夏祖虎,王克華,陳泰劭,蘇遠庫
(中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)
為增加制氫原料靈活性,最大程度降低氫氣成本,國內某石化公司新建了由煤氣化、凈化、硫磺回收、酸性水汽提及公用輔助配套設施組成的15萬t/a煤制氫聯合裝置。其中,凈化裝置包括耐硫變換單元、酸性氣體脫除單元、變壓吸附(PSA)單元、丙烯制冷單元、CO2壓縮單元、甲醇罐區及配套公用工程部分。酸性氣體脫除單元采用德國Lurgi低溫甲醇洗技術,用低溫甲醇脫除變換原料氣及非變換原料氣中的CO2和H2S等酸性氣組分及HCN、NH3等微量組分,各種氣體在甲醇中的溶解特性見圖1。

圖1 氣體在甲醇中的溶解度曲線[1]
低溫甲醇洗工藝流程可分為酸性氣體吸收及富甲醇再生兩大部分,工藝原理為低溫高壓物理吸收,高溫低壓解吸再生,具有吸收能力強、選擇性好、凈化度高的優點[2]。
煤制氫聯合裝置于2018年8月17日全流程貫通,產出氫氣,8月20日起,凈化裝置低溫甲醇洗單元酸性氣深冷器E605管程發生多次堵塞,富H2S甲醇過濾器SR601壓差快速上升、沖洗頻繁,去硫磺回收裝置的酸性氣帶液,硫磺產品析碳發黑。
2.1.1酸性氣深冷器管程堵塞
2018年8月20日至26日,凈化裝置低溫甲醇洗單元酸性氣深冷器E605堵塞5次,該換熱器為釜式換熱器,管程介質為酸性氣,殼程介質為丙烯,開工初期管程出口酸性氣溫度為-35℃左右,換熱器管程出入口壓差為10 kPa。E605堵塞記錄見表1。

表1 E605管程出口溫度變化
E605換熱器管程出入口未設置壓力及壓差測量,換熱器第一次發生堵塞后,在E605管程出入口分別安裝了臨時壓力表,用于觀測換熱器管程壓差,正常操作時壓差5~8 kPa,發生堵塞后,壓差漲至30 kPa以上,最高達到50 kPa。
2.1.2富H2S甲醇過濾器頻繁沖洗
富H2S甲醇過濾器SR601作用為過濾再吸收塔C401塔底富H2S甲醇中的FeS顆粒,設計壓差為200 kPa,正常操作為一開一備,在用過濾器將壓差升至120 kPa時,在線切換至備用過濾器,切出的過濾器在線反沖洗后備用。開工引甲醇前,低溫甲醇洗單元進行了為期6個月的水聯運,已確定系統內無明顯機械雜質,主要的循環甲醇泵入口濾網均已拆除,僅留骨架。E605未發生堵塞前,單臺SR601從零壓差運行至120 kPa,壓差24 h,即每天切換一次,過濾器壓差上升速率平緩,工況穩定。E605發生堵塞后,SR601壓差快速增長,切換頻率顯著提高,嚴重時每天切換10次。
2.1.3硫磺產品發黑
E605管程出口溫度低于-25℃時,硫磺產品色澤金黃(見圖2),8月20日至26日,E605發生多次堵塞后,酸性氣帶液,無法送至硫磺回收裝置,只能通過酸性氣火炬放空。8月29日,凈化裝置再次向硫磺裝置送酸性氣,E605出口溫度控制在-5℃左右,產品硫磺發黑,析碳嚴重(見圖3)。

圖2 正常工況下硫磺產品

圖3 發黑的硫磺產品
煤制氫聯合裝置氣化裝置采用美國Lummus公司開發的兩段式E-Gas煤氣化技術,該工藝為國內首次引進,原煤種設計灰熔點1 280℃,實際灰熔點1 100℃,氣化爐一段反應溫度應在煤的灰熔點以上100℃左右,實際一段溫度控制在1 200~1 250℃,氣化爐二段溫度設計值為1 024℃,實際二段溫度控制在960℃左右,二段溫度偏低,產出合成氣中的焦油成分無法完全分解,導致氣化合成氣攜帶焦油,經耐硫變換至低溫甲醇洗被甲醇吸收,并在系統內累積,污染甲醇。焦油在工藝流程中的路徑為:氣化裝置→耐硫變換單元→氨洗塔C001→變換氣吸收塔C101預洗段→預洗甲醇閃蒸塔C602→熱再生塔C601HCN氣提段(塔頂)→E602殼程→E603殼程→D601→E604管程→E605管程→D602→E604(殼程)→硫磺回收裝置。
2.2.1酸性氣深冷器管程堵塞分析
就E605堵塞的問題,排除銨鹽結晶的可能(熱再生塔回流甲醇中NH3含量遠低于設計值),8月30日20∶00~31日16∶00,接臨時硬管對低溫甲醇洗單元酸性氣系統進行氮氣吹掃,氮氣用量4 000 Nm3/h(酸性氣流量800 Nm3/h),吹掃過程中E605管程出入口壓差維持在2~8kPa,吹掃期間,投用E605殼程丙烯,管程出口溫度逐步下降,降至-15℃時,其管程出入口壓差開始增大,溫度回升,直至復溫到25℃,換熱器壓差最大達45 kPa。經大流量吹掃,降溫后壓差增大,初步排除機械雜質堵塞的可能。由于酸性氣中含焦油,低溫下焦油析出,附著在E605管束內壁,造成管束流通面積縮小并堵塞,前后壓差不斷增大。
2.2.2富H2S甲醇過濾器壓差分析
富H2S甲醇過濾器SR601設計操作溫度為-30℃,實際操作溫度為-30~-25℃,由于循環甲醇中含焦油,低溫下析出,附著在SR601濾芯上,捕捉FeS顆粒后呈黏稠狀,造成SR601前后壓差快速增長,需頻繁切換才能維持裝置運行。
2.2.3硫磺產品發黑分析
2018年8月29日,凈化向硫磺送酸性氣,E605出口溫度控制在-5℃,對應甲醇的飽和蒸氣壓為2.9 kPa,酸性氣出裝置壓力約200 kPa(絕壓約300 kPa),計算出酸性氣中甲醇的體積分數約為1.0%,E605出口設計溫度為-35℃,酸性氣甲醇的體積分數為0.104%,甲醇含氧對硫磺析碳的影響弱于烴類,且1.0%的甲醇含量在硫磺裝置可接受范圍內,可通過調整配風量控制析碳,說明酸性氣中含有非甲醇的有機物(焦油),造成硫磺析碳發黑。
焦油在低溫甲醇洗系統中無法有效再生,不斷累積,致使工況逐漸惡化,嚴重影響凈化裝置及硫磺回收裝置的長周期運行。
2018年12月裝置停工檢修,利用停工契機,將SR601濾芯抽出,刮取濾芯表面附著物,并采集了地下污甲醇罐D902甲醇樣品(主要為SR601反沖洗甲醇),對SR601濾芯表面附著物及D902甲醇進行實驗室分析。
(1)裝置停工后,從SR601濾芯表面刮下的附著物為黑色,表面帶有黃色的黏稠物質。依次用極性溶劑甲醇、非極性溶劑石油醚和蒸餾水進行常溫攪拌、溶解和洗滌,分別用中速濾紙(孔徑約為30~50 μm)抽濾,得到溶液和濾渣,附著物經石油醚洗滌后,呈黑色塊狀和粉末狀,基本無油膩感,推斷油類物質已在溶劑中。
(2)將SR601附著物(甲醇溶液、石油醚溶液和水溶液)在常溫下、大氣中靜置2 d,甲醇溶液外觀無變化,石油醚溶液底部有稍淺黃色晶體析出,水溶液底部有少量淡黃色沉淀且整個溶液略帶黃色。濾渣由黑色變成黃色,依次再用甲醇、石油醚和蒸餾水進行洗滌,濾渣仍為黃色,該黃色與最初處理前過濾器附著物表面的物質顏色類似。推斷附著物中的黃色物質經洗滌已溶于水溶液中,且濾渣在空氣、微水存在的情況下發生了化學變化(見圖4)。

圖4 SR601附著物溶液和濾渣(靜置2d)
(3)將SR601附著物甲醇溶液和石油醚溶液分別在低溫下進行冷凝試驗。在-35℃下冷凝6 h,甲醇溶液未有固體析出,石油醚溶液晶體未增加。對附著物水溶液鐵含量、氨氮和氯離子含量進行分析,結果見表2。
由分析結果可知,附著物甲醇溶液和石油醚溶液在低溫下不會析出更多的固體物質,附著物水溶液中含有氯化鐵,氯化銨極少。
(4)將黃色濾渣緩慢加入到質量分數為30%的稀硫酸中,在60℃條件下攪拌,部分濾渣溶解,溶液呈黃色。靜置觀察2 d,發現溶液呈淺黃色,燒杯底部固體顆粒為灰白色(見圖5)。

圖5 SR601附著物濾渣溶于質量分數為30%稀硫酸
分析該稀硫酸溶液鐵離子含量,其結果見表3。由分析結果推斷,黃色濾渣中可能含有三氧化二鐵(三氧化二鐵為黃色,溶于稀硫酸溶液)。

表3 黃色濾渣稀硫酸溶液鐵離子含量
(5)氮氣氣氛中,對濾渣進行熱失重分析,結果見圖6。

圖6 濾渣熱失重分析
由圖可知,196℃以前基本未失重,196~280℃快速失重至72%,此后至650℃基本穩定。由此推斷,196~280℃快速失重是未洗出的有機物揮發或分解所致,280℃以后大部分是難以分解的無機物,質量維持在72%左右。
(6)D902甲醇為SR601反沖洗過濾器后的沖洗液,取D902甲醇,將其用中速濾紙(孔徑約為30~50 μm)抽濾。濾紙上的黑色固體物質暴露于大氣中,3 d后顏色未發生變化。將濾液于-50℃下冷凝3 h,有少量絮狀物析出,分析濾液組成,結果見表4。

表4 D902甲醇濾液組成(GC-MS)
由分析結果可知,SR601反沖洗甲醇中焦油摩爾分數高達39.8%,其中苯含量最高,摩爾分數為36.2%。
綜合上述實驗探究過程,推斷SR601附著物組成為氧化亞鐵等無機物和焦油的混合物。在-30~-25℃的操作溫度下,焦油較為黏稠,裹挾氧化亞鐵等無機顆粒堵塞SR601。
為進一步確認甲醇中焦油組成,對低溫甲醇洗單元中的甲醇進行了代表性采樣分析,結果見表5。

表5 系統中甲醇組成
由于系統甲醇中含焦油,裝置工況持續惡化,亟需找到合適的處理方法,以凈化系統甲醇,改善工況。
3.1.1E605管程入口引熱甲醇在線沖洗
為降低酸性氣中焦油析出量,將E605管程出口溫度由-35℃提高至-20~-15℃。聯系設計人員進行設計變更,在E605管程入口增加熱甲醇線進行焦油在線沖洗,在氣化裝置單爐運行工況下,E605管程得以疏通,酸性氣可平穩送至硫磺回收裝置,系統可維持運行。
但在氣化裝置雙爐運行工況下,隨著負荷的增加,酸性氣中焦油積聚量顯著增加,E605管束內焦油附著增多,通過性變差,堵塞更加嚴重,E605管程無法疏通,酸性氣無法穩定送至硫磺回收裝置,只能放火炬。
3.1.2SR601引熱甲醇間歇泡浴
聯系設計人員進行設計變更,增加熱甲醇至SR601沖洗管線。引熱甲醇對切出的SR601進行間歇泡浴,溶解附著在濾芯上的焦油,減緩了SR601的堵塞問題,降低了過濾器反沖洗頻率。
3.1.3置換系統甲醇
2018年12月裝置停工,將低溫甲醇洗系統內1 000 t甲醇再生后退至甲醇儲罐。2019年1月開工引入1 000 t新鮮甲醇,實現了系統甲醇的徹底置換,開工后裝置工況暫時得以改善。
3.1.4初步處理后工況
2019年1月裝置開工后,由于系統甲醇全部置換,開工后第一周工況尚可,待裝置運行至第10 d,E605管束堵塞,SR601壓差增長加快、沖洗頻率提高,硫磺裝置產品硫磺發黑等問題再次顯現,說明采取E605管程入口熱甲醇沖洗、SR601熱甲醇間歇泡浴等措施可以緩解局部堵塞工況,卻未能從根本上解決問題,焦油再次在系統內累積。另經分析,再生后退至甲醇儲罐中的甲醇中仍然含一定量焦油成分,無法將罐存甲醇回收利用,罐存甲醇急需處置,且不具備再次接收裝置二次退甲醇的罐容。
通過前期摸索與研究,可以確定要從根本上解決焦油問題,必須從源頭上大幅減少焦油帶入量,并適當外排污甲醇,從而實現裝置內焦油含量動態平衡。2019年4月~11月,由于氣化裝置二段結焦的問題,煤制氫聯合裝置再次停工,針對裝置運行的各種問題進行技術改造,就焦油問題采取了深度處理措施。
3.2.1降低合成氣中焦油含量
氣化爐二段出口溫度設計值為1 024℃,前期實際操作溫度960℃左右。氣化爐二段工況要求煤灰熔點高于二段溫度,根據國內的研究成果及氣化專利商Lummus介紹,合成氣中的焦油在1 000℃以上才能徹底分解(焦油在圖7中氣化爐停留段分解),為降低合成氣中焦油含量,須提高氣化爐二段出口溫度至1 000℃以上。

圖7 氣化裝置流程
2019年停工期間,氣化裝置選用高灰熔點(1 350℃)煤種并進行二段進料改造,二段溫度由960℃提高至1 020℃左右,顯著降低了合成氣中的焦油含量。
3.2.2硫磺回收裝置增設甲醇汽化器
聯系設計人員進行設計變更,在硫磺回收裝置內增設甲醇汽化器,用來汽化來自低溫甲醇洗單元的含焦油污甲醇,汽化后的甲醇氣送至制硫爐焚燒,處理量為20 kg/h。伴隨著污甲醇焚燒,低溫甲醇洗系統內甲醇藏量逐步降低,視低溫甲醇洗各塔、容器的液位,間歇從甲醇罐區補入前期退出的再生甲醇,維持裝置液位平衡,同步實現污甲醇的連續置換,并釋放了甲醇儲罐罐容。
3.2.3增設2臺備用工藝過濾器
聯系設計人員進行設計變更,后續擇機新增2臺與SR601同規格的富H2S甲醇工藝過濾器,并配置自動反沖洗設施,以降低現場人員操作勞動強度。
3.2.4深度處理后工況
通過提高氣化裝置氣化爐二段溫度、增設硫磺回收裝置甲醇汽化器等措施,2019年12月煤制氫聯合裝置檢修完成,再次開工,凈化裝置低溫甲醇洗單元工況明顯改善。酸性氣深冷器E605在不引入熱甲醇沖洗的情況下可降溫至-25℃左右,富H2S甲醇過濾器SR601沖洗切換頻率顯著降低,單臺過濾器可在線運行20 h左右,硫磺回收裝置的產品硫磺色澤金黃,質量合格。
煤制氫聯合裝置工藝流程長、工段單元多、設備管線復雜,焦油問題直接影響凈化裝置低溫甲醇洗單元的運行,間接影響硫磺回收裝置的操作。單純在低溫甲醇洗單元進行工藝處理只能治標,不能治本,必須“節源開流”,即提高氣化爐二段操作溫度以降低合成氣中焦油帶入量,同時進行污甲醇焚燒、置換,從而保證煤制氫聯合裝置“安、穩、長、滿、優”運行。