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某浮選金精礦浸出工藝優化試驗研究①

2022-03-19 07:07:02陳艷波蔡明明孫海新韓路波
礦冶工程 2022年1期
關鍵詞:工藝

徐 超, 陳艷波, 蔡明明, 孫海新, 韓路波

(1.山東黃金礦業科技有限公司選冶實驗室分公司,山東 煙臺 261441;2.山東黃金礦業(鑫匯)有限公司,山東 青島 266700)

山東黃金礦業(鑫匯)有限公司(以下簡稱鑫匯公司)采用浮選?金精礦氰化?鋅粉置換?金泥濕法冶煉工藝流程[1]。 其金精礦氰化工段為浮選金精礦再磨?氰化鈉浸出[2],經兩浸兩洗工藝后得到氰化尾渣,氰渣Au 品位1.58 g/t、Au 浸出率97.57%,Ag 品位49.88 g/t、Ag 浸出率40%。 現場氰化浸出工藝參數為:金精礦平均Au 品位65 g/t,平均Ag 品位83 g/t,處理能力100 t/d,磨礦細度-0.037 mm 粒級占91%,一段浸出礦漿濃度55%~65%,氰化鈉濃度5.5~6 g/L;二段浸出礦漿濃度50%~55%,氰化鈉濃度4.5~5 g/L,礦漿pH 值11~12。

為了探索該氰渣的目標礦物特征及金、銀丟失原因,開展了系統性工藝礦物學分析,明確了該樣品中目標元素及礦物嵌布特征、目標元素賦存狀態、目標礦物的粒度分布等情況,為金精礦氰化浸出條件優化提供數據支撐[3-6]。 在工藝礦物學基礎上進行了金精礦浸出條件優化試驗,為鑫匯公司工藝改造提供了技術參考依據。

1 氰渣工藝礦物學分析

氰渣樣品經自然風干后取代表性樣品,經酒精處理后進行超聲波分散;分散樣經環氧樹脂固化、粗磨、細磨、精磨和拋光等工序制作成待檢測光片。 應用BPMA 工藝礦物學檢測系統對光片進行了背散射電子圖像分析、礦物化學組成信息分析、礦物工藝礦物學參數分析等,得出樣品工藝礦物學基礎數據。

1.1 氰渣成分分析

氰渣化學多元素分析結果見表1。 由表1 可知,氰渣樣品中金含量為1.58 g/t、銀含量為49.88 g/t。

表1 氰渣化學多元素分析結果(質量分數)/%

1.2 氰渣礦物組成

氰渣礦物組成及相對含量見表2。 氰渣樣品中主要礦物為黃鐵礦、方鉛礦、閃鋅礦(含鐵閃鋅礦)、少量磁黃鐵礦、黃銅礦等金屬礦物;脈石礦物主要由石英、長石(鉀長石、鈉長石等)、方解石、白云石(白云石和鐵白云石)、絹云母、高嶺石、綠泥石等礦物組成。

表2 氰渣礦物組成及相對含量

1.3 氰渣金礦物的嵌布特征

表3 是氰渣金礦物嵌布狀態分析結果。 氰渣金礦物主要以包裹金形式存在,包裹金總含量為36.15%,裸露金總含量為63.85%。

表3 氰渣金礦物嵌布狀態分析結果

表4 為氰渣金礦物嵌布程度統計表。 金礦物主要以與閃鋅礦共生的形式存在,其次是與黃鐵礦、脈石及其他礦物共生,以單體形式存在的金礦物含量為5.47%。

表4 樣品中主要金礦物嵌布程度統計表

氰渣中銀金礦與其他礦物嵌布關系見圖1。

圖1 氰渣中銀金礦與其他礦物嵌布關系

1.4 工藝礦物學分析結論

通過工藝礦物學分析,樣品中的金分布在自然金、銀金礦、金銀礦中,樣品中有36.15%的金以包裹體形式存在,現工藝流程磨礦細度不足,導致部分金被包裹無法浸出;從其嵌布狀態來看,裸露金含量占63.85%,這部分金在氰化浸出中屬于應回收金,可以通過優化浸出條件加快浸出速率等方式提高浸出率。

2 浸出條件優化試驗

通過氰渣工藝礦物學分析,確定影響浸出指標的因素主要為磨礦細度、浸出速率等,其中與浸出速率相關的參數為礦漿濃度、浸出時間、氰化鈉濃度、溶氧度等。 分別進行了單因素條件試驗。

2.1 磨礦細度條件試驗

在液固比2 ∶1、氰化鈉濃度3 g/L、pH 值11.5 條件下進行了磨礦細度試驗,結果見圖2 ~3。 由圖2 ~3 可知,浸出時間12 h、24 h 時,磨礦細度對Au、Ag 浸出率影響趨勢基本一致,隨著-0.037 mm 粒級含量增加,金、銀浸出率逐漸提高。 當-0.037 mm 粒級含量達到90%以上時,繼續增加磨礦細度對Au 浸出率影響很小;當-0.037 mm 粒級含量達到95%以上時,繼續增加磨礦細度對Ag 浸出率影響很小。 在盡量提高Ag 浸出率的情況下,選用-0.037 mm 粒級占95%進行后續試驗。

圖2 磨礦細度對Au 浸出率的影響

圖3 磨礦細度對Ag 浸出率的影響

2.2 礦漿濃度條件試驗

磨礦細度-0.037 mm 粒級占95%,其他條件不變,礦漿濃度對Au、Ag 浸出率的影響見圖4~5。 由圖4~5可知,浸出時間為3 h 時,隨著礦漿濃度增加,金、銀浸出速率不斷降低;浸出時間為8 h、24 h 時,礦漿濃度對Au、Ag 浸出率影響趨勢基本一致,低礦漿濃度(≤50%)對金、銀浸出率影響很小。 隨著礦漿濃度增加,氰耗量降低,當礦漿濃度大于50%時,氰耗變化不大。 綜合考慮浸出速率和氰耗,確定礦漿濃度為50%。

圖4 礦漿濃度對Au 浸出率的影響

圖5 礦漿濃度對Ag 浸出率的影響

2.3 氰化鈉濃度條件試驗

礦漿濃度50%,其他條件不變,氰化鈉濃度對Au、Ag 浸出率的影響見圖6 ~7。 由圖6 ~7 可知,隨著氰化鈉濃度提高,金浸出速率不斷增加。 考慮浸出速率情況下,選用氰化鈉濃度5 g/L。

圖6 氰化鈉濃度對Au 浸出率的影響

圖7 氰化鈉濃度對Ag 浸出率的影響

2.4 溶氧度條件試驗

氰化鈉濃度5 g/L,其他條件不變,溶氧度對Au、Ag 浸出率的影響見圖8 ~9。 由圖8 ~9 可知,隨著溶氧度增加,前6 h 內Au、Ag 浸出率逐漸提高;當溶氧度大于4.6 mg/L 后,繼續增加溶氧度,相同時間內Au、Ag 浸出率變化很小。 確定溶氧度為4.6 mg/L。

圖8 溶氧度對Au 浸出率的影響

圖9 溶氧度對Ag 浸出率的影響

2.5 浸出時間條件試驗

溶氧度4.6 mg/L,其他條件不變,浸出時間對Au、Ag 浸出率的影響見圖10。 由圖10 可知,Au 浸出率在浸出12 h 后趨于平衡,繼續延長浸出時間,Au 浸出率變化很小;Ag 浸出率在浸出36 h 后趨于平衡。 綜合考慮金、銀浸出,選用浸出時間36 h。

圖10 浸出時間對Au、Ag 浸出率的影響

2.6 綜合條件試驗

通過單因素實驗,確定適宜的金精礦浸出條件為:磨礦細度-0.037 mm 粒級占95%、礦漿濃度50%、氰化鈉濃度5 g/L、溶氧度4.6 mg/L、氰化浸出36 h,采用兩浸兩洗流程進行平行綜合條件試驗,金平均浸出率為99.30%(較現場生產提高1.73 個百分點),浸渣Au 品位0.44 g/t(較現場生產降低1.14 g/t);銀平均浸出率為64.41%(較現場生產提高24.41 個百分點)。 根據試驗觀察,建議針對磨礦細度、礦漿濃度、溶氧度等參數進行優化和工藝改造,提高現場指標。

3 結 論

1) 氰渣中金主要以自然金、銀金礦、金銀礦形式存在,從其嵌布狀態來看,裸露金含量占63.85%,這部分金在氰化浸出中屬于應回收金,說明現場工藝參數有待優化;樣品中有36.15%的金以包裹體形式存在,在現有磨礦細度條件下無法通過氰化工藝回收,是導致金金屬流失的主要原因。

2) 通過浸出條件優化試驗,確定金精礦浸出的適宜參數為:磨礦細度-0.037 mm 粒級占95%、礦漿濃度50%、氰化鈉濃度5 g/L、氰化浸出時間36 h、溶氧度4.6 mg/L。 在此條件下進行綜合條件試驗,金平均浸出率為99.30%,較現場生產提高1.73 個百分點;銀平均浸出率為64.41%,較現場生產提高24.41 個百分點。 建議針對磨礦細度、礦漿濃度、溶氧度等參數進行優化和工藝改造,提高現場生產指標。

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