姚明笙,陳榮貴,李偉民,鄧永剛,李小林
(紅塔集團玉溪卷煙廠,云南 玉溪 653100)
在2018烤季中,由于凈管理的落地及等單位對標的要求,經玉溪卷煙廠復烤車間動力能源管理員及生產班組操作工統計發現,車間蒸汽耗能波動較大,造成煙葉生產成本高,設備負荷大。
真空回潮工序的蒸汽使用能耗,明顯高于其他工序,且蒸汽消耗1號線(昆船)真空回潮大于2號線(鞏義)真空回潮,如表1所示。

表1 2019年11月—2020年1月蒸汽耗能統計表
針對現有1號線真空回潮機的能耗高于2號線真空回潮機的不足之處,從設備構造、控制方式差異入手,從以下幾方面開展研究工作。
通過MES能源數據調查統計2019年11月能源統計數據,得出1號線真空回潮機耗能及2號線真空回潮機耗能的折線圖,如圖1所示。
由圖1可以看出,1號線(1號線真空回潮機)平均耗能高于2號線(2號線真空回潮機)平均耗能。

圖1 1號線真空回潮機耗能及2號線真空回潮機日耗能的折線圖
兩條真空回潮線在生產時間及產量及煙葉等級一致的情況下,1號線耗能高于2號線耗能,故造成蒸汽消耗差異的問題應該來自控制方式或設備問題等方面。
抽空原理:當抽真空系統開始工作時,工作蒸汽從水蒸汽噴射泵的噴嘴中高速噴出,由于引射作用,與泵聯通的箱體內的氣體被抽出,箱體內的壓力下降,當達到工藝要求的真空度值時(溫度達到真空度對應的溫度值或者達到要求的壓力值時)停止抽真空。
增濕原理:增濕系統在抽真空停止后瞬時加入,增濕水汽通過噴嘴混合后形成霧化好的水汽混合物進入真空箱體。由于煙片內部空氣已被抽光,汽水混合物的穿透力極強,可以直接滲透到煙片內部,使煙片得到充分的回潮。
對濱海白首烏及其近緣種藥用植物的54個樣品的ITS2 序列分析發現,所有實驗樣本的PCR擴增及測序成功率均為100%,序列獲得率(有效序列比例)亦為100%,經1.0%瓊脂糖凝膠電泳得到PCR擴增電泳圖(圖1),擴增效果較好,條帶較亮,沒有拖尾現象,ITS2序列均在500 bp左右。
當溫度或壓力達到工藝要求的值時(加入的水分達到工藝要求時),停止增濕,轉入下一次抽真空,重復上述過程。當煙片滿足工藝要求后,整個真空回潮處理過程結束。下頁圖2、圖3分別為2號線真空回潮機及1號線真空回潮機設備結構分析。

圖2 2號線真空回潮機設備結構

圖3 1號線真空回潮機管路系統
結論:1號線真空回潮機與2號線真空回潮機均采用噴射真空泵,達到抽真空的目的,其影響抽真空效能的因素有兩個,即蒸汽壓力與噴射管徑。
通過測量分析,1號線與2號線蒸汽壓力一致(均來自動力同一根管道);1號線與2號線真空回潮機采用的泵,噴射管徑壓速比相差很小(1號線0.023,2號線0.028)。
故設備的機械構造上不可能造成如此大的蒸汽耗能差異。
從1號線真空回潮機及2號線真空回潮機控制邏輯方面進行分析,如圖4、圖5所示。

圖4 1號真空回潮機控制邏輯

圖5 2號真空回潮機壓力控制邏輯
結論:從以上調查可知,在真空回潮的2、3階段1號線真空回潮機控制方式與2號線真空回潮機控制方式存在不同。
進一步調查2019年11月(剔除試機、故障停機等導致的1號線與2號線真空回潮機運行時間不匹配的日期),1號線真空回潮機與2號線真空回潮機在各個階段耗能情況。
1號線真空回潮機在第1階段能耗基本一致相差僅為4.6%,2階段能耗高于2號線約55.2%,三階段高于2號線真空回潮機約59.3%,所以導致真空回潮機耗能多的癥結為1號線真空回潮機第2、3階段耗能高。

圖6 1號真空回潮機蒸汽分配模式

圖7 1號真空回潮機抽空壓強分配圖
通過研究發現,1號線真空回潮機與2號線真空回潮機均采用噴射真空泵,噴射真空泵的原理如圖8所示,進行抽真空,其影響抽真空效能的因素有兩個,既蒸汽壓力與噴射管徑。
從而進一步通過測量分析發現:1號線與2號線蒸汽壓力均來自動力鍋爐供應且管道無堵塞,其壓力一致;1號線與2號線真空回潮機采用的二級泵、一級泵噴射管徑壓速比相差很小,如圖9所示。

圖9 噴射壓速比情況
首先查閱2號線真空回潮PLC程序,了解兩條真空回潮線的控制區別。發現1號線真空回潮機原來的控制過程為:
1)在抽空階段中,當實際箱體溫度≤設定的抽真空溫度12℃時,抽空結束,進入下一階段回潮。
2)在回潮階段中,實際箱體溫度≥設定的蒸濕溫度25℃時,回潮結束,進入下一階段反抽。
編寫壓力控制模式PLC程序:
1)在1號線回潮機程序的“FC5”塊的26梯段添加了一次蒸濕完成常閉點“m15.3”。
2)根據2號線真空回潮程序編寫1號線真空回潮程序。修改后的1號線真空回潮機抽空控制如下:
啟動泵、三級泵抽空→真空度<-60 kPa時→啟動二級泵抽空,同時停止啟動泵→真空度<-70 kPa時→啟動一級泵抽空。
1)設計關閉泵體后的控制模式流程。參照2號線真空回潮機控制流程,繪制了新的1號線真空回潮機控制流程圖。
2)編寫自動關閉泵體PLC控制程序。小組根據流程圖,使用三級泵與啟動泵完成第一階段抽真空,抽空完畢后立即關閉三級泵與啟動泵蝶閥,既使用二級泵完成第二階段抽真空。圖10為自動關閉第二階段泵體的一號線真空回潮PLC控制程序(部分節選);使用二級泵與一級泵完成第三階段抽真空。

圖10 第二階段泵體自動關閉控制程序
3)編寫完善上位操作監控畫面。首先修改真空回潮機WINCCFlex觸摸屏程序,設計了壓力控制模式上位界面,同時保留溫度控制界面如圖11所示。

圖11 上位監控軟件改進后
操作方法:選擇壓力控制模式后進入參數設置畫面,在抽空停止壓力處輸入數值(有上下限提示),進入下一步;在蒸濕停止壓力處輸入數值(有上下限提示),完成參數設置。
根據上述對策實施后,從新烤季開始的2020年11月16日—12月11日近1個月,一號線真空回潮蒸汽能耗情況如下頁圖12所示。

圖12 2019年11月與2020年12月1號真空回潮蒸汽耗能對比
經核查MES及修理工跟班記錄得知,異常點為1號線真空回潮蝶閥關閉到位信號線接觸不良,使得抽空時間變長,蒸汽能耗增高,屬于可控異常。
故可以看出1號線真空回潮機平均蒸汽耗量為17.56 t/日,較原值26.58 t/日下降34%。
通過對比兩線真空回潮機設備存在的差異,并對1號線真空回潮機進行優化改進,設備改進后蒸汽消耗同比原設備生產下降34%,設備改進效果顯著。切實結合工廠節能降耗要求,著力工廠品牌產品力提升工程。