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水輪機導(dǎo)葉接力器端面組合密封更換方案

2022-03-10 01:45:28張樹發(fā)
設(shè)備管理與維修 2022年1期
關(guān)鍵詞:結(jié)構(gòu)

張樹發(fā)

(華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠,云南大理 675702)

1 接力器端面密封結(jié)構(gòu)主要組成

某水電站3F 機組接力器為雙直缸式接力器,適配自動鎖定裝置。接力器活塞直徑660 mm,活塞桿直徑260 mm,端面密封采用丁晴橡膠整體式Y(jié)X 唇形密封圈,將其置于開式密封槽內(nèi),形成密封關(guān)系。在槽外設(shè)置壓蓋,可根據(jù)需求對密封的壓緊力做靈活調(diào)整,同時在壓蓋處設(shè)防塵圈。接力器端面密封組成結(jié)構(gòu)如圖1 所示。

圖1 3F 接力器活塞桿整體式密封

2 端面YX 唇形密封圈工作原理

YX 密封圈依靠其張開的唇邊貼合于密封副偶合面。無內(nèi)壓時,僅因唇尖的變形而產(chǎn)生很小的接觸壓力。在密封情況下,與密封介質(zhì)接觸的每一點上均有介質(zhì)壓力相等的法向壓力,因此唇形圈底部將受到軸向壓縮,唇部受到周向壓縮,與密封面接觸變寬,同時接觸應(yīng)力增加。當(dāng)內(nèi)壓再升高時,接觸壓力的分布形式和大小進一步改變,唇部和密封面配合更加緊密,所以密封性更好,這就是YX 密封圈的“自封作用”。

3 端面密封更換步驟

在長時間使用過程中,受往復(fù)作用力、材料自身性能退化等多重因素的影響,YX 密封圈逐步老化,唇口開裂或磨損,導(dǎo)致無法承受內(nèi)壓,接觸壓力將隨時間的延長而下降,難以取得良好的密封效果。受此影響,接力器活塞端面將會有漏油的情況,一方面影響機組穩(wěn)定運行,一方面造成環(huán)境的污染。因此出現(xiàn)漏油時需立即更換端面密封。前端面和后端面更換難度同,后端面只需拆下壓蓋就可以將YX 密封圈安裝到位;但前端面需要拆卸超級螺母、接力器連桿,屬于重難點安裝部位。

采用YX 密封的主要更換步驟:①執(zhí)行機組防轉(zhuǎn)動措施;②調(diào)速器系統(tǒng)泄壓排油;③拔出連桿與活塞桿的銷柱;④拆除接力器超級螺母;⑤取出防塵圈;⑥取出壓蓋;⑦新YX 密封圈從活塞桿頭部套入至密封槽;⑧回套壓蓋;⑨回套防塵圈;⑩回裝超級螺母;?回裝銷柱;?調(diào)速器系統(tǒng)建壓;?調(diào)試;?拆除機組防轉(zhuǎn)措施。

由此可見,采用YX 密封圈的更換步驟繁瑣且耗時較長,更換接力器端面密封時,調(diào)速器系統(tǒng)功能失效,機組將被迫停運,特別是調(diào)峰調(diào)頻機組停運對電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行有嚴(yán)重影響。因此,必須突破傳統(tǒng)方法的束縛,探尋更高效可行的更換方法。

4 密封改進試驗

4.1 新型密封結(jié)構(gòu)

為降低密封更換的難度,對密封結(jié)構(gòu)做升級改進,采用的是剖分式結(jié)構(gòu)。若僅對原整體式密封裝置做切口處理,則容易出現(xiàn)切口處密封效果不足的問題。對此,進一步對剖分式結(jié)構(gòu)做出優(yōu)化,即采用V 形組合密封結(jié)構(gòu)。充分考慮到原有密封槽的尺寸、液壓系統(tǒng)工作壓力等基礎(chǔ)參數(shù),在此基礎(chǔ)上確定V 形組合密封的具體結(jié)構(gòu)形式(圖2),由3 個V 形密封圈疊加組成,3 個剖分口相對距離120°角[1]。

圖2 聚氨酯端面密封疊加形式

4.2 密封原理

V 形密封圈的密封唇具備較強的適應(yīng)能力,將其設(shè)置到位后,可有效承受徑向力以及持續(xù)性的壓力變動。從尺寸關(guān)系來看,該密封圈的唇部內(nèi)徑通常小于活塞桿的外徑,因此在完成裝配操作后,密封圈與活塞桿呈過盈配合關(guān)系,兩者間的接觸面存在預(yù)緊力。根據(jù)該關(guān)系,在零壓的時候,活塞桿與接力器缸蓋的間隙將由V 形密封圈唇口進行密封。在液壓系統(tǒng)帶壓工作狀態(tài)下,壓力油進入V 形內(nèi)部,明顯增加密封圈與密封面的壓緊力,且壓緊力將隨著壓力的增加而同步增加,由此取得更好的密封效果。

同時3 個V 形密封的剖分口距離120°夾角,密封之間受活塞桿軸向摩擦力和壓蓋的壓力作用,有效解決了剖口漏油的問題。

4.3 密封材料選擇

液壓系統(tǒng)介質(zhì)采用的是液壓油,油溫在50 ℃以下,壓力在10 MPa 以內(nèi),運動速度可達到5 m/s。根據(jù)該工況信息,密封結(jié)構(gòu)材質(zhì)選用進口聚醚聚氨酯,理由在于其是基于先進專利鋼化工藝的產(chǎn)物,兼具耐磨、耐高壓、形狀記憶性等多重特性,可以有效適應(yīng)密封作業(yè)需求。

橡膠是最初選定的密封材料,理由是成本低,但其在耐腐蝕性和抗磨性方面的表現(xiàn)不佳,同時考慮到活塞桿的往復(fù)運動,故需選擇塑性較好的密封材料。通過不斷地了解論證和綜合對比,最終選擇新型密封材料的代表——聚氨酯材料。

相比于普通橡膠,聚氨酯材料的性能有很大提升,其耐腐蝕性和抗磨損性分別是普通耐磨橡膠的3 倍和10 倍,通過相關(guān)試驗可得到,材料的整體使用壽命比原來的材料提高了5~7 倍,在方便安裝的同時,也可有效改善導(dǎo)葉的密封狀況,延長其使用壽命,是目前非常理想的密封材料。

4.4 密封壓蓋處理

在進行密封更換時,整體式結(jié)構(gòu)壓蓋套于活塞桿上,容易對活塞桿造成磨損,且不利于調(diào)整密封壓縮量,將密封壓蓋進行分瓣處理(圖3),不影響其功能的同時,可以局部調(diào)整密封壓縮量而不影響整體密封的壓縮效果。

圖3 密封壓蓋分瓣

4.5 試驗及結(jié)果分析

經(jīng)過優(yōu)化后,更換剖分式V 形密封的步驟為:①執(zhí)行機組防轉(zhuǎn)動措施;②后移防塵圈;③拆除壓蓋;④將剖分密封分層塞入密封槽;⑤回裝壓蓋;⑥回移防塵圈;⑦調(diào)試;⑧拆除機組防轉(zhuǎn)措施。

更換作業(yè)時間明顯縮短,從密封壓蓋拆卸到剖分式密封安裝結(jié)束共用時4 h,僅為原用時的1/4,作業(yè)效率大幅度提高。更換密封后,注油并升壓,待壓力達到3.0 MPa 后,對接力器前后活塞桿密封壓蓋做詳細檢查,結(jié)果表明其不存在油漬滲漏情況;操作導(dǎo)葉2 個全行程,也不存在滲油問題;此后,進一步提高液壓系統(tǒng)的工作壓力,當(dāng)其達到額定6.3 MPa 后,全行程動作導(dǎo)葉仍未出現(xiàn)滲油問題。可見,機組的密封性較好[2]。

4.6 后期檢查結(jié)果及應(yīng)用優(yōu)勢總結(jié)

4.6.1 后期檢查結(jié)果

在確定剖分式密封的方案后,由技術(shù)人員將方案中的工作落實到位。后續(xù)對水輪機組的運行情況做定期的檢查,從更換剖分式密封后的1 年使用情況來看,接力器活塞桿端面無漏油問題,其嚴(yán)密性較好,可以更好地滿足機組穩(wěn)定運行的要求。

4.6.2 應(yīng)用優(yōu)勢總結(jié)

(1)經(jīng)濟高效。更換為剖分式密封方案后,可有效精簡更換流程,每處端蓋密封的更換僅需2~3 人,時間僅需半天,可減少人員投入,縮短作業(yè)時間,使機組盡快恢復(fù)正常運行狀態(tài)[3]。

(2)安全可靠。更換為剖分式密封方案后,無需拆卸連板銷柱以及超級螺母等自重較大、尺寸較特殊的部件,可較好地規(guī)避起吊重物、損壞活塞桿桿頭等危險隱患較多的作業(yè)內(nèi)容,保障了操作人員的安全以及機組結(jié)構(gòu)的完整性。

(3)密封效果好。采取剖分式聚醚聚氨酯V 形組合密封方案后,可有效改善密封效果,且通過調(diào)整壓蓋預(yù)緊力,可以進一步增強剖分式密封的密封性,有利于接力器的穩(wěn)定運行。

5 結(jié)語

綜上所述,剖分式密封結(jié)構(gòu)的應(yīng)用,可有效精簡更換流程,僅需拆卸密封壓蓋即可,減少了設(shè)備的拆卸次數(shù),縮短了更換作業(yè)的時間,降低了操作的難度,增強了裝置的密封效果,綜合應(yīng)用效果較佳。將剖分式密封結(jié)構(gòu)應(yīng)用于導(dǎo)葉接力器,其涵蓋的技術(shù)思路以及技術(shù)要點具有一定的參考價值。

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