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退火爐氮氣管路串聯改造

2022-03-10 01:45:30
設備管理與維修 2022年1期

顏 君

(上海華峰鋁業股份有限公司,上海 201500)

0 引言

氮氣保護式鋁卷退火爐是生產過程中的關鍵設備,氮氣作為保護氣加熱,使爐內達到少氧環境,可防止鋁卷的氧化、脫碳,能夠得到性能和表面質量更好的產品。現今市場競爭壓力日益增大,減少氮氣使用量夠降低生產成本,提高市場競爭力。

1 退火爐設備概況

公司現有4 臺氮氣保護40 t 鋁卷退火爐,由陜西安中機械有限責任公司于2008 年設計制造。

1.1 主要技術參數

爐子型式,噴流式電加熱氮氣保護退火爐;裝爐量,40 t;鋁卷最大規格,Ф2000 mm×1450 mm,4 卷;爐子最高使用溫度,600 ℃;金屬退火溫度,170~500 ℃;加熱方式,電加熱該爐設有一套完整的氮氣供應及壓力調節系統,包括氮氣壓力檢測、氣動調節閥、壓力調節閥以及流量計等,根據工藝需要可在退火各階段能完成對氮氣不同供應量的自動控制。氮氣進口壓力約0.5 MPa,充氮洗爐時段預計量大流量700 Nm3/h,氮氣吹掃時間≤60 min,氮氣吹掃后爐內氧含量≤0.2%,加熱升溫時段氮氣消耗量≤150 Nm3/h,保溫時段氮氣消耗量≤40 Nm3/h,氮氣的純度是99.99%。

氧含量分析系統主要由氧分析儀構成,能對爐膛的氧含量進行在線分析,分析結果可遠傳到控制柜的觸摸屏上,從而可調節氮氣供應系統。

1.2 生產工藝流程

(1)將待退火的鋁卷吊放到料架上,用天車吊放在爐外的裝出料車上。

(2)松開壓緊爐門的氣缸,打開爐門并鎖緊安全銷。

(3)開動裝出料機構對準中心,啟動液壓缸,將料盤升起,再啟動小車。將裝好爐料的料車送入爐內,小車到位后,將料盤和料架落到爐底兩側的支撐柱上,裝出料小車退到爐外,開到合適位置。

(4)脫開安全銷,降下爐門,然后壓緊爐門使之有良好密封。

(5)氮氣供氣管路上的氣動碟閥全部打開,氮氣以最大量從爐底和爐頂吹入爐內開始對爐膛進行吹洗,當爐內氧含量達到0.2%時(大概用時40 min),通向爐底管路的氣動球閥關閉,只保留通過量為70 m3/h 的氣動球閥打開,同時加熱器送電,爐子開始加熱升溫;爐膛溫度大概升到250 ℃時循環風機轉為高速運行。

(6)在爐子升溫過程中,分3 個階段進行:差溫加熱階段,比例控制階段,保溫階段。在升溫的“差溫加熱階段”,一開始爐氣溫度與爐料溫度之差較大,爐子的熱工過程由爐氣溫度進行控制。隨著爐料溫度的升高,兩者之差變小,當料溫達到一定值時,信號顯示爐子轉入比例控制階段。在此期間,爐溫與料溫將按一定比例變化(料溫升、爐溫降)爐子的熱工過程轉為由料溫進行控制,當料溫、爐溫均達到給定值時系統轉入保溫階段,以減少爐料本身表面和心部的溫差。在上述各階段,PLC 系統可隨時顯示各種參數,整個操作過程既可按PLC 程序自動進行,也可轉換為手動控制,保溫終了時發出聲光信號,準備出爐或降溫。

(7)切斷加熱器,開啟旁路冷卻器,進行爐內降溫冷卻。如要求控制降溫,可用變頻器調節旁冷風機和吹洗風機的風量和風壓。必要時,加熱器還應投入工作。

(8)冷卻降溫工序完成后,停止循環風機,松開壓緊氣缸,打開爐門并插入安全銷。開動復合料車,把料拉出爐外。把料車上退完火的料用天車吊走,重新裝料。這就是第一爐次退火的全部過程。

2 氮氣管路串聯改造方案

以現有4 臺氮氣保護鋁卷退火爐為改造對象,按順序分別命名為1#退火爐、2#退火爐、3#退火爐、4#退火爐,退火爐管路如圖1 所示。將1#退火爐排煙管到與2#退火爐吹洗管路連接,連接管通徑DN150,PN1.6 MPa,連接管中間安裝有金屬硬密封氣動蝶閥,采用同樣的方法依次將2#與3#退火爐連接、3#與4#退火爐連接。由于現場空間限制,未將4#退火爐排煙管道與1#退火爐吹洗管道連接,沒有形成閉環回路,同行公司現場條件允許的情況下可以嘗試閉環連接。

圖1 退火爐管路

3 改造后的生產工藝流程

3.1 將1#、2#退火爐或2#、3#退火爐或3#、4#退火爐兩兩成對使用

例如安排1#、2#同時生產時,3#、4#退火爐繼續沿用之前的操作流程不受干擾。若1#、2#退火爐成對安排生產,首先將1#退火爐吹洗管路、排煙管路以及2#退火爐吹洗管路3 個氣動蝶閥關閉;打開1#、2#退火爐串聯管路以及2#退火爐排煙管路2 個氣動蝶閥;1#退火爐氮氣供氣管路上大流量氣動碟閥打開,氮氣以700 m3/h 的流量從爐底和爐頂吹入爐內開始對1#退火爐爐膛進行吹洗,大流量氮氣(如圖1 退火爐管路圖中虛線所示)首先充滿1#退火爐,然后含氮空氣(此時氮氣含量約95%)從串聯管路進入2#退火爐,最后廢氣從2#退火爐排煙管道排出。

當1#退火爐內氧含量達到0.2%(大概用時40 min)時,加熱器送電,1#退火爐開始加熱升溫,同時關閉串聯管路氣動蝶閥,打開1#退火爐排煙管道氣動蝶閥進入正常生產工藝流程。此時2#退火爐氧含量約1%,需要打開2#退火爐氮氣管路氣動蝶閥,用大流量氮氣對2#退火爐進行吹洗約5 min,爐內氧含量達到0.2%,加熱器送電,2#爐開始加熱升溫進入正常生產工藝流程。

3.2 退火爐升溫前爐內吹洗所需的氮氣用量

(1)1#、2#退火爐分別單獨使用氮氣吹洗所需氮氣總量:

(2)1#、2#退火爐使用串聯管路進行氮氣吹洗所需氮氣總量:

(3)利用兩臺退火爐串聯管路進行大流量吹洗可節約氮氣用量約:

(4)串聯管路大流量充氮總用時比單獨分別充氮時間多5 min(單獨充氮可同時進行)。

4 結語

通過改造和生產跟蹤測試,使用1 臺退火爐的大流量氮氣同時吹洗2 臺退火爐確實能夠起到節約氮氣的作用,且不會明顯增加生產時間(相較于總退火時間13 h)。但是,1 臺退火爐的氮氣是否能夠同時吹洗3 臺或3 臺以上的退火爐,經吹洗3 臺退火爐的測試,效果并不理想,有以下原因:①3 臺退火爐所進的物料必須有相似的退火工藝;②排產難度增大,必須等待3 臺同時進料生產,時間成本上升;③受限于退火爐爐體的密封性和氣源壓力,氮氣吹洗時間較長,整體用量節約并不明顯。

綜上所訴,以現有設備概況,采用1 臺退火爐的大流量氮氣同時吹洗2 臺退火爐的方案是最經濟的。相關同行若有類似節能需求可參考借鑒。

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