鮑勇豪
(山西省陽(yáng)泉市高新區(qū)山西華鑫電氣有限公司,山西 陽(yáng)泉 045000)
選煤廠是煤炭加工的源頭,選煤廠配煤任務(wù)非常繁重。但是目前各選煤廠人工目測(cè)配煤和人工確定配煤比例的方式精度較低,勞動(dòng)強(qiáng)度大,配煤比例不容易控制,通過一套精確的配煤系統(tǒng)來保障配煤量準(zhǔn)確性,則不僅保證了配煤煤質(zhì)參數(shù)的穩(wěn)定性,更能節(jié)省大量的優(yōu)質(zhì)煤源,同時(shí)減少了煤質(zhì)罰款,保證了用戶需求,使企業(yè)效益最大化。
為保證配煤質(zhì)量,方案采用計(jì)算機(jī)控制技術(shù)、煤質(zhì)在線監(jiān)測(cè)技術(shù)、變頻技術(shù)和先進(jìn)過程控制理論,實(shí)現(xiàn)對(duì)配煤過程的優(yōu)化控制,來提高配煤產(chǎn)品質(zhì)量。配煤系統(tǒng)采用電子秤和無源灰分儀進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,計(jì)算機(jī)根據(jù)建立的配煤模型進(jìn)行配比計(jì)算后控制PLC進(jìn)行電機(jī)、皮帶順序的啟停與運(yùn)行速度控制,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)中的程煤倉(cāng)上實(shí)時(shí)精準(zhǔn)配煤,如圖1所示。

圖1 系統(tǒng)工作原理圖
由于混煤煤質(zhì)特性與各單煤之問并非簡(jiǎn)單的加權(quán)關(guān)系,而是呈現(xiàn)復(fù)雜的非線性關(guān)系。如果只單純考慮它們之間的線性關(guān)系,不能反映出它們之問的真實(shí)關(guān)系,從而造成模型有較大的偏差,為此必須考慮它們之間的非線性關(guān)系,其約束條件表示如表1:

表1 約束條件
在配煤過程中,煤的灰分與流量有以下數(shù)學(xué)公式表達(dá):

式中:A1為1號(hào)原料煤的產(chǎn)品灰分;Q1為1號(hào)原料煤的產(chǎn)品流量;A2為2號(hào)原料煤的產(chǎn)品灰分;Q2為2號(hào)原料煤的產(chǎn)品流量;A3為配后煤的目標(biāo)灰分;Q3為配后煤的目標(biāo)流量,Q3=Q1+Q2。
所以想要得到的目標(biāo)灰分A3=(A1Q1+A2Q2)/(Q1+Q2)必須存在A2≥A3≥A1的條件,配煤才有實(shí)際意義,只要滿足此條件,都可以通過增加和減小Q1、Q2來達(dá)到希望的A3。
配煤灰分的調(diào)節(jié)主要是靠對(duì)給煤量的控制來完成的,因而確立一種合理的煤流量控制方案是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)配煤智能化控制的關(guān)鍵,根據(jù)煤質(zhì)指標(biāo)具有線性相加的特點(diǎn),煤流量變化必然會(huì)引起配后煤灰分的變化,通過對(duì)煤流量的調(diào)節(jié),使配后煤灰分保持在允許范圍內(nèi),最終實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)灰分的控制,控制方案如下:
通過上位機(jī)管理系統(tǒng)選擇路線,目標(biāo)運(yùn)量、灰分值、煤倉(cāng)料位上下限等參數(shù),將設(shè)定好的參數(shù)同步與下位PLC;如果無人操作上位機(jī),可在PLC上進(jìn)行參數(shù)配置,并將結(jié)果同步到上位機(jī),具體參數(shù)見下頁(yè)圖2。

圖2 控制參數(shù)
安裝逆煤流啟動(dòng)和順煤流停止的方式運(yùn)行,上下級(jí)設(shè)備具有閉鎖功能,只有在下級(jí)設(shè)備可靠啟動(dòng)后,PLC才能輸出上級(jí)設(shè)備的啟動(dòng)命令,實(shí)時(shí)采集運(yùn)輸過程中的跑偏、打滑、堆煤、設(shè)備異常等故障,PLC將按閉鎖關(guān)系停止設(shè)備或發(fā)出故障報(bào)警,將故障信息同步到上位機(jī)管理系統(tǒng)。
設(shè)備正常啟動(dòng)后,給煤機(jī)首先按初始配置輸出,PLC根據(jù)皮帶實(shí)時(shí)的運(yùn)量和灰分值在線調(diào)節(jié)給煤機(jī)變頻器的頻率,使其給煤量逐步達(dá)到目標(biāo)灰分的最佳點(diǎn),同時(shí)PLC每隔10 s讀取灰分儀的測(cè)量值,實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)變頻器,使灰分始終保持在最佳點(diǎn)。當(dāng)皮帶累計(jì)運(yùn)量達(dá)到要求時(shí),給煤機(jī)停止給煤,并將皮帶上的煤拉空。
華陽(yáng)一礦選煤廠通過對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行自動(dòng)精準(zhǔn)配煤改造,改造后系統(tǒng)允許操作人員在控制室對(duì)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行相關(guān)的灰分、流量、累計(jì)量等數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與監(jiān)控。通過近一年的運(yùn)行,混合煤的平均灰分穩(wěn)定率由改造前的25%~65%,穩(wěn)定到目前的42%左右,項(xiàng)目不僅減輕了煤礦工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,改善工作環(huán)境,更是保證了配煤煤質(zhì)參數(shù)的穩(wěn)定性,提高了煤炭生產(chǎn)質(zhì)量。