楊春艷,趙曉丹
(1.廣州珠江天然氣發(fā)電有限公司運(yùn)行部,廣東 廣州 511458; 2.上海電力大學(xué)環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院,上海 201306)
廣州珠江天然氣電廠為兩臺9F級燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)機(jī)組,爐型為三壓再熱臥式無補(bǔ)燃自然循環(huán)余熱鍋爐,燃料采用深圳大鵬液化天然氣(LNG)。停(備)用熱力設(shè)備防銹蝕原理是在金屬設(shè)備表面形成一層具有良好防腐作用的保護(hù)膜(保護(hù)劑膜或金屬氧化膜),從而降低熱力設(shè)備在停爐期間的腐蝕速率。如若不采取保護(hù)措施或保護(hù)措施不當(dāng),外界空氣進(jìn)入后,整個熱力系統(tǒng)金屬表面會遭到溶解氧的腐蝕,其腐蝕速率將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于運(yùn)行期間的腐蝕速率[1]。因此,采用何種停爐保養(yǎng)方式減緩腐蝕,提高機(jī)組停運(yùn)期間的安全性,延長設(shè)備使用壽命是必須考慮的重要技術(shù)問題[2]。廣州珠江天然氣電廠作為調(diào)峰機(jī)組,從2007年投產(chǎn)以來,大小修及臨停期間的保養(yǎng),先后采用過氨—聯(lián)胺—氮?dú)夥ā⒓兪税贩ā⒏邷爻赡ぐ贩ǖ取_@幾種停爐保養(yǎng)方式,操作復(fù)雜、人力物力消耗大,投資成本高,而且含碳有機(jī)保護(hù)劑加進(jìn)水汽系統(tǒng)中,在開機(jī)過程中氫電導(dǎo)率嚴(yán)重超標(biāo),從而增加了水汽系統(tǒng)的腐蝕風(fēng)險[3]。因此,改進(jìn)停爐保養(yǎng)方式對機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具有重要意義。
根據(jù)停爐保養(yǎng)導(dǎo)則,主要應(yīng)從機(jī)組參數(shù)、類型、給水處理方式及停用的時間長短來考慮選擇合適的保養(yǎng)方式,可操作性和經(jīng)濟(jì)性也是重要的參考因素[4]。
廣州珠江天然氣電廠投產(chǎn)以來采用過的停爐保護(hù)劑特點(diǎn)如表1所示。從表1可以看出,氨水堿化烘干法具有以下優(yōu)點(diǎn):適用范圍廣,有無檢修工作均可操作;與機(jī)組運(yùn)行所采用的給水處理工藝兼容,無需增加加藥設(shè)備;操作簡單;無含碳有機(jī)保護(hù)劑,對機(jī)組停運(yùn)和重新啟動水質(zhì)無影響;縮短了機(jī)組啟動時沖洗時間,節(jié)約了啟動用除鹽水量;對化學(xué)在線儀表無影響,減少了在線儀表維護(hù)費(fèi)用;保養(yǎng)成本低。

表1 停爐保護(hù)劑的特點(diǎn)[5-8]
廣州珠江天然氣電廠給水系統(tǒng)為無銅系統(tǒng),根據(jù)DL/T 956—2017《火力發(fā)電廠停(備)用熱力設(shè)備防銹蝕導(dǎo)則》,可采用氨水堿化烘干法停爐保養(yǎng)。
氨水堿化烘干法的原理就是將水汽pH值提到9.6~10.5,熱爐余熱烘干。鐵-水體系電位-pH值平衡圖如圖1所示。由圖1可知,隨著溶液電位的升高,高價的離子以及高價氧化物將顯得更加穩(wěn)定,當(dāng)pH值逐漸上升,能夠穩(wěn)定存在的物質(zhì)類型也從金屬的簡單陽離子轉(zhuǎn)變?yōu)榉请x子態(tài)化合物,當(dāng)pH值接近10.0時,鐵在堿性溶液中形成Fe3O4,而Fe3O4是一種致密的磁性氧化物,它覆蓋在管壁上形成了鐵的保護(hù)膜。因此氨水堿化烘干法就是通過加大凝結(jié)水、給水的加氨量,使凝結(jié)水、給水和爐水的pH值達(dá)到9.6~10.5。由于氨在汽液兩相中有較高的分配比,氨將大量揮發(fā)進(jìn)蒸汽中,蒸汽的pH值將接近10.0。氨水堿化后整個汽水系統(tǒng)都將形成一層鐵氧化物的保護(hù)膜,從而降低熱力設(shè)備在停爐期間的腐蝕速度。

圖1 鐵—水體系電位-pH值平衡圖
氨—聯(lián)胺—氮?dú)夥ā⒓兪税贩ā⒏邷爻赡ぐ贩ê桶彼畨A化烘干法4種停爐保養(yǎng)方式操作要點(diǎn)如表2所示。氨水堿化烘干法操作最簡便,氨—聯(lián)胺—氮?dú)夥ù沃兪税贩?加藥裝置見圖2)、高溫成膜胺法(加藥裝置見圖3)操作繁瑣,技術(shù)要求高,特別是高溫成膜胺法,加藥至凝汽器汽側(cè)負(fù)壓區(qū),需專人操作和看護(hù)。

圖2 純十八胺法加藥裝置

圖3 高溫成膜胺法加藥裝置

表2 停爐保養(yǎng)方式操作要點(diǎn)
廣州珠江天然氣電廠實(shí)施4種停爐保養(yǎng)方法的時間周期見表3。

表3 4種停爐保養(yǎng)方法實(shí)施周期
不同停爐保養(yǎng)方法機(jī)組啟動過程鐵含量的變化如圖4所示。從圖4可以看出,氨—聯(lián)氨—氮?dú)夥ㄨF含量最高;純十八胺法和高溫成膜胺法鐵含量偏高且因金屬表面形成保護(hù)膜不均勻,導(dǎo)致各部位鐵含量不同。氨水堿化烘干法鐵含量低且各部位保養(yǎng)均勻,保養(yǎng)效果最好。

圖4 不同停爐保養(yǎng)方法機(jī)組啟動過程鐵含量的變化
純十八胺法和高溫成膜胺法,要求停機(jī)加藥過程和啟動沖洗初期不能投入在線儀表。不同停爐保養(yǎng)方法機(jī)組啟動過程氫電導(dǎo)率的變化見圖5。在運(yùn)行初期,純十八胺法和高溫成膜胺法的氫電導(dǎo)率無數(shù)據(jù),投運(yùn)在線儀表后,氫電導(dǎo)率明顯高于氨—聯(lián)氨—氮?dú)夥ê桶彼畨A化烘干法;氨—聯(lián)氨—氮?dú)夥ê桶彼畨A化烘干法的氫電導(dǎo)率快速降至正常運(yùn)行水平(當(dāng)日),而純十八胺法和高溫成膜胺法的氫電導(dǎo)率需要約8 d才能降至正常運(yùn)行水平。

圖5 不同停爐保養(yǎng)方法機(jī)組啟動過程氫電導(dǎo)率的變化
4種停爐保養(yǎng)方法經(jīng)濟(jì)性對比分析見表4。從表4可以看出,氨水堿化烘干法操作簡單,投資成本低。純十八胺法和高溫成膜胺法,保護(hù)劑中的含碳有機(jī)物是汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)后氫電導(dǎo)率長時間超標(biāo)的主要原因。以含碳有機(jī)物為主要成分的保護(hù)劑在高溫高壓蒸汽中會分解出低分子有機(jī)酸,可能會造成汽輪機(jī)運(yùn)行腐蝕。

表4 4種停爐保養(yǎng)方法經(jīng)濟(jì)性對比分析
廣州珠江天然氣電廠采用氨水堿化烘干法停爐保養(yǎng),經(jīng)過3年(2019—2021年)的實(shí)踐,證明這種方法是可行的,并且操作簡單、投資成本低。機(jī)組檢修后啟動開機(jī),水質(zhì)氫電導(dǎo)率快速合格;鐵含量處于較低水平,給水鐵含量不高于21 μg/L,機(jī)組汽水鐵含量不高于33 μg/L,遠(yuǎn)小于啟動標(biāo)準(zhǔn)75 μg/L要求,達(dá)到了良好的停爐保養(yǎng)效果。
由于燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)機(jī)組大多為調(diào)峰機(jī)組,特別是我國天然氣供應(yīng)緊張,設(shè)備停用時間多,停爐保養(yǎng)工作對于燃機(jī)電廠來說尤為重要。燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)的水汽系統(tǒng)有自身的特點(diǎn),通過比較、分析、研究,摸索出一套適合本廠機(jī)組的停用保養(yǎng)方法——氨水堿化烘干法(適用于無銅機(jī)組),可保證機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。