張 偉
(秦皇島港股份有限公司第二港務分公司,河北秦皇島 066000)
秦皇島港煤一期2#堆料機自1984 年正式投產以來,一直沒有進行大的維修與改造。多年的運行導致設備各部件疲勞損壞嚴重,各種故障頻發,設備運行穩定性下降,嚴重影響正常堆料作業安全和效率。
行走臺車作為堆料機的重要組成部分,一方面支撐機上回轉平臺、懸臂驅動裝置、懸臂鋼結構及皮帶機等近300 t 的重量,另一方面配合大機沿線移動,進行堆料作業。然而隨著2#堆料機整體老化,行走臺車也陸續出現各種故障,主要有:①行走輪踏面點蝕、掉肉,行走輪系磨損嚴重,行走振動、異響;②行走減速機內磨損嚴重,齒輪間隙變大,傳動沖擊大不平穩,并且油液滲漏明顯;③行走臺車使用的電機為過時的、高耗能產品,不符合當前節能環保的要求;④行走臺車整體鋼結構銹蝕老化、強度降低。
針對上述原因,秦港二公司對煤一期2#堆料機行走臺車進行改造,使其更好地滿足現場使用和維護要求。
對行走臺車進行技術改造,主要從以下3 個方面入手:①電機、聯軸器、減速機等關鍵零部件的選型計算;②傳動軸、齒輪、軸承、車輪等關鍵受力部件的選材;③行走臺車鋼結構的優化設計。
關鍵零部件主要包括電機、聯軸器、減速機。為減輕設計難度,同時保證改造后臺車的運行可靠性,此次改造選用目前在港口設備廣泛使用的產品,電機選用Y 系列,聯軸器選用帶制動輪的梅花膠盤聯軸器,減速機選用FLENDER 系列產品。
電機是行走臺車動力來源,也是整臺堆料機實現走行運動的唯一驅動,因此電機的選擇至關重要。本次改造選用4 臺11 kW、型號為YX3-160M-4 的電機,代替原來的YZD200L-4/16 電機,在保證滿足行走驅動功率的前提下實現高效節能運行。
聯軸器是驅動部分的能量傳遞設備,位于電機和減速機之間,實現能量的平穩傳遞。此次改造選用帶制動輪的梅花膠盤聯軸器。梅花膠盤聯軸器廣泛應用于港口設備中,結構簡單,維修方便,有緩沖減振功能,安全可靠,耐磨,對中精度要求不高,適應能力廣,可用于水平和垂直傳動軸系。聯軸器計算轉矩如下:

式中 Tc——聯軸器計算轉矩,N·m
Tn——聯軸器公稱轉矩,N·m
Pw——驅動功率,取電機功率11 kW
n——驅動轉速,取電機轉速1460 r/min
K——工作情況系數,傳動裝置取2.0
Kw——動力機系數,電動機取1.0
Kz——起動系數,取1.5
Kt——溫度系數,取1.4
經計算,聯軸器的計算轉矩Tc=302 N·m,查閱機械設計手冊,選擇MLL5 系列聯軸器,公稱轉矩Tn=350 N·m,結合電機輸出軸、減速機輸入軸的結構和尺寸、制動輪的直徑,最終選定聯軸器的型號為MLL5-I200//YA42×110/JA30×60。
制動器繼續使用江西華伍的YWZ2-200/25 制動器,該制動器在日常的設備維護中已被證明制動及時、制動力大、故障率低、容易維護。
減速機是驅動部分的重要組成部分,起到降低轉速、提高轉矩的作用。減速機改造是此次臺車改造的重點,舊臺車減速機為大重廠自制配套產品,存在體積笨重、傳動效率低、備件采購困難、維修成本高等問題。為徹底消除上述問題,此次改造選用目前廣泛應用于港口機械的FLENDER 減速機。該品牌減速機性能可靠、標準化系列化水平高、采購及售后有保障,能夠很好的滿足現場使用要求。
改造后的電機輸出轉速為1460 r/min,堆料機的現場走形速度為0.5 m/s,車輪直徑為630 mm,傳動齒輪速比暫定為34/38,由式(2)~式(5),計算出減速機的傳動比為86.1。

式中 i1——減速機傳動比
ω1——減速機輸入軸角速度,rad/s
ω2——減速機輸出軸角速度,rad/s

式中 n1——電機轉速,r/min

式中 i2——驅動軸與車輪傳動比
ω3——臺車車輪角速度,rad/s

式中 v——臺車行走速度,m/s
R——臺車車輪半徑,m
查閱FLENDER 減速機樣本,同時為節省安裝空間,采用錐齒輪傳動形式減速機,初步定為型號為W3DL6 的減速機,其主要參數見表1。改造后臺車驅動見圖1。

表1 減速機參數表

圖1 改造后臺車驅動
行走臺車的關鍵受力部件包括傳動軸、齒輪、軸承、車輪,這些部件一方面承擔上方大機重量,另一方面傳動扭矩,實現大機的移動,在實際運行中受力最大、最易磨損甚至損壞,因此其可靠性尤為重要。此次改造傳動軸和齒輪選用45#材料,經過淬火處理,保證強度和韌性。車輪要求踏面淬火硬度363~401 HB,踏面深10 mm 處硬度269 HB 以上,從而避免長期運行造成的踏面點蝕、掉肉現場。
臺車鋼結構采用雙層“人”字框架結構,通過4 根700×580的立柱支撐堆料機回轉平臺,每個立柱用12 根10.9 級的高強螺栓與平臺固定。底層由8 組小臺車、共16 個行走輪支撐在軌道上,4 組驅動裝置間隔布置在臺車內側,由特制的支架支撐,兩側電機、制動器、減速機對稱布置。
錨定裝置對稱布置在臺車內側,用于固定堆料機,防止大風對堆料機的吹動。此次改造為減少臺車對壩基的占用空間,在保證防風安全的前提下,通過加厚錨定裝置鋼板,由雙側錨固改為單側錨固,極大地方便了人員在壩基通行。
緩沖裝置布置在臺車前后兩端,用于緊急時刻堆料機的強制停止。此次改造將止擋座由末端軌道面上改為末端軌道兩側地基上,有效解決了因大機撞擊止檔造成的軌道斷裂,同時在地基上預埋止檔,強度高,耐撞擊。
掃軌裝置布置在臺車行走輪前后兩端,用于清理軌道面上的煤雜,避免行走輪踏面的過早損壞。此次改造將放置掃軌木頭的鋼管改為方形,并將上口封閉,解決了掃軌失效的問題。圖2為應用SolidWorks 三維軟件設計的單組臺車模型。

圖2 單組臺車三維模型
改造后的臺車技術參數見表2。

表2 新臺車技術參數表
改造后的臺車自從安裝試運行以來沒有發生故障,車輪行走沒有振動、異響等,大機行走平穩,運行良好,達到了預期效果。
此次改造有效克服了舊臺車存在的缺陷,具有以下優點:①實現了電機、聯軸器、減速機等關鍵零部件的標準化,提高了設備管理效率,降低了設備維護成本;②提高了傳動軸、齒輪、軸承、車輪等易損件的材料強度等級,保證了關鍵受力部件的可靠性;③優化了臺車鋼結構設計,縮減了臺車重量和體積,方便了日常設備檢查和維修;④完善了臺車的附屬功能,如防風錨定、軌道清煤等;⑤臺車整體運行穩定性、可靠性、安全性得到提升。