高壓鑄造簡稱壓鑄,是將熔融金屬在高壓、高速下充填鑄型,并在高壓下冷卻凝固形成鑄件的過程,是一種后工序僅需少量加工或不再加工的近凈成型工藝。壓鑄生產具有生產效率高、成型鑄件質量好、能實現復雜多變的結構等特點,廣泛應用于汽車、電子、儀器儀表、航天航空等行業。
隨著汽車行業的迅猛發展,壓鑄件的需求也在增大,對鑄件質量也提出了更高的要求,高性能、輕量、低成本已成為鑄件的發展趨勢。壁厚不均勻的薄壁鑄件需求日益增多,鑄件局部較厚的部位易產生縮孔缺陷。在壓鑄模中采用局部增壓技術是消除局部縮孔、提升鑄件成型質量的有效方法。
科學的課程設計能為學習者提供合理的學習途徑和有效的方法指導,但在遠程教育環境下,如何體現“以學習者為中心”的設計思路、如何體現遠程教育課程文化特點,就中國現當代文學作品精讀課程而言,課程設計的具體特點表現如下。
圖1所示為某汽車發動機支架,材料為歐標EN1706-AlSi9Cu3(Fe),化學成分如表1所示,力學性能如表2所示。鑄件平均壁厚為4.5 mm,
區域壁厚較大,沿著
方向存在4個螺釘過渡孔,
區域有4個凸臺,凸臺中存在與
方向成15°的螺釘過渡孔,直徑為
8.6 mm。



由于發動機支架屬于支撐受力件,對其內部質量要求高,鑄件內部孔隙率要求<5%,最大氣孔(或縮孔)<
1 mm;靜強度要求用螺釘固定
區域,
區域施加壓力>25 kN不能損壞。
擠壓過程如圖4所示,擠壓行程
由擠壓桿截面積
和補縮體積
決定,如式(1)所示。
為解決發動機支架
區域4個凸臺處的縮孔問題,在壓鑄模上采用局部增壓技術。局部增壓技術也稱局部擠壓技術,其原理是在模具內部設計擠壓液壓缸,壓鑄過程中液態金屬在型腔中冷卻至半凝固狀態時,通過擠壓液壓缸帶動擠壓銷對待成型鑄件局部施加壓力,將預存空間內的液態金屬擠入鑄件中補縮,即二次加壓,得到組織致密的鑄件,消除局部縮孔。

式中,yi為實驗結果;n為實驗次數;m為目標值。在某些特例下,鈦合金介觀尺度銑削表面粗糙度傾向于望目特性或望大特性。例如,生物醫用材料表面粗糙度影響細胞黏附,各局部區域表面粗糙度需要控制在一定的范圍內,并非越小越好。除此之外,對于零件表面粗糙度期望往往傾向于更小,符合望小特性。本文的優化目標是使各區域銑削表面粗糙度趨向于更小,各銑削區域表面粗糙度測量結果和信噪比計算結果如表5所示。
“一年之計在于春,一日之計在于晨”,書聲瑯瑯是每天清晨最動聽的樂曲。早晨讀書有益于記憶,長期以來,大多學校把早讀當做早晨學習任務,通常需要開口朗讀并且要求整齊閱讀,抑揚頓挫,聲情并茂,朗讀中讀出情感,讀出意境,也讀出了濃濃的語文味。讀的可以是課本、筆記或是報紙、雜志,可以是自讀自悟自我享受,也可以是朗讀背誦強化記憶。長而久之,充分利用好清晨最寶貴的時光,不僅利于語文素養的形成,更利于良好習慣的培養。

局部擠壓實施過程中,擠壓應力是最重要的參數。擠壓應力不足則不能實現完全補縮,擠壓應力過大時使用直徑大的擠壓液壓缸,造成浪費,同時會縮短擠壓桿使用壽命。根據實際經驗,發動機支架的擠壓應力選擇300 MPa。
通過鑄件結構分析,局部壁厚較厚處
、
區域易出現縮孔,
區域可以通過設置澆口、加設型芯、調整壓鑄工藝等方式解決,而
區域的4個
8.6 mm斜孔因處于模具側向滑塊上,且與側向滑塊運動方向(
方向)成15°,無法實現抽芯(見圖2),流道也無法全覆蓋,因此壓鑄后鑄件在此區域的4個凸臺處產生嚴重的縮孔,無法滿足質量要求。


該模具的擠壓桿直徑設計為
11 mm,代入公式(1)得
=6.1 mm,模具設計預留行程為7 mm。
發動機支架壓鑄模擠壓結構如圖3所示,擠壓液壓缸7固定在側滑塊后端。壓鑄過程的動作順序為:動模側抽芯滑塊插入→合?!鷫鸿T→增壓(設備)→局部擠壓施壓(模具)→局部擠壓回位→開模→動模側抽芯滑塊撤回→推出→取件→推板復位。局部擠壓施壓時,擠壓液壓缸7通過連接頭6推動擠壓桿3前進至待成型鑄件端面,將預留液態金屬擠壓至局部較厚的凸臺內強制補縮。此結構的創新點:①擠壓桿的方向與待加工孔的方向成15°,在保證擠壓力的同時,實現模具結構布局的可行性;②擠壓液壓缸安裝在側抽芯滑塊上,與側抽芯滑塊同時運動。工作時1個擠壓液壓缸帶動1個擠壓桿,用4個小液壓缸實施擠壓。

其中,
為鋁合金固態密度,一般取2.7 g/cm3,
為鋁合金液態密度,一般取2.4 g/cm3,計算得出
=0.58 cm3。
通過AnyCasting軟件進行凝固分析,此部位的孤立液相區體積
約為5.2 cm
,孤立液相區凝固后體積會減少,這部分減少的體積最終形成了縮孔,也就是需要擠壓補縮的體積
,則
擠壓時間包括擠壓開始時間和擠壓持壓時間,如圖5所示,需將
(收縮線)與
(局部擠壓線)經控制條件達到相近,即找出最佳的擠壓開始點,并對不同鑄件的腔內凝固時間設定加壓時間及擠壓行程,這是局部擠壓技術的重點,同時配合適當的鋁液溫度、模具溫度、壓鑄機反饋速度等,這些數據必須依據現場試驗獲得。通過多次生產實踐及質量跟蹤驗證,最終確定擠壓開始時間設定在增壓后延時1 s,擠壓持壓時間為延時6 s。

通過對發動機支架壓鑄模增加局部擠壓機構,并合理進行工藝參數的調整,消除了鑄件內部縮孔。對
區凸臺處進行孔隙率檢測,內部孔隙率能達到1%左右,遠高于VW 50097孔隙率5%的標準要求,鑄件的合格率達到98%以上,如圖6所示。
在目前教學中使用非常廣泛的教學媒體實物投影,具備化虛為實、化大為小和化遠為近的高級功能。在實際教學中,我們就借助實物投影這種現代教學媒體,再現了幼兒語言能力發展和提升的生活情景,助推幼兒語言能力發展。

局部擠壓技術能有效減少鑄件內部縮孔的產生,對于鑄件局部壁厚區域、孔隙率要求高的局部區域、模具上無法實現抽芯的結構等,均可以采用局部擠壓技術來解決。
[1]賈志欣,毛杰杰,李繼強,等.局部擠壓輔助提高壓鑄件質量的研究和應用[J].特種鑄造及有色金屬,2018(7):728-730.
[2]劉博書.局部增壓結構在壓鑄模中的應用[J].模具工業,2002,28(9):38-39.
[3]任小中.先進制造技術[M].武漢:華中科技大學出版社,2017:97.
[4]朱洪軍,侯麗彬.局部擠壓技術在MQ200變速器殼體上的應用[J].鑄造,2020,69(6):604-605.