胡海濤
(晉能控股煤業集團馬脊梁礦,山西 大同 037027)
馬脊礦位于山西大同煤田西北邊緣,5125 巷道屬于半煤巖巷道,煤層厚度1.14 m,結構簡單,平均埋深137.8 m,巷道開挖總斷面16.2 m2,其中煤層、巖層面積分別是6.16 m2和10.04 m2。掘進速度慢是面臨的主要問題。
煤礦巷道掘進工藝有鉆孔爆破和掘進機、盾構機等機械掘進[1]方式,結合5125 巷道實際情況,設計應用綜掘方式[2]。
采用掘進機等機械方式掘進,除配置掘進機外,還需刮板輸送機、錨桿鉆機、運輸機以及裝載機等后配套設備。5125 半煤巖巷道選用EBZ-260H 型掘進機,沿煤層底板破頂掘進,配套使用CMM2-21 液壓錨桿鉆車完成掘進、支護聯合施工作業。掘進中,掘進機循環進尺2800 mm,一次進刀1000 mm,最小、最大控頂距≤800 mm、3000 mm,當每一掘進循環進尺結束后,安設錨桿完成支護作業。掘進機進刀示意圖如圖1。

圖1 進刀示意圖
依據5125 巷道地質條件,確定該巷道具體掘進施工流程為:掘進機一次截割成巷→從煤層底板進行挑頂掘進施工→掘進、支護依次作業。
使用掘進機掘進時,掘進機進刀落煤、出煤(矸),煤矸運輸流程為:掘進機鏟板→一運→膠帶、刮板運輸機→工作面溜煤眼→大巷刮板運輸機→溜煤眼→大巷主膠帶輸送機→轉載硐室刮板運輸機→大巷主膠帶輸送機→地面煤倉。
2.1.1 支護參數設計
巷道支護基于懸吊理論[3]對頂板支護參數設計。式(1)為錨桿長度計算公式:

式中:K為安全系數,取值1.5;H為冒落拱高度,m;L1、L2依次是深入到穩定基巖的錨桿長度、外露長度,取值0.7 m、0.05 m。
冒落拱[4]計算公式如式(2):

式中:W為巷道開挖寬度,取值5.4 m;f為巖石的堅固性系數,粉砂巖大小取5。通過計算得到H=0.54 m,因此,錨桿長度L≥1.56 m。
依據上述錨桿計算結果,選用Ф18 mm×2100 mm 的螺紋鋼錨桿。通過懸吊面積[5]來確定錨桿間排距,如式(3):

式中:Q為設計錨固力值,取85 kN/根;K為安全系數,取值2;H為冒落拱高度,取值0.54 m;R為粉砂巖的重力密度,取值23 kN/m3。通過計算得到A=3.43 m2。
在錨桿支護參數設計中,為實現巷道快速掘進支護以及支護安全性,確定錨桿間排距1000 mm。
巷道錨索長度設計,將巖體內的粘接力、內摩擦力忽略不計,依據豎直方向的平衡力考慮,則錨索長度[6]計算公式如式(4):

式中:n為錨索排數,取1;B、H分別是巷道最大冒落寬度、高度,取5.4 m、2.1 m;g為巖體容重,取23 kN/m3;Q和Q1分別是錨桿錨固力值和極限承載力值,取85 kN/根、190 kN/根;q是巷道頂板、錨桿間所成夾角,取90°。通過計算得到L3=2.1 m,由于計算得到的錨索長度較短,依據礦井配套錨索規格選用Ф15.24 mm×7300 mm。
幫錨桿長度[7]參數設計依據加固幫體效果,需遵循:

式中:L1、L6、L7依次是錨桿外露、有效以及錨固長度,外露長度≤0.05 m,錨固長度取0.3 m。
錨桿有效長度[8]計算公式如式(6):

式中:f普氏系數,取值1.5~2;W為巷道寬度,m。因此計算可得L6=1.29~1.31 m,所以幫錨桿長度L=1.64~1.66 m。基于理論計算結果,幫錨桿選用Ⅱ級螺紋鋼錨桿,規格為Ф18 mm×1800 mm。
掘巷中,由于錨桿永久支護和掘進頭存在一定距離,為實現對巷道頂板的支撐,通常要求安設少許錨桿,保證不會出現頂板垮落。空頂范圍內頂板重量[9]公式如式(7):

式中:b為垮落高度,取值0.2~0.3 m,本文取0.25 m;W為巷道寬度,取值5.4 m;R為細粒砂巖密度,取值23 kN/m3;S為當出現最大空頂距時,一根錨桿所能承載力的距離大小,取值1 m。通過計算得到G=31.1 t。
巷道錨桿臨時支護數量[10]計算公式如式(8):

式中:K為安全系數,取值2;G=31.1 t;g為重力加速度,取值9.8 m/s2;Q為錨桿抗拔能力值,取值160 kN/根。計算得到N=3.81,為保證礦井安全生產,5125 半煤巖巷道臨時支護錨桿數量選用4。
2.1.2 巷道支護方案及施工流程
根據上述計算,頂、幫錨桿均采用Ⅱ級螺紋鋼錨桿,規格分別為Ф18 mm×2100 mm、Ф18 mm×1800 mm,與Ф15.24 mm×7300 mm 高強度錨索聯合支護,錨桿間排距、錨索排距分別是1000 mm×1000 mm、2000 mm。同時,在頂板左右頂角處增加錨桿,與巷道垂直方向成15°,規格同頂錨桿。支護布置如圖2。

圖2 5125 巷道錨桿支護布置圖(mm)
5125 巷道支護流程:全斷面截割煤完成一個循環距離→敲幫問頂→掛網進行鉆孔施工→安設錨桿并對其緊固。用MQT-130 風動錨桿鉆機,配合B19×1000 mm、2200 mm 兩種型號鉆桿及兩翼合金的Ф28 mm 鉆頭打眼。
巷道快速掘進中,影響巷道掘進速率的關鍵是能否及時支護。為驗證巷道及時支護的必要性,對比5125 巷道滯后距離分別為3 m、5 m 時的巷道頂板垂直應力變化情況,如圖3。

圖3 巷道頂板垂直應力分布圖
從圖3(a)中可看出,滯后5 m 時,垂直應力減小區位于巷道支護前端和掘進面,尤其是在位于掘進面2.5~3 m 的位置,垂直應力大小降低最為顯著,這也表明此位置處出現頂板垮落的危險性最大。圖3(b)中,滯后3 m,沒有出現明顯的應力減小區,這也表明在掘進機一個掘進循環內,及時采取巷道支護措施,能夠明顯使巷道的變形量、頂板垮落的危險性減小。
掘進機伸出的前梁在5125 巷道中可發揮臨時支護效果。因此,在巷道掘進中,應用EBZ-260H 型掘進機,在提升巷道掘進速率的同時,又降低了因巷道開挖還沒有及時支護產生的冒頂事故危險性。
為獲得采用快速掘進支護工藝后5125 巷道的實際掘進效果,主要監測掘進機一個月內的掘進量,并對比分析采用普通掘進工藝時的月掘進量。5125巷道快速掘進實行“三八制”作業模式,即兩班掘進、一班檢修,因此,日掘進量為兩班相加后得到的掘進進尺。記錄一個月的進尺量,見表1。
表1 中,5125 巷道每班掘進量是6.3 m,日掘進量是12.6 m。監測期內,3 日四點班、4 日零點班,掘進中出現小斷層,為確保巷道安全掘進,當天未能按規定量完成掘進,斷層過后,又正常完成每天掘進量;12 日、26 日,設備故障;25 日,改進通風裝置;11 日零點班,檢查衛生;15 日四點班倒班;28 日處理雜活;29 日安裝帶式輸送機,均未按規定完成當天掘進量。其余時段,每班都能完成掘進量,月掘進量356.9 m。

表1 5125 巷道月掘進進尺匯總結果
進一步對比分析采用傳統掘進工藝的月掘進量,掘進機型號為EBZ-160,同樣統計一個月內的掘進量,見表2。
表2 中,使用EBZ-160 型掘進機,日掘進量約是全斷面快速掘進的三分之一,且每班掘進量相同,均為2.2 m,所以一個月內的掘進量是129.4 m。對比表1 可知,采用EBZ-162 型掘進機一個月內的掘進量是采用快速掘進一次成巷的三分之一。

表2 5125 巷道月生產情況匯總結果
(1)依據5125 巷道特點,采用EBZ-260H 型掘進機配合液壓錨桿鉆機完成巷道的全斷面掘進和支護。
(2)巷道錨桿支護方案為:頂、幫錨桿均采用Ⅱ級螺紋鋼錨桿,并和高強度錨索聯合支護,同時,在頂板左右頂角處增加錨桿,與巷道垂直方向成15°。
(3)現場統計5125 巷道月掘進量,快速掘進工藝是356.9 m,傳統掘進量是129.4 m,表明提升設備和改善掘進工藝后,5125 巷道掘進速度顯著提升。