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回轉窯托輪調整的方法

2022-03-28 07:06:30莫計松潘國文劉驥黃興望
水泥技術 2022年2期

莫計松,潘國文,劉驥,黃興望

水泥回轉窯運行期間,其托輪襯瓦經常會出現發熱情況,導致襯瓦燒損、球瓦損壞、托輪軸磨損等事故,嚴重影響窯的正常穩定運行,因此,有必要對運行中的托輪襯瓦進行有效監控[1]。我公司2號生產線回轉窯自1986年投產至今,已運行三十余年,回轉窯托輪襯瓦溫度穩定在55℃以下,但回轉窯不能上下自由竄動,且為防止托輪襯瓦溫度突然發生變化,未對回轉窯托輪進行過調整。由于回轉窯長期處于上限位運行,導致3 號墩托輪表面磨損嚴重,磨損量約15mm,加之1號墩托輪施加在輪帶上的上竄力過大,加劇了輪帶與墊板擋鐵之間的磨損,輪帶磨損量(窯尾方向)約15mm?;剞D窯長期不能自由上下竄動,對輪帶、托輪及大小齒輪嚙合處等的磨損影響較大,因此,需調整回轉窯托輪,使2號生產線回轉窯能夠自由上下竄動。

1 原因分析

我公司2號生產線回轉窯在運行期間,經歷過輪帶更換、筒體更換、大齒圈更換等多次大修,設備狀態和性能已不能與投產時相比。同時,經長期的運行和振動,各托輪土建基礎也存在一定沉降,以致回轉窯斜度、中心線等與設計值有一定偏差,未能達到理想運行狀態。因此,需對回轉窯各托輪進行調整,以確?;剞D窯處于最佳運行狀態。回轉窯不能自由上下竄動的影響因素分析如下:

(1)3 號墩托輪表面磨損產生凸臺,使回轉窯不能自由上下竄動。從磨損情況看,托輪中間相對兩端磨損深度約15mm,寬度與輪帶基本一致,可以判斷是輪帶與托輪長期相對靜止運行產生的磨損。我們對3號墩托輪兩端采取在線車削的加工方式,車平凸臺后,回轉窯仍不能自由上下竄動。

(2)斜度變化引起回轉窯不能自由上下竄動。通過對各托輪基礎標高的檢測和計算,得到回轉窯目前的斜度為3.94%,與理論設計值4.0%并無明顯變化,不會造成回轉窯不能自由上下竄動。

(3)從托輪軸頸及止退盤溫度判斷,1 號墩托輪窯尾端止退盤與軸瓦接觸,油膜偏薄,止退盤溫度相對2號、3號墩托輪高10℃左右,可判斷該組托輪所受軸向力較大。同時,從該檔輪帶窯尾側與擋環接觸面摩擦、磨損較大,且有磨出鐵塊掉落的情況可知,1號墩托輪對回轉窯窯尾方向施加的軸向力過大,導致回轉窯不能自由上下竄動。

因此,要解決回轉窯不能自由上下竄動的問題,對托輪進行調整是最直接有效的手段。

2 受力分析及調整方案

調整托輪前,首先對托輪與輪帶間的受力進行分析,如圖1所示。

圖1 托輪與輪帶間的受力分析

2.1 受力分析

回轉窯運行期間,托輪旋轉時對輪帶所產生的圓周力Q沿托輪切線且垂直托輪中心線方向,其可分成重力方向的G1分力和平行于窯中心線方向的F分力,而F分力的大小與回轉窯的上下竄動密切相關。通過調整回轉窯托輪,改變其圓周分力F的大小,即可使回轉窯能夠自由上下竄動[2]。

2.2 調整方案

(1)將需要松動的地腳螺栓積灰清理干凈,并保護好各測溫線。

(2)松動地腳螺栓(每組托輪4 顆),并安裝百分表,對好零位(表針位置需平整);觀察此狀態下回轉窯上下竄動情況、各個托輪襯瓦溫度情況(此周期至少需24h)、百分表位置情況,并記錄數據。

(3)若回轉窯能夠自由上下竄動,則緊固相關地腳螺栓;若回轉窯不能自由上下竄動,則調整頂絲。第一次調整頂絲時,兩邊托輪分別向外調整0.25mm(即頂絲旋轉1/16圈),觀察回轉窯情況(此周期約需48h),并記錄相關數據(托輪襯瓦溫度、百分表位置等)。

(4)調整頂絲后,若回轉窯能夠自由上下竄動,則緊固相關地腳螺栓;如不能,則再次調整頂絲,且一次只能調整一個托輪。將托輪向外調整0.25mm(即頂絲旋轉1/16圈),觀察回轉窯狀態(此周期約需48h),并做好相關數據記錄。

(5)重復第四步,直到回轉窯狀態良好為止。

3 調整實踐

3.1 2012年4月,調整1號墩托輪

調整原因:1號墩輪帶東端(窯尾方向)與擋鐵間受力過大,輪帶磨損。

調整方法:南面一組托輪東端軸瓦座向南移動調整(見圖2),北面一組托輪西端軸瓦座向北調整(見圖3)。

圖2 南面托輪的調整

圖3 北面托輪的調整

調整過程:松動托輪地腳螺栓,跟蹤觀察24h內回轉窯托輪襯瓦溫度及回轉窯上下竄動情況;兩組托輪分別向外調整0.25mm,跟蹤觀察48h;每次托輪單邊向外調整0.25mm,跟蹤觀察48h,直到回轉窯能夠自由上下竄動。

調整結果:南面一組托輪東端軸瓦座向南調整1.4mm,北面一組托輪西端軸瓦座向北調整0.4mm,歷時兩周時間,各組托輪襯瓦溫度受控,液壓擋輪受力為0~1.5MPa,回轉窯能夠自由上下竄動。

3.2 2013 年 3 月及 2015 年 4 月,調整 2 號墩和 3 號墩托輪

在更換回轉窯筒體時,根據回轉窯中心直線度和大小齒輪齒頂嚙合情況,調整2 號墩和3 號墩托輪。2 號墩托輪兩邊分別向內側平行移動20mm;3號墩托輪兩邊分別向內側平行移動8mm,回轉窯運行后,各組托輪襯瓦溫度受控,但回轉窯仍不能自由上下竄動。

3.3 2015年11月4日,調整2號墩托輪

調整依據:回轉窯不能自由上下竄動,2 號墩南面托輪東端(窯尾方向)軸頸溫度相對其他位置高,托輪表面溫度高且托輪兩端溫度差別明顯。

調整方法:南面一組托輪東端軸瓦座向南移動調整。

調整過程:記錄各組托輪襯瓦溫度,該組托輪襯瓦溫度為63℃,軸頸端止退盤溫度為54℃,11 月4日早上10:00,安裝百分表后,松動托輪地腳螺栓,松動頂絲1/8圈(頂絲螺距4mm,計劃外調0.5mm),下午15:45 回轉窯能下竄,各組托輪襯瓦溫度正常(該組襯瓦溫度60℃),液壓擋輪受力0~1.5MPa;16:00松動頂絲1/16圈,跟蹤觀察。

11 月5 日早上8:00,各托輪襯瓦溫度正常(該組襯瓦溫度60℃),液壓擋輪受力0~1.8MPa;9:30重新安裝百分表并對好零位,松動頂絲1/16 圈,百分表變化了0.25mm(即托輪移動了0.25mm)。9:40 發現該組托輪襯瓦溫度快速升高,將頂絲旋緊1/8 圈(此時百分表回到零位,即托輪移動了0.25mm),托輪西端頂絲向外調整1/12圈并更換潤滑油后,襯瓦溫度仍升高至130℃。此時發現,該組托輪從窯尾方向軸頸端接觸軸瓦端面變為反向接觸,襯瓦端面已拉傷。再次更換潤滑油,窯速降低為1.2r/min,待襯瓦溫度穩定后逐步提速。

當提速至2r/min 時,襯瓦溫度穩定在80℃,提速至2.3r/min 時,襯瓦溫度又上升至130℃。經降低窯速、向外調整托輪西端頂絲約1/10 圈(此時百分表走動0.18mm)和更換粘度為1 000 的潤滑油(正常粘度為600)后,仍未能有效控制襯瓦溫度。為使托輪軸合金瓦面不被燒傷,最終決定對托輪軸瓦進行注水冷卻及磨合,直至19:30托輪又變回窯尾方向軸頸端接觸軸瓦,襯瓦溫度50℃,移開冷卻水管,將窯速提至2.3r/min,襯瓦溫度保持穩定,液壓擋輪受力0~2MPa。11 月6 日日間,更換了新的潤滑油,且窯速恢復正常2.5~2.6r/min,襯瓦溫度穩定,至此托輪調整全部結束。

調整結果:綜合考慮南面托輪東端向外調整約0.5mm(頂絲退出量一樣),歷時35h,各組托輪襯瓦溫度控制穩定,該組托輪襯瓦溫度為50℃,軸頸端止退盤溫度為40℃,液壓擋輪受力為0~2MPa,回轉窯能夠自由上下竄動。

4 結語

(1)調整托輪前,需采集各組托輪數據并進行托輪受力分析,確定需要調整的托輪及調整方法。

(2)松動托輪地腳螺栓前,需要安裝百分表,并保證百分表示數正常、準確。

(3)調整過程中不能移動百分表,隨時跟蹤記錄百分表數值及各組托輪襯瓦溫度變化情況、液壓擋輪受力情況。

(4)調整托輪后,盡量延長跟蹤觀察時間,至少需跟蹤觀察48h 以上。第一次調整可選0.25mm調整量,再次調整時,每次調整量≯0.1mm,避免托輪襯瓦溫度突然變化。

(5)跟蹤記錄襯瓦溫度時,需嚴格監控調整的托輪軸頸接觸的止退盤溫度變化情況,如止退盤溫度變化明顯時,需要延長觀察時間,待托輪襯瓦溫度和止退盤溫度穩定后再作下一步調整。

(6)各組托輪須配合調整,避免單組托輪調整量過大而發生意外。

(7)調整托輪時,需采用擰緊頂絲向中間調整的方式,而不是松動頂絲向外側調整,這樣易于控制托輪的調整量,且調整過量時,易于回調。

(8)調整托輪前,需做好相關應急預案,防止突發狀況時產生慌亂,進而導致重大事故發生。

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