMn均呈現先下降后上升趨勢。在PAFC、PAC投加量分別為30 mg/L時,出水渾濁度和CODMn均降至最優,分別為7.88、7.28 NTU和5.02、5.06 mg/L,與自然沉降30 min出水效果相比,上清液渾濁度與CODMn分別降低了68.85%、69.92%和60.47%、65.10%。分析原因:根據DLVO理論[8],在其他因素相同的條件下,不同的帶電粒子體系,其Zeta電位越高,膠體表面電荷之間的排斥勢能ER越大,體系越不易發生沉降,膠體顆粒脫穩效率較低。排泥水Zeta電位為-2.5~-1.8 mV[9],投加混凝劑PAFC和PAC后,藥劑水解產生的正電荷中和了膠體滑動表面的負電荷,降低了排斥勢能ER,使得膠體顆粒脫穩沉降,出水渾濁度和CODMn濃度降低[10]。

圖5 不同PAFC投加量下出水渾濁度與CODMn變化Fig.5 Changes of Effluent Turbidity and CODMn with Different Dosages of PAFC

若繼續增加PAFC或PAC的投加量,出水渾濁度與CODMn反而逐漸升高。分析原因:在混凝劑投加量過大時,膠體表面分布的同種電荷增多,脫穩膠體重新穩定;同時,金屬氫氧化物增多,夾帶的結合水量增大,造成形成的礬花大而不實,出水渾濁度升高,有機物去除效率下降[11]。

2.2.2 PAM混凝試驗

圖7為采用PAM藥劑時,對排泥水出水渾濁度及CODMn的影響。由圖7可知,隨著PAM投加量的增加,上清液CODMn先下降后升高。當PAM投加量為0.5 mg/L時,出水渾濁度為11.06 NTU,CODMn為6.05 mg/L;若繼續增加PAM的投加量至0.75 mg/L,出水CODMn升高至9.62 mg/L。

圖7 不同PAM投加量下出水渾濁度與CODMn變化Fig.7 Changes of Effluent Turbidity and CODMn with Different Dosages of PAM

分析原因:PAM長鏈結構具有良好的吸附架橋作用,可使顆粒凝聚,提高排泥水沉降性能,改善出水渾濁度;但PAM投加量過高后,排泥水污泥表面同種電荷增多,產生膠體保護作用[12],不利于通過電中和吸附聚集顆粒物,且PAM作為高分子聚合物,在水中殘留亦造成CODMn升高。

2.3 預氧化對排泥水處理效果的影響

相較于自然沉降工藝,在投加PAC、PAFC、PAM后,對渾濁度和CODMn均有較好的去除效果,出水渾濁度可滿足回用要求。但上述工藝出水CODMn較高,若直接回用,則易造成有機物、微生物的累積,威脅供水水質安全。因此,在混凝前增設O3、KMnO4、NaClO這3種預氧化工藝,探究不同種類、投加量下排泥水處理出水水質。試驗過程中,根據前文試驗結果,混凝劑統一選用PAC,投加量為30 mg/L。

圖8、圖9、圖10為分別采用O3、KMnO4、NaClO作為預氧化劑時,不同藥劑投加量下的工藝出水渾濁度與CODMn。由圖8可知,在O3投加量為3 mg/L時,工藝出水渾濁度為2.58 NTU、CODMn為2.36 mg/L,相比相同藥劑量下的單獨混凝試驗,渾濁度和CODMn分別降低了64.56%和53.36%。若繼續增加O3投加量為4.5 mg/L,出水渾濁度和CODMn分別為2.35 NTU和2.12 mg/L,變化幅度較低,因此,確定O3投加量為3 mg/L。

圖8 不同O3投加量下工藝出水渾濁度與CODMn變化Fig.8 Changes of Effluent Turbidity and CODMn with Different Dosages of O3

由圖9可知,在KMnO4投加量為1.2 mg/L時,工藝出水渾濁度為3.11 NTU、CODMn為2.8 mg/L。若繼續增加KMnO4投加量為1.8 mg/L,出水CODMn升高至3.05 mg/L,水質反而變差,因此,確定KMnO4投加量為1.2 mg/L。

圖9 不同KMnO4投加量下工藝出水渾濁度與CODMn變化Fig.9 Changes of Effluent Turbidity and CODMn with Different Dosages of KMnO4

由圖10可知,在NaClO投加量為2.5 mg/L時,工藝出水渾濁度為2.43 NTU、CODMn為2.44 mg/L。若繼續增加NaClO投加量,出水渾濁度基本穩定在2.48~2.53 NTU,CODMn基本穩定在2.43~2.47 mg/L,因此,確定NaClO投加量為2.5 mg/L。

圖10 不同NaClO投加量下工藝出水渾濁度與CODMn變化Fig.10 Changes of Effluent Turbidity and CODMn with Different Dosages of NaClO

綜上,在投加O3、KMnO4、NaClO作為預氧化劑后,工藝出水渾濁度與CODMn大幅度降低。推測原因:排泥水中存在的有機物、藻類等可在顆粒物表面形成有機涂層,造成膠體顆粒間的空間阻礙或雙電層排斥,從而使顆粒物之間保持分散難以聚結。而經O3、KMnO4或NaClO預氧化后:一方面,可有效改變有機物的性質和結構,進行開環、斷鏈,或直接將其礦化,降低有機物濃度[13];另一方面,可破壞有機物對膠體的保護,強化膠體脫穩,形成密實的絮體,從而改善污染物的可混凝性[14]。因此,工藝對污染物去除效率提高。

2.3.2 預氧化工藝對出水綜合水質的影響

表1為O3、KMnO4、NaClO這3種氧化劑預氧化并混凝沉淀后,各金屬元素、微生物及氧化副產物濃度對比。其中,預氧化劑投加量按照已確定的最佳量投加。

由表1可知,在采用O3、KMnO4、NaClO這3種氧化劑后,對鐵、錳以及色度、微生物的去除率均高于單獨混凝沉淀工藝,且經預氧化后,工藝出水色度均不高于15度。在微生物去除方面,O3、NaClO的效果明顯優于KMnO4,前兩者工藝出水中均未檢出總大腸、耐熱大腸、細菌總數等微生物,而采用KMnO4預氧化,工藝出水中均檢測出上述多種微生物,菌落總數為10 000 CFU/mL。這與學者[15-16]研究結論相同,推測是KMnO4極易被有機物所減弱,且其在酸性環境中作用能力較強,因此,在有機物濃度高,且pH值為8.27~8.54的堿性環境中,其殺菌抑菌能力受影響,導致回用后易造成微生物積累,從而威脅制水安全。

表1 預氧化劑對工藝出水水質的影響Tab.1 Effect of preoxidant on the Quality of Effluent

此外,在采用NaClO預氧化時,其工藝出水水質與O3預氧化工藝出水相近,但檢測出低含量的消毒副產物三氯甲烷,這表明在排泥水水質變差、NaClO投加量增加時,有消毒副產物濃度升高風險。而在采用O3預氧化時,未檢測出副產物溴酸鹽的生成。

分析原因:O3的氧化電位為2.08 V,高于NaClO與KMnO4;此外,O3可在水中發生間接反應,生成氧化性更強的·OH,·OH氧化電位為2.80 V,自由基的反應無選擇性,可高效去除原水中有機物、病毒等,提高后續混凝工段處理效率。因此,在排泥水處理中,可首選O3預氧化-混凝沉淀作為廠區排泥水處理工藝;若廠區不具備生產O3條件,亦可選用NaClO預氧化-混凝沉淀工藝,以保證處理后排泥水的高標準回用。

2.3.3 排泥水處理工藝藥劑成本分析

在采用預氧化-混凝沉淀處理排泥水時,工藝運行成本主要為動力費及藥劑費。其中,動力費為攪拌設備、水泵、排泥泵等設備用電,該項受處理規模、所用設備、輸水距離等影響較大,需根據現場實際情況確定。藥劑費成本分析如下。

在采用預氧化-混凝沉淀工藝時,產生O3的成本約為15元/kg,NaClO(食品級,藥劑有效含量為10.1%)價格約為1 500元/t,PAC(藥劑有效含量為10%)價格約為1 100元/t。因此,在O3投加量為3 mg/L、PAC投加量為30 mg/L時,處理每噸排泥水的藥劑成本為0.078元;在NaClO投加量為2.5 mg/L、PAC投加量為30 mg/L時,處理每噸排泥水的藥劑成本為0.037元。

3 結論

(1)采用自然沉降或混凝沉淀工藝,對排泥水渾濁度與CODMn去除效率有限。在PAC投加量為30 mg/L時,混凝沉淀出水渾濁度為7.28 NTU、CODMn為5.06 mg/L、菌落總數為13 100 CFU/mL,不滿足廠區排泥水回用標準。

(2)采用O3、KMnO4、NaClO預氧化后,工藝出水渾濁度與CODMn降低幅度較大,出水渾濁度可降至2~3.2 NTU,CODMn可降至2~3 mg/L;此外,通過對預氧化處理效果綜合比對,選擇O3或NaClO作為廠區處理排泥水預氧化劑。

(3)控制混凝劑PAC投加量為30 mg/L,在O3投加量為3 mg/L或NaClO投加量為2.5 mg/L時,預氧化-混凝沉淀工藝出水渾濁度分別為2.58 NTU與2.43 NTU,CODMn分別為2.36 mg/L與2.44 mg/L,且鐵、錳、微生物等指標均優于廠區回用標準,證明工藝可滿足排泥水處理要求。

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