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煙氣脫硫循環(huán)漿液泵振動原因分析與治理

2022-02-04 08:56:22方雅欣余鑫剛王建業(yè)楊國安
化工機械 2022年6期
關(guān)鍵詞:振動

方雅欣 余鑫剛 王建業(yè) 楊國安

(1.北京化工大學(xué)機電工程學(xué)院;2.中國石油烏魯木齊石化分公司煉油廠)

近年來,隨著環(huán)保力度的不斷加大,漿液泵作為核心脫硫設(shè)備之一,在電力、石化行業(yè)有著舉足輕重的地位。 區(qū)別于清水泵,漿液泵能夠?qū)幸欢ò俜直鹊墓虘B(tài)顆粒的漿液進行抽排[1]。某石化公司重油催化裝置煙氣脫硫循環(huán)漿液泵機組及管線存在強烈的振動問題。 其中,漿液泵機組由A、B兩泵并聯(lián)構(gòu)成, 作為煉油廠核心重催煙氣脫硫裝置的重要設(shè)備,泵體及葉輪采用具有良好抗腐蝕、 抗磨損性的Cr30A不銹鋼制成。 自2011年投產(chǎn)以來, 該漿液泵及其管線振動劇烈,嚴(yán)重超標(biāo)。 筆者依據(jù)現(xiàn)場振動分析和流場模擬結(jié)果提出了綜合解決方案。

1 漿液泵運行存在的問題

某石化公司重油催化裝置煙氣脫硫循環(huán)漿液泵是兩端支撐式單級單吸徑向剖分式離心泵,其基本參數(shù)如下:

流量 1 500 m3/h

輸送介質(zhì) 漿液

介質(zhì)密度 980 kg/m3

介質(zhì)溫度 56 ℃

必需汽蝕余量 6 m

揚程 106.7 m

效率 72%

入口壓力 0.1 MPa

出口壓力 1.2 MPa

葉輪直徑 830 mm

電機功率 800 kW

額定轉(zhuǎn)速 990 r/min

該漿液泵的運行介質(zhì)為脫硫漿液,在介質(zhì)的長期沖刷作用下,其葉輪、耐磨板、殼體磨損嚴(yán)重,在檢修拆卸后發(fā)現(xiàn)存在葉輪表面汽蝕沖蝕嚴(yán)重、葉輪流道減薄的現(xiàn)象(圖1),機組效率嚴(yán)重下滑。耐磨板密封腔內(nèi)部臺階處,沖蝕深度達15 mm(總厚度25 mm), 泵殼沖蝕造成表面分布大小不均的凹坑,最大直徑10 mm左右,出口流道處沖蝕深度最深達10 mm。

圖1 漿液泵配件受損情況

泵進出口管線振動烈度過大,在對現(xiàn)場進行振動分析之后,考慮到葉輪的過度汽蝕和流體長期偏離標(biāo)準(zhǔn)工況的湍流流動,判斷該設(shè)備振動問題使泵內(nèi)流體存在不穩(wěn)定的壓力波動[2]。圖2為管道支撐和振動測點圖,表1為測量振動數(shù)據(jù),測量結(jié)果表明: 入口管道振動烈度水平方向最大為16.5 mm/s,垂直方向最大為14.1 mm/s,出口管道振動烈度水平方向最大為12.5 mm/s,垂直方向最大為11.2 mm/s, 泵體振動數(shù)據(jù)也超過了ISO 10816[3]所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),振動烈度嚴(yán)重超標(biāo)。 由現(xiàn)場拆檢情況可知,泵體內(nèi)部出現(xiàn)點形蜂窩坑狀損傷,運行時產(chǎn)生“噼啪”的噪音,符合典型的汽蝕表征現(xiàn)象,初步判定汽蝕是運行故障的主要原因[4]。

圖2 管道支撐及振動測點圖

表1 管道改造前測量振動數(shù)據(jù)

(續(xù)表1)

2 汽蝕機理及故障原因分析

2.1 汽蝕機理

汽蝕現(xiàn)象是指在離心泵進口壓力小于該溫度下流體的汽化壓力時, 流體汽化形成小氣泡,當(dāng)氣泡流經(jīng)葉輪高壓區(qū)時潰滅導(dǎo)致局部壓力變小形成空穴,周圍液體快速涌向空穴中心,產(chǎn)生高頻高壓的撞擊使得葉輪及泵體形成大小深淺不一的點坑[5]。

泵內(nèi)汽蝕發(fā)生與否取決于兩個重要參數(shù):有效汽蝕余量NPSHa和必需汽蝕余量NPSHr。其中有效汽蝕余量定義為單位質(zhì)量流體經(jīng)從管路入口至泵入口處超出飽和蒸汽壓的富裕能量[6],計算表達式為:

式中 p1——吸入液面壓力,Pa;

pv——輸送溫度下液體的飽和蒸氣壓,Pa;

ρ——輸送液體密度,kg/m3;

Hg——幾何安裝高度,m;

hw——吸入管路損失。

由式(1)知,有效汽蝕余量與吸入壓力、吸入管道流動阻力、安裝高度有關(guān)。 且有效汽蝕余量越大,流體能量流經(jīng)吸入管路損失越少,離心泵越不容易發(fā)生汽蝕,由于流體從吸入管路入口流過葉輪時流速不斷增加, 壓力必然二次下降,通常將葉輪壓力最低處設(shè)為K, 把單位重量的液體從泵吸入口流至葉片進口壓力最低處K點的壓力降,稱為必需汽蝕余量,其表達式為:

式中 v1——葉片進口前絕對速度,m/s;

w1——葉片進口前相對速度m/s;

λ——葉片進口壓降系數(shù)。

由式(2)知,必需汽蝕余量與吸入室的結(jié)構(gòu)、液體在葉輪進口處的流速等因素有關(guān),且必需汽蝕余量越小,泵越不容易發(fā)生汽蝕。

為了更好地說明有效汽蝕余量NPSHa、 必需汽蝕余量NPSHr與泵內(nèi)汽蝕間的關(guān)系, 列出汽蝕余量與汽蝕區(qū)的關(guān)系(圖3)[7]。 由圖3可知,NPSHa=NPSHr為發(fā)生汽蝕臨界界限, 若要提高泵的抗汽蝕性能一方面可以提高NPSHa, 一方面可以減小NPSHr。

圖3 汽蝕余量與汽蝕區(qū)關(guān)系

2.2 故障原因分析

已知漿液泵吸入液面壓力p1=0.2 MPa, 輸送介質(zhì)密度ρ=980 kg/m3, 輸送液體溫度為56 ℃,查表得輸送溫度下液體的飽和蒸氣壓pv=17 kPa,由廠家提供的參數(shù)知該漿液泵的必需汽蝕余量NPSHr=6 m, 若要滿足有效汽蝕余量比必需汽蝕余量大0.5 m以上,即NPSHa≥NPSHr+0.5 m[8]的要求,在忽略吸入管路損失的情況下,將以上參數(shù)代入式(1),可得漿液泵幾何安裝高度:

由現(xiàn)場實地勘察情況可知,漿液泵的幾何安裝高度滿足設(shè)計要求,故不做出調(diào)整。 結(jié)合現(xiàn)場拆檢及振動測試數(shù)據(jù),引起振動的原因可能是漿液泵入口壓力過小及蝸殼內(nèi)壁粗糙度導(dǎo)致的汽蝕現(xiàn)象和管路布置不合理,因此在后續(xù)改造措施中對上述問題做出優(yōu)化。

3 振動優(yōu)化措施

3.1 漿液泵優(yōu)化措施

3.1.1 漿液泵入口改造

參考汽蝕機理,本次優(yōu)化首先對漿液泵在額定入口壓力(p=0.1 MPa)進行全流場空化數(shù)值模擬校核與壓力分析,其結(jié)果如圖4a所示,分析認為入口過濾器濾網(wǎng)目數(shù)偏高,使得過濾器壓降損失過大,考慮到漿液組分和現(xiàn)場實際情況,決定減小濾網(wǎng)目數(shù)以減小過濾器壓降損失,提高泵體入口壓力改善吸入情況[9]。 圖4b、c分別為該型離心泵在額定工況下加壓0.025 0、0.037 5 MPa的汽蝕云圖,從數(shù)值模擬結(jié)果可以看出,泵入口壓力升高之后,泵內(nèi)氣相分布明顯減少。 因此對泵前過濾器進行改造,增大過濾器的孔徑,使得漿液流經(jīng)過濾器時阻力損失大幅降低, 相較改進前,過濾器兩側(cè)壓差變小, 漿液泵入口壓力變大,汽蝕情況好轉(zhuǎn),大幅改善了泵體吸入性能[10]。

圖4 離心泵氣體分布云圖

3.1.2 漿液泵蝸殼改造

對于蝸殼內(nèi)壁的改造,先前是通過在內(nèi)表面噴涂抗沖蝕材料, 但涂層表面粗糙且噴涂不均勻,部分區(qū)域高矮不一。 為驗證蝸殼內(nèi)壁粗糙度對汽蝕的影響,設(shè)計了粗糙度從3.2~1 600 μm的8組數(shù)值模擬,結(jié)果如圖5所示。

圖5 不同蝸殼內(nèi)壁粗糙度下離心泵氣體分布云圖

分析圖5所示結(jié)果得出, 隨著蝸殼內(nèi)壁粗糙度不斷增大, 泵殼內(nèi)氣體分布區(qū)域不斷增大,在粗糙度大于100 μm后,泵內(nèi)氣體分布面積幾乎布滿整個葉輪區(qū)域,氣體密度也不斷增大,汽蝕現(xiàn)象越嚴(yán)重。 在實際工程應(yīng)用中,由于氣泡數(shù)量的增多,致使泵殼內(nèi)不平衡低壓區(qū)激增,氣泡破裂時形成的沖擊坑也越來越多,直接導(dǎo)致泵內(nèi)粗糙度增加,又加重汽蝕現(xiàn)象,惡性循環(huán)使得離心泵不斷偏離安全運行工況。 故在二次改造時,蝸殼采用其他表面強化措施使得表面光潔度提高、內(nèi)壁粗糙度減小,水力損失大幅降低,汽蝕區(qū)域明顯減小。

3.2 漿液泵管路優(yōu)化措施

3.2.1 入口管線改造

為了降低漿液泵的管道振動,對入口管道進行如圖6所示的調(diào)整。 在塔底豎直管段下彎頭處設(shè)置一段較粗的橫管,該橫管能對入口管道內(nèi)的流體激振起到緩沖作用;在橫管側(cè)面分別焊接向下傾斜5°和向下傾斜8°的A泵和B泵入口管道,利于氣體的回流;石油化工金屬管道布置設(shè)計規(guī)范中規(guī)定, 當(dāng)管道輸送含有固體介質(zhì)或漿液時,水平管段上的偏心異徑管應(yīng)底平安裝,因此本次改造將原有入口管道的同心異徑管更換為偏心異徑管; 石油化工金屬管道布置設(shè)計規(guī)范中規(guī)定,對于水平吸入的離心泵, 當(dāng)進口管有變徑時,偏心異徑管與泵的進口間宜設(shè)置一段直管段[11],因此本次改造在原來的偏心異徑管后增加一段直管段然后進泵。

圖6 入口管道改造前后對比

3.2.2 出口管線改造

出口管道的改造如圖7所示。 將貼于地面布置的水平管段整體抬高并將泵的兩出口管道直接以45°水平斜接入該水平管道,消除管道的下U形結(jié)構(gòu), 防止氣體在下U形結(jié)構(gòu)的上部產(chǎn)生積聚。 由于出口管道配管方式發(fā)生改變,因此需要為管道重新設(shè)置支撐,所有支撐的位置如圖7b所示。

圖7 出口管道改造前后對比

4 整改效果

為了檢驗改造效果, 重新測量了改造后的出、入口管道振動測點,測量結(jié)果見表2。 由圖8可見,改造后管道水平、垂直方向振動明顯減小。 整改后機組開機運行,減振效果明顯,達到廠方要求,且至今運行良好。

圖8 管道改造前后振動數(shù)據(jù)對比

表2 管道改造后測量振動數(shù)據(jù)

(續(xù)表2)

5 結(jié)束語

結(jié)合現(xiàn)場拆檢和振動測試診斷可知,造成某石化公司重油催化裝置煙氣脫硫循環(huán)漿液泵振動的原因為漿液泵汽蝕和管道布置不合理。 通過增大該漿液泵泵前過濾器孔徑、提高蝸殼內(nèi)表面平整度、 對進出口管路及管線布局進行改進,有效抑制了漿液泵管道的噪音與振動,該設(shè)備至今運行良好,這次改進不僅解決了石化現(xiàn)場存在的問題,而且對于解決其他同類漿液泵機組振動較大問題也有著重要的指導(dǎo)作用。

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